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6ES7231-7PC22-0XA0供应现货

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

6ES7231-7PC22-0XA0供应现货

引言
    用可编程控制器(PLC)产生各种步进脉冲驱动步进电机去达到各种控制、测试目的己屡见不鲜了。步进电机由于具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点,成了工控的主要执行元件之一,尤其是在jingque定位场合中得到了广泛的应用。但近年来,人们更关注的却是它的变频特性。由于事物变化的不均匀性,定频技术越来越显示出它的局限性,而变频技术却能很好地适应各种随机变化的系统。 
   PLC对步进电机的控制
    PLC是广泛应用于工业自动化领域的控制器,它的功能越来越强,性能越来越先进。为了配合步进电机的控制,许多PLC都内置了脉冲输出功能,并设置了相应的控制指令,可以很好地对步进电机进行控制,图1是松下FP0-C16T晶体管输出型PLC的输出电路结构。



图1 PLC输出电路图

    FP0-C16T型PLC有两个脉冲输出端Y0和Y1端,随着控制方式的不同,有三种脉冲输出形式。
    ·这两个脉冲输出端可以用来作为两个不带加减速的单相脉冲输出端,主要使用PLS和SPD1指令进行控制,颠率范围为0Hz_10KHz,可以连续输出,也可以脉冲中形式输出,可以同时单独输出。
   ·可以作为两相可变占空比的连续脉冲输出端,主要使用PWM指令控制,占空比设置范围为0%_。频率设置范围0.1Hz_999.9Hz。
   ·可以作为带梯形加减速的两相脉冲输出,主要使用PULS和SPD1指令控制,频率变化范围0Hz_10KHz,加减速率10Hz/10ms_10KHz/10ms,可以连续输出,也可以脉冲串形式输出,这里又分为两种控制方式,一种是脉冲+方向控制(Y0、Y1输出脉冲,Y2、Y3输出方向),一种是正反向脉冲输出(Y0输出CW脉冲,Y1输出CCW脉冲)。如果使用Y0、Y2分别进行脉冲、方向控制,控制系统如图2所示。如果使用Y0作为脉冲输出,可以通过如图3所示的方法实现两相脉冲输出。


图2  脉冲、方向输出图


图3  双脉冲输出图

    PLC控制步进电机在送经装置上的应用
    采用PLC控制的步进电机的变频特性运用在纺织机的送经装置中很好地解决了经纱内部张力不均匀的问题,使产品的质量产生了质的飞跃。

    经纱张力信号检测
    本装置是通过检测后梁的摆动是否超出范围来检测经纱张力的波动是否满足要求,不满足要求时就控制送经装置予以调整。如图4,当经纱2的张力发生波动时,活动后梁4带动张力感应杆5绕点O摆动。当检测片6进入接近开关7的有效作用区时,接近开关7就发出一高电平信号。以PLC为核心的控制器根据这一信号和主轴位置信号,启动步进电机13,驱动织轴送出经纱。接近开关7’是极限张力检测开关。当经纱张力过大或过小时,检测片6将遮挡接近开关7’,7’输出的高电平信号到控制器后,控制器就会关掉织机,以便进行人工处理。主轴位置的检测是为了控制送经运动的允许时间,以避开打纬,保证纬纱能被打紧。主轴位置的检测同样采用的是接近开关非接触式检测。


图4  送经装置结构图

    织轴驱动系统
    织轴驱动系统由步进电机驱动器、步进电机、蜗轮减速器和织轴四部份组成。它的作用原理是:控制系统送来的信号经驱动放大处理后,驱动步进电机转动,然后经过减速器减速,再传动织轴,放出经纱。

    对于织机送经机构,其负载特点是:当步进电机正转送出经纱时,经纱张力不是负载阻力,而是驱动力。因此步进电机只需输出较小力矩,克服蜗杆蜗轮自锁性,织轴即可回转经。此时步进电机转速可能较高(由纬密定);当步进电机反转张紧经纱时,经纱张力是负载阻力,步进电机需输出较大的驱动转矩,而此时步进电机转速要求较低,步进电机的输出矩频特性(如图5虚线所示)正好与其相适应。因此、步进电机非常适合于这类伺服机构低转速大转矩、高转速小转矩和高精度的要求,是织机送经机构理想的驱动元件。

 
图5  织机送经装置负载转矩图

    送经装置采用的是2相56系列步进电机DM5676A。它的技术指标如下:步距角:1.8_;相电流:2.0A;保持转矩:1.35Nm;静转矩:0.07Nm;转动惯量:4.6*10-5Kgm2。反应式步进电机具有结构简单,经久耐用,力矩-惯性比高、步进频率高、响应快、步距角小等优点,是目前国内外应用多的一种步进电机。

    由于步进电机调速方便、调速范围宽,所以步进电机送经装置不用变换齿轮也能满足纬密2_120根/cm。电子送经装置则不能做到这一点,在此纬密范围内至少需要三档变换齿轮。步进电机送经装置的技术指标如下:   新型无梭织机       1515PRJ剑杆织机
    织物纬密Pw(根/cm)        2_120    220_800    
10_495
    经纱张力T(N)            3920     3920
    织机转速N(r/min)         200_400     150_250


    结语
    实验效果表明,本文研制的步进电机送经装置性能良好,工作可靠。配上多种功能的人机界面后可以实现织轴收放经纱的可视化操作,改变纬密的键盘输入,防止开车横挡,出现异常情况时自动关车报警等功能

一、 项目简介
  1.项目实施地及行业背景
  本项目的使用方为太原钢铁有限公司热连轧厂,太原钢铁有限公司位于山西省太原市尖草坪区,是我国大的特种钢生产基地,其主营的不锈钢、硅钢等产品的市场占有率目前在国内居于地位。
  2.项目简要工艺
  本项目应用于太钢热连轧步进式加热炉。项目实施后,实现了传动控制、燃烧控制的全自动化操作。传动控制的功能是:实现机械电气设备的自动化操作、包括装出料辊道、装出钢设备、步进机械等。燃烧控制的功能是:实现温度的jingque控制、改善了炉膛气氛、温度场的分布。达到了从温度、liuliang、压力控制的整体系统的稳定,适应了太钢生产节奏快、钢种多、加热制度复杂的要求。
  3.新旧系统的对比,及项目中使用的西门子自动化产品的型号、数量、类型、控制对象。

  旧项目使用西屋(WESTHOUSE)公司的WDPF控制系统,此系统分为DPU及MAC两部分,其中DPU用于加热炉的燃烧控制、MAC系统用于加热炉的机械电气设备的控制。旧项目控制系统使用近十年之久,由于硬件老化、软件升级困难,使得故障率增加,影响了生产的正常运行。随着近几年加热理论的不断发展、新的燃烧技术已经大规模地应用, 生产全自动化操作理念已日益深入人心。由于受到旧有系统在硬件、软件方面的限制,新的技术、理念无法实施。

  本项目中,有三座加热炉属改造、一座新建。共使用了共9套S7-400型PLC。型号为:6ES7416-2XK02-0AB0。每座加热炉使用两套PLC分别作为传动控制、及燃烧控制,另有一套作为公用辅助设备的传动控制,取代原有的DPU及MAC系统。

  本项目实施前,旧系统共用20面控制柜。项目实施后,在没有减少输入输出点的情况下,新系统只使用8面控制柜。新硬件的使用,使得控制的精度、及处理的速度有了进一步的tisheng。西门子软件开发系统的支持,也使得一些新技术实现成为现实。
  4.以下为已经投产的照片。其中图A中所示为正在将冷坯装入炉内的情形,图B中所示为正在将加热后的钢坯出炉时情形:



图A


图B

二、 控制系统构成
  1.在本项目中每座加热炉由于控制对象、实现功能的划分、各配置两套PLC分别用于传动控制、燃烧控制。每套PLC均由主机架部分与远程ET200分站组成。主机架均配置以太网卡与二级计算机及HMI服务器进行通讯。各传动PLC 与公共PLC间有大量的信号进行交换,为了减少以太网的通讯负担,保证信号的实时性,所以各传动PLC与公共PLC采用MPI网络进行通讯。由于远程设备多、且有些远程设备在地理位置上比较集中,采用CPU通过PROFIBUS与远程ET200通讯的结构既能保证了系统整体快速响应,又能大大降低布线成本控制工程网版权所有,是一个性价比极为合理的解决方案。

  2.以公共PLC的硬件配置图为例,其它的硬件配置不在此赘述:
  公共PLC硬件配置图如图1:



图1

  本项目的系统网络结构图如图2:
  在本系统网络结构中,公共PLC及燃烧PLC与二级服务器的通讯能通过以太网进行,采用的协议类型为TCP/IP。公共PLC根据从二级服务器接收到电文再将其通过MPI网络分发给各传动PLC。这样做的目的是减少以太网的负荷,保证传动PLC与二级服务器通讯接口的统一性。燃烧系统各PLC单独与二级服务器通讯,单独接受来自二级服务器的电文。 HMI系统采用SERVER/CLIENT构架,传动及燃烧PLC与HMI服务器单独通讯,各CLIENT再与HMI服务器单独通讯。这样做的目的同样也是减少网络的负荷,更能节省投资,减少在使用中的维护量。



图2

  在实际生产中的监视画面如图3所示:



图3

  3.以上的硬件配置、网络结构是与使用方几经讨论形成的。保证了系统整体的快速响应、较少的网络负荷、投资的经济性,这是一个较优的配置方案。

  三、控制系统完成的功能
  1.对于步进式加热炉而言,步进机构的控制是其中的一个难点。它要求控制系统能够平稳实现钢坯在炉内的运输,避免对机械机构造成冲击。这就要求控制系统能够快速响应来自传感器的信号。由于现代工厂现场控制越来越复杂,这就使得PLC必须具备强大的逻辑及浮点计算能力、丰富的寻址方式、完整的与上位机通讯的协议、完善的数学函数功能。只有这样的PLC才能够完成满足当前工厂控制对象的要求。本项目使用的西门子S7-400的416型PLC满足了这样了要求,在传动控制的使用中成功实现了步进机构的平稳、准确控制,坯料在辊道上的jingque数据跟踪。在燃烧控制的使用中利用其强大的浮点计算能力及完善的数学函数功能成功实现了全自动化燃烧。利用SIEMENS 在 STEP7中现有的通讯模块实现了与公共PLC及燃烧PLC与二级计算机的 TCP/IP通讯。

  2.项目实施中的难点及解决方案:
  在短时间内实现新旧系统的更新,是本项目实施中面临的大难点。在项目的准备前期
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,对新硬件系统进行了尽可能多的硬件测试、及软件模拟,对软件的在线调试作了充分的准备。在旧系统停用后的短期内,实现了硬件系统的快速替代布署。
  在项目的实施中由于传动PLC之间采用MPI通讯,笔者在次项目实施中采用SIEMENS STEP7的程序库自带的程序块进行通讯。但在使用中发现利用程序块的方式并不稳定,每次在硬件配置后都会出现不明原因的中断。由于项目实施周期短,根本没有时间进行原因的查找,故障诊断分析。由于西门子提供了全局变量的通讯方式,并且其硬件方式也是利用MPI网络。笔者抛弃种方案,终采用全局变量进行传动PLC间的通讯。事实证明这种方案简单易行且相当可靠。全局变量的通讯方式更多依赖于硬件配置,不需单独编程,对于通讯的变量可直接引用,并且全局变量的硬件配置的下载可以在线进行,PLC不需重启。
  全局变量的配置的部分界面如图四所示:



图四

  在项目投入生产时由于通讯数据量的增加,逐渐暴露了一些在通讯测试、设备调试中未出现的问题。PLC与二级服务器的通讯会经常发生PLC发送报文丢失的现象。经仔细阅读通讯文档,发现发送的通讯程序块并不能在一个CPU的扫描周期内完成,笔者著手修改了程序,报文丢失的现象大大改善。试运行一段时间后仍然有报文丢失的现象发生,不过发生的频率已经相当少。但由于生产要求通讯的良好,笔者在仔细排查生产中的人为因素、程序与通讯文档的非一致性的干扰,终认定其中的原因可能还在通讯块的特殊使用性上,其中的一些特性并未在文档中体现出来。笔者著手进行了通讯测试,发现发送通讯程序块不能在同一扫描周期内向同一端口发送两条以上电文,其中条后的电文都将丢失。笔者马上修改了程序,将发送的电文进行延时、排队处理,经修改后运行良好,彻底解决了与上位机的通讯问题。

  3.其中图五所示:上部为工艺管道,下部为脉冲燃嘴,是典型的工艺设备。图六为输送冷坯辊道组,是工业炉的主要设备之一。



图五


图六


  四、 项目运行
  项目中的改造部分及新建部分从2005年10月份正常投入以来运行稳定,实现了在传动控制、燃烧控制的全自动化操作,尽量减少了设备操作对人的依赖,减轻了工人劳动强度。本项目大大降低了故障率,减少了解决故障的时间、保证了生产的连续、正常运行,已经取得良好的经济效益,受到了客户的好评。

  五、 应用体会
  本项目实施时间短,使用方要求在十二天时间内实现炉区控制系统达到正常生产状态,由于控制系统的带设备调试必须等到设备本体完毕后才能进行,事实上的控制系统调试时间只有数天之久。9套PLC系统调试完毕,在数天之内投入生产其难度可想而知。但由于西门子S7-400系列PLC强大的功能,其与其编程系统STEP7的结合,为自动化控制提供了完美的解决方案。在程序设计的过程中,笔者始终秉持结构化编程的理念,追求程序控制流程的线性化,即程序的静态书写结构与动态执行顺序的一致性。由于程序量极大,这种做法增加了程序的可读性,便于理解、调试、测试和排错。针对项目控制对象自身的特点,由于不同加热炉虽然有各个不同的细节特点,但其中的大部分控制对象控制特点类似。笔者对有共性的对象进行了抽象,封装。将对象在程序中做成单独的程序块,并在此程序块中使用只与其相关的独立的数据块。做到了在单一的CPU中,使其与外部的对象的通讯以接口的方式来进行。从而在本CPU中实现程序块的对象化,在不同的CPU中实现了程序的跨控制器平台的移植。实现了程序在结构上的独立性,tigao了程序的复用性。幸运的是S7-400及其开发平台 STEP7完全支持以上的操作。这一做法大大加快了软件开发的进程,降低了调试的难度。总之S7-400系列PLC及其软件开发环境向使用者提供了一个具备的硬件基础、界面友好、操作方便的自动化开发平台。用户应尽可能利用其强大的功能,为项目的顺利实施提供有力的保障。

1  引言 
目前,随着我国经济的发展,铁路运输的紧张状况将愈来愈突出,为解决铁路运输紧张的局面,铁道部提出提速问题。但随着车速的tigao,车轮轴承温升问题愈发重要。这就需要加强对轴承温升的监控。
当有火车经过时,其自身不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,利用安装于钢轨两侧的热像仪吸收车轮发出的这种红外辐射能量,将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,对温升超标的车轴实时报警,避免由于车轴热切而造成列车脱轨或颠覆等事故的发生。本文采用PLC控制步进电机驱动热像仪来检测车轮轴温。

2  系统设计
现代的运动控制方法主要有直流伺服驱动、交流伺服驱动、步进伺服驱动。其中交流伺服驱动的性能好,但价格较高。随着步进伺服驱动控制技术迅速发展,步进伺服驱动细分精度日益tigao,且逐步克服了振荡,失步的不足,其性价比大幅度tigao。步进电机可直接用数字信号控制,无需反馈可开环工作,无累积定位误差,控制精度高,因此被广泛用于数字控制和计算机控制等精密定位的控制系统中。
可编程序控制器PLC是一种适于工业现场控制的技术平台。PLC综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,使用面向过程、面向用户的简单编程语言,用户可通过软件设计,实现各种复杂的逻辑控制。PLC具有较好的实时刷新功能,可以产生一定频率的脉冲信号,而且PLC具有大功率的晶体管输出接口,能够满足步进电机绕组的电压和电流要求。因此,本系统采用可编程控制器(PLC)为控制核心,步进电动机为执行元件、传感器为检测元件的新型系统,实现对温升的检测,系统的结构如图1所示。


图1     系统结构图
当有火车驶来时,传感器将检测到的速度脉冲信号送入PLC接口X0,PLC根据这个脉冲信号计算出相应的火车速度,并输出一个相应的速度脉冲信号给步进电机驱动器,驱动器控制步进电机,使其驱动热像仪做半圆周运动,当热象仪速度与火车速度相同或相近时,对火车车轮进行跟踪拍照,从而确定车轮轴温。红外探测器沿铁轨进行布置;热像仪安放在离车轨距离约1m的架子上。
用于步进电机的角位移与输入脉冲的个数成正比;转速与脉冲频率成正比;转向与脉冲分配到步进电机的各相绕组的相序有关。因此利用PLC可产生一定周期的控制脉冲,使移位寄存器移位,产生相应时序,通过环形分配器使输出继电器按时序接通驱动步进电机并由计数器控制脉冲个数,使步进电机按一定速度,转动一定的角度。根据功能要求,综合考虑步进电机的性能,选择两相混合步进电动机2S42Q-03848,步距角,相电流1.2A,保持力矩0.32Nm,用于驱动热象仪;步进电机驱动器选用2M412,电源电压DC为18V~36V,它根据PLC的控制指令对电机实现脉冲和方向控制。PLC对电机的控制有两种方式,一种是脉冲+方向控制(Y0、Y2输出脉冲、Y1、Y3输出方向),一种是正反向脉冲输出(Y0输出CW脉冲,Yl输出CCW脉冲),我们采用种方法。

3  控制系统的实现
在本系统中,如何使PLC根据脉冲宽度计算出火车的相应速度是十分关键的。我们选用台达PLC DVP16EH00T,共8点输入(X0~X7),8点输出(YO~Y7),控制步进电机的工作状态和转速;除具有一般逻辑控制与运算功能、PLSY脉冲直接输出等外,更重要的是它的SPD脉冲速度侦测功能,可以方便的用来测量车速。
SPD的控制格式:
当控制信号为ON时,D1计算由X0所输入的高速脉波,40ms之后自动停止计算,结果被存于D0中,40ms计时完毕时,D1内容被清除为0,当控制信号再度为ON时,D1重新接受计数。SPD指令主要目的在求出回转速度的比例值,而测得之D0的结果与回转速度成比例,由下列公式求得电机转速[2]。

式中: N:转速;
  n:旋转设备转一圈所产生的脉波数;
  t:侦测时间(ms)。
系统的控制接线图如图2所示,I/O口及其功能如表1所示。


图2     系统控制接线图

表1     系统中各I/O功能表



4  系统软件设计
步进电机工作都要经过加速→高速→减速→低速→停止的过程,它的脉冲频率特性如图3示。其中0a段为加速阶段,由0加速到f1;ab段为高速(匀速)运行阶段;bc段为减速运行阶段,由f1减速到f2;cd段为低速运行阶段,直至到d点停止。



图3     脉冲频率特性
PLSR指令为附加减速功能的脉冲输出指令,通过设定脉冲输出的大频率值,全部脉冲输出的总脉冲数和加减速的时间,来控制步进电机的速率及转向。该指令的加减速的变速段数固定为10段,输出时以每次增加S1/10的频率开始输出脉冲,每个频率输出脉冲的时间都是固定S3/9。图4是根据电气控制原理,结合PLC的程序设计方法和生产工艺要求,设计的控制软件程序流程图。


图4     运行时序图

5  结束语
本文针对火车车轮轴温检测,设计的基于可编程控制器和步进电机的控制系统,实现了对火车车轮轴承的自动拍照,具有控制简单、运行稳定可靠、开发周期短等优点,是一种切实可行的步进电机控制方案


没有

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