西门子模块6ES7214-1BD23-0XB8代理订购
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一、引言
矿棉吸声板是本企业去年投产的一种新型建筑装饰材料。引进90年代先进的日本全套板材自动生产线,可以同时生产不同厚度,不同规格,不同花色的矿棉吸声板,但由于日本原装包装线设备费用昂贵,且国内并无此种板材堆垛全自动包装线,所以由我中心开发本自动包装线并已投入使用。
本自动包装线是板材自动生产线的后继设备,由于矿棉板的成品板(规格:300mm×600mm)是分两路并排由干燥窑输送出来的,所以本自动包装线也具有两路独立的分流,翻板,堆垛系统,后经包装段统一到一起,再进入塑封段完成包装任务。按工艺要求本包装线应该能够实现:(1)自动翻板,即把块板经翻转后扣放在第二块板上,使两块板保持面与面的接触。(2)自动堆垛,即把经翻板后的不同规格的对板按不同数量堆成一垛。(3)自动装箱,即用机械手把堆成一垛的板放在纸箱板上,经本工段后把一垛板自动包装,粘合好成一箱。(4)塑封,即把装成的箱进行塑料封装。
二、控制系统主要设备及控制方案
本自动包装线是典型的逻辑顺序控制生产线,有繁多的检测元件,逻辑关系复杂,实现动作难度大,I/O点数近400多个。其受控设备除变频器,执行气缸还包括一套单轴交流伺服系统和一套喷胶系统。由于生产线较长,执行设备相对独立集中,因此按照设备可就近控制的原则,在中央控制柜下分段设立三个子控柜。采用OMRON-C200HG构成的远程I/O系统来完成控制方案,其控制系统结构如图所示:
上图使用Omron-RM201主站单元由RS485通讯口与三个Omron-RT201从站单元连接。伺服系统由OHM ODC-1001控制器和Panasonic DV80X驱动器及伺服电机组成。伺服可以用输入器(ODC-1001)或由中央控制柜面板直接控制,它由PLC的两个独立的I/O单元对控制器进行控制。喷胶系统具有独立的溶胶温控线路,由PLC提供喷胶电磁阀的控制信号。本自动包装线有如下功能:(1)全线自动运行;(2)各工段独立自动运行;(3)现场设备就地控制手动运行;(4)各控制柜设有急停按钮,机械手,伺服机均设有特殊急停按钮。
三、控制系统设计
本自动包装线的控制系统程序设计,使用OMRON SSS软件用梯形图直接编程,井进行现场调试和程序监控。经过现场调试使本系统能够符合现场的各种工作条件而且操作极为简单,能够对故障和人为的干扰进行判断,分析,实现简单智能化功能。本程序采用模块化设计思想,分工段可独立操作完成本工段的工作,模块之间井用连锁和互锁条件建立关系,全线自动或分段自动时信号可互相调用。下图为包装线包装段的控制逻辑图:
伺服机的前进是由三个工位工作的完成情况来控制的。在本系统上电初始时,伺服机先回原点,由于此时三个工位上都没有工件,因此必须由纸箱站开始,伺服机一个工位一个工位的前进。当纸箱站吸纸板完成后伺服机就执行程序,当伺服机停止时,纸箱站再吸一个纸板完成本工位工作,但此时伺服机并不能再向前进,只有装箱工位在机械手放完一垛板后伺服机才能前进到下一个工位。此时纸箱站处再吸一个纸板,装箱工位再放一垛板,此时就必须再等粘箱工位把纸箱全部粘合完成,伺服机才能再向前走以后三个工位便同时动作,伺服机便不断工作下去。这段程序的逻辑动作比较复杂,关键是抓住伺服机前进这一目的。在完成本段初始化设计中使用了SEUREST指令,用起来方便有效。在这一段的程序设计中关键考虑这样几个问题:
①PLC的电源只有当工厂大修,或长时间不生产时才断开,而在每班次结束或休息时只须在面板上实现软关机,此时PLC仍为RUN状态。伺服机也同样只须软关机。因此伺服机必须能够区别是PLC断电再开还是软关机后再开。
②由于伺服机的运动轨迹与机械手的运动平面是相互垂直的,而且它们又是由两个独立的子控系统控制的,因次在机械手伸出的条件中必有两个信号:上升旋转气缸的得电信号A和伺服程序段结束信号B。当A信号接通时说明此工位有板,伺服机处于等待另两个工位的完成信号,伺服机即将运行。此时即使B信号接迪机械手是伸不出的。当B信号接通时说明伺服机己完成程序,可以进行本工位操作。当A断开时,由于此时伺服机正处于运行状态,因此只有当两信号同时满足时才能向装板工位装板。
③由伺服机连接起来的三个工位,每个工位执行元件大都是由电磁向控制的气缸完成的,所以在气缸气压不足,机械限位松动以及其含意外故障都会影响本工位工作完成情况,拖延动作时间,它将导致堆垛,翻板,和输送段的堵板。因此在设计中可以节拍为依据,对每一个必须到位的气缸均设时间监测及故障报警伺服系统由OHM ODC-1001和Panasonic DV80X组成,采用示教方式编程控制。
OHM I/O信号接口共有48个端子。我们采用集电极开路控制方式,把脉冲输出端等用双绞屏蔽线引至DV80X的CN I/F端子用来控制脉冲和脉冲符号输入。同时把程序选择端子CHA CHB及启动信号引到端子接进PLC的输出模块,作为伺服的程序选择通道信号。选择STANDBAY作为伺服程序结束信号接进PLC的输入模块,当PLC接受到此信号时就可以进行生产线上的其他动作。另外我们由PLC输出端引出一个回原点信号,使伺服机在进行规定的程序后,因负公差重新向前找回原点。原点信号选用反射式光电开关,使总累计误差在-0.lmm以内,能够满足精度要求。在开关电源的选择上,伺服24V电源容量不能太小且需单独使用与PLC用24V之间应严格区分避免干扰,因此PLC在模块选择上也同样要注意这个问题,尽量避免伺服信号与其他信号混放在一个模块中,同时可以优先考虑使用独立COM端的PLC模块。伺服控制程序(INC方式编程)如下:
STEP1 DIM=(0000.0000
STEP2 POS=+787.9800
OUT=OOOO
SPEED=100
SLOPE=30
STEP3 POS=+42.00001
OUT=0000
SPEED=50
SLOPE=30
STEP4 POS=+12
STEP7
STEP6 END
STEP7 RTN
STEP8 END
塑封段主体设备为一台连续式电阻炉,它的温度控制主要由两部分组成:SR-73PID温控表和固态调压器(或采用PAC03A三相调压控制器)。温控表通过K型热电偶输入模拟量,输出4-20VDC电压来控制三块固态继电器SSR(或直接控制PAC03A三相调压控制器),每个固态继电器(或控制器)又分别带若于加热管。固态调压器则由电位器来控制输出,每个固态调压器也分别带若干加热管。温控表和固态调压器的总控则由PLC来完成。这样塑封炉膛内温度就可以分段全控,分段调压,分段直接启动,能够把温度控制在180℃左右,对己包装的箱体进行塑封。本段的其他动作如推箱,封切,放膜等均由PLC进行控制。
四、结论
建筑板材是现在较为流行的新型建筑装饰材料,但是由于装饰板材的结构特点:面积大,体积小,边角易损,表面脆弱等,所以对于其产成品的包装,就成了急需解决的问题。现在我国的建材企业,大多都是采用手工包装,工人劳动强度大,产成品质量没有保障。自本自动包装线在本企业投入使用后,基本解决了以上问题,极大提高了产成品合格率,减少生产线工人近3/4,深受用户好评。
引言
工业自动生产线应用非常普遍,一般生产线的长度是有限的,为把物料从一条生产线搬运到另一条生产线上,常常采用输送线升降机,以提高生产效率。本文以FX-ON系列可编程控制器为例,介绍PLC在输送线升降机中的应用,这种FX-ON系列PLC机以其优的性能价格比受到用户的关注,在改造旧设备、生产线以及替代进口产品方面,取得了很好的经济效益。特别是配上嵌入式全中文MCGS组态软件,可迅速构成下位机监控系统,运行于WinCE嵌入式实时操作系统,内置流程图功能,有庞大的标准工业器件设备图形库,支持各类型PLC等硬件设备,可以完成复杂逻辑控制,并可根据实际工况灵活组态。经生产实践表明,该输送线升降机设计思路正确,运行可靠,能达到实际生产应用的要求。
1、升降机结构图与工作原理
该单元由升降梯与立体仓库二部分组成,升降梯由升降台和链条提升部分组成,由步进电机做驱动电源,由光栅尺对升降梯上升或下降的高度进行准确的定位。
图1所示为传送线升降机结构图,工作原理如下:① 工件由传送线送至一楼升降梯机内;② 工件送达二楼后,升降梯上的传感器检测到工件进入时,升降梯上的传送电机停止工作,工件由动力辊道接出,再送入二楼辊道至二楼传送线,后进入仓库;③ 仓库的传感器检测到工件进入后,传送电机停,同时升降梯开始下降,回到初始位置,等待下一个工件;④整个系统以PLC为主要控制元件,设有手动/自动两种控制方式。
图1 升降机结构图
2、PLC选择及软、硬件设计
(1) 采用24V直流电源,型号选FXon-40MR,输入为24点继电器接点,输出为16点,外部输入电源在机内,内存程序循环扫描控制,处理速度平均为5UμS/bit,程序容量950kbyt。
(2) 在外围设备方面,采用便携式编程器FX-10P/20P或采用RS232通信或RS485通信方式,与上位机连接,外部输入设备有行程开关,按钮和电磁阀等。
(3) 编制程序时,要使用外部输入相应的端子设备号:外部输入接点闭合,操作指示灯亮,输出断开,操作指示灯灭。
(4) 时间定时器当前值设为0,定时器的点数为246,预置值0.1~3276.7s或0.01~327.67s,选用T0,T1等时间继电器。
3、电气控制系统设计
(1) 根据检测单元的检测情况,若检测到的工件为合格产品,则运行至此站,升降梯上的传感器检测到工件,升降梯上的传送电机停,通过步进电机驱动使步进电机转动,经齿轮齿条使升降梯带动工件上升。
(2) 根据前面的检测结果,使用计数器,若为金属销钉且为个工件则升降梯上升至二层时停止,启动升降梯和二层上的传送电机,将工件送入,二层传感器检测到工件进行延时2s后,此层传送电机停。步进电机反方向转动,升降梯下降到初始位置,准备运送下一个工件。
(3) 根据计数器,若为金属且为第二个工件。升降梯仍重复上面的动作,将工件送入二层。
(4) 根据计数器,若为金属且为第三个工件,(在程序中认为每层可装两个工件)升降梯则带工件自动进入三层。以后依次装入工件。
(5) 若为尼龙销钉且为个工件,则升降梯带动工件先垂直上升至二层,然后启动水平电机带动升降梯水平动作,当碰到水平的内限位开关时停止水平动作,启动升降梯和二层上的传送电机,将工件送入,二层传感器检测到工件进行延时2s后,此层传送电机停。水平电机反方向转动,回到外层碰到外限位停,然后启动步进电机使其反方向转动,升降梯下降时碰到底层限位停,回到初始位置,准备运送下一个工件。
(6) 若为尼龙销钉且为第二个工件则重复上一步。
(7) 若为尼龙销钉且为第三个工件,则重复上面步骤,升降梯带动工件先垂直上升至二层,然后水平移动,碰到内层限位时,水平电机停,此时升降梯带动工件继续上升至三层,将工件送入后,启动水平电机,升降梯进行反方向的水平动作,碰到外限位时,水平电机停,步进电机继续工作,带动升降梯下降至初始位置。以后工件依次装入。
(8) 按设计思路编制程序框图如图2所示。
图2 程序框图
(9) 用基本指令有LD,SET,RST,AND,OUT,RET,END和功能指令FROM。
(10) 用外围设备——便携式编程器FX-10P/20P或电脑的PLC软件将其梯形图程序用可写的形式将指令写入,输入后PLC就按设计思路准确地完成各种操作。利用编程器或电脑的三菱PLC软件还可以完成每一条程序的读出,搜索所需要的输入/输出记号或指令,并可以检查写入的程序中有无语法错误,正确无误且用强制输出可以测试运行。
4、监控系统设计
MCGS组态软件可根据司机情况增加、裁减相应的内容,可以组态出动画窗口、曲线、报表等,并可以设置用户权限、安全级别。其结构有主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五个部分构成,如图3所示。
图3 MCGS组态软件结构图
全中文工控软件MCGS是一套基于bbbbbbs平台,快速构成上位机监控系统的组态软件,可运行于Microsoft bbbbbbs 95\98\ME\NT\2000等操作系统,有庞大的标准的工业器件、设备、图形库,支持各类型PLC可编程器等硬件设备,其软件使用简单,操作方便。共设计了5个界面,分别是:主界面、流程监控、故障报警、报表输出、操作规程。设计中对于I/O的配置选用串行口配置,选择串行口COM1,则弹出设置配置向导,选择PLC设备系列。
设计中动画连接命令语言为IF-ELSE-THEN。通过设置脚本程序可以形成一个按时间循环运行方式的过程。另外运用组态软件进行动画调试运行,会排除现场中很多问题,可对PLC的梯形图程序进行检测,大大缩短了现场调试周期,使设备运行可靠性大大增加。
5、系统特点
智能化
监控系统对智能化的要求越来越高,而此系统采用了嵌入式PC104。实时控制性指标很好。智能化程度很高,PC104模块主要特点是采用低功耗嵌入式CPU,集成度高,功能很强,由于它的实时影响能力,可在时间内把生产信息的各种数据,指标准确无误的反映上来,通过MCGS软件以报表,图形的形式显示出来,因此可视化程度非常高。独特的硬件“看门狗”能对系统运行情况进行监视,发生异常情况,及时采取应急措施。
可靠性
工业监控系统在可靠性方面要求很高,计算机控制系统在发生故障和处于死机状态时对企业的安全性,高效生产方面带来严重的影响。可靠性主要指控制系统本身要连续稳定运行,一旦系统生产故障是要有保证其安全状态的能力。系统采用PC/104标准模块,具有极好的抗震性,能够在各种复杂、恶劣的环境正常运行;存储器采用Flash电子盘,不带硬盘,避免了硬盘的旋转机械故障;其操作系统bbbbbbs CE内核具有内存管理功能,可以检查出应用程序造成的系统异常,能很好的抑制由于应用方面的错误而直接破坏系统的危险性,因而比一般监控系统具有较高的可靠性。在通讯上,由通讯口(RS232C或RS422/485)读写PLC的内部数据。将输入、输出信号读出并送到TPC150L内存,根据TPD150L参数设置,通讯程序采用的协议为:
传输速率 1200 PPS
起始位数 1bit
数据长度 8bits
偶柱校 1bit
停止位数 2bits
通讯口读写PLC的内部数据的接口程序(略)。
6、结束
采用嵌入式MCGS组态软件及其平台,作为良好的上位机人机界面,进行系统的监控和管理,PLC作为下位机执行可靠有效的控制,系统结构简洁,可靠性高,在自动化生产设备中应用越来越广泛。