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西门子模块6ES7214-1AD23-0XB8选型说明

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子模块6ES7214-1AD23-0XB8选型说明

2 系统特点及工艺参数
   本机主轴轴承采用进口P4级主轴专用轴承,主轴自动油润滑,可保证机床高精度和使用寿命更长;主轴电机选用双速带高性能刹车系统;程控液压推动多刀刀架可保证加工尺寸准确、稳定;刀具中心高度可调节,操作方便,效率更高;精心设计的液压系统,可使机床空运转时,液压卸荷,节约电力,降低液压系统温度上升,延长油泵寿命;安装的温度、压力补偿装置,可保证在重复加工时的性能稳定可靠;电器箱、液压箱、冷却液箱均置于机箱内,减少了占地面积,机床外观整体性强。车床技术参数如表1所示。

3 相关操作说明
1)开机前检查:供电线路是否正常;油箱油位是否符合标准;外部气动是否连接完好。
2)开机后,在人机界面初始界面(图2)上点击进入主画面,在主画面(图3)上按加工工艺选择手动单步(图4)、全自动不同的加工方式,选择手动单步情况下总共列有5种工艺程序流程,在选择下一个加工工艺时,前一工艺过程自动运行完成后,才执行下程。

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3)单步运行情况下,当选择完单步程序锁定(图3)设置后,此时程序只能运行锁定的当前程序,其他4种程序不能运行,若要运行其他程序,可先解除程序锁定功能。

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4)电机具有自动保护功能,机器在30分钟内无任何动作,泵电机将停止工作,若要继续使用则要先起动泵。主轴的高低速选择在人机界面(图5)上操作完成,除手动外,其他程序的运行都是以外部起动按钮为给定信号的。

起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,下托板前进阀YV1,YV2保持前进位不动。

全自动工艺流程:

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起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信号后下托板前进阀YV1再次得电进入下一个循环。
5设备系统保护
   在人机界面内通过宏指令读出系统时间,分别赋值给不同的数据寄存器,如图8和图9所示。通过自定义输入时间年月日和系统本身时间进行比较,通过程序判断当系统时间超过设定时间时,系统自动停止运行。

产品概述
中空玻璃是将两片以上的平板玻璃用铝制空心边框(夹条)框住,用胶结或焊接密封,中间形成自由空间,并充以干燥空气,具有隔热、隔音、防霜、防结露等优良性能,是现代不可缺少的门窗构件,也是新兴的透明墙体材料。



项目简介
中空玻璃需要根据实际的安装尺寸进行单独制造,所以每一块玻璃都需要单独地进行切割。为了tigao中空玻璃的生产效率,同时也为了保证特殊形状(非矩形)玻璃切割的质量,全自动异型玻璃切割机孕育而生。
全自动异型玻璃切割机适用于各种弯角弧型切割的工艺需求。通过采用三轴联动机械来完成角度定位,刀具线速度定位和切割路径运动控制。该系统三轴机械不同于寻常,一般的三轴机械中Z,X,Y形成一个三维空间,而玻璃切割机的Z轴为一个旋转轴,主要保证切割刀具的行走方向角度方向始终与X、Y轴的合成运动方向保持一致,从而有效的保证切割效率和质量以及延长切割道具的寿命。同时,玻璃切割机的三轴负载情况也不同于一般系统。该项目中,三轴的联动性要求比较高,运动控制精度比较高,同时希望机器能解析设计图纸并自主工作,以达到全自动的标准。

(1)
SIGMATEK的解决方案
SIGMATEK采用了INbbb的CPU和人机界面来配合控制,同时也杜绝了手工操作失误,tigao了jingque度和生产效率。中央控制选用彩色人机界面,其显示部分与处理部分共用同一CPU,不仅处理速度快而且其显示的实时性相比一般的串口通讯人机界面更强。伺服控制模块来控制高精度的三轴伺服电机联动。切割曲线由普通的PC机通过通用的CAD软件绘制,然后将切割图形生成并保存文件自动传输至终端中,控制终端根据得到的切割文件自动解析并优化切割运动路线,从而控制电机运转来切割出所需玻璃。由于整套使用了SIGMATEK的同系列产品,加之在机械系统的紧密配合下,该型切割机具有高切割速度、高精度的完美体现。切割机可以通过调节切割压力切割2~19mm不同厚度的玻璃。对于监控方面,在ET控制终端上能够智能显示当前切割点、前一点以及下一点的坐标,实时显示当前切割刀头的位置;也可以自由选择以单机模式工作还是与上片、掰片部分形成生产线。

SIGMETEK应用的优点
实现了三轴联动的高效率运行,确保精度
切割速度有保障且运行更加平稳
能根据预先的设计快速响应切割路径,可调性高
人机界面上对工艺过程实时监控和动态显示。
高度可拓展性保证了系统升级,更新和生产规模化的简便。

1 引言

传统的纺织工业工艺流程包括纤维、织造、后整理和服装四个部分。织造工艺包括机织、针织、编织和非织造。针织又分为经编和纬编。经编用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入机器的所有工作针上,同时成圈而形成针织物,这种方法称为经编,形成的针织物称为经编织物。

我国的经编业经过几十年的发展,不断的结构调整,特别是近几年新兴地区经编企业起点高、产品结构合理、规模效益明显,高校和科研单位科研力量的注入,以及产学研的结合使我国的经编产业得到了迅猛发展,正逐步成为世界经编工业的中心。

传统的经编机多为链条式经编机,由于其为机械主轴传动结构,没有导入电气传动,造成其以下缺点:织花速度慢,效率低;链条机构复杂,每更换一种花型,需要花费较多时间,且每一花型对应一种链块,这样更换花型时间长,成本高。造成小批量定单失去生产意义;

由于机构的复杂性,致使复杂花型无法在链块机上进行生产。只能生产花型较简单的布料,不能满足越来越高的要求,

目前全伺服经编机已在纺织中渐渐得到应用。现在全伺服的经编机在产量,效率,花型多样性,产品质量上都有很好的优势,因此将成为未来提花织布的主流。

2 全伺服经编机系统构架

2.1系统架构(图1)


2.2系统配置
系统配置参见表1


1控制部份。系统采用DVP80EH00T+DVP08HN00T+DVP08HN00T+DVP08HN00R系统集成做为主控制器,进行横移信号的采集,进而再同步发送给各个分控制器(DVP32EH00T),系统分控制器共有28个DVP32EH00T,每组分控制器控制两轴梭节伺服。分控制器与伺服分别通过RS485通讯到上位计算机上,进行监控。


2 驱动部份。系统共有56条梭节,由台达56套ASD-A750W的伺服进行控制,伺服的动作根据织花转换程序事先转换好的存储在分控制器中花型数据进行动作。

3 监控部份。上位监控部份由一台研华触摸式平板电脑TPC-1260,配以监控软件来完成;同时电脑上还运行织花花型转换程序进行花型数据的转换与下载。

3 全伺服经编机机械结构及工作原理

全伺服经编机主要包括电子送经系统、梭节横移系统、电子提花系3个部份构成。

3.1电子送经系统

电子送经系统主要功能在于控制各种纱线的送经速度及张力的控制,不至于将纱线送断,造成断纱而无法进行织花。该系统主要由3套伺服+PLC来实现其功能。

3.2梭节横移系统

梭节横移系统是由台达PLC,ASD所构成的系统,也是本文主要介绍的部份。框架详见系统框图。

经编机的梭节一般有56条或40条,目前多的是56条。每条梭节由1个750W的伺服来控制。由于控制轴数太多,故采用分散控制。梭节横移系统主要有两个关键点:

1 每个梭节横移的速度及精度。经编机的主轴要求转速达到400转,主轴每转一周横移要动作一下,且动作时间只有1/3转的时间内要完成,否则横移失败。

2 花型是数据转化。由于织花的花型是由纺织CAD软件生成的。系统需要将纺织CAD生成的相关花型数据转换成PLC能识别的数据,进而进行梭节横移控制。目前系统采用VB编写了一个花型转换软件来完成花型数据的自动转换及数据的下载。

目前系统采用台达EH系列的PLC作为控制器,利用EHPLC良好的伺服定位功能、丰富的内部数据资源、与台达伺服的无缝通讯功能。使得控制与驱动紧密结合,两者紧密结合,使系统控制的更好。

3.3电子提花系统

电子提花系统主要用来花型的提取,再配合梭节的横移以实现花型的成型。其主要由一个嵌入式系统来实现:提花数据是转换及提花的动作控制;执行动作由3146-4096个电磁阀来实现。由于电磁的动作响应速度较慢,现在慢慢地被动作响应快的压电陶瓷所取代。

整个系统除了控制、驱动外,还有个良好人机对话。这主要由研华的触摸电脑TPC-1260来完成,电脑上运行监控软件与织花转换程序。

4 监控软件功能设计

4.1系统运行监控

整个系统的运行状态监控:伺服的运行状态,PLC、伺服的通讯状态,花型运行的梭节号等等运行状态。

4.2参数设置

完成系统的参数设置:机械参数、运动参数。机械参数主要是主轴参数,用来做横行追踪的;运动参数主要是给PLC定位控制用的(脉冲频率,滤波时间,加减速时间等等)

4.3工艺装针

该功能是实现梭节的初始装针。

4.4故障处理

主要用来进行伺服报警的故障处理及断纱的处理。

4.5盘头控制

主要用来监控电子送经部份的。

4.6用户管理

用来设置相关的操作权限及密码的设定。

4.7帮助

对系统的疑问可以在帮助中查找答案。

5 结束语

整套系系统统采用性价比极高的台达机电产品提供了整体解决方案。在整个项目的沟通过程中,解决综合问题比较突出的显现中达产品在系统整合上的优势。

一、概述

  汽车转向泵是一种中汽车用的零部件,它为汽车动力转向系统提供一种高性能的动力源,与发动机转速相配合可以产生卓越的转速liuliang特性从而使得驾驶舒适。由采埃孚转向泵金城有限公司投资的转向泵自动装配线项目位于南京新港经济技术开发区,主要生产轿车和轻型商务车用的转向泵。这种汽车部件由多个零件组成,需要借助不同的设备,按照一定的工序将它们组装起来。在整个过程中,需要对装配时的压力、位移和时间等参数进行实时监控,以满足严格的工艺要求,保证装配质量。汽车转向泵自动装配线是完成上述工序的一组设备,它共有12个工位,以实现不同的装配功能,其生产流程如图1所示。



图1 汽车转向泵自动装配线生产流程图


  系统的控制对象包括气液增力缸式压机﹑夹具﹑压力/位移监控仪﹑密封测试仪﹑综合功能测试仪和智能螺栓拧紧系统等,由于各个工位间相互独立且有一定距离,因而各采用一台西门子PLC作为控制器,一台SIMODRIVER 611A伺服驱动器及1FT5伺服电机用于旋铆工位的分度盘旋转台控制,另有两台MicroMaster系列MMV37变频器用于生产线的物料传输系统。表1列出了该装配线使用的西门子S7-PLC型号及其在各个工位的分布。



表1 装配线使用的主要PLC产品




图2 生产厂房和装配线中的一个工位图。


二、系统要求

  现以工位WS1.1为例,介绍设备的工作过程。该工位将滚针轴承压入端盖,当按下启动按钮后,设备先检测轴承放置的方向,如果正确,夹具自动锁紧,启动压装过程,否则系统报警,压机不工作,同时OP3操作面板显示错误信息。压装开始后,系统同时启动CoMo II-S智能测量仪表,对压力和位移进行监测,若整个过程的压力/位移曲线满足工艺要求(位于一定的范围内),则装配合格,绿色指示灯亮,压机退回,夹具松开,零件可转入下道工序,否则红色指示灯亮,结果不合格,系统复位后,零件经确认后转入废品站。

  为了能实时检测压力和位移,得出两者间的实时关系曲线,并据此对过程做出评判,系统采用了Kistler的CoMo II-S智能测量仪表,它内置电荷和电压放大器,可以实时采集压力和位移两路模拟输入信号,自动选择量程和不同的坐标及佳刻度,得出测量曲线,具有阀值、公差带、方框和终位等多种分析功能,并可根据需要选择不同的组合对各种过程进行分析和监测,与PLC接口方便。压力的检测采用Kistler的压电式传感器,经电荷放大器由CoMo II-S采集到压力实时值,位移用Novotech的高精度位移传感器测量,并由CoMo II-S采集到实时值,与压力一起作为被监控的变量。压机由气压驱动的气液增力缸实现,其升降由电磁阀控制。

三、控制系统的硬件组成及软件设计

  根据该工位的输入/输出信号的点数要求,选用CPU214 PLC作为控制核心,并扩展了一块EM223数字量模块,共有22位数字量输入点,18位数字量输出点。为了显示系统状态和输入控制参数,选用了一台OP3操作面板,经PPI通讯接口与CPU214连接。控制系统的硬件组成如图3所示。



图3 工位WS1.1 控制系统组成图




表2 工位WS1.1的I/O地址分配表


  控制软件用STEP7 Micro/Win编写,OP3由ProTool组态软件进行配置。控制程序分自动和手动两部分,在手动部分,通过OP3可以操纵所有运动机构的动作,包括压机、夹具的动作,CoMo II-S的参数选择及启动,便于系统调试。在自动部分,所有动作按要求的次序完成,程序中定义了一些内部标志寄存器位,用于PLC和OP3间交换信息,同时也使用了顺序寄存器指令,使各程序步间互锁,tigao了系统的可靠性。自动部分的软件流程如图4所示。



图4 控制系统软件流程图


四、结束语

  汽车转向泵自动装配线采用西门子S7系列PLC控制,不仅简化了系统,tigao了设备的可靠性,也大大tigao了成品率和产品质量,通过操作面板修改系统参数就可以实现多种不同产品的装配,现场设备的工作状态和产品信息都在操作面板上显示出来,方便了用户的操作和维护。该装配线自2001年投入运行以来,工作稳定可靠,加工出的产品经设备的严格测试,质量和性能完全符合要求,受到了用户的好评。


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