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西门子6GK7243-1GX00-0XE0产品特点

西门子6GK7243-1GX00-0XE0产品特点

1 引言

  PLC(可编程控制器)是20世纪80年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物。它不仅具有优越的控制性能,良好的性能价格比,而且具有较高的可靠性和抗干扰能力,在自动控制各个领域应用相当普遍[1]。

  在制药厂,为了保障药品的质量,对清洁区的洁净度和温度、湿度都有很高的要求。例如汉江药业集团一分厂对洁净区的标准是:洁净级别30万级,温度18~26℃、相对湿度45~65%[2]。因此,空调系统是否高效运行将不仅影响药品的质量,而且也会造成能源的浪费。本文就汉江药业集团的空调系统运行要求,选用PLC作为核心控制器。同时用工控机作为上位机与PLC通信,实现对整个控制系统的组态和监控。

  该药厂的空调系统由两台抖动电机、一个电动风门、一台送风机、三台引风机、两台除尘风机、一个蒸汽电动阀和两个冷液电动阀组成。要求系统运行时首先打开两个电动阀,然后按一定的顺序运行各个送风机,关闭时先关闭电动阀,然后按一定顺序关闭各个风机,达到除尘、送风、降温或升温的目的,保证清洁区达到指标要求。同时,系统要具有定时自动、手动运行功能,并要求在系统出故障时可以报警并诊断故障类别。

2 系统硬件设计

  该药厂空调系统长期以来是采用继电器和接触器,采用人工操作的方法进行控制,其控制系统复杂,可靠性低,维护繁琐,能源利用率低,而且经常带故障运行,设备耗损大。采用PLC,不仅能实现对开关量的逻辑控制,同时具有强大的计算功能,还能实现与工业计算机等智能设备之间的通信。因此,将PLC应用于本系统的控制,能很好的满足技术要求,具有操作简单、运行可靠、自动化程度高等优点,再加上故障诊断功能,使系统维护更简单、快捷、准确。

  该空调系统需要控制九台电机,三个阀,同时需要指示,报警等功能。根据系统的控制要求,统计出其需要16个信号输入点,23个信号输出点。同时又对各种PLC性能指标、适用性、认知程度等进行比较,后本系统选用了西门子公司的S7-300型PLC,它 指令丰富,功能强大,可靠性高,适应性好,结构紧凑,便于扩展,性价比较高。PLC硬件组态如下:电源PS307 5A,CPU312C(带10点输入和6点输出),64K存储卡,扩展模块有数字输入模块SM321(32点输入),数字输出模块SM322(32点输出)。PLC配置完全满足系统需要,且便于系统扩展和组网。该控制系统的结构如图1所示。



图1 PLC控制系统的结构图


  该系统以PLC为核心,PLC从控制面板以及现场获得信号,然后对执行器进行控制。上位机可以从PLC获取信息,并且可对PLC进行设置和控制。

  PLC输入输出端子分配如图2所示。使用转向开关I4.0来选择系统的运行状态为自动或手动。按钮I4.1和I4.2只有在手动后才有效,用于手动控制风机、电动阀的开与关。端子I4.3~I5.6表示现场执行器的反馈信号,其中有两个端子表示现场温度的上限和下限。

  输出端子Q0.0是系统运行指示信号。Q0.1~Q1.4用来控制电动机的顺序、定时运行。Q1.3、Q1.4和Q3.5控制三个电动阀的开关。Q1.6~Q2.7用来显示各个执行器的运行状态。Q3.0是系统的故障报警。Q3.1~Q3.4表示系统的故障类别,它可以表示16种故障类别,这样的设计可以充分利用PLC的端子,节约成本。



图2 输入、输出端子配线图


3 系统软件设计

  系统的程序设计是在STEP7 V5.2软件平台下进行的。STEP7 V5.2可支持梯形图、SIMATIC指令和功能图。且具有指令丰富、结构清晰、编程方便的优点。在程序设计中,将整个系统分为:“手自动切换及互锁”、“自动运行定时”、“顺序开关风机及电动阀”、“故障报警与诊断”等模块。

  系统进入运行状态后,首先根据转向开关确定是进入自动状态还是手动状态。在手动状态下,可以在控制面板上进行手动操作。在自动状态下,系统将自动按流程工作。在系统运行时,首先检测各执行器是否正常(接触器触点是否粘合)以及电动阀的状态。如果发现异常,则报警并给出故障类别(故障位置),然后系统处于等待状态,等待故障排除,重新运行;如果正常就进入运行状态。首先两台抖动电机运行30秒后停机,同时打开电动风门,3秒后启动空调送风机,然后顺序启动三台引风机,后是两台除尘风机。系统进入正常运行过程中,故障诊断程序不断扫描各个反馈信号,当任一风机过载不能正常运行或加热器、冷凝器工作异常超温时,空调机组自动停机,故障部位报警指示。无故障时,等待自动关机或手动关机。在每个PLC循环周期只运行一个状态的指令,这样可以节省CPU的资源,提高系统的实时性。系统控制程序的流程图如图3所示。



图3 系统软件流程图


4 系统故障诊断

  故障诊断是该系统中的一个重要环节。及时有效的给出故障报警和故障位置可以帮助技术人员快速准确的查找故障和恢复故障,这一点在药品的生产过程中非常重要,因为药品生产对工作环境要求很高。

  本程序中的故障诊断分为启动前、启动中和启动后三个级别的故障诊断。在启动前,判断各执行器触点是否处于断开状态,主要是根据输入端子的反馈信号的有无进行判断;在启动过程中,由于各风机均需要间隔启动,可以在程序中给每台电机设定两个定时器,一个用于电机定时,一个用于反馈信号定时,当启动时间到而反馈信号没有时,就可判断出该电机出现故障。启动完毕后,再次判断各接触器状态,此时,由于抖动电机运行30秒后处于关断状态,其它风机处于运行状态,判断方法同启动前故障诊断方法。根据运行情况,系统主要存在9大故障。为此,采用4个输出端子指示故障类别(可扩展指示16种故障)。

5 结束语

  本文作者创新点是采用西门子S7-300完成药厂空调控制系统,尤其是设计了故障诊断程序,根据PLC自带指示灯可查看故障类型,给用户带来极大方便。该控制系统由汉江药业股份有限公司提出,由陕西省工业自动化重点实验室研制。经过对系统的研究、设计、开发,控制系统已投入运行。从实际的运行效果来看,满足了药品生产洁净区对空调设备的指标要求。采用PLC作为本系统的核心控制器,保证了系统运行的安全可靠,提高了设备的自动化水平,维护和检修方便。得到用户的欢迎。

安全保护的迫切性
  近年来,我国机床加工等装备企业得到快速发展。从技术上,机床装备相继得到很大的进步,已经不亚于国际水平,有些甚至达到国际水平。但是在市场上,很多机床的售价偏低,特别是机床,面临洋品牌、价格、质量等很多方面的挑战。主要原因之一是国内很多企业只注重在机床功能和应用上的研发、改进,而在安全、环保等方面,未能满足国际相关的标准,和国际市场接轨还有很大差距,从而导致一些企业产品出口受阻,不能在国际舞台和国外品牌一争高低。出于企业出口的需要,很多企业已经逐渐从开始模仿到自觉加强安全保护,自我约束和安全意识不断提高。另一方面,随着改革开放广度和深度的不断加大,众多外资企业进驻国内,参与竞争,抢占市场。装备企业不得不面临很大的竞争压力,采取积极措施应对。单纯通过降低生产成本的方式是有限的,增加产品附加值才是主要途径。除了产品功能完善、齐全外,产品安全、可靠性高越来越成为用户选择的主要原因之一。国内同行竞争的加剧,导致企业追求生产率以降低经营成本,安全事故也相应增加。国家不断在加大安全立法、执法的强度,安全标准相继出台,安全已经成为人们日常生活、工作关心的话题。机床加装安全保护装置,不仅成为个人的自我保护要求的体现,也是维护企业利益,降低意外风险损失的有效途径,因此加装安全保护措施已经成为数控类机床的标准配置。目前数控类机床安全保护大多采取的方式是各个安全保护装置独立设计后拼装在一起,不能很好有效地实现一个完整的系统解决方案。为此,笔者这里对某进口机床配置的ESALAN 安全PLC 安全继电器产品给予介绍,并提供给大家设计选择安全保护装置的内容和方法,也可作为选择安全继电器的参考。
  
  选择安全产品的基本原则
  根据欧洲机器指令和EN954-1 安全等级的基本要求,首先依据机器的工作模式、功能,需要对机器工作可能存在的所有危险进行分析、评估,确定机器各个部分的危险等级,从而选择相应的安全等级,一般选3 级可以满足大多数的应用。接着对所有要做安全保护的部分进行统计,包括输入、输出、保护的安全等级、系统的工作模式、系统复位方式等。后设计、选择合适的安全保护方式和产品。
  
  ESALAN COMPACT 的外观和性能简介
  ESALAN COMPACT 是一集成若干安全继电器(5~8 个)于一体的安全PLC。可以提供用户24 个输入(E02.0~E04.7),9 个半导体安全输出(A00.1~A00.7, A01.0, A02.0) 和3 个安全继电器输出(A01.1~A01.3),以及内部64 个时间继电器(T00.0~T63.0) 和512 个标志符( M00.0~M63.7)。


  安全PLC 输入允许单通道或双通道。它对每一个外部输入都采取双通道数据处理。
  ESALAN 内部设有两个不同生产厂家的不同设计、制造工艺的微处理器,内部软件也是采取不同设计思路,因而无论硬件、软件同时出现故障的几率非常低。同时基于它们基础而设计的两个监控系统互为冗余,只有两个系统均检测到该信号正常且允许输出,一个对应的逻辑信号才正确地得以传送到下一级接受单元,直到输出。
  ESALAN 保护系统
  根据该数控机床的结构和性能分析,确定系统安全等级为不低于3级。其中对输入点数
  统计如下:
  1. 安全防护门,左右各1 扇,安装有2 个门锁开关和2 个门限位开关Q1,Q2。
  2. 紧急停止按钮E1,E2,触摸屏操作台上1 只,机器操作台1只。
  3. CNC 轴状态检测传感器T1,T2,检测主轴的速度。
  4. 液压系统压力检测保护开关信号P1,P2。
  5. 工具放置位置检测信号W1。
  同样输出电路也是采取双通道检测原理,CPU1 和CPU2 均正常工作,输出1 和输出2同时接通,负载才可以工作;对半导体输出和继电器输出,同样道理。只是对半导体输出,需要用户作好多余容量及干扰的吸收。根据安全保护的需要,输出点数的统计如下,其中不包括主控单元的控制信号和输出:
  1. 主轴电机主控继电器2 只,Ka,Kb;
  2. 液压电机接触器2 只,Kc,Kd。
  3. 门锁打开信号2 个,左右各1,给Kg,Kh。
  4. 电磁阀输出2 个,Ke,Kf。
  5. 变频器控制安全输出1 个。
  6. 安全监控灯输出1 个,指示工作状态。
  接线实例


  软件的实现
  ESALAN COMPACT 随产品提供软件应用CD,安装到PC 上。可以实现在线设计或脱机设计、参数设定等,工作完成后,通过RS232 接口下载到装置内。无须特别学习编程软件语言,通俗易懂,类似常规PLC 一样灵活实现控制逻辑和安全监控。
  和数控中心单元的通讯
  安全电路的监控终必须和数控中心控制进行有效整合,才能发挥功效。ESALAN COMPACT 提供有CAN、PROFIBUS DP、MODBUS、A-B DF1 等接口,实现和主控单元的通讯,实时地将系统保护部分的工作状态,安全装置的正常工作与否等通知主控单元,实现系统整机的安全控制和保护。此外,ESALAN COMPACT 可以提供RS232 接口,满足不同用户的需求。
  结束语
  ESALAN COMPACT 由于具有多输入/输出,同时具备了安全继电器和PLC 灵活编程、安全可靠等优点。因而替代多个安全继电器组合, 满足需要多个保护装置的整机、数控加工中心、自动化立体仓库、机器人现场保护、汽车流水线等场合的应用, 具有,体积小、接线方便、维护简单等特点。

1 系统功能

  1.1 系统组成

  热电站装机容量13000KVA,全部采用煤发电,安装了四台大型锅炉,小的75吨,大的165吨,燃煤量大,运输皮带长,级数多,运输控制保护闭锁多。

  热电站燃料准备系统主要有桥式抓斗起重机、给煤机、皮带输送机、皮带鼓风机、除铁器、刮板输送机、棒条筛、环锤式破碎机、煤位传感器、锅炉位置开关等组成。图1为四级皮带运输系统框图。

  1.2 控制要求

  热电站燃料准备系统,是一个大型的皮带运输系统,工作任务重,带锅炉多,用煤量大,上燃料的保障性、可靠性、准确性、及时性,直接关系和影响着全厂的供电质量和生产效益,所以必须保障这套系统在运作过程中的可靠性。

  要求皮带运输系统从后一条皮带按四、三、二、一逆序启动,加可靠的互锁环节。前三条皮带都是气垫式皮带运输机,在皮带启动前要求首先启动它们各自的鼓风机,把皮带吹起,以减小皮带运行时的摩擦,如果鼓风机没有开动,不允许皮带开动,皮带和鼓风机之间要加互锁。四号配仓皮带给锅炉下料,用电动推杆犁式卸料器进行手动和自动下料控制。



  用煤流传感器、行程开关控制皮带运行时间。为了提高了系统运行的可靠性,正常运行时进行集中自动控制,在故障或特殊情况时可以现场手动控制。

  在每级皮带上都装有除铁器,由于煤中混有杂物,如铁器、易燃易爆的金属物质,特别是雷管,雷管若随煤混进锅炉,将会引起爆炸等危险事故的发生。雷管外面是铁皮裹着,除铁器可以对其起作用,阻止雷管等进入锅炉,引起事故,造成不必要的损失。所以除铁器不开动,皮带不允许开动。

  皮带运输机没有开动,不允许开振动给煤机,若给煤机先开,会压死皮带,使其无法正常启动。同样,振动给煤机没有开动,不能启动抓斗起重机往给煤机中送煤,否则会压死给煤机,使其无法启动。

  两台振动给煤机,一台正常使用一台备用,相互独立不可同时开,要求加互锁。

  所有的皮带运输机设备都运作起来后,系统正常工作,使用自动下料,电动推杆犁式卸料器动作抬起放下,要靠锅炉的位置开关控制,自动抬起放下。出现故障,使用手动下料,加一个手动电葫芦使电动推杆犁式卸料器动作抬起放下。

  系统要求皮带按一、二、三、四顺序停车,在皮带上装有煤流传感器,要求煤流传感器精度要高,当煤流走完后,通过煤流传感器把皮带停下来。先停给煤机,再停一号皮带,按煤流走完的顺序停皮带,上一级皮带煤流未走完,下一级皮带不允许停下,不能误动作,加必要的互锁保护。

  在考虑集中控制的同时,也要考虑现场控制,以免现场发生故障,不能停车,要设现场故障停车开关。设有故障检测及报警系统,对皮带运输机运行状况进行监控,若系统某一部分发生故障,要有报警信号,传入控制室,运行设备在集控室设指示灯,正常运行工作,指示灯亮;故障时指示灯闪烁,电铃响;停止状态指示灯灭。

2 系统硬件设计

  2.1 气垫带式输送机

  采用气垫带式输送机,既将通用带式输送机的支承托辊去掉,改用设有气室的盘槽。

  由于气垫带式输送机没有滚筒和承载托辊及其阻力,由盘槽上的气孔喷出的气流在盘槽和输送带之间形成非接触支承气膜,在通过盘槽时不出现挠曲和摩擦,从而显著地减小了摩擦损耗,气垫输送带的磨损和撕裂现象比槽形托辊输送带少得多,有效地克服了通用带式输送机的接触支承缺点,因此摩擦力小。功率消耗比普通带式输送机低,也不需要更换和修理托辊费用。不发生盘槽与输送机接触而损坏胶带的现象,鼓风机的维修费仅为槽形托辊修费的一小部分,控制设备也较为简单。

  2.2 PLC选型

  用PLC进行控制,外围设备少,占地空间小,是实现集控的良好设备,三菱可编程控制器(PLC)功能强,控制精度高,运行速率快,控制功能性好,可以较好地实现集中控制和就地分散控制。

  现场的输入信号有起动、停止、煤流传感、南北线选择、锅炉位置、自动卸料、卸料器抬起和放下位置、给煤机选择等20个;输出信号有振动给煤机、皮带鼓风机、皮带除铁器、皮带运输机、棒条筛、破碎机、刮板输送机、卸煤器抬起和放下、故障报警、起动/停车预告等42个,为了减少成本并留有充分的余量,选基本单元FX2N-48MR和扩展单元FX2N-48ER。

3 系统软件设计

  PLC常用的编程语言有梯形图语言(LD)、顺序功能图语言(SFC)和功能块语言(FBD),四级皮带输送机控制系统属于典型的顺序控制,所以主要采用顺序功能图(SFC)编程。图2为系统程序流程图。



  顺序功能图主要采用步进梯形指令编程方式,为了编程方便,程序中采用了许多中间继电器进行程序的记忆、转换,同时程序中还使用许多内部定时器完成延时功能。

  3.1 起动程序

  首先,在准备工作时,把就地集中转开关闭合,北线开关闭合,给煤机选择开关闭合,要自动卸料,把自动卸料开关闭合,做好启动前准备工作。准备工作完备后,按下开车按钮,皮带运输机按编写好的程序在PLC的控制下一步步的启动。图3为起动程序流程图。

  3.2 工作程序

  当所有的设备启动后,皮带运输机就开始正常的运煤工作,自动卸料的电动推杆式卸料器在锅炉位置开关的控制下自动工作。

  3.3 停止程序

  工作完毕之后,锅炉注满了,按下停止按钮,然后皮带运输机按程序逐步停止。后所有设备全部停下,等待下一次的工作开始。



  3.4 故障程序

  在该四级皮带运输机的故障回路中用了下降沿微分输出指令,在设备正常工作时它遇到上升沿不起作用,当故障时设备停止运行,它就接通故障继电器线圈,使故障输出,故障报警,设备停止运行。在正常的停车情况下,它被停车预告输出断开无效,使其不误报故障。

  若运行中出现故障,使某一设备不能正常运行,只要该设备因故障而停车,一个下降沿到了,就会接通PLC中的故障中间继电器,故障线圈闭合,把运行电路断开全部停车,发出故障报警声。等到故障解除然后恢复正常。

4 结语

  ,本系统方案不仅选择了成熟、可靠的软/硬件,并充分考虑了系统的扩展性,符合控制管理一体化潮流,对今后控制功能和管理功能的扩充提供了很好的基础。本系统自投入运行以来,运行状态良好,自动化水平达到国内同行业的水平,取得了良好的经济效益和社会效益。此项目的经济效益约20万元。

  本系统的创新点主要有:改用气垫带式输送机,没有滚筒和承载托辊,减小了摩擦损耗和功率消耗;电气控制采用PLC与接触器结合,解决了传统的继电器接触器控制的诸多问题,提高了系统的抗干扰能力,降低了故障率,使运行安全可靠。


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