6ES7223-1PH22-0XA8一级代理
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一、引言
随着石化工业的发展,人类日常生活及各行业对塑料制品的需求日益增长,极大地推动了塑料工业的发展。目前,塑料已广泛应用于机械、电子、医药、家用电器、食品、汽车及人类日常生活用品之中,尤其近年来随着人类生活水平的提高、消费意识的变化以及旅游产业的发展,中空制品已广泛用来盛装矿泉水、可乐等软性饮料,还包括奶瓶、药瓶、化妆品瓶等。
挤出吹塑成型机是中空容器成形的主要设备,世界上80%至90%的中空容器是采用挤吹成形的。在我国中空塑料成型机的发展历程中,挤出吹塑成型机是发展快完善的中空塑料成型机,特别是小型挤出吹塑成型机的发展速度特别快。
近年来,挤出吹塑成型的主要技术趋势是朝着自动化、智能化、高精度和高速度的方向发展。因此,要适应该行业技术发展趋势,就必需提高挤出吹塑成型的整体技术含量,其中就包括挤出吹塑成型的控制系统。
本文描述的挤出吹塑成型控制系统核心采用TrustPLC® CTS7-200系列PLC,CTS7-200 PLC采用了高性能RISC芯片技术和软件优化设计,布尔指令执行速度达到0.15μs每步,浮点运算速度达到8μs,开关量点数多达248点,模拟量点数多达56点,扩展I/O模块种类多达26种,因而无论是替代传统继电器完成简单控制,还是应用于特殊场合实现复杂控制,无论是快速的离散量顺序处理,还是复杂的运动控制,CTS7-200 PLC都游刃有余。其专门为温度控制应用而量身订制的PID温控扩展模块,内置PID温控算法,用户无需编程即可实现复杂的闭环温度控制,而且减轻了CPU的运算负担,控制速度更快,效果更出色。
另外其针对电子尺推出的高速输入模块精度高达16位,单通道转换时间小于200us,而且模块本身提供1路10VDC电源输出,极大的方便了基于电子尺的应用。
高性能的CPU、智能PID模块加上高速输入模块等组合使用,大大提高挤出吹塑成型机的性能。
二、挤出吹塑成型工艺过程
挤出吹塑机是挤出机与吹塑机和合模机构的组合体,由挤出机及型坯模头﹑吹胀装置﹑合模机构﹑型坯厚度控制系统和传动机构组成。其工艺过程如下:
1.塑料的挤出
塑料加热熔化后塑炼和混合均匀成流体,再以一定的压力和容量挤入机头。
2.型坯的形成
机头内的流体在重力和挤出压力的作用下,通过机头口模挤出形成所需的型坯。
3.型坯的吹胀
将达到要求长度的型坯置于吹塑模具内合模,由模具上的刃口将型坯切断,通过模具上的进气口输入一定压力的气体吹胀型坯,使制品和模具内表面紧密接触。
4.制品的冷却
保持模具型腔内的气压,等待制品冷却定型。
5.制品的脱模
冷却定型完成后,打开模具,由机械手将制品取出。
在吹塑过程中,型坯的形成和吹胀是吹塑过程的核心,型坯形成和吹胀质量的高低直接影响着容器制品的质量好坏,而熔料的受热温度、挤出压力和和冷却时间将直接影响型坯的成型和吹胀质量。型坯壁厚在吹气成型过程中若没有得到有效控制,冷却后会出现厚薄不均的状况,胚壁产生的应力也不同,薄的位置容易出现破裂。因此,控制型胚壁厚对于提高产品质量和降低成本也同样重要。
,如何控制挤出机的受热温度、挤出压力、制品的冷却时间以及型胚壁厚成为影响容器制品质量的几个关键因素。
三、控制系统设计
3.1 系统原理及配置
粒状或粉状的塑料经挤出机塑化达熔融状态,通过采集电子尺数据,反馈控制挤出熔料量,使熔料通过预定流速进入机头。当储料量达预定值时,机头口模打开,并根据设定的型坯壁厚曲线,调节模芯进行型坯壁厚控制。然后,将完成的制品型坯置于吹塑模腔内,模具按照设定的速度进行合模,合模时要求运动平稳,左右平衡。合模后进行吹气,型坯在气体压力的作用下紧贴模具内壁,保持压力冷却定型后开模,由机械手取出制品。
系统电气控制部分的主要配置如下:
(1)控制器采用CTS7-200 PLC进行动作控制和50点型坯壁厚控制。
(2)温度的测量采用工业铠装热电偶。温度控制由CTS7-200系列的8路热电偶模块CTS7 231-7TF22 完成,该模块集成控制器带智能PID算法,只要设置几个参数,231-7TF22模块就可以自行对所控温区进行加热或冷却,并将实时温度反馈给CPU。
(3)挤出压力控制由模拟量输入模块采集压力传感器的信号来控制挤出机螺杆的转速,周时将实时压力显示在触摸屏上。
(4)壁厚控制由231-7HC22高速输入模块采集型坯长度和模芯间隙的电子尺反馈信号,然后通过4通道模拟量输出模块232-0HF22控制执行机构驱动伺服阀来实现。
(5)操作面板采用触摸屏完成整机的型坯温度、挤出压力、型坯壁厚以及冷却时间等各种工艺参数的设定、修改、画面显示等,采用菜单式程序控制,操作简便可靠。
3.2 温度控制系统
在挤出吹塑的过程中,要使熔料温度稳定在设定温度,所以同时配有加热和冷却设备,常用的是电阻加热和风扇冷却。
挤出机的温度控制由PID模块CTS7 231-7TF22独立完成。CTS7 231-7TF22模块集成智能PID控制器,具有8路热电偶输入,控制过程的数据通过数据存储区与CPU交换,控制精度达到±1℃。将初始PID参数和设定温度送给该模块,使能该模块的PID控制,模块便将热电偶所测得的温度送给PID控制器进行运算,然后将实时温度和运算得出的控制动作写入数据存储区,同时对PID三个控制环节的参数进行优化。CPU根据数据存储区中的值来控制输出(PWM模式下输出给DO点,模拟量模式下输出给AO),实现温度闭环控制 。PID参数的设置、温度设定、启停控制、实时温度、温度曲线都在触摸屏上实现。
如下图所示:
3.3 压力控制系统
挤出压力对于熔料的流变性能来说也是重要的影响因素,如果挤出工艺稳定,加工温度和螺杆速度不变,黏度是一个常数。根据黏性流体的流动方程式可知,挤出机的挤出量与螺杆转速成正比,而机筒压力成反比。因此,控制好挤出压力是型坏形成质量的重要保障。压力控制系统如图所示,图中所示压力控制是一个闭环系统,将压力传感器反馈的数据和所需的压力进行比较,并根据比较结果调整挤出机的螺杆转速。
3.4 型坯壁厚控制
中空容器制品因其强度要求规定了小壁厚,而早期的中空吹塑成型设备缺少型坯壁厚控制系统,为使制品薄处达到小壁厚要求,制品的其它部位就要相应加厚,造成材料的浪费。为了节省成本、缩短制品冷却时间、加快制品生产周期,一种比较经济的做法就是控制型坯壁厚。熔料从口模挤出处于黏流态流动一段时间,由于原材料特性、挤出温度和挤出流量随时间变化呈非线性变化,所以型坯在挤出过程中,型坯壁厚发生变化。为使挤出吹塑制品满足壁厚要求,必须采取有效措施控制型坯壁的厚度。
壁厚控制系统是对模芯缝隙的开合度进行控制的系统,也即位置伺服系统,它由控制器、电液伺服阀、动作执行机构和作为位置反馈的电子尺构成。当机头口模打开时,PLC读取机筒电子尺反馈的型坯长度,然后根据型坯壁厚曲线,通过模拟量输出模块输出±10V的电压信号给电液伺服阀,伺服阀直接驱动执行机构控制模芯上下移动,调整口模与芯模的间隙来完成口模开度的控制,进而完成型坯壁厚的闭环控制。此时,壁厚型坯设定采用数字化方式,通过操作面板完成50点型坯壁厚控制的设定,型坯壁厚曲线的纵坐标显示型坯长度,横坐标显示口模开度。
3.5 冷却时间控制
在整个吹塑成形的过程中,冷却时间是控制制品的外观质量、性能和生产效率的一个重要的工艺参数。控制适当的冷却时间可防止型坯因弹性回复而引起的形变,使制品外形规整,表面图文清晰,质量优良。但是,如果冷却时间过长,那么就会造成因制品的结晶度增加而降低韧性和透明度,生产周期延长,生产效率降低。如果冷却时间过短,那么所吹制的容器会产生应力而出现孔隙,影响制品质量。因此,在挤出吹塑中需要对冷却时间做较jingque的控制。
4. 应用实例
广东某机械实业有限公司是挤出吹塑中空成型机的制造厂家,其吹瓶机的控制核心采用CTS7-200系列PLC。CTS7-200系列PLC的CPU比西门子的CPU运算速度更快,配合高速的模拟量输入模块和智能PID温控模块,使该机的控制系统上了一个台阶。另外该产品的单个模块具有较大的点数(如8路智能PID模块,8AI模块,4AQ模块等),为用户节约了成本。
CTS7-200系列PLC产品在该公司使用已有较长时间,在为该公司提高产品综合性能的同
某市自来水公司为解决市区的部分供水,引进德国的资金和设备建立了一套供水工程系统.
原有系统构成:
(1)本地中心站,采集水厂的设备状态,采用西门子S5-115U.
(2)取水和1号加压泵站,采用西门子S5-115U
(3)2号加压泵站控制系统,采用西门子S5-115U
(4)在市内的东南西北和高处和低处安装了测量水管压力站,采用西门子S5-100U。用抄表的人工方式来记录设备状态
用户需求:
随着时代的进步,和对工艺的进一步的要求,要实时对各个站的管道压力、流量及各个的阀门开关的状态进行监视和控制,从而降低了故障率和提高了对此系统的反应时间,更好保证城市供水。并把各个站的所有设备的数据送到中心监控站里,进行监控,和电子统计。
实现方案:
在水处理厂中心站与各个泵站和测压站之间,由于距离较远达几十公里,我们决定采用无线电通讯方式,并且因为大山的阻碍,在取水1号加压泵站,2号加压泵站控到中心站之间,设立了中继站进行转发。而水处理厂中心站与6个市内的测压站之间由于距离较近直接通过无线电通讯。
这个项目的主要问题是无线电通讯的任务,如何在已有的S5系列的设备上,加上无线电通讯呢。根据现有的实际情况,在不动原有西门子S5-115U的基础上,决定在此基础上加入西门子的Sinaut产品的ST1系列模块来实行无线电通讯。Sinaut ST1是基于SIMATIC S5的程序控制的系统,由硬件模块和软件软件模块组成。适用各种自动化的任务,完整的无线电通讯方式,允许数据传输到或近或远的地方。数据能够通过专线,或者各种PTT网络(GSM,ISDN,拨号Modem,无线电通讯等)等方式传送。
Sinaut ST1硬件包括,TIM模块(遥控接口模块,即S5-PLC通讯功能模块),modem( 用于数字量和模拟量相互转换),无线电台(无线电发射装置)。软件是Sinaut TD1软件包。这样我们在STEP5的基础上,用TD1这个扩展软件包进行对硬件TIM板编程。把水处理厂中心站作为主站,其他站作为从站。以直接轮巡的方式逐个采集各个从站的信息,并且这样的方式只有当从站发生数据发生变化时,才进行数据的传递,大大的加快了数据的更新速度和硬件设备的使用寿命。
系统图如下:
上位机显示:
我们采用监控组态软件, 从中心站的PLC中采集数据,实时的反映整个系统(本地站,无线电远程站)的状态。主要显示部分包括:水厂控制工艺图、运行状态表、报警和历史数据的查询,统计报表、趋势图。控制工艺图反映水厂的各个泵站的运行状态,并且以动态的图形、数据和实时的现场保持一致,运行状态表中反映主要设备的开关状态、现场仪表的参数、累计值(流量,水位,浊度 ,温度,PH,压力等)。报表,每天打印一份主要设备的状态的日报。除了在显示器上显示外,并且把主要数据显示在电子显示屏上。 此系统投运以来一直正常工作,达到了预期的实施效果。
1 引言
从19世纪中叶台气力输送设备问世至今,气力输送技术在得到了迅速发展和应用。而输送对象也从早期的谷物、面粉和信件迅速发展到水泥、建材、化工、冶金、电力、矿山、铸造等行业。通过将气力输送工艺与当代自动化技术相结合,气力输送自动化系统得到了迅速发展,该系统的广泛应用也为提高生产效率、减轻劳动强度发挥了重大作用。然而,随着实际应用要求的不断提高,当前的气力输送系统在系统设计与实际运行的过程中也逐渐暴露出诸如硬件设计理论依据不足、工艺参数不稳定、现场进出物料不畅、仓泵喷料等一系列问题。
因此,为了解决实际生产中所凸现的问题并完善当前的气力输送系统,摸索气力输送系统生产运行的规律与工艺参数,从而为气力输送系统的现场应用提供可参照的科学依据与实验基础,建造一套能够模拟现场的气力输送实验系统就显得尤为必要。
在自动化领域,DCS、现场总线、SCADA、PLC技术的蓬勃发展为自动化技术的发展注入了新的活力。该领域先进技术与传统生产工艺的结合,已使得生产工艺、产品质量得到了较大的改善与提高。本文以南京顺风气力输送有限公司的气力输送机械平台为基础,同时结合SIEMENS公司的PRODAVE数据链接库、S7-300系列PLC等软硬件方面的先进技术,经过二次开发,成功的构建了一套能够模拟现场的气力输送自动化实验系统,为气力输送自动化系统的设计与现场实施提供了极大的帮助。
2 气力输送实验系统工艺及功能要求
气力输送就是利用气流作为输送动力,在管道中搬运粉、粒状固体物料的方法。一个完整的气力输送系统通常由空气或气体源、把物料加入管内的设备、输送管道以及从输送空气中分出被输送物料的分离设备等组成。以常用的粉煤灰仓式泵气力输送系统为例,它主要由仓式输送泵、管道、气源、输送目的地(如灰库)和控制部分组成,如图1所示。
图1 仓式输送泵气力输送系统组成
一个完整的气力输送工艺流程大体可分为仓泵装料阶段、仓泵充压阶段、物料输送阶段和管道清扫阶段。在卸料装灰阶段,打开进料阀和透气阀,灰斗中的物料在重力的作用下落入仓泵;然后,关闭进料阀和透气阀,并打开进气阀为仓泵中的物料加压,即仓泵充压阶段;当压力达到某一定值时,则打开出料阀,进入物料输送阶段,此时,仓泵中的物料在气力作用下经输送管道被输送到目的地;为了防止在下次进行输送时发生管道堵塞现象,当仓泵中的物料被输送完成以后,还要让空气流对管道进行清扫。这样就完成了一个流程的物料输送,如此循环,可不断的将灰斗中的物料送往目的地。
作为一套气力输送实验自动控制系统,它不仅应当满足气力输送系统的基本要求,使得操作人员能够在监控界面上实时查看现场的仪表参数、设备状态,实现对设备的实时控制。而且还应具备实验系统所特有的在硬件与软件的灵活、可修改性、开放等方面的特点。
在对气力输送实验系统进行软件设计时,除了要满足气力输送系统实验人员实时监控现场运行状态的需要外,还应具有对实验所用的压力、延迟时间、循环次数等工艺参数的设置功能;而且,根据实际需求,在监控界面上要能够容易地实现不同工艺流程之间的简单切换,或者实现工艺流程的随意组态;同时,为了以后对实验数据的分析,软件的设计还应具备实验数据的实时采集、存档以及数据的分析绘图功能。
此外,气力输送实验系统还应考虑经济高效、操作方便、界面友好等方面的因素。
3 气力输送实验系统构建方案
气力输送实验系统的构建主要包括机械部分硬件、电气自动化方面硬件以及自控系统软件等几部分组成。气力输送实验平台的机械部分设备主要包括:空气压缩机、储气罐、输送仓泵、喂料机、除尘器、气动阀门、压力表、称重传感器、以及输送管道等。自控系统方面,通过比较,系统采取了目前比较常用且稳定性较高的工控计算机(IPC)——可编程逻辑控制器(PLC)系统集成模式。该模式下,IPC与位于其上的监控软件作为监控级,PLC作为现场控制级,两者通过实时数据传输共同完成数据采集与设备监控任务。在软件组成方面,为了节省成本,增加系统灵活性,监控软件采取了Visual Basic与PRODAVE相结合进行二次开发的方式,与SIMATIC Step 7编写的PLC软件一起共同实现系统的自动控制。
3.1 气力输送实验自控系统硬件配置与选型
在PLC的选型上,气力输送实验系统选用了西门子公司SIMATIC S7-300系列中型PLC,由于该系列PLC基于模块化结构设计,具有高速的指令处理和浮点运算、方便的人机界面、自诊断等功能,因此,深受国内用户欢迎,应用广泛。
气力输送实验系统设计时,根据系统的现场设备情况和气力输送工艺功能要求,通过对各被控设备与输入/输出信号的统计,然后分别对PLC所需的I/O点数和存储容量估算,实验系统的PLC模块组可按以下方式进行配置:482.6mm单机架通用导轨一个、PS 307 2A电源模块一块、CPU 312C一块、DO 16×DC24V/0.5A数字输出模块一块、DI 16×DC24V数字输入模块一块、AI 8×12Bit模拟输入模块两块。同时,还为CPU模块配置存储容量为64KB的微存储卡MMC,用于存储CUP的用户程序(所有功能块)、归档和配方、S7项目组态数据、操作系统更新和备份数据等,参见图2。
图2 气力输送实验系统PLC模块配置示意图
另外,系统配置研华IPC 610工控机,其性能为Inbbb Pentium Ⅲ,800MHz CPU, 256M内存,40G硬盘,64M显存的显卡,三星19″,纯平面显示器,带多种通讯接口,易于扩展的ISA和PCI插槽,声卡及音响(作报警和提示用),配置满足系统要求。
3.2 气力输送实验自控系统软件设计
气力输送实验系统的软件主要包括用于控制工艺流程的PLC软件、上位机监控软件、上位机和PLC相互联系的通讯软件、数据分析与作图软件以及系统所要求的其他软件。
(1)PLC 软件部分设计。S7-300系列PLC的软件设计工作是在Step 7 SIMATIC Manager中完成的,块操作是STEP 7 PLC程序的一大特色,软件程序功能是通过对功能块的不断调用实现的。因此,气力输送实验系统的软件设计可以通过对功能块编程来实现。
一个完整的气力输送工艺流程主要包括进料、输送、清扫三个阶段,以普通无压开泵气力输送方式为例,其工艺流程根据顺序可分为如下几个步骤:系统启动-开透气阀(透气阀开到位)-开进料阀(进料阀开到位)-开喂料机(料位满信号到)-关喂料机-延时T1(T1可设定,下T2、T3同)-关透气阀、关进料阀(透气阀、进料阀关到位)-开除尘器、开出料阀(出料阀开到位)-开一次气阀-延时T2-开二次气阀(料位下限到)-关一次气阀-延时T3-关二次气阀-关出料阀(出料阀关到位)-关除尘器-设定泵数S未到,进入下一个循环;否则,系统停止。
根据上述工艺要求,该气力输送工艺的PLC软件组成可分为组织块OB1、功能块FB1、FB1的背景数据块DB11、共享数据块DB20、功能FC1、FC2、FC3以及循环中断组织块OB35几个部分。其中,OB1是程序循环执行的主体;FB1是气力输送工艺流程执行主体,气力输送的工艺流程可通过对FB1的编程来实现;FC1的作用是实时检测外界设备、仪表信号,并将检测到的信号传递给功能块FB1;FC2的作用是将工艺流程的执行结果传递给外界,以实现对外部现场设备的控制;FC3是为了和上位计算机监控软件实现通讯而建立的专用功能块,它和监控计算机共用共享数据块DB20中的数据;为了保证系统的稳定运行,程序中设计有中断组织块OB35。各功能块的调用情况如图3所示。
图3 气力输送系统PLC程序调用过程示意图
同理,按照以上方法,可以根据工艺要求对气力输送系统的普通无压开泵、一次气智能方式、有压开泵、一次气智能方式、普通无压开泵、流化、流化智能方式、有压开泵、流化、流化智能方式进行程序设计,通过建立不同的FB以实现不同的工艺和功能。
(2)监控软件部分设计。监控软件是人机交互的主要界面,是自动控制系统的重要组成部分,通常由监控软件与和PLC通讯的软件两部分组成。
Visual Basic上位机监控软件程序设计。由于Visual Basic采用可视化的编程环境,具有简单易学的特性,因此,在对实验室气力输送系统进行设计时,可以结合Visual Basic的编程特点并根据系统的工艺功能要求开发出符合实际应用需要的IPC监控软件。
上位机与PLC通讯软件设计。当上位监控计算机需要与PLC通信时,通信软件的设计必须根据所采用PLC产品使用相应的通信协议,MPI(Muti-Point-Interface)便是集成在西门子公司的可编程序控制器、操作员界面和编程器上用于建立小型的通信网络的集成通信接口。为解决PC与SIEMENS PLC之间的通讯,西门子公司的PRODAVE函数包提供有一系列已经测试的DLL(动态链接库)或LIB(库)功能函数,为程序开发者建立与S7-200、S7-300 系列PLC通讯提供了极大的方便。
PRODAVE的函数可分为基本函数、数据处理函数和电话服务函数(bbbeService Functions)。基本函数用于建立、断开和激活PC与PLC的连接,以及读、写PLC中的各种数据。数据处理函数用于PC中用户数据的转换和处理。电话服务函数用于PC通过电话线与PLC建立连接。另外,当利用MPI通讯口进行通讯时,首先要将PC Adapter的两端分别插在计算机的串行口和PLC CPU模块的MPI口通讯口上,PC适配器的波特率可根据情况设为187.5 kbps或者更高。
气力输送实验室系统中,利用Visual Basic编写的上位机监控软件在和S7-300 PLC进行通讯时,主要调用了load_tool、unload_tool、new_ss、db_read、db_wtite、d_field_read、d_field_write等函数。其中,load_tool的作用是检查通讯、对通讯参数初始化;new_ss用于上位机需要和PLC进行数据交换时,进行通讯检查并激活通讯连接;db_read、db_wtite、d_field_read、d_field_write分别用来对S7-300系列PLC的数据单元(WORD或BYTE)进行读写操作;unload_tool用于在退出系统以前断开和PLC之间的通讯连接,当需要退出监控系统时可以调用此函数。
在对上述函数调用之前,需要在VB模块中作类似如下的声明,以调用相应的函数,例如,当在程序执行过程中调用load_tool函数时,可声明如下:
Declare Function load_tool Lib "w95_s7m.dll" (ByVal nr As Byte, ByVal dev As bbbbbb, adr As plcadrtype) As Long
这样,当上位机执行到对load_tool的调用时,它会自动访问安装在操作系统上的w95_s7m.dll动态链接库,从而可以实现初始化通讯连接的目的。
下面给出了气力输送实验系统上位机监控软件程序运行时实现与PLC通讯检查并加载主监控界面功能的程序代码。
Public Sub bbbb_Load()
Dim ss As bbbbbb
Dim msg As Integer
plcadr(0).adr = 2
plcadr(0).SEGMENTID = 0
plcadr(0).RACKNO = 0
plcadr(0).SLOTNO = 2
plcadr(1).adr = 0
plcadr(1).SEGMENTID = 0
plcadr(1).RACKNO = 0
plcadr(1).SLOTNO = 2
res = load_tool(1, "S7ONLINE", plcadr(0))
If (res <> 0) Then
ss = "通讯失败,无法建立连接!"
msg = MsgBox(ss, vbExclamation + vbRetryCancel, "提示信息!")
If msg = 4 Then Call bbbb_Load
Else: maincontr.Show
End If
End Sub
上述代码执行时,用户启动上位机监控系统软件,软件首先检查是否有在线的PLC连接,如果在线连接成功,即上位监控计算机经由适配器与PLC的CPU模块通讯无误,那么系统将执行maincontr.Show语句,显示主监控界面。否则,将显示"提示信息"对话框,提示操作人员无法与PLC建立通讯,操作人员应当检查通信线路,然后重试建立连接,或者取消连接检查而直接查看监控画面。
上位机监控软件中其它诸如数据采集、状态显示、实时控制等方面功能的实现与此类似,不再赘述。
(3)数据采集与分析软件设计。数据采集与分析是实验系统重要组成部分,是改进系统和完善工艺的理论依据和科学基础。为了满足工艺研究人员对采集数据多方面的查看与分析要求,对实验数据的处理与分析可借助于专门的工程软件MATLAB来实现。
图4 实验数据作图GUI对话框
图4是在GUI环境下开发的对采集数据进行作图的初始对话框,它主要由两个操作按钮和文字提示信息组成。使用时,操作人员可通过点击"上载"按钮来指定采集数据所在位置,然后,系统将自动绘制各采集模拟量的MATLAB图形,当操作人员点击"取消"按钮时,将关闭该对话框并返回。
上述的用户界面在MATLAB中保存为两个文件,它们分别时SF.m和SF.fig,其中SF.m为"上载"按钮的调用(Callback)函数,函数主要内容如下所示:
function pushbutton1_Callback(hbbbbbb, eventdata, handles)
Mpic
function pushbutton2_Callback(hbbbbbb, eventdata, handles)
close
其中,pushbutton1、pushbutton2分别是提示对话框中两个操作按钮的名称,而Mpic是被调用的又一M-file,作用是根据需要对采集到的各量绘制其MATLAB图形。作为示例,图5给出的是绘制仓泵重量随时间变化图形的M-file代码及趋势图。
bbbbb
x=load(‘E:/matlab6p5p1/work/数据/009.txt‘)
t=1:360
plot(t,x(:,7),‘.-k‘)
title(‘Container Weight (Kg)‘)
ylabel(‘DATA NO. 9‘,‘fontsize‘,12)
xlabel(‘TIME (S)‘,‘fontsize‘,10)
4 结束语
根据上述的气力输送实验系统,我们以粉煤灰为输送介质,通过对有压、无压、流化等不同工艺流程进行气力输送,为粉煤灰气力输送系统的研究和现场工程实施提供了大量的参考数据和设计依据。同时,借助本文所构造的气力输送实验系统,并通过在该实验平台上的气力输送实验,我们完成了江苏靖江热电厂粉煤灰气力输送系统与上海外高桥热电厂烟气脱硫工程石灰石粉气力输送系统的设计,并在工程实际实施过程中为现场工作的顺利开展提供了大量的指导。
通过将该气力输送实验系统与工业应用实际相结合,并通过在该实验系统上的多次实验,本文所设计的气力输送系统可以很大程度地改进目前在气力输送领域所存在的问题,优化当前的气力输送系统结构,并为以后气力输送的发展与应用提供新的思路,具有广泛的实际应用价值。