6ES7253-1AA22-0XA0原装库存
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可编程控制器(Programmable Controller)简写成 PLC,其中 L为逻辑(Logic)的意思,台可编程控制器是1969年在美国面世的。经过30多年的发展,现在可编程控制器已经成为重要、可靠、应用场合广泛的工业控制微型计算机。可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计;它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、记数和算术操作等面向用户的指令;并通过数字式或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外部设备,都按易于与工业控制系统联成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。
可编程控制器具有诸多优点:
(1)PLC的生产厂家都着力于提高可靠性的指标。
(2)PLC还具有编程方便、易于使用的优点。
(3)PLC控制功能极强,除基本的逻辑控制、定时、计数、算术运算等功能外,配合特殊功能模块还可实现点位控制、PID运算、过程控制、数字控制等功能,为方便工厂管理又可以与上位机通信,通过远程模块可以控制远方设备。
(4)PLC的扩展以及与外部联接极为方便。所以可编程控制器应用于广播发射机可实现广播发射机的自动开关机,及采集并监控发射机的各个参数,出现异态时报警,有备用还能实现自动倒备份。这样便能实时发现发射机的异常,及时处理,降低停播率,能很好的保证节目的安全、优质播出,并能大大减轻发射机的值班任务。
要用PLC实现广播发射机的自动控制,要全面考虑许多因素,以我开发过的“DX-600中波发射机自动控制系统”为例,我将整个系统设计分为以下四个步骤。
首先要确定PLC的控制及监视范围。分析发射机需要监视的指标,以及需要自动控制的操作,比如入射功率取样、反射功率取样、水位取样、电源取样、开机操作、关机操作、升功率操作、降功率操作等。采样点多少和控制范围的确定依发射机的不同而不同。接着要选择适当的PLC,一方面选择多大容量的PLC;另一方面选择什么公司的PLC以及外围设备。对个问题,首先要对发射机进行详细分析,把所有的I/O点找出来,包括开关量I/O和模拟量I/O以及这些点的性质。I/O点的性质主要指它们是直流信号还是交流信号,电压多大,是采样点还是输出控制点,输出是用继电器型还是用晶体管或是可控硅型。知道这些以后,就可以定下选用多少点和I/O是什么性质的PLC了。对于第二个问题,则有以下几个方面考虑:a、功能方面。b、价格方面。可编程控制器的主机选定后,一般还要选择模拟量采集模块,模块的多少依据模拟量的多少而定。显示设定单元视需要选择与否。在本例“DX-600中波发射机自动控制系统”中,经分析该系统需要17路开关量输出、11路开关量输入、6路模拟量采集,故采用了SIMATIC S7-226型PLC,两快EM-23模拟量采集模块。SIMATIC S7-226支持24路开关量输入,16路开关两输出,每块EM-231支持4路模拟量输入点,两块就相当于8路模拟量输入点,完全能满足系统需要,并且为日后的系统扩展升级留有了空间。
2、PLC的I/O地址分配
输入/输出信号在PLC接线端子上的地址分配是进行PLC控制系统设计的基础。对于软件设计来说,I/O地址分配以后才可以进行编程;对于PLC的外围接线来说,只有I/O地址确定以后,才可以绘制电气接线图、装配图。I/O地址的分配好能将类似的信号点分配连续的I/O地址,同时把I/O点的名称、代码和地址以表格的形式列写出来。初学者往往不会注重这些,开发过实际项目就会知道这将为以后的维护升级工作带来很大的方便。下图例出了本文实例《DX-600中波发射机自动控制系统》中部分I/O点的表格,供大家参考。
表
3、发射机监控系统的硬件和软件设计
系统设计包括硬件系统设计和软件系统设计。硬件系统设计主要包括PLC及外围线路的设计、电气线路的设计等。软件系统设计主要指编制PLC监控程序,有些系统还包括上位机程序的编写,比如在本例中就包括上位机程序。硬件系统设计主要是设计出电气控制系统原理图,电气控制元器件的选择等,在这里硬件设计不做详细阐述,主要给大家阐述软件设计的步骤和过程。在PLC程序设计时,除I/O地址列表外,还要把在程序中用到的中间继电器、定时器、计数器(PLC中的软元件)和存储单元以及它们的作用或功能列写出来,以便程序的编写和阅读。下面结合我开发过的“ DX-600中波发射机自动控制系统”具体介绍广播发射机自动控制系统PLC程序的编写及调试。
西门子S7-200CPU的编程软件为 V3.1 STEP 7 MicroWIN SP1。该软件是基于bbbbbbs 的应用软件,它支持32位bbbbbbs95,bbbbbbs98和bbbbbbsNT操作系统。他支持STL编辑器、阶梯图编辑器和 FBD三中编辑器。你可以选择自己熟悉的编辑器。为端子号分配地址是编程的部,实际编程时为了增加程序的可读性,常用带有实际含义的符号作为编程元件代号,而不是直接用元件在主机的直接地址。例如编程中的“高功率开机”作为编程元件代号,而不用Q0.1。符号表可用来建立自定义符号与直接地址之间的对应,并可附加注释,有利于程序结构清晰易读,以及日后软件的维护更新,在实际的开发中应该注重这点,它往往能起到事半功倍的效果。
按监控系统要完成的任务PLC程序可分为三个主要部分:
l、广播发射机及附属设备(比如空调等)的自动开与自动关;
2、模拟量的采集监控以及开关量的采集监控;
3、与上位机通信,实现校时、数据的显示、参数的设置和故障记录等。
1、广播发射机及附属设备的自动开与自动关:要实现发射机的自动开关机,首先必须向PLC提供发射机的开关机时间表,该时间表的存储,应保证当PLC断电的情况下不丢失。所以把它放入数据快可确保数据的稳定。PLC内部有自己的系统日期和时钟,PLC可通过相应的指令读实时时钟和设定实时时钟。PLC内部用8个字节表示日期和时钟,他们都用BCD码表示,从低到高分别表示年、月、日、小时、分钟、秒,第7个字节为0,第8字节表示星期。值得注意的是系统不会检查、核实时钟各量的正确与否,所以在设置时钟和日期时必须确保输入的数据是正确的,还有,不能同时在主程序和中断程序中使用读写时钟指令,否则,产生非致命错误,中断程序中的实时时钟指令将不被执行。在编写发射机自动开关机程序段时,程序应该不断的读取系统时钟,并与数据块中的开关机时间表进行比较,如果与时间表中的时间吻合则执行相应的操作如开机、关机等,在本例中我用READ_RTC指令读出PLC的内部时钟,接着用BCD_I将BCD码的PLC时钟转换为十进制PLC时钟,再拿它与数据区中的开关机时间表比较,如果吻合则执行相应操作。
2、模拟量的采集监控以及开关量的采集监控:发射机模拟量的采集可通过EM231、EM232或EM235模拟量输入输出模块来实现。在本例中采用的是EM231,可通过DIP开关设置模拟量的输入范围,单极性:满量程输入0到10V、分辨率2.5mV;满量程输入0到5V、分辨率1.25mV;满量程输入0到20mA、分辨率5μA;双极性:满量程输入负5V到正5V、分辨率2.5mV;满量程输入负2.5V到正2.5V、分辨率1.25mV,根据实际需要设定响应的档位,如还不能满足则采样点要经过电路或仪器转换成合适的信号。要实现模拟量的监控就必须提供上限和下限,模拟量的上下限应该和开关机时间表一起放入数据快,程序应不断的取的模拟量的值并与数据块中的上下限比较,如果越限则报警或执行相应的操作。开关量的监控相对简单,不需要扩展模块,从PLC取得高低电位后直接可进行判断,有一点值得注意,为了防止干扰,模拟量应取多次的平均值,开关量的检测用延时接通电路。这样能很好的避免误报警和误操作。在本例《DX-600中波发射机自动控制》系统中,模拟量由于开始没有取多次平均值经常出现误报警,开关量也偶尔出现误报警,通过对模拟量多次取平均值、开关量采用10毫秒延迟电路后得到解决。
3、与上位机通信,实现校时、数据的显示、参数的设置和故障记录等:PLC与上位机通信可采用自由通讯协议,自由通信口(Freeport Mode)方式是S7-200PLC的一个很有特色的功能。S7-200 PLC的自由通信,即用户自己定义通信协议,波特率高为38.4KB/s。它使S7-200 PLC可以与上位 PC机进行通信。PC机的RS-232可通过PC/PPI电缆与 S7-200 PLC连接起来进行自由通讯。与PC连接后,PLC程序可以通过使用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)和接收指令(RCV)对通讯口操作。在自由通讯口模式下,通讯协议完全由用户程序控制,协议的制定依系统不同而不同,在“DX-600中波发射机自动控制”系统中为保证数据传输的正确无误,还采用了一种数据校验机制,把要传输的数据块中的各字节做“与”操作,得到的“和”作为校验字节。此种校验方法有简单实用等特点。通过SMB30(口 0)或SMB130(口1)允许自由口模式,而且只有在CPU处于RUN模式时才能允许。当CPU处于STOP模式时,自由通讯口停止,通讯口转换成正常的PPI协议操作。通过与PC的通讯,PLC把采集到的数据发送到PC上位机,这样上位机程序经过响应处理就能实现数据的图形显示。发射机的开关机时间表、模拟量的上下限也能很方便的通过上位来修改,而不必修改PLC程序。PLC的时钟也能通过上位机来设置(校时)。另外,通过上位机还可以定时抄表、记录故障的发生时间、类型,停播的时间等等,方便技术人员维护发射机。上位机程序的编写可通过任一款可视化编程软件如 VB,VC,C++Builder等,建议用C++Builder,它有功能强大,易学等特点。
4、发射机监控系统的调试
系统调试分模拟调试和联机调试。模拟调试可借助于模拟开关和 PLC输出端的输出指示灯进行;需要模拟信号I/O时,可用电位器和万用表配合进行。调试时,可利用上述外围设备模拟各种现场开关和传感器状态,然后观察PLC的输出逻辑是否正确。如果有错误则修改后反复调试。S7-200不但能在PC机上编程,还可在PC上直接进行模拟调试。联机调试时,可把编制好的程序下载到现场的PLC中。有时PLC也许只有这一台,这时要把PLC安装到控制柜相应的位置上。调试时一定要先将主电路断电。只对控制电路进行调试即可。通过现场联机调试信号的接入常常还会发现软硬件中的问题,经过反复测试系统后,才能后交付使用。
本例“DX-600自动控制系统”投入使用后,的确大大减轻了值班任务,而且能及时发现一些人工值班不易发现的故障,通过上位机对发射机的实时数据及故障记录都能很好的保存,供技术人员维护用。
1、引 言
锦纶厂聚合车间粒料输送装置是整个锦纶生产装置中的一套重要的设备。随着微处理器,大规模和超大规模集成电路的迅速发展,过程控制领域中,传统的常规仪表监控设备、继电逻辑控制器很大程度上被PLC所取代。如何充分利用PLC硬件、软件资源,用较低费用获得高性能的自控系统便是自动化人员面临的现实问题。由于锦纶厂原系统采用继电逻辑控制,控制系统性能不稳定,故障多,维护困难,因此须对原设备进行改造。本文应用SIEMENS公司生产的SIMATIC S7-200型可编程控制器,研制了一套符合锦纶厂聚合车间生产工艺要求的PLC控制装置。设计过程中,充分利用PLC本身资源,大大减少设各故障率和设备占地面积,发挥系统的高性能。
2、工艺流程
锦纶化纤生产过程中的聚合车间,是整个生产过程中的一道关键工序,当上道工序把其加工出来的粒料送入聚合车间的下料罐后(如图1),通过控制下料阀,使物料进入输送罐,然后利用压缩空气把加工好的粒料输送至下一道工序。整个工艺过程中须考虑到与上、下道工序的协调控制问题:1.检测空压机是否正常运行,压缩空气压力是否正常,以便加工后的物料迅速送走。2.检测下一道工序所要求的氮气压力是台正常,在系统无故障时,控制装置可工作于手动或自动工况,否则以声光报警,提示操作人员,以便进行处理。
3、PLC控制系统硬件设计及工作原理
按系统要求,保证操作人员的现场控制能力,设计“手动”和“自动”两种控制方式进行控制,用一个方式转换开关进行转换。
“手动”方式时,需采用对应的按钮“手动下料”、“手动”输送去控制相应的电磁阀。“自动”方式时,要求系统在启动后按规定的时间与顺序,依次进行“下料”与“输送”。即EV1阀得电,开启“下料”阀,一定时间后关闭,启动EV2进行“输送”,再过一定时间后再启动EV1,如此周而复始,直至接到“停止”指令。同时系统在EV1得电时,EV5亦得电,EV2得电时,EV3亦在}电,以便同时进行氮气的“充气”与“排气”(如图l)。
按系统要求,为便于整个工艺流程操作管理的集中性,我们设计了既可在现场进行近地“启动”与“停止”的方式,也可远地进行“启动”与“停止”。
该方案配置体现了分散控制系统的优点,即控制功能分散,操作管理集中。控制功能分散意味着实时响应快,操作管理集中,便于集中管理。
控制系统框图如图2所示,PLC通过系统的现场状态输入、控制面板和外部输入指令决定系统运行方式,并能显示系统状态。
4、PLC软件程序流程图与梯形图设计
我们选用的SIMATIC S7-200型可编程控制器I/0点数多,编程指令丰富,程序内存大,并配有相应的编程软件STEP7-Micro/WIN,可通过PC进行编程,然后下载输入PLC,这种软件还能在PLC运行时监控其运行状况。指令系统具有很强的通讯功能,可与上位机或PLC之间进行通讯。
根据系统要求,编写了系统软件。程序流程图和梯形图分别如图3、图4所示。程序由主程序和两子程序组成,主程序实现系统初始化、检测、判断,子程序分别实现手动和自动控制。程序中编写了定时程序,使内部定时器按规定的时间动作,去控制下料阀和输送阀以及脉冲和旁路阀的开通和关断时间。为了方便现场人员调整下料时间和输送时间,本文利用CPU215主机配置的模拟电位器作为下料和输送时间的设定,软件编程时将模拟电位器对应的特殊存储器内容送入相应定时器。调节电位器可调整定时器定时值。
在程序的编写过程中,充分考虑到PLC的特殊的程序执行方式。由于PLC采取的是顺序扫描方式,因此PLC语句放置的顺序将会影响到输出结果,有时会偶尔出现与平常不一致的结果,甚至可能会出现与设计逻辑结果完全不同的结果。本文所讨论的程序充分考虑到这种情况。
5、结论
实际结果证明,将PLC应用聚合工艺输送装置可大大减少设备占地面积和设备故障率。具有功能完备、操作简便和安全可靠等优点,符合生产工艺要求。
引言:
随着我国的社会和经济的高速发展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,严重影响着人民群众的身心健康,这些情况已经成为城市可持续发展的严重制约因素;我国现阶段很多大中型城市的废水排放量大,已造成城市地表水的严重污染;三峡库区水环境保护事关三峡工程长期安全运行和长江中下游地区经济社会的可持续发展,因此受到国内外广泛关注,但目前各城市仍然是直接排放污水或因水处理自控系统不完善没处理好就把污水排放了,很多操作和检测监控过程仍停留在人工阶段,监控时间覆盖率低,手工采集样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业和城市污水处理及排放连续变化的情况。大范围的建立污水处理系统及在线自动控制监控体系,势在必行。
系统简介:
本文介绍的污水处理厂位于重庆某县城边缘,厂区紧邻长江流域,处于三峡库区腹地,该污水处理厂采用的是典型Orbal氧化沟工艺,日处理污水量5万吨,厂区主体构筑物有:综合楼、配电房、进水提升泵房、粗细格栅井及旋流沉砂装置、Orbal氧化沟、终沉池、污泥回流剩余泵井、脱水机房等;整个厂区设备及阀门均采用MCC和PLC两种控制方式,正常情况下可以实现仪表、PLC的完全自动检测控制及运行状况监控;下位机采用西门子400系列和300系列PLC,上位机采用北京华富Control2000监控软件。该厂自动控制系统于2004年12月全面完成调试,目前系统运行正常。
污水处理系统详述:
一、Orbal氧化沟工艺介绍如(图一):
(图一)Orbal氧化沟工艺简图
Orbal氧化沟水处理工艺起源于南非,后经不断改进和推广,在全球范围得到广泛应用。城市污水由管道集中后,水流首先经过粗格栅,将粗的垃圾去除,然后由提升泵将污水提高水头(后面工艺要求有高水头),再经过细格栅及旋流沉砂池,进一步去除小的垃圾和泥砂,污水进入水处理主体结构——氧化沟,污水在“O”型的氧化沟中经过曝气机调节曝气,使得污水得到缺氧、氧化、硝化、反硝化等反应,在该过程中完成BOD(生物耗氧量)、COD(化学耗氧量)的去除及污水脱氮的功能,并为下一步水的沉淀作好准备,经过氧化沟处理的水流入终沉池,加入Fe3+、或Al3+ 使得水中的(PO4)3- 得以沉淀,充分沉淀后,清水后经二氧化氯消毒后排入长江。沉淀的污泥经脱水机滤干后焚烧处理。
二、厂区主要设备控制要求
1、粗细格栅机及其附属输送压榨设备的控制
定时控制:根据外来污水状况和运行经验,通过设定相关定时参数,自动控制格栅机的启动时间和停止时间。
液位差控制:在格栅机的前后均设置一台超声波液位传感器,检测出格栅机的前后液位差。设定低液位差LDF2和高液位差LDF1,当检测到的液位差大于LDF1时,启动格栅机;当检测到的液位差低于LDF2时,停止格栅机(减少了运行时间,有效的节约能源)。控制过程如(图二)
(图二)
格栅附属设备的联动:
皮带输送机和压榨机作为格栅机的附属输送压榨设备,它们在定时或自动运行模式下,一般与格栅机联动。附属设备适当的提前或延时运行。
2、 提升泵的自动控制
控制描述如(图三):
(1)变频器连接在台水泵电机上,需要加泵时,变频器停止运行,并由变频器的输出端口RO1~RO3输出信号到PLC,由PLC控制切换过程。
(2) PLC根据泵池液位高中低信号自动调节三台泵的启停;泵池水位到预设的低水位时启动1#泵,水位上升到预设的中水位时,1#泵由变频运行转换到工频运行,这时再变频启动2#泵,依次启动到3#泵。
(图三)
(3) 切换开始时,变频器停止输出(变频器设置为自由停车),利用水泵的惯性将台水泵切换到工频运行,变频器连接到第二台水泵上起动并运行,照此,将第二台水泵切换到工频运行,变频器连接到第三台水泵上起动并运行。
(4) 水位下降需要减泵时,系统将第三台水泵停止,第二台水泵切换到变频调节状态。水位继续下降,系统将第二台水泵停止,台水泵切换到变频调节状态。
(5) 另外,设置软启动器作为备用。当变频器或PLC故障时,可用软起动器现场手动轮流起动各泵运行以保证供水。作为多台提升泵的自动控制,满足先启先停的原则,以优化资源的利用率;为了提升泵的安全,系统设置了提升泵的干运转保护;同时,系统还设置了泵的频繁启停保护,群启动保护等,以延长其使用寿命。
3、曝气系统的自动控制
生化池作为全厂污水处理的核心,具有举足轻重的作用。污水经过预处理后,在这里通过微生物吸附污水中的有机物,达到除磷脱氮的目的。对生化池的自动控制,主要是溶解氧浓度的控制。
曝气量自动控制系统作为一个恒值控制系统,系统给定一个保持不变的佳溶解氧值,通过PLC控制调节输出量(即曝气机开启台数),使被控量(实测氧化沟溶解氧浓度)不断地接近给定值。在这个系统中,要求稳定性和动态特性良好,被控量向给定值过渡的时间短,同时过程平稳,振荡幅度小。
曝气供氧系统是由曝气机和溶解氧仪共同组成的闭环系统,为反应池好氧段提供氧气,并维持好氧过程的溶解氧浓度值。依照好氧过程的溶解氧浓度值控制曝气机开启台数,维持溶解氧浓度值在一定的范围内变动。控制流程如(图四)。
(图四)三、控制模式
手动模式:手动模式又可以分为盘柜模式和就地模式。盘柜模式就是通过MCC上的按钮实现对设备的操作;就地模式就是通过现场控制箱上的按钮实现对设备的操作。
遥控模式:就是通过中心控制室上位操作站实现对设备的操作。
自动模式:设备的运行完全由各PLC根据污水厂的工况及工艺参数来完成对设备的启停控制,而不需要人工干予。
四、系统构成:如(图五)
通过前面的描述,部分设备的控制还是比较复杂的,为达到以上的设备自动控制要求,该工程基本构成如下:
下位机:选用了西门子400和300系列PLC来做系统
上位机:选用了北京华富Control2000软件
中间协议:采用Simatic TOP Server,衔接上、下位机,进行数据交换
(图五)
整个厂区共有2个PLC站及一个远程I/O站,硬件采用西门子400和300系列模块,分别用光纤及光纤交换机,采用星型连接方式构成以太网络连接至中控室,在PLC1站,CPU、电源模块及以太网模块采用400系列,就地I/O站ET200及I/O模块采用300系列模块构成;在PLC2站,同样CPU、电源模块及以太网模块采用400系列,就地I/O站、远程I/O站ET200及I/O模块采用300系列模块构成,两个站分别装有现场触摸屏终端。下位机编程软件采用Siemens的STEP7 V5.12来完成,根据控制要求开发程序,完全可以实现前面描述的控制要求。PLC1站处于配电房,有自己的就地I/O站和现场触摸屏控制终端;PLC2站处于回流泵井,有自己的就地I/O站和现场触摸屏控制终端,PLC2站的远程站处于进水提升泵房。
PLC系统模块主要配置如下表:
上位机有两套操作终端,共同反映现场情况,操作互不干扰,一套故障,另一套依然可以完成全部监控操作功能。监控软件采用华富Control2000来开发监控画面,根据工艺绘制流程图,显示所有相关测控仪表的实时值;建立全厂的中心监控系统平台,使操作员能随时监视全厂运行状态,并对设备操作发出控制指令;建立历史数据查询系统和重要数据保存系统,并能对日报表、月报表、年报表进行打印;建立全厂设备的安全报警系统;
上位机部分监控画面如下图:
( 图六:厂区工艺流程图)
(图七:设备控制盘)
(图八:开发调试阶段报表查询数据示例)
下位机采用西门子400和300单元 PLC,上位机用北京华富的Control2000,二者之间的标签连接及数据通讯必须有一个统一的协议驱动,本工程采用的是SIMATICA TOP SERVER来实现的,报表查询系统采用VB6.0来开发外挂程序实现报表的实时查询。
五、该工程自控系统的特点
1、技术先进:现代化的工厂要求与时俱进,该自动化控制系统无论是从使用的profibus-DP现场总线、通讯网络、可编程控制器、组态软件,还是从自动化控制技术来讲,都具有时代性。
2、稳定可靠:选用的自动化产品来自国外品牌,建立的自动化控制平台,经过严格的测试,可以保证系统稳定可靠地运行。
3、自动化程度高,使用简单:对于全厂的控制中心——中心控制室上位界面,采用全中文的设计界面,立体三维流程图形来表达工艺,便于操作员掌握;同时下位机PLC采用西门子的PLC,系统稳定性好,自动化程度高,整个系统维护量小。
4、开放性:该系统采用的现场总线是国际通用的具有开放协议的现场总线和接口,同时各控制站均留有I/O余量,以便于以后系统的改造和扩展。
5、安全性:该系统采用全面的设备保护体系,包括潜水泵的干运转保护、自控平台的防雷保护、进水水质异常保护、报警系统等,以防止因为某些意外或操作员的疏忽而发生事故。
六、应用总结
该城市污水处理系统建成后,PLC系统运行稳定,采集数据准确快捷,控制的重要设备运行安全,程序开发好后,其维护量几乎为零,同时个人感觉该PLC现场安装、与其它设备的接口等均方便好用,系统投运后,自动化程度高,工作人员维护量小,出水水质能达到国家规定的标准,该系统的建成投运无疑给长江流域、三峡库区的环保事业作出了贡献,希望在长江流域沿线有更多的采用自动化控制的污水处理厂。该污水处理厂高程度的自动化系统的应用将是一个很好的榜样。