西门子模块6ES7214-1AD23-0XB8型号大全
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1 引言
全自动停回转式网版印刷机采用经典的停回转技术,具有纸张定位准、稳,印刷精度高,速度快,噪音低,自动化程度高等优点,适用于陶瓷及玻璃花纸、电子工业(薄膜开关、柔性线路、仪表面板、手机)、广告、包装印刷、标牌、纺织转移、特殊工艺等行业。
近年来,随着我国自动化技术的tigao,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。可编程控制器(PLC)在通讯功能和高速计数以及脉冲输出功能的日益完善,性能日益tisheng,使得PLC+伺服+变频器+触摸屏组成的整个系统在印刷机上应用成为可能。
2 全自动停回转式网版印刷机介绍
2.1 设备结构
输纸飞达:对印件厚度适应能力强,确保高速下顺畅输纸;自主选择单张式或连续式走纸;可采用双层堆纸方式,tigao机械效率。
送纸台:台底带真空吸附,配合台面上的推纸及压纸结构,保证各种材料的顺畅输送。
滚筒及套准结构:自动停格式滚筒保证印件前端能准确无误地送到滚筒叼牙,达到极高的准确度;同时,滚筒叼牙及拉规都装置电眼,以监察印件的到位情况。
刮胶系统:双凸轮分别控制胶刮及回墨刀动作;胶刮带气动保压装置,印件图像更清晰,墨层更均匀。
网版结构:网版架可以拉出,方便印件套准或送料的调整;滚筒和网版的清洁也更安全、快捷;带接墨盘,防止油墨滴到滚筒上。
网版架运行的轨道:进口直线导轨及走珠轴承,减少整机在高速运行下的震荡及噪音,保证印刷的稳定;
排料台:排料台可九十度折下,便于调校网版、安装印刀及清扫和检查;附带真空吸附,确保顺畅排料。
2.2 设备特点
经典停回转机构,自动停格式滚筒保证印件前端能准确无误地送到滚筒叼牙,达到极高的准确度;同时,滚筒滚筒叼牙及拉规都装置电眼,以监察印件的到位情况,有效降低印刷废品率;
双凸轮、印刷大滚筒之间采用连杆、齿条、齿轮同步机构,整机传动精度高、传动可靠、结构紧凑、噪声低;
纸张负压输送结构,输纸准确稳定;
采用数控电眼对位系统。纸张到达前侧规位时,由数控电眼自动对位,微小错位、跑位,自动停机,保证套印的高准确度,有效的降低印刷废品率;
主传动及主要部件自动润滑,有效延长使用精度和机器寿命;
PLC集中控制整机运转,触摸屏/按钮双操作系统,操作简便,自动化程度高;
与转页式丝网干燥机、UV光固机或UV&IR组合烘道及全自动收纸机联机组成全自动丝印生产线(见图2)。
图2 全自动丝印生产线
2.3 控制要求
运行:按两次启动,次警铃连续鸣叫3S,如有故障,则鸣不同次数,以判定故障类型;无故障,10S内必须再次按下启动,方可运转。
启动后,根据检测系统的启动情况,分连续运行(检测未开)和自动运行(检测开)
连续运行:主机连续运转,飞达压脚有信号时,飞达自动上升补纸;需人工启动四个气泵,人工落墨刀,光纤检测有偏差时,停车
自动运行:主机连续运转,飞达压脚有信号时,飞达自动上升补纸;飞达泵及滚筒泵自动启动,根据走纸情况,人工启动送纸泵及出纸泵;光纤检测纸张到位后,自动落墨刀开始印刷,光纤检测到纸张到位有偏差时,自动离压抬刀到中位,不停车,等待下一张纸准确到位后,重新落刀,合压印刷。
编码器输出数值给PLC,以判定主电机带动网架运行时所在的位置,与光纤信号配合,判定纸张有无及到位情况。
3 控制系统介绍
3.1 控制系统方案
控制系统上位机采用和利时HT6600C系列触摸屏,下位机CPU选用和利时LM3108 PLC控制器,上、下位机之间走RS232串口线通过标准MODBUS协议进行通讯。CPU内部通过逻辑编程处理来自触摸屏以及按钮、传感器、限位开关等信号控制一个主电机(8.0KW通过一个三菱A740-11K变频器,面板电位器调速)、两个0.37KW升降电机(工频控制,飞达台板电机,墨刀升降电机),四个气泵(飞达泵、送纸板风机、滚筒泵、出纸板风机),三个三位五通电磁阀(六个输出控制)。
3.2控制系统硬件
3.2.1 可编程逻辑控制器-PLC
本系统采用HOLLiAS LM系列PLC控制,配置1个CPU模块LM3108、1个16通道数字量输入模块LM3212和1个16通道数字量输出模块LM3221。
1)CPU模块:LM3108模块的额定工作电压为DC24V,自带40点I/O,提供24路DC24V输入/16路晶体管输出处理。具有两路 20KHz高速输出,1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。
2)数字量输入扩展模块:LM3212模块提供16路DC24V数字量输入处理,数字量输入信号的额定工作电压为24V。输入通道间光电隔离,隔离耐压1000V DC。
3数字量输出扩展模块:LM3221模块提供16路DC24V晶体管输出处理,响应时间1ms,输出额定负载电压为24VDC。输出通道间光电隔离,隔离耐压1000V DC。
下表1为系统I/O分配表。
表1 系统I/O分配表(DI)
点编号 | 功 能 | 说 明 | 点编号 | 功 能 | 说 明 |
%IX0.0 | 编码器A相 | %IX4.5 | 飞达压脚 | 行程开关 | |
%IX0.1 | 编码器A相 | 未使用 | %IX4.6 | 飞达上限 | 行程开关 |
%IX0.2 | 编码器原点 | 感应器 | %IX4.7 | 抬版上限 | 感应器 |
%IX0.3 | 急 停 | 按钮 | %IX5.0 | 抬版下限 | 感应器 |
%IX0.4 | 点 动 | %IX5.1 | 墨盘前位 | 感应器 | |
%IX0.5 | 启 动 | %IX5.2 | 墨盘后位 | 感应器 | |
%IX0.6 | 检测启用 | %IX5.3 | 网框位置1 | 感应器 | |
%IX0.7 | 定位停车 | %IX5.4 | 网框位置2 | 感应器 | |
%IX1.0 | 出纸台上升 | ||||
%IX1.1 | 出纸台下降 | 屏 内 部 点 | 启 动 | %MX200.0 | |
%IX1.2 | 输纸台上升 | 连续选择 | %MX200.1 | ||
%IX1.3 | 输纸台下降 | 自动选择 | %MX200.2 | ||
%IX1.4 | 墨盘运动允许位 | 飞达气泵 | %MX200.3 | ||
%IX1.5 | 网架运动 | 输纸板风机 | %MX200.4 | ||
%IX1.6 | 网架复位 | 滚筒吸气泵 | %MX200.5 | ||
%IX1.7 | 出纸光电 | 光纤 | 出纸台风机 | %MX200.6 | |
%IX2.0 | 连续光电 | 单张方式选择 | %MX200.7 | ||
%IX2.1 | 单张光电 | 连续方式选择 | %MX201.0 | ||
%IX2.2 | 左前规光电 | 前规启用 | %MX201.1 | ||
%IX2.3 | 右前规光电 | 左侧规启用 | %MX201.2 | ||
%IX2.4 | 左侧规光电 | 右侧规启用 | %MX201.3 | ||
%IX2.5 | 右侧规光电 | 墨刀上升 | %MX201.4 | ||
%IX2.6 | 双张检测 | 行程开关 | 墨刀下降 | %MX201.5 | |
%IX2.7 | 墨刀上限 | 感应器 | 输纸台上升 | %MX201.6 | |
%IX4.0 | 墨刀中限 | 感应器 | 输纸台下降 | %MX201.7 | |
%IX4.1 | 墨刀下限 | 行程开关 | 出纸台上升 | %MX202.0 | |
%IX4.2 | 出纸台下限 | 感应器 | 出纸台下降 | %MX202.1 | |
%IX4.3 | 出纸台上限 | 感应器 | 墨盘运动 | %MX202.2 | |
%IX4.4 | 出纸台锁定 | 行程开关 | 墨盘复位 | %MX202.3 |
表2 系统I/O分配表(DO)
点编 号 | 功 能 | 说 明 | 点编号 | 功 能 | 说 明 |
%QX0.0 | 警 铃 | %QX1.6 | 飞达气泵 | ||
%QX0.1 | 主电机刹车 | %QX1.7 | 输纸板风机 | ||
%QX0.2 | 变频器点动 | %QX2.0 | 滚筒吸气泵 | ||
%QX0.3 | 变频器启动 | %QX2.1 | 出纸台风机 | ||
%QX0.4 | 变频器低速 | %QX2.2 | 输纸台上升 | ||
%QX0.5 | 变频器截止 | %QX2.3 | 输纸台下降 | ||
%QX0.6 | 出纸电源 | %QX2.4 | 墨刀上升 | ||
%QX0.7 | 连续电源 | %QX2.5 | 墨刀下降 | ||
%QX1.0 | 单张电源 | %QX2.6 | 出纸台上升 | ||
%QX1.1 | 左前规电源 | %QX2.7 | 出纸台下降 | ||
%QX1.2 | 右前规电源 | %QX3.0 | 网架上升 | ||
%QX1.3 | 左侧规电源 | %QX3.1 | 网架下降 | ||
%QX1.4 | 右侧规电源 | %QX3.2 | 墨盘运动-进 | ||
%QX1.5 | 检测启用指示 | %QX3.3 | 墨盘运动-出 |
3.2.2 人机界面-HMI
上位监控部份采用和利时HT6600C系列触摸屏,配以监控软件来完成。触摸屏上可以手动进行基本操作,显示设备运行状态和报警信息显示。
4 结论
采用和利时可编程控制器、触摸屏,为网版印刷机设备提供了机电一体化的系统控制方案,满足全自动停回转印刷要求。实践证明,此系统作为印刷机系统解决方案是完全可行的,该方案造价低廉,系统稳定可靠,界面美观友好,功能齐全,通过触摸屏的操作即可在生产过程中加减速,以及查看报警,便于维护设备,因而增加了系统的灵活性,该系统开发成功后,受到了客户的,具有较大的市场推广价值
电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流、短路、断相、绝缘老化等事故。对于应用于大型工业设备重要场合的高压电动机、大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。
电动机常见的故障可分为对称故障和不对称故障两大类。对称故障包括:过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损害主要是热效应,使绕组发热甚至损坏,其主要特征是电流幅值发生显著变化;不对称故障包括:断相、逆相、相间短路、匝间短路等,这类故障是电动机运行中常见的一类故障。不对称故障对电动机的损害不仅仅是引发发热,更重要的是不对称引起的负序效应能造成电动机的严重损坏。因而,对大型电动机进行综合保护非常重要。
2 基于PLC的电动机综合保护
对电动机的保护可以分为以下几类:
在电动机发生故障时,为了保护电动机,减轻故障的损坏程度,继电保护装置的快速性和可靠性十分重要。在单机容量日益增大的情况下,电机的额定电流可达数千甚至几万安,这就给电动机的继电保护提出了更高的要求。传统的继电保护装置已经无法满足要求,因此微机保护应运而生。
PLC是用来取代传统的继电器控制的,与之相比,PLC在性能上比继电器控制逻辑优异,特别是可靠性高、设计施工周期短、调试修改方便、而且体积小、功耗低、使用维护方便。因此,本文研究了基于可编程控制器(PLC)的电动机综合监控和保护系统的方法。
3 系统硬件设计
3.1 系统的总体结构
基于可编程控制器(PLC)的电动机综合监控和保护系统的总体结构如图1所示。
3.2 PLC机型选择及扩展 选择PLC机型应考虑两个问题:
(1) PLC的容量应为多大?
(2) 选择什么公司的PLC及外设。在本系统中,包含以下输入输出点,见附表,本系统共包括12路开关量,7路模拟量。
SIMATIC S7-200系列PLC是由西门子公司生产的小型PLC,其特点是:SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测,监测及控制的自动化,S7-200系列的强大功能使得其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能,因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
PLC
S7-200 CPU 224集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,可连接7个扩展模块,大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O点;13K字节程序和数据存储空间;6个独立的30KHz高速计数器,2路独立的20KHz高速脉冲输出,具有PID控制器;1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力;I/O端子排可以很容易地整体拆卸,是具有较强控制能力的控制器。根据系统的实际情况,结合以上特点,SIMATIC S7-200 CPU 224完全可以作为本系统的主机。
CPU224可扩展7个模块,而其本身具有14输入/10输出共24点数字量,因此已无须数字量扩展模块。但由于有7路模拟量输入,故需选择模拟量输入模块。S7-200系列提供了EM231,EM232,EM235等模拟量扩展模块。根据以上技术数据,选择两个EM231作为模拟量输入模块,这样共可以扩展4×2=8路模拟量输入。
4 系统软件设计
4.1 主程序
程序开始,从输入单元检测输入量,首先判断KM是否闭合,如果闭合,说明电动机已经处于运行状态,此时应无法按下启动按钮,若KM未曾闭合,则说明电动机处于停机状态,可以按启动按钮。接着判断启动按钮是否按下,若是,则继续下面的程序,若否,则重新检测。如果按钮已经按下,则检测电动机是否启动,若是,则继续下面的程序,若否,则转入欠压保护子程序,若是电动机已经启动,则判断起动是否成功,若是,则继续下面的程序,若否,则转入起动保护。如果电动机已经正常起动,则绿灯亮。接着判断停止按钮是否按下,若否,则继续下面的程序,若是,则程序直接结束,开始下一次扫描。
PLC
如果停止按钮并未按下,即电动机仍然在运行中,则进行运行过程中的故障判断,首先检测是否发生短路故障,方法是:检测三相电流,再判断Imax是否大于整定值,若是则跳转至保护动作子程序段,电动机起动短路保护,警报响,并且短路故障指示灯亮。若否,则继续下面的程序。接着判断是否发生断相故障,方法是:检测三相电流,判断是否有某相电流为零,或者检测Umn,判断是否不为零,如果其中之一满足,则跳转至保护动作子程序段,电动机起动断相保护,警报响,并且断相故障指示灯亮。若否,则继续下面的程序。接着判断是否发生欠压故障,方法参见欠压保护子程序说明。接着判断是否发生接地故障,方法是:检测I0,若大于整定值则跳转至保护动作子程序段,电动机起动接地保护,警报响,并且接地故障指示灯亮。接着判断是否发生过负荷故障,方法是:检测三相电流,若到达整定时限后,电流仍大于整定值,则跳转至保护动作子程序段,电动机起动过负荷保护,警报响,并且过负荷故障指示灯亮。若判断未发生过负荷故障,则程序完成一次扫描,再次从条开始,进行第二次扫描,所以结束是指一个循环的结束,并不是整个程序的结束。
4.2 欠压保护子程序
在该程序段中,采集A相和C相的电压量,求出其平均值,再与整定值相比较,若小于整定值,则跳转至保护动作子程序段,电动机起动欠压保护,警报响,并且欠压故障指示灯亮。若未发生欠压故障,则直接结束本次循环。 PLC资料网
4.3 起动时间过长保护子程序
在该程序段中,采集三相电liuliang,若发现在起动过程中,电流大于整定值,或在整定时间到达后,电流仍大于另一整定值,则跳转至保护动作子程序段,起动时间过长保护动作,警报响,并且起动故障指示灯亮。
5 结束语
通过本系统设计、试验与运行,得到如下结论:
(1) 利用PLC进行电动机综合保护硬件简单可靠。
(2) 可以采用梯形图语言进行编程,简单易行。
(3) 系统运行可靠,便于检修维护。
(4) 由于采用集成综合设计,系统体积小、功耗低、使用操作方便。