6ES7231-7PF22-0XA0原装库存
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1 引言
工程公司主要生产液氯钢瓶、液氨贮罐及氮气包等各种三类容器。由于该类容器属于剧毒、高压类容器,其工作压力一般在(2.0~16.0)MPa,因此对热处理的要求也特别高。
公司原有热处理炉的炉膛长12m、宽3.6m、高4m,热处理炉共有14个加热点,即14个燃气喷嘴,左右两侧的下方各均匀地排列7个。另有4个温度检测点。在热处理过程中,工人要密切注视着热处理炉中温度的变化,根据热处理工艺要求及当前温度值的大小,经常调节进气量的大小以达到控制炉温高低的目的。由于热处理炉的容积较大,故热处理炉内各部分的温差也较大。在一次设备的热处理过程中,工人往往要进行数十次进气量的调整。这种控制方法不仅增大了工人的劳动强度,更重要的是热处理炉进气量调节的幅度是工人凭经验来进行控制的,加上温度变化的滞后性较大,常常会因为操作不当而引起炉内各处温差较大或温升速率偏离热处理工艺要求过多(一般要求温升速率为100℃/h),使得被处理的设备可能会由于“严重网状”而产生裂纹;有时也可能会因为加热不足或过热等现象,使得被处理的设备表现出硬度不足、球化不完全或晶粒粗大、碳化物粗厚等疵病。
热处理质量一般需要通过专门的仪器才能得到鉴定,而要对出厂的每一个设备都做这样的鉴定是有一定困难的。所以热处理质量的好坏关系到设备使用的安全性能。为提高热处理过程中的自动化程度,改善热处理效果,保证产品质量,提出了对原有热处理炉进行改造,设计一个新型的热处理炉。
2 热处理炉控制系统的设计
2.1 系统结构框图
热处理炉控制系统结构如图1所示。为实现对热处理炉进气量的均匀控制,将原来1个点上只有1个喷嘴改成1个点上有3个喷嘴,这样热处理炉由原来的14个喷嘴增加至42个喷嘴。但总的进气量基本保持不变。热处理炉控制系统在工作中视炉内温度的高低来决定打开几个喷嘴。另外,为准确反映炉内温度,温度检测点也由原来的左右各2个变成左右各4个,再加顶部4个,总共有12个温度检测点。系统选用日本三菱公司的FX2N-128MR作为数据采集、逻辑控制及实现PID调节的主控单元;选用上海嘉松机器有限公司生产的ZCZG高温电磁阀作为进气控制的执行元件。
图1 热处理炉控制系统结构图
2.2 系统工作原理
系统人机对话功能模块由BCD码拨盘、显示模块和声光报警等部分组成。BCD码拨盘用来完成给定温度的设定和温度检测点的选择等功能;通过BCD码拨盘的切换可显示炉内任一个温度检测点的温度;系统的控制信号是根据传感器所检测到的温度与给定温度进行PID运算后直接驱动可控硅对ZCZG高温电磁阀进行控制;电磁阀通电后,阀中的连杆被提升,之后转轴开始转动并作用于导阀从而打开主阀,断电后,在衔铁自重及返回弹簧作用下关上导阀,靠压差关闭主阀;当系统检测到温升速率大于给定温升速率或恒温时温度偏离允许的范围,系统都会为发出声光报警。
2.3 PID调节算法及系统主要参数设定
在由数字PID调节算法来实现控制的系统中,过程控制对象需要的是控制对象的值,而不是其增量。目前常用的PID调节算法有位置式算法和增量式算法两种。位置式算法每次输出均与整个过去的状态有关,计算式中要用到过去误差的累计值,因此容易产生较大的积累误差。而增量式PID算法只需要计算其增量,计算误差或精度不足对控制量的影响相对较小。故系统数据运算时采用增量式算法,而输出控制采用位置式算法。其运算式为:
PID调节算法中参数的选择是关系到PID调节性能好坏的关键所在。若简单地用试凑法来整定PID的调节参数,需要进行多次的模拟或现场试验才能得到所需参数。若先将调节器选为纯比例调节器,并使之形成闭环,再根据经验数据,使系统对阶跃输入响应达到临界振荡状态,这时的比例系数记为Kr,临界振荡的周期记为Tr。根据齐格勒-尼柯尔斯(Ziegle-Nichols)提供的经验公式,可求得不同类型调节器的参数。考虑到控制对象的特点,经过试验,后确定比例常数Kp=4.5、积分常数Ti=8.0、微分常数Td=2.8。
系统的采样周期T也是PID调节算法中的重要参数:从物理意义上讲采样周期的大小取决于被控参数的变化速率和被控过程对控制量的响应快慢。从理论上讲采样周期越短越好,但若采样周期过短,则有可能将高频噪声当作有用信号引入系统,至使系统发生不必要的升阶。系统实际选取的采样周期T=18s。
3 可控热处理炉控制系统的调试
首先,在PLC的输入X0-X77加开关量,看PLC上X0-X77相应的灯是否亮。再通过三菱编程软件FXGP_WIN_C强制输出Y0-Y77,看PLC上Y0-Y77相应的灯是否亮。由此鉴定PLC本身的性能好坏。
接着,可用电阻箱来模拟温度检测模块输出的变化情况。把电阻箱打到1000Ω档,相当于热处理炉刚开始加温,于是PLC送出打开全部喷嘴进气的命令;把电阻箱打到2000Ω档,相当于热处理炉已达到给定的高工作温度,PLC送出关闭全部喷嘴进气的命令;若使电阻箱的阻值在1250~2000Ω之间变化,PLC根据当前数据及PID运算的结果,发出关闭部分燃气喷嘴进气的命令,以保证热处理炉中的温度符合热处理工艺的要求。
4 结束语
新型热处理炉投入使用后,工人只需在设备进行热处理前通过BCD码拨盘输入欲保温的温度值、恒温的时间和允许的温升速率,系统就能自动地完成整个热处理过程。这不仅大大降低了工人的劳动强度,更重要的是它能使设备的热处理效果更符合热处理工艺的要求,提高了产品质量的可靠性。
1 引言
随着中央提出大力发展清洁能源的建设并为激励农村和边远山区的进一步发展,国家对小水电事业给予越来越多的关注。我国的小型水电站在近20年得到了极为迅速的发展,其中以万千瓦以下的小型水电站居多。对这些小型水电站的监控保护和自动控制也显得尤为重要。本文主要讲述了三菱FX2N系列PLC在水电站有功调节中的应用。
水电站的有功调节通常是通过调速器实现的,但当水轮机组并入电网运行时,对于单台发电机来说转速反馈几乎不起作用。近年来,随着自动发电控制(AGC)的需要,有功功率在控制系统中的调节品质已成为当前电力系统自动化领域的突出问题。
2 系统组成
本系统中控制的两台水轮发电机型号为SFW2500-10/1730、6.3kV/286A。本系统采用分层分布式布局,配置如图1所示。主要由2个机组监控屏、发电机保护屏、公用监控屏、主编线路保护屏和电量屏构成。通讯采用高速以太网与上级调度、操作员工作站进行通讯。其中公用监控屏由可编程控制器(由三菱FX2N-80MR和2个FX0N-16EX扩展模块组成)、自动准同期装置、触摸屏、电力测控仪和逆变电源组成,在公用监控屏中实现对发电机的有功调节。
图1 系统配置图
3 控制要求
在电力系统中,频率与电压是电能的2个主要质量指标,电力系统中的频率变化的主要原因是由于有功功率不平衡引起的。系统的负荷经常发生变化,要保持系统的频率为额定值,就必须使发送的功率不断跟随着负荷的变动,时刻保持整个系统有功功率的平衡。否则,系统的频率就会大起大落,保证不了电能的质量,甚至会造成事故与损失。
当负荷吸取的有功功率下降时,频率增高;当负荷吸取的有功功率增高时,频率降低,即负荷调节效应。由于负荷调节效应的存在,当电力系统中因功率平衡破坏而引起频率变化时,负荷功率随之的变化引起补偿作用。如系统中因有功功率缺额而引起频率下降时,相应的负荷功率也随之减小,能补偿一些有功功率缺额,有可能使系统稳定在一个较低的频率上运行。如果没有负荷调节效应,当出现有功功率缺额系统频率下降时,功率缺额无法得到补偿,就不会达到新的有功功率平衡,频率会一直下降,直到系统瓦解为止。
频率和有功功率自动调节的方法主要有:
(1) 利用机组调速器的调节特性进行调频;
(2) 根据频率瞬时偏差,按比例分配负荷,构成虚有差调节频率和负荷的方法;
(3) 按频率积分偏差调节频率,满足“等微增率”原则分配负荷;
(4) 按给定负荷曲线调节有功功率(本文所介绍的是按给定负荷曲线调节有功功率)。
电站的调节系统应该使总功率等于负荷曲线给定的功率。而机组之间则按“等微增率”原则经济分配负荷。如果系统频率偏差不超过调频电站所能补偿的范围,则调功电站的调节系统对频率偏差不应作出任何响应。如果系统运行工况发生了变化,出现了较大的频率偏差则调频电站无力完全补偿偏差值,那么调功电站的自动调节装置应该作用于各台机组的调速器,使之改变各台机组的有功出力来帮助恢复系统频率。
图2 功率与频率关系曲线
图2示出功率与频率的关系曲线。在死区±Δfmax范围内,频率偏差信号Δf不起作用,此时电站的实际功率 与给定的总功率PG之间的偏差ΔP产生调节作用。
PG为电站负荷曲线给定装置取得的,使由各台机组有功功率测量元件测到的有功信号相加后得到的。当时,两台机组的调节作用只受有功偏差ΔP的影响,而与频率偏差Δf无关,此时调节特性方程为:
4 系统的硬件设计
图3示出系统硬件框图。根据系统的控制要求配置硬件如下:
图3 系统硬件简图
·控制器:三菱FX2N-80MR和两个FX0N-16EX扩展模块组成;
·人机界面:触摸屏;
·其它设备:2个DC24V继电器、功率表以及其它的辅助器件。
5 系统软件设计
本系统确保整个系统频率的稳定和电网的稳定供电。控制流程图如图4所示。
图4 系统流程图
部分梯形图如图5所示:当系统需要进行有功调节时,系统的软件或是手动发出信号开始调节,此时采集1个实时有功数据此数据与设定值(即目标功率值)进行比较并进行数据处理算出需要调节的时间,然后发出信号使调节继电器动所开始调节。如未达到则有可能是系统内部有故障。为了避免使程序进入死循环,则调节四次仍未能达到要求就自动中止程序)。如图4所示,当M10接到触发信号后瞬时接通使D300采到的瞬时有功功率数据与D301(设定值)进行比较。当D300 >D301时输出信号M300使PLC的Y001输出并使调节继电器动作进行调节。
图5 部分程序梯形图
6 结束语
本文所设计的系统操作简单、自动化程度高、应用广泛。减小了小型水电站工人的劳动强度,增加了整个系统的稳定性。经过一段时间的认真测试证明该系统已经完全符合小型水电厂的有功调节的要求。
1 引言
在自动生产线上,各工序之间的物品常用有轨小车来转运。小车通常采用电动机驱动,电动机正转小车前进,电动机反转小车后退。
2 控制要求
对小车运行的控制要求为:小车从原位A出发驶向1号位,抵达后立即返回原位;接着又从原位A出发直接驶向2号位,抵达后又立即返回原位;第三次还从原位A出发,直接驶向3号位,抵达后仍立即返回原位,如图1所示:
图1 小车行驶示意图
根据工作需要,可以将上述三次运行作为一个周期,每个周期间小车可以停顿若干时间。也可以无须停顿而重复上述过程,直至按下停止按钮为止。
3 PLC选型及I/O接线图
根据控制要求,系统的输入量有:启、停按钮信号;1号位、2号位、3号位限位开关信号;连续运行开关信号和原位点限位开关信号。系统的输出信号有:运行指示和原位点指示输出信号;前进、后退控制电机接触器驱动信号。共需实际输入点数7个,输出点数4个。选用日本三菱公司F-20M产品,其输入点数12,输出点数8。小车行驶控制系统PLC I/O接线图如图2所示:
图2 PLC I/O接线图
4 控制程序设计
小车运行控制过程如下:
(1) 小车处于原位 压下原位限位开关SQO,X401接通Y430,原位指示灯亮。
(2) 小车行驶至1号位返回原位 按下启动按钮SB1,Y431被X400触点接通并自锁,运行指示灯亮并保持整个运行过程。此时Y431的常开触点接通移位寄存器的数据输入端IN,M100置1(其常闭触点断开,常开触点闭合),M100和X402的触点接通Y432线圈,前进接触器KM2得电吸合,电动机正转,小车驶向1号位。当小车到达1号位时,限位开关SQ1动作,X402常闭触点断开Y432线圈,KM3失电释放,电动机停转,小车停止前进。与此同时X402接通移位寄存器移位输入CP端,将M100中的“1”移到M101,M101常闭触点断开,M100补“0”,而M101常开触点闭合,Y433接通,接触器KM4得电吸合,电动机反转,小车后退,返回原位。
(3) 小车行驶至2号位又返回原位 当小车碰到原位限位开关SQO,X401断开Y433线圈通路,KM4失电释放,电动机停转,小车停止。X401与M101接通移位输入通路,M102接通Y432线圈,小车驶向2号位。当小车再次到达1号位时,虽然SQ1动作,X402动作,但因为M102和X402仍接通Y432,M100为“0”,所以不影响小车继续驶向2号位。直至小车碰到2号位限位开关SQ2,X403断开Y432,小车才停止前进。与此同时,X403与M102接通移位输入通路,将M102中的“1”移到M103,M103为“1”,其余位全为“0”。M103接通Y433线圈,小车返回原位。
(4) 小车行驶至3号位再返回原位 当小车碰到原位限位开关SQO后,小车停止后退。同时M103和X401接通移位输入通路,M104和X404接通Y432,小车向3号位驶去。小车再次经过1号位和2号位,但因为M100~M103均为“0”,不会移位,M104和X404仍接通Y432,直到小车碰到3号位限位开关SQ3动作,X404才断开Y432线圈,小车才停止前进。这时M104和X404接通移位输入通路,M104移位到M105,M405为“1”,其它位为“0”,M105和X401接通Y433,电机反转,小车后退返回原位。
(5) 小车运行一个周期 小车运行一个周期返回原位后压下原位限位开关SQO,X401又断开Y433,小车停止运行。同时M105和X401接通移位输入通路,M105移位到M106,M106为“1”,其余位为“0”,即M100~M105的常开触点均为断态,这时如果连续运行开关S仍未合上,X405仍断开,那么移位寄存器不会复位,M100仍为“0”,则小车正向出发往返运行三次(一个周期)后,就在原位停下来了。
(6) 小车连续运行与停止 如果需要小车在运行一个周期后,继续运行下去,则合上连续运行开关S, X405、X401和M106接通复位输入端R,移位寄存器复位,M100重新置“1”,M100与X402又接通Y432,小车又开始第二个周期的运行,并且一个周期又一个周期地连续运行下去,直到按下停机按钮SB2, X407触点断开,Y432和Y433线圈断开,小车才会立即停止运行。同理,如果发生意外情况,不论小车运行在什么位置,只要按下停车按钮SB2,电动机立即停转,小车停止运行。
小车PLC控制系统梯形图如图3所示:
图3 PLC控制梯形图
5 结束语
自动生产线上使用的转运小车,是常用的生产设备,它运行正常与否,对生产影响很大。该控制系统具有简单可靠地优点,有借鉴的价值。
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