西门子6ES7277-0AA22-0XA0规格参数
西门子6ES7277-0AA22-0XA0规格参数
1、应用背景
主变压器是水电厂三大设备之一,其主要功能是改变电压等级、输送交流电能。由于结构和工作原理方面的原因,变压器运行时不可避免会产生铁损、铜损,并转化为热量令变压器温度升高。
过高的温度使变压器工作能力和效率降低、绝缘老化、使用寿命降低。因此,变压器冷却装置的可靠运行对于变压器的正常工作异常重要,如我公司《运行规程》规定:变压器带负荷过程中,如全部冷却器失去电源,允许继续运行20 min,但长时间不得超过1 h(视油温而定)。我公司共有4台主变,容量90-150 MVA不等,#2、#3、#4主变冷却器均为强迫油循环风冷却方式。冷却器原自动控制回路主要由常规继电器组成,运行维护中主要存在如下问题:设备残旧,绝缘低,回路元件数量多、接线复杂、通用性差,故障率高等,同时由于使用年限已久,备品备件缺乏,有的回路还存在寄生现象,给检修维护工作造成一定困难,也不能满足公司运行“少人值守”的需要。
因此,公司相关部门对主变冷却器的控制回路提出了技术改进方案,新回路主要采用新型的自带编程器的微型可编程控制器(PLC)替代大部分继电器,使控制线路具有简单可靠、适应性强和功能丰富等特点。下面以#2主变冷却器控制回路改造为例说明可编程控制器的应用。
2、冷却器起停控制、运行监视功能实现
2.1 冷却器自动控制目标
规程规定各种运行状态下须投入冷却器组数见表1。
表1 规程规定各种运行状态下须投入冷却器组数
注:1)根据主变冷却器处于空载或带负荷状态投入位于“工作位置”的冷却器组;
2)当主变油温达到整定值(55℃)或负荷电流大于70%则再投入位于“辅助位置”的冷却器组;
3)当处于“工作位置”或“辅助位置”的冷却器组出现故障不能正常运行时,投入位于“备用位置”的冷却器组。
2.2 冷却器工作状态
#2主变冷却器共8组,分为以下4种状态运行:
状态1:空载1、2组;负载l、2、3、4、5、6组;辅助7组;备用8组
状态2:空载3、4组;负载3、4、5、6、7、8组;辅助1组;备用2组
状态3:空载5、6组;负载5、6、7、8、l、2组;辅助3组;备用4组
状态4:空载7、8组;负载7、8、1、2、3、4组;辅助5组;备用6组
4种状态问的切换每15天一次,由“定时切换”或“人工设定”实现。处于“人工设定”时,由运行人员在触摸屏设定分配冷却器组处于何种状态;当处于“定时切换”方式时,由可编程控制器流程内设定实现自动切换。
2.3 框图
可编程控制器流程的合理设计是回路的正常工作和稳定运行的关键因素。根据冷却器工作特性和控制目标,设定可编程控制器系列框图见图1。
图1 冷却器控制回路框图(PLC部分)
3、运行维护
因流程设计合理简捷,#2主变冷却器控制回路投运后,运行稳定可靠,同时,可编程控制器与触摸屏配合使用,人机界面友好,使日常维护工作变得简单而方便。示例如下。
3.1 接点更改
如#2主变22o2开关辅助接点原来取用的是闭接点,在改为开接点后,只需修改一下PLC流程。
3.2 消除主变温度临界时的影响
因流程内设置冷却器组的起停与主变温度有关,运行中发现,当主变温度表温度在冷却器启动值上下跳动,即处于临界状态时,会导致冷却器瞬间起、停,极容易造成电机损坏,针对这一现象,我们在PLC流程中设了一个延时回路,问题马上得到解决。
3.3 实现“定时切换”功能
改造前,冷却器投入组数等运行方式由运行人员人工定期切换,既繁琐又不方便(主变平台与运行值班室相距较远),现在在PLC流程内部设置即可实现自动“定时切换”,同时周期可任意选择,简单方便,减少了运行人员工作量。
3.4 外部回路异常时的报警功能
由于PLC具有极高的可靠性,因此PLC控制回路中绝大部分的故障不是来自PLC本身,而是由于外部元件故障引起的,例如常见的按钮或继电器触点的熔焊及氧化造成回路短路或开路故障;操作保险熔断使控制回路失电;热元件动作等,PLC一旦自动检测到元件故障,不仅具有报警功能,而且通过触摸屏能立即显示故障状况,使维护人员能迅速判断出故障原因。
4、结束语
#2主变冷却器回路投运后3年多的运行结果表明,以微型可编程控制器为核心的冷却器控制回路能够满足电厂主变冷却器自动控制要求,并且具有先进、可靠、控制性能好等优点。我公司在#2主变冷却器控制回路可靠运行后,又相继完成了#3、#4主变冷却器控制回路的改造,极大地tigao了劳动生产率,有效地解决了生产中的很多问题:如减少了生产过程中冷却器的突发故障,缩短了生产准备时间和抢修时间,减少了维护人员的劳动强度等,推进了我发电公司设备管理现代化发展进程,是运行实行“无人值班”(少人值守)的可靠保障。
1 引言
可编手里逻辑控制器PLC进入国内工业控制领域己近十年了,早期的PLC由于受硬件的构成及软件环境的局限,其应用范围受到二定的限制。近几年来,随着微电子技术及计算机技术的高速发展,PLC产品高度融合了计算机产业新进的技术与工业自动控制的经典理论,在其功能及性能上指标上得以大大的丰富和完善,从而突破了传统PLC的概念,在中、小型控制领域内极大的扩展了其应用范围。在特定的范围内,高性能价格比己成为新型PLC的突出的特点。
A-B公司是国际的工业产品制造厂商,其工业自动化控制产品以其高性能、高可靠性在工业控制领域有着其特定的地位。A-B公司的PLC产品更是该产品领域的佼佼者。本文将通过介绍A-B公司的新型PLC产品在南方某3X125MW机组电厂辅助装置中的实际应用实例,来介绍新型PLC产品的先进功能与性能。
2 产品简介
美国A-B公司的新型的SLC500/03 PLC系统,是PLC产品领域中较先进的机型之二,除具有常规PLC产品的基本性能外,它还具有以下的独特功能:
*强大的输入/输出信号支持能力,I/O接口部分支持960离散点;
*丰富简单的集成化指令,处理器指令集71条,简单易学便于系统的应用及推广;
*多级工作状态指示显示,便于现场运行人员对系统的工作状态一目了然;
*高可靠性的性能设计,确保正常工作条件下,系统的维护量小。
3 工艺流程
作为电厂工艺流程中二个重要的环节,化学水处理部分在整个电厂的自动控制系统中有着举足轻重的地位。它的工作状态将直接影响整个锅炉系统的安全性与经济性,并影响到整个电厂的工作稳定性与可靠性。化学水电气控制部分的各种控制阀门和联锁开关较多,其中任一环节的工作状态的稳定性和可靠性都将对整个化学水自动控制部分产生相送连的影响。
针对这样的实际状况,我们在化学水的控制部分采用了由PLC系统构成的程序控制,选用了A-B公司高性能的PLC产品SLC-500/03,从而完成化学水处理部分的启动、停止、暂停、再启动以及相关电磁阀箱、风机、泵的控制。化学水部分的运行(送水)和再生指令全部自动进行。当某种水处理设备失效后,由检测仪表发出信号,把该设备从制水系统中解列,经过判断,确认具备再生条件时,自动投入再生。再生程序完毕,水质合格后自动把该设备并入到制水系统,恢复送水。
选用PLC系统构成了以下几个分系统:
*机械过滤器的程序控制系统
*一般除盐系统的程序控制系统
*混合离子交换器的程序控制系统
下面以化学水处理部分一般除盐系统的程序控制为例,介绍其工艺及系统构成。
对于电厂的化学水处理部分,除盐系统为系统中重要的一个环节,供往锅炉的水中含有微量的悬浮物、胶体物质和有机物质,它们的存在会直接影响锅炉的使用寿命和传输管道的安全,所以必须作前期的处理。
它的处理过程为在化学水处理的过程中,加入特定的化学物质,从而与水中的有害成分发生化学反应,通过沉淀、过滤等方式将这些特质从水中分离出来。PLC系统主要自动控制并完成整个除盐过程的中的阀门的启、停及相关管路中的开、闭等。并联运行固定床两极除盐系统工艺示意图如图1所示:
4 实际应用
根据上述的化学水一般除盐过程的工艺流程,选用相对应的PLC构成程序控制系统。除盐过程所涉及的开关量信号计有除盐水导电度、阳床钠离子、阳床NaOH等相关的输入、输出点,故选用了SLC500/03中的离散量输入模块1746-IB32计三块,离散量输出模块1746-IB32计二块,继电器输出模块1746-0X08计八块,构成的整个PLC自动控制系统如图2所示。
按照上述的程序流程图,通过PLC系统专用的程序软件包进行系统程序的生成,并投入正常的使用。(程序部分较长,略)
5 使用效果及经济效益
按照常规电厂输助设备控制系统的设计,化学水处理自动控制部分常常采用传统的按钮及继电器组组成。这样构成的系统,早期投入的费用相对较低,但由于所使用的元、器件和设备较多,相互之间的连接线及关系也较繁琐,无法从每二个环节上确定保证每一个独立部分性能的良好发挥和其可靠性,因而从长远运行的角度考虑,后期设备的维护上所发生的费用将远远超过选用PLC构成系统所发生的费用,这里还不包括由于这部分工作的不可靠因素从而造成对整个电厂的正常生产所带来的影响。我们在南方某电厂3*125MW机组化学水处理部分设计中采用了PLC系统构成,由于该产品的优良特性,不仅在极短的工期时间内完成了该程序控制部分的安装与系统调试,而且由于产品的高可靠性,从而使该辅助系统投入运行一年多来,基本处于免维护工作状态,保证了整个运行机组的安全、可靠、稳定的运转,受到业主等多方面的好评。
0、引 言
随着社会的不断发展,自动旋转门越来越多,对旋转门控制系统的控制要求也就越来邀高。例如:当无人接近旋转门时,旋转门能自动停止;当进出旋转门的人比较多时,旋转门能自动加速旋转;当按下残疾人专用按键时,旋转门能启用残疾人专用旋转速度;当行人通过旋转门不慎被夹时,旋转门能迅速制动,待行人解脱后旋转门能自动恢复正常旋转速度;旋转门的全部运行状态都送入楼宇自动监控系统;等等。因此,要求旋转门控制系统在控制上具有更高的自动化和智能化。下面通过一实例详细介绍利用通用变频器和三菱FX系列可编程逻辑控制器(PLC)实现上述要求的控制方法。
1、系统硬件设计
图1是旋转门控制系统原理结构。该系统主要由旋转门、接近传感器、可编程序控制器和变频器组成。
1.1 旋转门及接近传感器
该旋转门由4扇玻璃门相互垂直地镶嵌在同一个轴柱上构成,电机通过减速机构带动旋转门的轴柱,从而产生门的旋转运动(见图1)。
图1 旋转门控制系统结构图
为了实现系统的全部自动化和智能化,系统在旋转门圆形框架的上端,安装了4个接近传感器,其中3个面向进门的行人(见图1中的A1),一个面向出门的行人(见图1中的A2);在门框外侧的边沿上分别安装了2套防夹传感器(见图1中的E1和E2);在圆弧门框外侧的表面上,分别安装了暂停按键和残疾人专用换速按键(见图1中的B1、B2和C1、C2);D1和D2是旋转门的定位或加减速起点行程开关。
1.2 FX2-32 PLC
该系统利用日本三菱公司的FX2系列PLC,作为该系统的控制指挥中心。该PLC把来自旋转门现场的检测信号、变频器的状态信号以及楼宇自动监控系统的指令,经过收集、处理后,完成对变频器的频率控制和对楼宇自动监控系统的信息反馈。当X0闭合时,启动该旋转门控制系统。
当xl闭合时,旋转门的转速不受客liuliang多少的控制,以固定不变的转速旋转。反馈给楼宇自动监控系统的信息状态如表1所示。
表1 旋转门运行状态表
注:表中“1”表示“ON”,“0”表示“OFF”。
1.3 变频器
由于旋转门处于公共场所,行人或物品阻碍旋转门正常旋转的现象时常发生,因此导致电动机的负载变化大、过电流现象发生频繁,所以选用通用FVR0l5E7s—7Ex型变频器。该变频器具有快速响应的电流限制功能,当负载波动相当大时,变频器不跳闸,能自动减速运行;当负载恢复正常时,变频器能自动升速到设定值。使用该变频器,电动机低速驱动能力强,起动转矩能达到额定值的150%。该变频器还具有电压自整定等一系列先进功能。变频器接线原理见图1,所有动作都由PLC控制。
2、系统软件设计
2.1 变频器的主要控制参数
经过现场调试后,变频器的主要控制参数确定如下:
当客liuliang比较小或Xl为“ON”时,变频器的工作频率为42 Hz(Y11为“ON”时),电机起动时间6 s,制动时间15 s;当客liuliang比较大时(X3、X4和X5都为“ON”时),变频器的工作频率为50Hz(Y11和Y10同时为“ON”时);当次按动换速键时,变频器的工作频率变为21 Hz(Y11和Y13同时为“ON”时),当第二次按动换速键时,变频器的工作频率由其他现场状态控制;当有行人不慎被夹时,旋转门迅速制动并待行人解脱后,经过10 s的延迟,启用变频器第二“加/减速”选择,自动恢复到正常旋转速度(电机起动时间和制动时间均为25 s,实现方法是Y11和Y3同时为“ON”)。变频器主要控制端子与输出频率之间的关系如图2所示。
图2 变频器输出频率与控制端子的关系
2.2 PLC控制变频器的程序
图3是根据系统要求编制的PLC程序。在编制PLC程序时,应注意如下几点:① 在旋转门机械抱闸开始前应先让变频器脱离电网,以避免变频器受损;② 当残疾人专用速度启用时,无论在门内还是门外,第二次按动此功能按键时应使变频器恢复正常运行速度。其中“M3”为防夹传感器动作时的互锁辅助触点。
图3 PLC控制变频器的程序
2.3 旋转门运行状态诊断程序
楼宇自动监控系统除了使用摄像机获取旋转门的外部工作状态信息外,还需要使用PLC获取旋转门控制系统内部的工作状态信息。所以在编辑控制系统内部状态诊断程序时,不但要照顾到现场维护人员能利用PLC诊断故障,还照顾到楼宇自动监控系统准确、方便地使用PLC提供的诊断信息。旋转门控制系统内部状态诊断PLC程序梯形图如图4所示。
图4 旋转门运行状态诊断程序
3、结语
该旋转门设计新颖、外观大方、功能齐全、使用控制方便,是集机电于一体化的高新技术产品。为了使系统更加可靠,安装时要考虑到下雨天避免雨水进人控制系统的措施,行人所接触到的按键也一定要保证安全。同时,接近传感器的可靠性也是实现旋转门控制系统自动化和智能化关键之一。