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西门子模块6ES7222-1HD22-0XA0型号齐全

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

一、 钢板定宽传统控制系统:

   目前国内冶金板型加工企业钢板定宽控制系统大多采用机械尺测量宽度
人工进行控制的方法,该系统效率低,控制精度差,回切率高,直接影响经济效益。


二、 PLC控制系统:
  根据原控制系统存在的问题,同时为实现成品钢板定宽度剪切的准确测量和控制,tigao宽尺合格率,减少回切物耗,增加板边收得量,tigao质量和经济效益,对原控制系统进行技术改造,现场信号采集及控制采用PLC系统;
   为实现连续检测tigao控制精度,宽度检测采用旋转编码器;根据远红外测温仪提供的钢板温度,对热切钢板进行温度自动放尺量补偿;
  控制原理是:操作工首先通过操作盘输入预切钢板的宽度值,旋转编码器反馈回钢板实际宽度,同时远红外测温仪将检测到的钢板温度传送给PLC系统,PLC系统根据预设值、反馈值、温度值采用PI调节,输出剪切位置控制信号,控制直流电机,以jingque控制钢板宽度剪切位置。


三、 系统控制示意图:




四、 PLC控制系统主要经济技术指标:

技术指标:
  1、 宽度测量和控制范围:1300mm—2300mm(原系统1300mm—2300mm)
  2、 测量误差:≤±1mm(原系统≤±15mm)
  3、 控制误差:≤±1mm(原系统≤±10mm)
  4、 实现手动/自动无扰切换

1 前 言

  码垛机是包装码垛生产线上的重要设备,它对于tigao整条线的处理速度起着关键的作用。随着企业集团化,生产规模化,要求码垛机具有较高的处理速度, 1000 袋 /h 的码垛机不再能够满足生产的需要,在这种情况下,一方面需要研制新型的高速码垛机,另一方面需要对传统的码垛机进行高速化改造。
  在对传统码垛机的改造过程中,需要在无包的情况下,对其过程时间参数进行测量,以便对原码垛机的这些参数有个正确的认识。出于程序保护的原因,往往原有程序是不允许改动的,在这种情况下,只能另外采用一个可编程控制器,通过采集原过程的始末信号来测定过程时间。然而,在无包的情况下,采用这种测量方法测量开关门时间却得不到正确的结果,原因在于在有包的情况下和在无包的情况下运行的过程是不同的,本文将分析这两种过程不同的原因,并提出一种新的测量方法即模拟输入信号测量法。

  2 高位码垛机开关门时间的物理意义
  所谓开关门时间是指滑板门从开始开到关至关位所经历的时间,该参数是计算换垛时间的一个非常重要的参数。图 1 表示了与测量开关门时间有关的机械结构简图。
 




  在有包运行的情况下,当门开至开位时,压板压包到托盘上并随升降台的层降而继续下降,当下位信号点燃时,升降台停止下降且气缸回程,当上位信号点燃时,门关至关位,因而开关门时间包括 4 部分:开门时间、层降时间、程时间和关门时间。然而测量是在无包的情况下进行的,在这种情况下,当门开至开位时,气缸迅速下降,在极短的时间内点燃下位信号而回程,而液压升降台层降需要一个启动时间,不可能在这极短的时间内完成启动动作,导致层降过程无法进行, 因而这时的开关门时间只包括 3 部分:开门时间、回程时间和关门时间,而没有层降时间这一部分,无法再现所测的开关门时间内的真实的运行过程,使我们试图空包测量开关门时间的实验限于困境。
 3 开关门时间的模拟输入测量原理
  由上可知,开关门时间空包测量的困难的根源在于气缸的下位信号过早点燃,使得升降台还来不及层降气缸便回程了。在这种情况下,不得不取消这一阻碍再现真实运行过程的输入信号,然后模拟一个这样的信号取而代之,这就存在一个如何模拟的问题。
  在有包运行的情况下,气缸是在升降台层降一定距离点燃下位信号后才回程的。如果我们能够在有包的情况下测得升降台的层降时间 t,那么在无包运行且取消了下位信号的情况下,当门开至开位时,压板压在托盘上并随升降台下降, 同时启动定时器,当定时器的定时时间为 t 时,便让测量, PLC 发出一个输出信号驱动一个中间继电器,通过让该中间继电器的触点信号模拟气缸下位信号的方法,使得气缸在升降台层降所要求的距离后才回程。这样,在空包运行的情况下, 克服了液压启动的滞后性的限制,实现了真实的运行过程,获 得 了 所 需 要 的开关门时间,具体实现电路,如图 2示。


  从图 2 可以看出,为了测得开关门时间,由开门信号 Q6.1 驱动中间继电器 KA50,S7–214 测量 PLC 采集 KA50 的触点信号作为计量的起点信号,采集高位码垛机 PLC 有 D11 输入模块的滑板关位信号 10.3 作为计时的终点信号,从而测得开关门时间。在空包运行的情况下,当液压升降台层降时, Q6.2 输出位为 1,中间继电器 KA52 通电,这时,S7 – 214 测量 PLC 的输入信号 10.1 有效,在 10.1 有效所需要的时间后, 给测量 PLC 的输出端 Q 0.1 以输出信号,从而驱动中间继电器 KA51,KA51的触点信号被采集入高位码垛机 PLC 的 D12 输入模块的 11.3端口。在连线时,必须拆除高位码垛机 PLC 的输入模块 D12 上的下位信号线 11.3,这样,便用模拟的输入信号取代了实际的输入信号。当 11.3 有效时,在原程序的控制下,压紧气缸回升,回升到位后,滑板门关闭,达关位时,S7-214 的输入端口 10.3 有效,从 10.2 有效到 10.3 有效所经历的时间,就是所测的开关门时间,具体测量程序,如图 3示。



  
  4 结 论
  介绍了一种时间参量的测量方法即模拟输入测量法,这种测量方法是在高位码垛机高速化改造的实践基础上提出的,测量在空包运行的条件下进行,由于液压启动的滞后性,导致下位信号成为再现有包运行过程的障碍,在这种情况下,取消该输入信号,用模拟信号取而之代,从而测得真实的时间参数。

 宝钢三期原料场控制系统是一个集一、二、三期控制系统为一体的大型、综合的原料控制与处理系统。控制系统采用高速、可靠、先进、大容量的GE FANUC 90-70系列PLC和Alpha过程机、MMI等设备,应用IEEE 802.3 CSMA/CD以太网和GENIUS现场总线,实现对原料场工艺设备的管控一体化和三电一体化控制。

1 功能
  
  1.1 主PLC控制功能

  主PLC无I/O接口要求,应用GE公司新生产的CPX 935 CPU和CMM742以太网通信模块,采用双机热备冗余结构。其作为过程机、MMI和设备PLC之间的通信接口,主要完成流程选择、流程联锁、流程起动、顺序停止、一齐停止、故障停止、紧急停止、流程报警、流程切换、流程合流等流程功能和对整个料场的自动广播系统的控制。主PLC通过以太网和设备PLC将现场各工艺设备的运行、停止、故障、位置、操作方式、给料、料位、liuliang、切换、选择等数据存储在其相应的数据区。流程开始时,MMI/过程机首先把流程信息送给主PLC,主PLC接受到这些流程数据后,根据流程所含设备的状态判断该流程是否合法。主PLC给每个合法流程建立25字的流程状态控制区,该区包含流程编号、流程切换、流程合流等信息。它还开辟出3x100字存储流程设备的ID表,3x59字存储流程设备ID在所有设备ID表中的指针表以及100字的内部流程状态控制区域。原料场共有600余台设备,组合的生产操作流程556个,单程所包括的单体设备多达37个,这些流程功能都定义在一套主PLC上完成。

  1.2 设备PLC控制功能

  控制系统有7套共14台设备PLC,应用CPM925 CPU和CMM742通信模块。其中1#-5#设备PLC采用双机热备冗余结构。控制系统根据不同皮带输送系列和不同原料控制的要求,按照控制方便可靠、就近集散控制的原则把各种现场设备送入不同的PLC进行控制。
  1#-5#设备PLC通过多模光纤、调制解调器、中继器等总线部件来完成大范围内的工艺设备的控制。设备PLC接受主PLC的控制指令,除控制原料输送、供料、受料、洒水、除尘、采样、金属检测与去除等设备外,还进行皮带秤负荷率、liuliang、物料累积量、料槽料位的计算和圆盘给料机CFW的PID控制。现场设备若没有紧急停止、单动、跑偏、过负荷等故障,则其处于无故障状态,可以运转。只有无故障、没有运转且工艺允许的流程才是合法的流程。如果是合法的流程,那么设备PLC一旦接收到主PLC的起动指令就立即起动现场设备。PLC检测到现场设备已经运转,就送“确认”信号给主PLC,告诉其可起动上游设备了。设备PLC接收到主PLC停止指令后,中断设备的运转。这样,主PLC在不同的时序发送不同设备的起动、停止、警铃、使用、小车需求位置、料位需求等指令,便可实现所有的流程控制功能。
  6#、7#设备PLC无I/O要求,主要完成监视堆取料机的位置、进行防碰撞演算和工艺操作有关参数的设置、收集实时状态数据给主PLC,发送主PLC关于流程控制的指令和数据给堆取料机等功能。利用6#、7#设备PLC,中央控制室还可以根据如混匀堆积等工艺要求完成对现场堆取料机的远程手动和自动堆取作业。
  8#设备PLC实现高炉煤粉喷吹控制。接口PLC为三期建设和一、二期改造期间的临时控制通信网关,其让新控制系统接受老控制系统的数据,并将新系统控制指令发送给一、二期PLC控制系统,保证生产的连续和稳定。

2 控制软件的开发

图1
图1 PLC控制软件流程图



  控制软件采用全符号化的梯形图编写。设计程序时应充分考虑系统的资源,尽量减少程序逻辑扫描时间,tigao控制的实时性。控制软件流程如图1所示。初始化模块完成PLC投入运行时的一些数据区的设定。利用硬件检测模块,PLC可以检测出其硬件的运行状态是否正常并可报警送MMI显示。热备冗余模块完成双PLC的冗余控制。读设备的信息主要包括皮带的单动、非常停止、准备运转、小车的位置、槽位信息等。选择一个合法流程后,主PLC将把所含流程的设备ID送给自动广播与指令通信系统,由后者把相关的信息通过现场扬声器分区播出,提醒现场人员注意安全。主PLC读取与MMI/过程机有关的流程信息,如果是新的流程,则在程序中根据流程设备的状态决定流程是否合法。它将为合法的流程建立流程控制与状态区。如果旧流程,则判断命令是流程的复位、紧急停止,还是流程切换、流程合流,并根据相应的命令进行处理。为调试方便,设备PLC都编写了模拟程序。在不起动现场设备的前提下,应用它可模拟设备的实际运行状况,判断PLC的控制逻辑是否正确,过程机、MMI、主PLC与设备PLC的通信是否无误。以太网通信完成设备PLC与主PLC的指令与状态数据的传输。互连Genius网用于PLC的热备冗余控制时大量数据的传送。圆盘给料机CFW的给料PID控制应用PLC的专用功能块,完成不同原料的混匀给料控制。

3 结束语

  原料是钢铁企业的“咽喉”,是钢铁企业正常生产的首要条件,宝钢三期原料场PLC控制系统完成工厂流程、堆取料机、洒水系统、除尘系统以及各种皮带秤、给料机、料场料槽的监控与管理。该控制系统自1997年底开始陆续投入运行,先后成功完成了对焦炉、烧结、高炉、电厂、转炉每天约10万t各种原料供配任务。运行至今的实践说明,该控制系统具有如下特点:
  ①实时性强、可靠性高、扩展性好;②支持三电一体化控制;③控制距离远;④抗干扰能力强;⑤支持多种网络通信形式;⑥调试简单、维护方便、成本较低。
  该PLC控制系统的成功建设对于我国在冶金、粮仓、矿山、石油、化工等行业中建设和改造大型控制系统有着极高的推广应用价值。

随着电厂单元机组规模的日趋大型化,对自动化水平的要求也越来越高。火力发电厂凝汽器胶球清洗控制系统的投运,可使热力系统安全、经济运行。
  以F1-60MR可编程序控制器为核心组成的电厂胶球清洗PLC控制系统,改善了以往分离元件控制系统安全、可靠性差的弱点,在现场实施中体现了以下优点:首先是运算器、控制器、存储器三大部件被简化,输入、输出组件功能强。采用了多种专用接口,以适应各种工业用途的控制对象。本控制系统使用了功能表图、继电器逻辑、符号语言、专用语句等进行程序控制,编程直观、易于掌握。可编程控制器以编程软连接的方式,代替了大量的硬连接电器,从而简化了电路结构,更具有在线修改功能。F1-60MR有36个输入点、24个输出点,可进一步扩充,多可扩至120点。
  其次,可编程序控制器的一个优点是可靠性高。工业生产一般要求控制设备具有很强的抗干扰能力,能在恶劣环境下可靠地工作。F1-60MR在硬件上采用了模块式结构,有利于查找故障并及时修复。此外还采用了隔离、屏蔽等防干扰措施,有较强的自诊断功能,可检测出计算机的CPU、存储器异常及程序错误等。

1 胶球清洗工作原理及现场要求

  电厂凝汽器水侧换热面上污垢的积聚,不仅恶化了真空,降低了汽轮机的热效率,而且会引起铜管腐蚀、泄漏,严重时会威胁汽轮机的安全运行。寻求有效的方法防止凝汽器管侧换热面积聚污垢和在已结垢的情况下寻求理想的清洗方法,就成了各国动力工作者的一个课题。
  电厂凝汽器胶球清洗的PLC控制系统可在机组运行过程中不需改变负荷的情况下进行工作,而且有能耗小、效果好、设备简单、操作方便等优点。
  电厂凝汽器胶球清洗系统如图1所示。密度与水相近的海绵胶球(用天然橡胶或合成树脂制成)装入球室后,启动胶球泵可以将胶球用比循环水压力高的水流送入凝汽器水室。胶球直径虽比铜管内径大1~2mm,但因是多孔柔软的弹性体,很容易被水流带入铜管,并被压缩成卵形。胶球在行进过程中抹去管壁上的污垢,流出管壁时,依靠自身的弹力弹掉表面的污垢,并随循环水流入收球室,然后被胶球泵重新送入凝汽器。

图1 电厂凝汽器胶球清洗系统图
图1 电厂凝汽器胶球清洗系统图



现场既要求保证除垢效果,又要保证收球率,使其不低于90%。

2 控制系统软、硬件设计及调试

  电厂凝汽器胶球清洗的PLC控制,其工作状态可分为反洗态、清洗态、收球态及故障。控制系统出现故障(主要是执行机构)应立即采取必要的保护措施同时故障指示灯亮,待运行人员进行必要的维护后,消除设备故障,重新投入运行。
  根据电厂运行需要,本设计具有手动、手控和程控三种方式。手控是对热力系统进行由反洗(或清洗)状态开始“反洗→清洗→一次收球→暂停→二次收球→反洗”的程序控制过程,启动手控只进行一次循环,后回到反洗状态。而根据现场情况可选择程控运行方式,启动按钮后控制系统进行周而复始的循环。手动方式主要用于调试维修阶段。各种运行方式的相互切换都可以在反洗或清洗状态下进行。反洗、清洗及收球时间可根据运行人员要求通过编程器设定。
  系统在程控或手控运行方式且处于清洗过程时,若出现收球网前后差压越限,系统自动转入收球状态,进行反洗,这样可以清除附在收球网上的污物,保护收球网。
  控制框图如图2所示。图中位置反馈信号到达时间是根据设备动作时间确定的,具体根据执行机构结合现场情况进行设定,如开关网计时器设定为90s。

图2 电厂凝汽器胶球清洗控制框图
图2 电厂凝汽器胶球清洗控制框图

收球率作为衡量电厂凝汽器胶球清洗PLC控制的一项重要指标,是设计时必须考虑的问题。导致收球率低的原因主要有:①循环水中杂物多,这可以通过改善一、二次滤网来解决;②设备缺陷,如胶球经过的地方有死角、盲孔、串缝和回流区、铜管伸出管板过多或管壁有局部压痕,收球网设计不当等,这些在选购安装时应充分考虑;③清洗阀、出口阀、胶球泵的关停次序对收球率也有影响,顺序、时间应结合实际情况进行选定。这样才能达到良好的效果。
  胶球清洗和反洗时间根据现场要求通常为几十min甚至几h,F1-60MR的定时器T大计时时间为999s,大约是16.5min。这样满足不了现场要求。本控制系统采用了计数器C与定时器T联合计时的方法,计时范围为999×999s,解决了计时时间问题(见图3)。另外,F1-60MR的定时器可以重复使用,只要正确送入K值即可。

图3 清洗及一次收球计时梯形图
图3 清洗及一次收球计时梯形图



 硬件上,可编程控制器的9路输入用作执行机构的位置反馈信号,16路输入作为手动控制信号及试灯、系统复位、差压报警、手程控选择等。输出4路作为运行状态指示,另外10路是位置指示,剩下10路是指令输出。
  收球网位置反馈比较特殊,反馈信号间断送出,使状态容易混乱,所以在此加了一个定时器T554。

3 结论

  可编程序控制器F1-60MR在电厂胶球清洗系统中的运行,效果好,充分显示出其功能较强、构造简单、可靠性高等特点。系统运行情况良好,状态正常,达到了预期目的。
  在运行过程中发现,现场对电厂凝汽器胶球清洗的PLC控制的投运是定时定次的,也就是根据热力系统结垢程度定时定次数启动。这样在今后设计中就可以把手控、程控合二为一。设定一个循环次数就可满足要求。


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