6ES7222-1BD22-0XA0实体经营
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1 引言
电伴热系统为管道化溶出工程的主要部分。由于德国的熔盐电伴热温度控制装置是采用温度控制器、继电器等复杂电路设计,其中继电器故障率高,而我国现阶段没有较好的产品,因此采用,功能强大、性能稳定的日本三菱A2系列可编程控制器,减少了大量的中间环节,成功的解决了熔盐电伴热的控制难题,取得了满意的控制效果。
2 系统配置
电伴热系统包括:盐罐、盐管、盐阀等设备的伴热,99个电流信号、101个温度信号需要检测,33个加热回路需要进行控制。根据系统的特点,所设计的控制方案如图1所示。
2.1现场PLC站
该监控系统下位机采用日本三菱A系列PLC,设计2个站组成1个网,1个站进行温度信号的采集及传递,另1个站对回路电流进行采集,对33个回路进行控制。硬件的具体选择是:A62P为电源模板;A2NCPU为中央模板;AY13为开关量输出模板;A68RD3为PT100温度测试模板;AJ71C24为计算机通讯模板;A61AD为模拟量输入模板;AX41为开关量输入模板。
三线制PT100测温元件的二根线分别接至开关量输出模板AY13三组中相同次序的通道上,AY13三组共可接8个PT100信号,将AY13上三组的公共端分别接至PT100采集模板的通道的三个端子上(注意:将AY13上接PT100元件两个短路端的组的公共线接至A68RD3通道的B和C端子上),配合程序即可实现8路温度信号公用一个模拟量通道。程序框图如图3所示。
通过定时接通AY13的相应通道,使得PTI-PT8信号依次与A68RD3的个通道接通,将每个信号接通时,所采集到的数据保存至相应的地址单元,即可实现多路信号切换采集。在编程时需注意:AY13通道切换后应在延时1个A68RD3处理周期后再读取A68RD3通道中的数据,否则采集的数据将会出现跳变,这是由于A68RD3采样方式分:Sampling、Time averaging 、count averaging3种,A68RD3的采样时间随启用的通道数而不同计算公式为:启用的通道数×40ms; Sam-Pling方式为每个采样周期采一次样,采样值存入相应的缓冲区;Time averaging方式为在指定的时间内每个采样周期内的采样值除去大、小值后的平均值存入相应的缓冲区;count averaging方式为将经过指定次数的采样周期后所采集的采样值平均后放入存入相应的缓冲区。现场实际应用时,为保持数据准确,一般采用后2种方式。
由于A68RD3通道一经启用,信号处理就会一直进行,A68RD3的一个处理周期为:Time averaging方式为指定的时间;count averaging方式为:指定次数×启用通道数×40ms。因为该系统采用切换方式,每一信号只在相应时间段内接入A68RD3,如果切换后,延时小于一个A68RD3处理周期,则上一信号的部分采样值将被计入当前处理周期和当前信号的部分采样值一起进行平均输出,造成数据误差,如上一信号和当前信号差别比较大,就会造成数据跳变。特别是如果采用上升沿取值,就会造成数据错误。
电流信号的采集原理与温度信号的采集原理相同,此处不再多述。
6 结束语
该系统投运以来,运行可靠,特别是在软件方面运行很好,实现了熔盐炉系统电伴热温度实时监测和控制,得到专家的好评,为管道化工序的整体运行提供了可靠的保证。
2.2上位机
采用2台386PC作为上位机,1台在现场操作室,1台在中央控制室,分别进行本地及远程监视管理,负责对温度、电流实时监测显示,重要信号保留历史曲线、信号报警及报表打印,2台上位机既是操作员站,又可作为工程师站。
3 软件设计
控制系统软件包分为上位机监控软件包和下位机控制软件包。
上位机监控软件是用SCRENWARE软件工具包开发而成,用于各种监控画面的显示和上、下位机之间的通讯,采用实时动态仿真模式进行显示,并在具体部位显示实时工艺参数,操作人员可根据此实时画面了解有关工艺设备运行情况;控制参数设定画面可完成控制参数的设定和修改;系统状况报警画面实现对各工艺设备故障情况进行声光报警,并输出故障类型、时间等,除此之外,本软件包还具有数据分析、建立历史数据库及定时、随机打印各种报表功能。
下位机软件包采用A2系列PLC自带的梯形图法和语句法编写而成,软件程序框图及清单略。
4 电伴热过程检测
按照熔盐炉系统工艺流程的要求:系统停车时,确保盐罐电伴热保温180℃以上;系统启动时,确保盐罐及盐管路和盐阀电伴热保温在180℃以上(依工艺要求而定),以保证盐泵启动后,熔盐能顺利通过和回流。一旦电伴热系统发生故障,熔盐凝固将致使整个熔盐炉系统无法运行,造成较长时间的停产事故。设计的特点说明如下:
(l)将整个盐管路按照、工艺划分为32个控制回路:盐罐13个回路、盐管14个回路、盐阀一个回路、旁通管4个回路。采用A2系列可编程控制器对101个温度测点采集显示,对32个回路直接进行控制;
(2)本系统考虑到启动时减少对供电系统的冲击,系统启动时,对每一个控制回路,采用分别程控(间隔5-10秒钟)由PLC程控启动,转入运行由PLC进行监测分时调节,减少系统供电负荷冲击;
(3)本系统的温度检测元件,共选用101支PT100铅电阻温度计,其信号采样方式在系统说明部分有详细介绍;
(4)电流和电压信号采集是通过电量变换器将互感器的信号转换成4-20mA(0-5V)信号送入PLC。
5 系统说明
由于本系统中大部分为模拟量信号,分电流和热电阻温度2种信号,电流信号监视各回路三相电是否正常,断、短路报警,但不参与控制;温度信号参与控制,测温元件均为PT100热电阻。针对本系统特点:模拟量多、实时性要求不是很高。在保证控制、监视的基础上,采用32点开关量输出模板进行切换,公共输出接至模拟量采集模板,配合软件编程可实现8路信号通过切换公用一个模拟量模板的通道。可节省大量模拟量模板,从而大大降低了系统成本。下面以温度信号为例说明信号切换采集的实现。接线图如图2所示。
本文介绍了在熔盐炉自动系统中,采用Allen-Bradley
ControlLogix双CPU的PLC控制器,以软件方式实现CPU冗余控制。这是一种花钱少、效果好的提高系统可靠性的有效手段。
PLC是现代工业的三大支柱之一,是可靠性高、应用非常广泛的工业控制产品。在中大型模块化的PLC产品中,CPU模块(中央处理器)是PLC的中心。一些重大的工业生产线往往要求连续运行不能停顿,而可靠性再高的PLC也不能保证故障为零,因此,双CPU的冗余控制是一种满足连续生产要求、提高系统可用性的有效手段。下面以熔盐炉自控系统为实例详述双CPU冗余控制的实现方法。
一、熔盐炉自动系统综述
熔盐炉自控系统是一水硬铝管道化溶出生产线上的重要环节,控制熔盐的加热和循环,用熔盐的热量去循环加热铝矿石浆。铝矿石浆的加热至关重要,影响终产品—氧化铝的质量和产量,因此,熔盐的温度控制和循环控制非常重要。
由于熔盐炉系统在管道化工程中的重要性,同时考虑到熔盐是一种活跃的化学品,在不同的温度下有不同的形态,低温下凝固,高温下不稳定会发生化学反应,从而腐蚀管壁甚至于爆炸,所以安全、可靠、操作简便和自动化管理是系统设计的关键,因此考虑用一套双CPU冗余的PLC、两套工控机、高质量的传感器、变送器和执行机构来控制两台1200万大卡的熔盐炉、一台盐泵、一组盐阀、一个熔盐槽和其他相关设备,实现熔盐的加热和循环过程自动化、计算机操作、监控和管理的自动化控制。该系统如图1所示。
控制器PLC、工控机(包括显示器)、通讯网络和电源及关键测试点等系统中的重要部件均采用冗余结构,两套工控机和大屏幕显示器组成的两套监控操作管理台并行运行;两条冗余的ControlNet高速通讯网络同时传送数据;两套直流电源同时向控制器PLC、变送器和开关量输入模块供电,关键测试点同时设置两个传感器测试数据。
冗余设计使系统关键部件的可靠性提高了一倍,而使系统的整体可靠性大大的提高。
二、双CPU的PLC控制器
PLC控制器是系统控制的中心,采集系统的全部工况信号,实时控制相关的设备动作;同时监视生产过程参数和设备运行状态,当危险工况出现时,及时发出声光报警,当极限工况出现时,联锁保护设备,保障生产过程安全。为此,我们选择了以产品可靠性高著称的罗克韦尔自动化公司的新一代控制平台:A-B ControlLogix系列,同时考虑采用双CPU模块冗余,进一步提高系统可靠性,避免因故障出现所引起的生产停顿或安全事故。
三、两种双CPU冗余方式的比较
ControlLogix提供有两种CPU冗余解决方法,一种为纯硬件冗余,另一种为软件冗余。
硬件冗余的方法,是将两个CPU模块插在不同的两个机架上,每个机架上除了CPU模块,还要有通讯模块CNBR、热备模块SRM和两个热备模块间的连接光缆,如图2所示。
软件冗余,是将两个CPU模块插在同一个框架上,利用背板通讯,进行冗余控制,如图3所示。
从以上可以看出,纯硬件冗余的方式硬件投入较多,成本开支较大大。而软件冗余,只需增加一块CPU模块,成本增加很少,因为一般像CPU这种PLC的心脏,厂家都会配有备件,用备件来实现冗余控制,既提高了系统的可靠性和可维护性(可做到在线维护,不影响生产线运行),又不会显著增加成本开支。
单纯从可靠性方面分析,纯硬件的冗余较之软件冗余并无优势。因为增加了较多的部件、模块,这些部件和模块的故障,也会影响系统的可靠性。例如,当两个热备模块之间的连接光缆出现故障,同样会使冗余控制失效。而软件冗余,只增加了一块CPU模块,而两个CPU模块的同时故障率几乎为零。
纯硬件冗余的优点之一,就是不需要软件进行专门的编程,CPU的状态监视和控制权的转移是由两个热备模块来完成的。而软件冗余中两个CPU模块的状态监视和控制权的转移是通过软件编程解决的。因此,软件冗余编程相对比较复杂,工作量较大。
综合考虑以上因素,本熔盐炉自动系统采用软件方式实现PLC的双CPU冗余控制。两块CPU模块同时在系统中运行,一块运行于主控模式,另一块运行于热备份模式。当其中任一块CPU发生故障时另一块CPU立即监视到并发出报警,自动将正常的CPU投入主控模式。CPU的无扰动切换,使系统一直受控,确保了安全,同时,使管道化生产线一直处于正常运行的良好工况中。
四、软件实现
CPU冗余控制的软件实现编程主要从下面两方面考虑:
1、控制权的裁决和转移
两块CPU同时在线运行,一块处于主控制模式,另一块处于热备模式。拥有主控制权的CPU具有输出控制权,而热备CPU同时采集数据和保持通讯连接,但输出被禁止。
两个CPU模块互相监视对方的运行状态和通讯情况,一旦发现对方故障,立即发出报警,通过ControlNet网,传送给上位工控机,在操作管理台上显示报警。如果是主控CPU模块故障,热备CPU模块自动获得主控制权。控制权的裁决和转移的软件框图如图4所示。
2、两块CPU模块的同步控制
由于热备CPU随时准备着,一旦主CPU故障,就立即获取主控制权而成为主控CPU,因此,主CPU必须将自己的信息随时传递给热备CPU,而热备CPU必须跟踪主CPU的变化,与主CPU保持同步,这样,在两块CPU模块进行控制权的转移时,实现无扰动切换。CPU模块的同步控制程序框图如图5所示。
五、结束语
用A-B ControlLogix双CPU的PLC控制器实现的熔盐炉自动系统,已于2001年底开始成功运行于中国铝业河南分公司,运行情况良好,满足了一水硬铝管道化溶出氧化铝生产线的工艺要求。
我们的体会是,ControlLogix双CPU冗余控制的软件方式实现是一种经济、有效的方法,它成本支出不大,却能使系统的可靠性大大提高。
另外,双CPU冗余控制时,如何利用Map命令,只将具有主控制权的CPU数据通过ControlNet网传送给其他控制设备,是值得进一步研究的。