6ES7223-1PM22-0XA8参数选型
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0 前言
在连铸生产中,连铸坯要在定尺系统的控制下由切割设备切割成一定长度的成材铸坯。因此,定尺的准确与否,将直接影响连铸的成材率,进而影响连铸的经济效益。一个jingque而稳定的定尺系统,不仅可以极大地tigao连铸坯的定尺合格率,还可以使生产顺利进行,极大地减轻切割工人的劳动强度。
1 炼钢厂5#连铸定尺系统
炼钢厂5#连铸机是一台六机六流的小方坯连铸机, 采用火焰切割系统以及红外线无接触定尺系统。红外线无接触定尺系统是通过摄像机摄取铸坯图像, 由计算机来分析图像, 从而实现连铸坯的定尺测量。这种定尺系统的优点是切割系统与连铸系统基本上是分离的, 定尺不受生产设备状况的影响, 可以有效地避免由于拉矫系统打滑、堵转等造成的长短尺。它的主要缺点就是受外界的干扰较大。由于计算机系统是根据铸坯的亮度来确定铸坯位置的, 所以外界的光线(例如电焊、强烈阳光尤其是切割火焰) 对系统的影响较大, 很容易造成系统误动作。由于5#连铸机有6 个铸流, 采用火焰切割机, 因此在生产定尺为216 m的铸坯时,切割火焰对红外定尺系统的影响非常大, 经常造成系统误动作而产生短尺铸坯, 对生产的影响较大。
2 PLC定尺系统
211 PLC定尺系统的原理
由于5#连铸机的定尺系统非常不稳定, 给连铸生产带了不良影响, 为了解决5#连铸机定尺问题, 开发了PLC定尺系统, 很好地解决了5#连铸机的定尺问题。图1是5#连铸机拉矫机以及火焰切割机的系统简图。
5#连铸机的拉矫系统是通过变频器实现拉速调整的。在计算机上可以得到拉矫机变频器的实际输出频率f, 因此, 电机的转速:
n = 60f (1 - s) / p = kf
其中:
n: 电机转速
s: 电机的转差率, 为一常数
p: 电机极对数, 为一常数
k: 常数
由于电机的转速与电源频率有着严格的对应关系, 因此可以计算出铸坯的实际运行速度:
v = k1 ×n ×3114 ×D (m /min)
其中:
k1 : 减速机的速比
D: 拉矫辊的周长, 单位: m
V: 铸坯运行速度
根据以上数据, 在PLC程序中对时间求拉速的定积分, 就可以得到铸坯的长度:
L = t2/t1 vdt
212 系统修正
21211 PLC修正
在PLC系统中通过数学计算得到铸坯在任一段时间内的长度L, 但是, 在实际应用中, 由于电机转差率以及减速机速比的离散性, 实际定尺长度Lsj与L还是有一定差距的, 因此在编制PLC程序时需要对定尺系统行修正, 即:
Lsj = K2L
其中:
Lsj : 铸坯实际长度;
L : 铸坯理论长度;
K2 : 修正系数。
对于其中的修正系数K2 的取值是整个系统能否正常工作的关键。由于K2 = Lsj / L 因此可以通过实测法在生产现场测出每个铸流的K2 的值, 现场取Lsj = 5 m, 即当铸坯长度为5 m时通过PLC程序的在线功能得到PLC定尺系统的理论长度L 的值, 从而求出K2 的值, 由于5#连铸机定尺的大长度为10 m, 因此取Lsj = 5 m可以保证定尺系统在整个定尺范围内达到一定的精度。
21212 人工修正
由于连铸机实际生产状况比较复杂(如拉矫辊辊径的磨损变化) , 因此还需要人工对整个定尺系统进行修正。对定尺系统的设定和修正是通过计算机画面实现的, 输入的参数有定尺设定值、修正值两个参数。人工修正就是由操作员工根据切割工实测的铸坯长度在修正值输入域内输入一个数值,从而实现修正。
213 实际使用效果
1) 定尺精度高, 可以控制在±30 mm 之内,大大tigao了连铸坯成材率;
2) 可以灵活方便地修改定尺长度, 减轻了工人的劳动强度;
3) 没有增加外部设备和投资, 不仅节约了设备投资, 还真正实现免维护, 极大地降低了维修人员的劳动强度;
4) 可靠性高, 即使出现铸坯割不断的情况,也能保证定尺的准确性, 这是红外定尺系统无法做到的。
3 结语
1.引言
本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活/消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。作为风光变频器在供水控制应用中的案例系列篇。
2.用户现场情况
如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。生活用水和消防用水共用五台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,五台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,五台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。火灾结束后,五台泵改为生活供水使用。
图1 生活/消防双恒压供水系统示意图
现场设备参数如下:
型号 80GDL54-14×7
liuliang 54m3/h
扬程 98m
效率 70%
转速 2900r/min
电机功率 22KW
电机数量 5台
3.系统控制要求
用户对五台泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:
⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。
⑵五台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。
⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。
⑷五台泵在启动时都要有软启动功能。
⑸要有完善的报警功能。
⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。
4.设备选型
(1)风光JD-BP32-XF型供水变频器
JD-BP32-XF型是山东新风光电子科技发展有限公司推出的专用供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。在恒压供水中可以采用这类变频器。JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。在本例中选用JD-BP32-22F(22KW)风光供水变频器拖动用户水泵。
(2)PLC选型
①控制系统的I/O点及地址分配
根据图1所示及控制要求,统计控制系统的输入、输出信号的名称,代码及地址编号如下表1所示。水位上、下限信号分别为I0.1、I0.2。
输入输出点/代码及地址编号表1
名 称 | 代 码 | 地址编码 | |
输入信号 | 手动和自动消防信号 | SA1 | I0.0 |
水池下限信号 | SLL | I0.1 | |
水池上限信号 | SLH | I0.2 | |
变频器报警信号 | SU | I0.3 | |
消铃按钮 | SB7 | I0.4 | |
试灯按钮 | SB8 | I0.5 | |
水压低信号 | SY1 | I0.6 | |
水压高信号 | SY2 | I0.7 |
输出信号 | 1#泵工频运行接触器及指示灯 | KM1,HL1 | Q0.0 |
1#泵变频运行接触器及指示灯 | KM2,HL2 | Q0.1 | |
2#泵工频运行接触器及指示灯 | KM3,HL3 | Q0.2 | |
2#泵变频运行接触器及指示灯 | KM4,HL4 | Q0.3 | |
3#泵工频运行接触器及指示灯 | KM5,HL5 | Q0.4 | |
3#泵变频运行接触器及指示灯 | KM6,HL6 | Q0.5 | |
4#泵工频运行接触器及指示灯 | KM7,HL7 | Q1.0 | |
4#泵变频运行接触器及指示灯 | KM8,HL8 | Q1.1 | |
5#泵工频运行接触器及指示灯 | KM9,HL9 | Q1.2 | |
5#泵变频运行接触器及指示灯 | KM10,HL10 | Q1.3 | |
生活/消防供水转换电磁阀、压力转换 火灾报警指示灯 | YV2,HL11 KA1, | Q1.4 | |
水池水位下限报警指示灯 | HL12 | Q1.5 | |
报警电铃 | HA | Q1.6 | |
变频器开停机控制 | KA2 | Q1.7 |
②PLC系统选型
系统共有开关量输入点8个,开关量输出点14个,选用西门子主机CPU222(8入6继电器输出)1台,加上扩展模块EM222(8继电器输出)1台。即可满足用户供水控制要求。
(3)压力传感器
在供水系统中,压力传感器既可以采用压力变送器,也可以采用远传压力表。在本例中采用远传压力表,压力表相应接线端子接到变频器主控板3脚、4脚、5脚即可。
5.电气控制系统原理图
电气控制系统原理图包括主电路图、控制电路图及PLC外围接线图三部分。
(1)主电路图
如图2所示为电控系统主电路。五台电机分别为M1、M2、M3、M4、M5。接触器KM1、KM3、KM5、KM7、KM9,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的工频运行;接触器KM2、KM4、KM6、KM8、KM10,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的变频运行;FR1、FR2、FR3、FR4、FR5分别为五台水泵电机过载保护用的热继电器;QS1、QS2、QS3、QS4、QS5、QS6分别为变频器和五台泵电机主电路的隔离开关;FU1、FU2、FU3、FU4、FU5为主电路的熔断器;BPQ为风光供水专用变频器。
图2主电路图
(2)控制电路图
如图3所示为电控系统电路。图中SA为手动/自动转换开关,SA打在1的位置为手动控制状态,打在2的状态为自动控制状态。手动运行时,可用按钮SB1~SB12控制五台泵的起/停和电磁阀YV2的通/断;自动运行时,系统在PLC程序控制下运行。
图中的HL13为自动运行状态电源指示灯。
图3电控系统控制电路图
(3)PLC接线图
下图4所示为PLC及扩展模块外围接线图。火灾时,火灾信号SA1被触动,I0.0为1。
图4双恒压供水控制系统及扩展模块的外围接线图
6.系统程序设计
(1)程序中使用的PLC内部器件及功能,如下表2所示:
器件地址 | 功 能 | 器件地址 | 功 能 | |
VB400 | 变频工作泵的泵号 | M0.4 | 复位当前变频泵运行脉冲 | |
VB401 | 工频运行泵的台数 | M0.5 | 当前泵工频运行启动脉冲 | |
VD410 | 倒泵时间存储器 | M0.6 | 新泵变频启动脉冲 | |
T33 | 工/变频转换逻辑控制 | M2.0 | 泵工/变频转换逻辑控制 | |
T34 | 工/变频转换逻辑控制 | M2.1 | 泵工/变频转换逻辑控制 | |
T37 | 工频泵增泵判断时间控制 | M2.2 | 泵工/变频转换逻辑控制 | |
T38 | 工频泵减泵判断时间控制 | M3.0 | 故障信号汇总 | |
T39 | 工/变频转换逻辑控制 | M3.1 | 水位下限故障逻辑 | |
M0.0 | 故障结束脉冲信号 | M3.2 | 水位下限故障消铃逻辑 | |
M0.1 | 泵变频启动脉冲 | M3.3 | 变频器故障消铃逻辑 | |
M0.2 | - | M3.4 | 火灾消铃逻辑 | |
M0.3 | 倒泵变频启动脉冲 |
生活/消防双恒压的两个恒压值是我公司生产的风光供水专用变频器直接设定的。在本实例中,根据用户要求,生活压力设定为0.35MPa,消防压力设定为0.60MPa。
压力低、压力高信号分别由变频器内部主控板14脚、15脚给出。供水运行下限频率、供水运行上限频率由变频器程序设定。在本系统中,运行下限频率设为20Hz, 运行上限频率设为50Hz。
(2)PLC供水控制系统流程图如下图5示:
图5流程图
(3)该系统PLC控制程序如下:
7.结束语
本文作为风光变频器在供水行业应用的系列篇,详细介绍了其设计方案,包括了PLC程序实现过程。有兴趣的读者可参照《变频器世界》2006年第四期的文章,相信会有一些收获。