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6ES7253-1AA22-0XA0大量供应

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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6ES7253-1AA22-0XA0大量供应

  PLC的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。可编程控制器的优点在于"可"字,从软件来讲,其控制程序可编辑、可修改;从硬件上讲,其外部设备配置可变。构建一个PLC控制系统的重心就在于控制程序的编制,但外部设备的选用也将对程序的编制产生影响。因此在进行程序设计时应结合实际需要,硬、软件综合考虑。本文就硬、软两方面,选取梯形图为编程语言,以松下电工FPO-C32型PLC为例,对PLC使用过程中易出现的几个问题及解决方法进行了分析。
     一、外部输入设备的选用与PLC输入继电器的使用
    1. 外部输入信号的采集
    PLC的外部设备主要是指控制系统中的输入输出设备,其中输人设备是对系统发出各种控制信号的主令电器,在编写控制程序时必须注意外部输入设备使用的是常开还是常闭触点,并以此为基础进行程序编制。否则易出现控制错误。
    在PLC内部存储器中有专用于输入状态存储的输入继电器区,各输入设备(开关、按钮、行程开关或传感器信号)的状态经由输入接口电路存储在该区域内,每个输入继电器可存储一个输入设备状态。PLC中使用的"继电器"并非实体继电器,而是"软继电器",可提供无数个常开、常闭触点用于编程。每个"软继电器"仅对应PLC存储单元中的一位(bit),该位状态为"1",表示该"软继电器线圈"通电,则程序中所有该继电器的触点都动作。输入继电器作为PLC接收外部主令信号的器件,通过接线与外部输入设备相联系,其"线圈"状态只能由外部输入信号驱动。输入信号的采集工作示意图如图1。
输入继电器线圈其状态取决于外部设备状态
PLC输入信号采集示意图
图1  PLC输入信号采集示意图
    图1中,输入设备选用的是按钮SB0的常闭触点,输入继电器X0的线圈状态取决于SB0的状态。该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作,即常开触点接通,常闭触点断开;若按下该按钮,则输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均恢复常态。如果输入继电器连接的输入设备是按钮SB0的常开触点,则情况恰好相反:在该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均不动作;若按下该按钮,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作。
    2. 停车按钮使用常闭型
    由于PLC在运行程序判别触点通断状态时,只取决于其内存中输入继电器线圈的状态,并不直接识别外部设备,因此编程时,外部设备的选用与程序中的触点类型密切相关。这是一个在对照电气控制原理图进行PLC编程时易出现的问题。典型的例子是基本控制--"起保停控制"中的停车控制。

图2 "起保停控制"电气原理图
    图2为"起保停控制"电气原理图,在该系统中,按钮SB0用于停车控制,因此使用其常闭触点串联于控制线路。SBl为起动按钮,使用其常开触点。若使用相同的设备(即停车SB0用常闭触点,起动SBl用常开触点),利用PLC进行该控制,则需编程梯形图程序(图3):

图3 "起保停控制"梯形图程序(停车按钮使用常闭触点)
I/O分配:SB0--X0,SBl--Xl,输出Y0
    该梯形图中停车信号X0使用的是常开触点串联在控制线路中,这是因为外部停车设备选取按钮常闭触点所致,不操作该按钮,则输出Y0正常接通,若按下该按钮,输出Y0断电。
    3. 停车按钮使用常开型
    若希望编制出符合我们平时阅读习惯的梯形图程序(图4),则在选用外部停车设备时需使用按钮SB0的常开触点与X0相连。

图4 "起保停控制"梯形图程序(停车按钮使用常开触点)
I/O分配:SB0--X0,SBl--Xl,输出Y0
    图3、4梯形图完成相同的控制功能,程序中停车信号X0使用的触点类型却不相同,其原因就是连接在输入继电器X0上的外部停车按钮触点类型选用不同。图4所示梯形图程序更加符合我们的阅读习惯,也更易分析其逻辑控制功能,因此在PLC构成控制系统中,外部开关、按钮无论用于起动还是停车,一般都选用常开型,这是一个在使用PLC时需要格外注意的问题。
    二、PLC的"串行"运行方式与控制程序的编制
    PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是工作方式不同。继电接触器控制系统是按"并行"方式工作的,也就是说是按同时执行的方式工作的,只要形成电流通路,就可能有几个电器同时动作。而PLC是以"串行"方式工作的,PLC在循环执行程序时,是按照语句的书写顺序自上而下进行逻辑运算,而前面逻辑运算的结果会影响后面语句的逻辑运算结果。因此梯形图编程时,各语句的位置也会对控制功能产生关键影响。例如:
PLC程序
图5 程序1
    程序1调试结果:X0接通3次,Y3接通,X0再接通1次,Y3断开。

图6 程序2
    程序2程序调试结果.X0接通3次,Y3接通瞬间即断开。
    上面两个程序中,输出Y3、计数器CTl02及内部通用继电器R0前面的逻辑条件均相同,仅仅是计数器CTl02所在语句位置发生了变化,而两段程序的运行结果就截然不同。这是因为CTl02对输出Y3的影响方式发生了变化。执行段程序时,将首先判断输出Y3的状态,再判断CTl02的状态,CTl02的状态变化只能在下一个扫描周期对Y3产生影响;而执行第二段程序时,将首先判断CTl02的状态,再判断输出Y3的状态,CTl02的状态变化将在该扫描周期直接影响Y3的状态。
从以上讨论可以得出,由于PLC采用"串行"工作方式,所以即使是同一元件,在梯形图中所处的位置不同,其工作状态也会有所不同,因此在利用梯形图进行控制程序编制时,应对控制任务进行充分分析,合理安排各编程元件的位置,才能够更为准确地实现控制。
    三、PLC的编程元件
    PLC的各种功能主要是通过运行控制程序来实现。编制程序时,需要合理使用PLC提供的编程元件(即软元件)。FPO型PLC中常用的编程元件有两种:位元件(bit)和字元件(word)。位元件实际上是PLC内存区域所提供的一个二进制位单元,又被称为软继电器,主要用作基本顺序指令的编程元件,如输入继电器Xn、输出继电器Yn、内部通用继电器Rn、定时(计数)器等,其参与控制的方式主要是通过对应触点的通断状态改变影响逻辑运算结果即输出。
    字元件则为PLC内存区域内的一个字单元(16bit),主要用作功能指令和指令的编程元件,通常用以存放数据,如数据寄存器DTn,定时(计数)器的设定值SVn、经过值EVn等。字元件没有触点,通常以整体内容参与控制。
    值得注意的是内存中的输入(X)区、输出(Y)区和内部通用(R)区,该区中的每个bit均可用作位元件,而且每16bit可构成一个字元件,如WRIO即是由16个位元件R100~R10F构成的字元件,该字元件中的内容一旦发生变化,这16个位的状态也随之发生改变。如:
编程元件示例程序
图7 编程元件示例程序
    图7所示程序中,WR0即为字元件,是左移位指令SR的编程元件,而Y0为输出软继电器的线圈,X0、X1、X2、X3则为输人软继电器的触点,其中第4步的R4触点为位元件R4的常开触点,而位元件R4又是字元件WR0中的一位,因此其状态受限于WR0的移位结果。
    四、顺序控制多步同输出的编程方法
    顺序控制是生产现场常见的一类控制任务,步进指令是PLC指令库中专用于顺序控制的。步进指令编程时,根据工艺流程将程序划分为一个个独立的程序段,执行时,CPU严格按梯形图编程顺序,只有执行完前一段程序后才能激活下一段程序,并在下一段程序执行之前,将前面程序段复位。并且在语法上要求各程序段所使用的输出不允许重复。这在解决顺序控制任务中有多步同输出的情况时,就带来了一定的困难。借助于内部通用继电器可方便解决这一难题。如某一顺序控制任务如以下流程图(图8)所示。

1 引言

中国作为世界纺织大国,棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居一位,服装出口也多年来始终保持着一位。纺织产业在中国占有举足轻重的地位。纺织织带是指以各种纱线为原料制成狭幅状织物或管状织物,其品种繁多,广泛用于服饰、工业、农业、军需、交通运输等各产业部门。欧美等发达国家的织带行业起步较早,已完全进入成熟期,由于生产成本高等因素将织带行业转到发展中国家生产。目前中国是世界上大的织带生产企业,但是近年由于印度、越南等地拥有的劳动成本优势正在成为中国纺织业的竞争对手,通过提高以自动化为核心的技术竞争力才能保持一的产业优势。

2 盘带机自动化系统设计

2.1 盘带机工艺

(1)工艺原理:纺织织带盘带机设备工艺目的是把大卷的带材卷成长度一定的小卷。系统结构以及收卷结构如图1所示。

图1盘带机系统工艺与收卷结构


(2)工艺指标设计:带材上的张力要恒定,从而保证卷曲材料的内外卷曲张力恒定。每一个工序从空芯安装到机器上到满卷停车成品下线,需要卷曲长度为15m的时间不大于12s,卷曲长度为30m的时间不大于15s,包括变频器启动停止时间以及机械动作时间(从上空卷到满卷产品完成)。经过测量,机械动作时间会占用6s左右,所以当卷曲长度15m时变频器从启动到停止的时间不能大于6s,卷曲长度为30m时变频器从启动到停止的时间不能大于9s。由于用户要求停止后定长切割,在牵引轮上安装有编码器用来测量长度,所以系统要jingque停止。

2.2 收卷系统分析

收卷采用泡沫卷心,并且是通过夹板与卷心之间的摩擦力来进行收卷,所以要求张力比较小。当张力较大时,容易让泡沫卷心变形,甚至粉碎。按照以图2加减速时间相等收卷速度设计,则有:L=1/2*T*V,(L为长度,T为时间,V为线速度);经计算:当长度15m,变频器工作时间为6s时,带材高速度300m/min;当长度30m,变频器工作时间为9s时,带材快速度400m/min。

π * D * n = V ,其中D为直径,n为转速,V为线速度;如果按照小工艺卷径D=38mm计算,当线速度为300m/min时,变频器运行的频率为84hz(2515rpm);当线速度为400m/min时,变频器运行的频率为112hz(3352rpm)。
图2 收卷速度分析


2.3自动化系统结构

(1)方案的确定:此系统要求张力小响应快。根据公式F=m*a,F为张力,m为质量,a为加速度,如果要求张力小,则要求F小;当F小时,要求a就小;如果要求响应快,则要求a大;当a大时,要求F就大。所以终决定采用加张力摆杆,收卷工作在张力闭环状态下。测量后摆杆的幅度为1VDC-8VDC。结构图如图3所示。变频器接线如图4所示。

图3自动化工艺结构

图4 变频器接线图


(2)速度曲线设计:为了满足加减速时间,同时希望高速度保持在一定范围内,所以终决定将速度运行曲线做适当修改,除了加速过程和减速过程,还增加一个稳速过程,速度图形如图5所示。

图5速度曲线


如果按照以上曲线运行,当长度30m,变频器工作时间为9s时,将加速时间,稳速 时间以及减速时间都设定为3s,则理论上带材快速度只需要300m/min,高线速度有所降低。

2.3 张力控制系统

(1)放卷:采用恒线速度运行方式,当前线速度由PLC通过通讯方式给定;放卷电机安装有编码器,卷径通过厚度积分法来实现,需要设置材料的厚度;由于此系统配置HMI,材料厚度由客户自行设定。电机运转速度由当前线速度和当前卷径来计算。

(2)收卷:摆杆信号接入到收卷变频器。为了实现恒张力控制,就必须保证收卷跟随上放卷的线速度,即保证在整个运转过程中使摆杆稳定在某个位置。这就决定了需要收卷电机速度响应而且在控制上能够实现摆杆的快速稳定,特别是在加速过程和减速过程。为了提高电机的速度响应,电机尾部增加编码器,让变频器工作在闭环控制模式下;为了实现摆杆的快速稳定,使用了变频器内部的卷径计算模块和摆杆PID模块,卷径计算通过厚度积分法来计算。

3 系统调试

3.1 放卷变频器

由于放卷电机安装有编码器,所以让变频器工作在闭环模式下。PLC实现卷径计算,设置材料的实际厚度以及线速度来源以及机械齿轮比。线速度通过通讯由PLC给定。

3.2 收卷变频器

由于放卷电机安装有编码器,所以让变频器工作在闭环模式下。PLC实现卷径计算模块并设置材料的实际厚度线速度来源以及机械齿轮比。线速度通过通讯由PLC给定。

——以及摆杆PID模块。设置目标值以及反馈来源,摆杆的反馈电压范围为1VDC-8VDC。根据运行情况设置适当的P,I,D值以及PID限制。根据调试情况,为了满足快速响应性,P值需要适当设置大点,I值设置偏小;为了防止出现过冲现象,PID限制相对设置小。

限于篇幅,台达变频器具体参数设置略。

4 结束语

经过实际测试,卷绕出来的产品质量与运行速度上满足盘带机自动化要求。实际测试,当卷曲长度15m时整个过程时间在9.5s,变频器从启动到停止的时间为5.4s,卷曲长度为30m时整个过程时间在12.9s,变频器从启动到停止的时间不能大于8.8s,均小于工艺要求,客户十分满意。



没有

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