西门子6ES7214-1BD23-0XB8参数选型
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一、引言
某公司生产的塑料制片机四辊传动原采用无刷直流电机传动,采用专用的调速装置进行调速控制以实现各传动的线速度同步。至今该系统故障率较高,且国内相应的备品备件甚少,维修难度较大已影响了正常生产。为此我公司对该传动部分采用交流变频调速技术和可编程控制技术进行了改造,使四辊传动控制更加合理,操作方便,运行稳定可靠,产品质量达到原设计要求,获得了很好的效果。
二、系统配置
1、机械部分改造:四辊传动示意图见图一
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(图一:四辊传动示意图)
按照工艺要求,线速度范围为1.5~10m/min,所对应的交流电机的工作频率范围为:7.5~50Hz。考虑到原系统的传动速比,经过计算我们选用了4极4Kw,减速比为6.8的齿轮减速电机来更换原无刷直流电机。 2、系统硬件:(见图二)
(图二:系统硬件配置图)
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(1)PLC1、PLC2是本系统的核心,选用台达DVP20EX主机,该机配有8个数字量输入点,6个数字量输出点,4路A/D模拟量输入,2路D/A模拟量输出信号;并自带RS485通讯接口。
(2)PWS人机界面作为与PLC1、PLC2的数据交换、设定及显示,可以实现四辊传动电机同时运行并终同步控制。该系统中PWS选用台湾罗森系列人机界面PWS1711-STN。
(3)INV1~INV4为四辊传动驱动变频器,选用了日本安川CIMR-G5A45P5变频器,由PLC模拟量输出给变频器以确定工作速度;并把变频器多功能输出的频率信号、电流信号作为PLC的模拟量输入信号,经计算处理后以显示实际工作速度及电机负载率。
三、系统软件设计
结合生产工艺要求来设计系统软件,其中人机界面的自动工作画面如图三所示:
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(图三:制片机自动工作画面) 设计原理:(1)首先设定主辊线速度及顶辊、底辊和牵引辊相对主辊线速度的百分数,PLC根据上述设定值分别计算通过模拟量输出控制给定变频器工作频率;(2)当用户触摸了“启动”键后,PLC控制输出变频器运行信号,并正常启动四辊传动控制;(3)同时,变频器的多功能输出信号经PLC模拟量输入并计算,由人机界面显示各传动的实际线速度、电机负载率等;若某个传动速度偏差较大,此时用户可以在线修改线速度及相应的百分数等参数。(4)当用户触摸了“停止”键后,PLC控制切断输出变频器运行信号,并停止四辊传动。
下面重点介绍人机界面的巨集指令在本系统中的软件处理:
在人机界面的设计中,使用了一台人机界面带多台PLC控制模式,并使用巨集指令来实现:按“启动”或“停止”键后,同时两台PLC都响应并输出控制。具体设计为:
(1)定义PLC的站号,DVP20EX中由特殊寄存器D1121设定,如:PLC1中D1121=1,PLC2中D1121=2;
(2)在人机界面中定义相应的寄存器时,以n:D100或n:M100等形式表示;其中n表示PLC的站号,如1:D100,2:D100。图三中的“启动”键设计时,相应的寄存器为1:M100,且在巨集指令中设定SETB2:M103,CLRB2:M104,CLRB1:M101;“停止”键设计时,相应的寄存器为1:M101,且在巨集指令中设定SETB2:M104,CLRB2:M103,CLRB1:M100。
(3)部分控制程序:
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四、结束语
该控制系统无论在硬件的选择还是在软件的设计都是可行的、先进的,台达电子的DVP系列PLC和罗森人机界面的巨集指令与多台PLC的通讯非常方便,简单易用。实践证明,该系统在其他工程项目设计中具有很好的推广价值。
关键词:PLC触摸屏变频器
1 引言
数字化、智能化印刷机械关键技术与装备项目是围绕书刊、报业、包装装潢、商业印刷的重大装备急需。双面印刷是出版物印刷、说明书印刷以及笔记本印刷的印刷工艺。双面印刷可以保证印品一次印刷完成,效率成倍增长。对开双面平版印刷机是一种新型高速双面印刷机,适用于书刊杂志等印品的印刷。高速双面印刷机以高速印刷高质量的印刷品受
到用户的青睐。项目选用了台达机电自动化系列产品对电气进行了改进设计。
2 工艺自动化分析
高速双面印刷机整机动作控制整机由输纸机、收纸机和主机三部分组成。主机除主电机,上、下水辊电机,制动辊电机分别由四个变频器控制外,其余主要动作由七个气缸分别来控制上水辊、下水辊、上墨辊、下墨辊、递纸、上滚筒、下滚筒等的离合动作。气路的控制分为手动和自动两种模式。整机的核心调试工作就是电气、气动与机械动作相匹配,避免印刷中纸张的浪费。
由于自动工作模式下各动作要以一定的顺序工作,机械采用凸轮来控制各动作离合时的角度,电气选用二相增量型旋转编码器来实时测量凸轮的旋转角度,编码器每旋转一周,产生360个脉冲,PLC高速计数器计数720,到零位后复位重新计数。我们可以随时更改编码器的角度值,来配合机械的改动或因速度不同,惯性不同,所需动作的角度值不同,省却了烦琐的机械控制。
3 台达机电技术的自动化应用
3.1系统原理设计
机床的控制以台达的DVP-EH型PLC为技术平台,触摸屏为操作界面,变频器作为执行构件。触摸屏通过COM2口与DVPEHPLC的COM口相连,采用MODBUS协议。PLC通过485口控制四台变频器,支持MODBUS协议。
3.2系统配置设计
台达PLC:DVP64EH00R+扩展DVP08XP11R。台达触摸屏:DOP-A57CSTD。台达变频器:VFD110B43A;VFD004M21A。框架如图1所示。
图1印刷机系统配置设计
3.3编程案例
(1)触摸屏显示报警。台达EH系列PLC提供了方便的高速计数功能,使程序编写简单,调试快速。我们将编码器的信号线接入PLC的高速计数端子X0,X1,编码器的复位端子接X2,对应计数器为C251,Y23为主机运行,当编码器两相接错时,触摸屏显示报警M455,如图2所示。
触摸屏显示报警
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(2)通讯调试。在小型电气控制系统中,设备间的通讯调试是一个难题,但台达PLC与变频器有简洁的通讯指令,一条指令即可解决问题。如读取主变频器的输出频率,先写好通讯协议,然后利用下条指令即可:
其中通讯命令装置地址为01,数据地址H2103,数据长度2个word。
两者的通讯省却了中间继电器的控制,减少了故障隐患,再利用触摸屏将PLC中的数据读出,可以方便地监视运转中出现的问题。
(3)画面设计。触摸屏的应用省略了原有的一些按钮、指示灯、计数器、转速表、时间继电器及润滑程控控制器等元器件,降低了故障率,也减少了接线的工作量。台达的人机编辑软件-TPEditor提供了7个等级密码的保护,有利于使用厂家对某些特定的使用条件进行了限定,保护了用户的利益。因触摸屏有3M的内存,所以设计时在画面中以走马灯的形式提供了大量的报警信息,也设计了多屏PLC输入、输出状态监视画面,在系统帮助里详细介绍了本机电气操作及维修提示,使整机的电气系统操作、使用、维修简单方便,参见图3。
图3触摸屏画面设计
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4 结束语
该系统配置取代了原日系品牌的配置,整体来说性价比要高好多,故障率也远低于原配置。现批量使用已有一年多,系统稳定性强,用户操作简单,维护方便,得到了用户的肯定。
一方面由于出口商品比较多,另一方面由于人们的生活水平不断提高,审美要求不断发展,纸包装印刷质量和品种严重滞后于社会经济发展的速度,一批制约印刷装备制造业发展、对行业产品升级换代和技术进步具有带动性强、辐射面大的相关关键共性单元技术和数字化、自动化印刷技术装备,对提高数字化印刷技术与装备的自主创新能力和技
术水平,对打破国外印刷装备的市场垄断,对增强国际竞争力是非常有帮助的。日常消费品包装正在从单色向多色发展,市场潜力巨大。单张纸多色高速双面印刷机领域的空白还有待于别的关键技术与装备重点突破。
4.软件编程
软件主要由触摸屏程序和PLC程序组成。
触摸屏共编辑了25个画面,包括1个主显示操作画面、16个着色档参数设置画面、1个补色参数设置画面、2个着色数据查询画面、1个PLC内部数据查询画面、1个时钟调整画面和2个欢迎画面、1个帮助画面。当电源装置出现故障时,触摸屏还会自动弹出故障小画面,并以红色闪烁报警,引起运行人员的注意。触摸屏的画面不仅完成了上述的功能,而且良好的中文界面非常方便用户操作使用。
着色电源的操作执行、控制、设置参数的计算等都是通过PLC的程序来实现完成的,PLC的程序设计是着色电源控制性能的关键。
为了便于查找、修改和调试程序,以及缩短CPU的扫描周期,均匀化着色电源设计的PLC程序除主程序外,还有10个子程序和4个中断程序,PLC的程序方框图见图4、图5、图6所示。如图中所示,主程序主要完成采样、操作、故障处理、判断开停机等内容;子程序0主要完成运行时的工作流程控制;子程序1主要完成在静泡时间内的控制操作;子程序2主要完成P处理时间内的控制操作;子程序3主要完成在间隔时间内的控制操作;子程序4主要完成C处理时间内的控制操作;子程序5主要完成着色完成后的处理工作;子程序6是在P处理和C处理起动前对逆变脉冲的控制;子程序7是停机时对逆变脉冲的控制;子程序8主要完成停机时着色参数的输入和计算等内容;子程序9主要完成补色参数的输入和计算等内容。中断程序主要是完成C处理时对逆变脉冲的控制。
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图4PLC程序框图(1)
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图5PLC程序框图(2)
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图6PLC程序框图(3)