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西门子6ES7231-0HC22-0XA8支持验货

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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西门子6ES7231-0HC22-0XA8支持验货

随着电厂单元机组规模的日趋大型化,对自动化水平的要求也越来越高。火力发电厂凝汽器胶球清洗控制系统的投运,可使热力系统安全、经济运行。
  以F1-60MR可编程序控制器为核心组成的电厂胶球清洗PLC控制系统,改善了以往分离元件控制系统安全、可靠性差的弱点,在现场实施中体现了以下优点:首先是运算器、控制器、存储器三大部件被简化,输入、输出组件功能强。采用了多种专用接口,以适应各种工业用途的控制对象。本控制系统使用了功能表图、继电器逻辑、符号语言、专用语句等进行程序控制,编程直观、易于掌握。可编程控制器以编程软连接的方式,代替了大量的硬连接电器,从而简化了电路结构,更具有在线修改功能。F1-60MR有36个输入点、24个输出点,可进一步扩充,多可扩至120点。
  其次,可编程序控制器的一个优点是可靠性高。工业生产一般要求控制设备具有很强的抗干扰能力,能在恶劣环境下可靠地工作。F1-60MR在硬件上采用了模块式结构,有利于查找故障并及时修复。此外还采用了隔离、屏蔽等防干扰措施,有较强的自诊断功能,可检测出计算机的CPU、存储器异常及程序错误等。

1 胶球清洗工作原理及现场要求

  电厂凝汽器水侧换热面上污垢的积聚,不仅恶化了真空,降低了汽轮机的热效率,而且会引起铜管腐蚀、泄漏,严重时会威胁汽轮机的安全运行。寻求有效的方法防止凝汽器管侧换热面积聚污垢和在已结垢的情况下寻求理想的清洗方法,就成了各国动力工作者的一个课题。
  电厂凝汽器胶球清洗的PLC控制系统可在机组运行过程中不需改变负荷的情况下进行工作,而且有能耗小、效果好、设备简单、操作方便等优点。
  电厂凝汽器胶球清洗系统如图1所示。密度与水相近的海绵胶球(用天然橡胶或合成树脂制成)装入球室后,启动胶球泵可以将胶球用比循环水压力高的水流送入凝汽器水室。胶球直径虽比铜管内径大1~2mm,但因是多孔柔软的弹性体,很容易被水流带入铜管,并被压缩成卵形。胶球在行进过程中抹去管壁上的污垢,流出管壁时,依靠自身的弹力弹掉表面的污垢,并随循环水流入收球室,然后被胶球泵重新送入凝汽器。

图1 电厂凝汽器胶球清洗系统图
图1 电厂凝汽器胶球清洗系统图



现场既要求保证除垢效果,又要保证收球率,使其不低于90%。

2 控制系统软、硬件设计及调试

  电厂凝汽器胶球清洗的PLC控制,其工作状态可分为反洗态、清洗态、收球态及故障。控制系统出现故障(主要是执行机构)应立即采取必要的保护措施同时故障指示灯亮,待运行人员进行必要的维护后,消除设备故障,重新投入运行。
  根据电厂运行需要,本设计具有手动、手控和程控三种方式。手控是对热力系统进行由反洗(或清洗)状态开始“反洗→清洗→一次收球→暂停→二次收球→反洗”的程序控制过程,启动手控只进行一次循环,后回到反洗状态。而根据现场情况可选择程控运行方式,启动按钮后控制系统进行周而复始的循环。手动方式主要用于调试维修阶段。各种运行方式的相互切换都可以在反洗或清洗状态下进行。反洗、清洗及收球时间可根据运行人员要求通过编程器设定。
  系统在程控或手控运行方式且处于清洗过程时,若出现收球网前后差压越限,系统自动转入收球状态,进行反洗,这样可以清除附在收球网上的污物,保护收球网。
  控制框图如图2所示。图中位置反馈信号到达时间是根据设备动作时间确定的,具体根据执行机构结合现场情况进行设定,如开关网计时器设定为90s。

图2 电厂凝汽器胶球清洗控制框图
图2 电厂凝汽器胶球清洗控制框图


收球率作为衡量电厂凝汽器胶球清洗PLC控制的一项重要指标,是设计时必须考虑的问题。导致收球率低的原因主要有:①循环水中杂物多,这可以通过改善一、二次滤网来解决;②设备缺陷,如胶球经过的地方有死角、盲孔、串缝和回流区、铜管伸出管板过多或管壁有局部压痕,收球网设计不当等,这些在选购安装时应充分考虑;③清洗阀、出口阀、胶球泵的关停次序对收球率也有影响,顺序、时间应结合实际情况进行选定。这样才能达到良好的效果。
  胶球清洗和反洗时间根据现场要求通常为几十min甚至几h,F1-60MR的定时器T大计时时间为999s,大约是16.5min。这样满足不了现场要求。本控制系统采用了计数器C与定时器T联合计时的方法,计时范围为999×999s,解决了计时时间问题(见图3)。另外,F1-60MR的定时器可以重复使用,只要正确送入K值即可。

图3 清洗及一次收球计时梯形图
图3 清洗及一次收球计时梯形图



 硬件上,可编程控制器的9路输入用作执行机构的位置反馈信号,16路输入作为手动控制信号及试灯、系统复位、差压报警、手程控选择等。输出4路作为运行状态指示,另外10路是位置指示,剩下10路是指令输出。
  收球网位置反馈比较特殊,反馈信号间断送出,使状态容易混乱,所以在此加了一个定时器T554。
3 结论
  可编程序控制器F1-60MR在电厂胶球清洗系统中的运行,效果好,充分显示出其功能较强、构造简单、可靠性高等特点。系统运行情况良好,状态正常,达到了预期目的。
  在运行过程中发现,现场对电厂凝汽器胶球清洗的PLC控制的投运是定时定次的,也就是根据热力系统结垢程度定时定次数启动。这样在今后设计中就可以把手控、程控合二为一。设定一个循环次数就可满足要求。

1 引言
      电厂出灰系统是热电厂的一个重要系统。近几年灰渣利用率越来越高,同时干式出灰系统具有节约水资源、保护环境等特点,因此目前电厂出灰多采用干式出灰系统。在干式出灰系统中,工况恶劣、控制点数多。传统的控制系统由于抗干扰能力弱、可靠性差、效率低,达不到预期的控制目标。而可编程逻辑控制器(PLC)的抗干扰能力强、可靠性高,选用可编程控制器(PLC)用于某热电厂锅炉干式出灰系统可以显著提高工程的实用性

2 工艺流程及控制要求
2.1 系统工作流程
      某热电厂共有八台锅炉,每台锅炉包括三个电场集尘装置,每个电场包括一组(两个)仓泵,每个仓泵附近配置一个就地控制箱,利用控制箱盘面上的手动开关,可以对现场阀门进行手动操作和现场调试。下面以单个仓泵为例来说明具体的工艺流程。
      锅炉烟气中的灰尘通过电收尘收集后落入灰仓,灰仓下部安装有仓泵,灰经输灰管进入仓泵。在自动控制运行工况下,具体工艺流程为:仓泵内无灰时,打开透气阀→延时5s→开进料阀→延时5s→当仓泵进料量达到设定值(时间/重量/人工)时→料位信号到→关闭进料阀→延时5s→关闭透气阀→此时判断母管压力是否到位/判断灰管压力是否到位/判断在此系统中没有其它仓泵出灰,所有条件满足→打开出料阀→延时5s→打开一次气阀→延时5s→打开二次气阀1min后→检查灰管压力,当灰管压力低于设定值时→关闭一次气阀→延时20s后→关闭二次气阀→关闭出料阀完成一次出灰循环。
      当发生出灰管路堵塞时,系统设置了排堵阀,通过负压反抽来疏通出灰管路。关闭一次气阀后,延时20s后关闭二次气阀。目的是保证出灰管路畅通,避免发生管路堵塞。每台仓泵的出灰系统如图1所示。



图1 出灰系统流程示意图
2.2 控制要求
(1) 实现出灰的过程自动化,为便于操作调整及应急处理,应能随时切换到手动控制状态;
(2) 当操作室内的“远程/就地”开关打到“就地”位置时,自动停止出灰;
(3) 仓泵的进料重量和进料时间双重控制,进料重量或进料时间任意一个达到要求都作为仓泵料满对待;
(4) 同一出灰管线上只能有一个仓泵出灰,一电场用一根出灰管,先满足出灰条件的优先出灰,二、三电场共用一根出灰管,先满足出灰条件的优先出灰;
(5) 当发生灰管堵塞后(灰管压力大于550KPa),报警指示灯发出声光报警,直至灰管堵塞故障排除;
(6) 当来气母管压力小于400KPa时,系统自动停止运行。

3 控制系统构成
      本系统选用西门子公司的S7-300型可编程控制器和MT500型触摸屏人机界面。MT500型触摸屏直观生动地显示PLC、PC机上的数据信息。S7-300是模块化中型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。该控制系统主要由主控制柜、现场控制箱、若干测量传感器和辅助电器(称重传感器、压力传感器、电磁阀等由生产厂家配套供给)等组成,具有仓泵运行远程自动、远程手动、现场手动三种控制方式,控制方式的转换由设置在主控制柜上的转换开关完成。开关切换至自动位置时,点击要使用的仓泵画面,可选择其中一种方式。
S7-300系列PLC作为西门子公司的新一代产品,具有以下特点:
(1) 功能强:极强的计算性能,完善的指令集,MPI接口和通过SIMATIC NET联网能力强;
(2) 快速:指令处理极其快速,功能强大的CPU只需0.3ms就可处理1024个二进制语句,在文字处理方面也同样表现出色;
(3) 通用:高性能模板和六种CPU适用任一场合,模块可扩至3个扩展机架,用户友好的bbbbbbS STEP7编程;
(4) 全集成:全部模块化,运行可靠,操作方便,特别适合于比较恶劣的工况。本系统PLC由电源模块、模拟量输入模块、数字量输入模块、数字量输出模块和中央处理单元组成。控制系统组成框图如图2所示。



图2 出灰控制系统图


4 软件设计
4.1 系统界面设计
      系统界面分系统主画面与系统操作画面。在系统主画面中,可以选择要操作的仓泵和要启停的系统。
在操作画面中,运行人员可观察每个仓泵的运转情况,也可对每个仓泵进行远方操作或根据运行工况对系统的参数进行修正,以保证系统的正常运行。故障发生后,可以在操作画面进行故障的处理。系统的操作画面如图3所示:



图3 操作画面
4.2 系统程序设计
(1) 在系统程序设计中,为防止在自动运行状态下,由于灰量大或别的原因使出灰过程受阻,引起灰管压力上升慢,给系统造成仓泵内灰已出完的假象,从而导致系统判断失误。为避免系统操作引起堵管,在程序中设置了一分钟的延时时间,在出料阀打开一分钟后再检测灰管的压力,给出灰过程的顺利进行提供可靠的保证。
(2) 为防止过程参数的影响,特设定了出料时间和进料时间。为防止重量信号出现故障而使控制系统一直处于进料状态,引起仓泵灰满特设定进料时间,无论重量信号有无达到设定值,都将停止进料。另外由于灰管压力不只受出灰过程的影响,而且还受来气母管压力的影响,当来气管压力升高时,会造成出灰过程顺利,灰已全部出完,但灰管压力长时间下降不到给定值。因此在程序设计中增加了出料时间,当出料时间大于8min时,系统就自动停止出灰,进入下轮循环,有效地避免了系统长时间不出灰的状况。
(3) 当系统的来气压力低于额定值400kPa或灰管压力高于给定值(550kPa)时系统自动停止运行,因为此时灰管易出现堵管现象,为防止事故的进一步扩大。系统会自动出现报警,正在运行的系统会立即停下来,所有的阀门自动关闭。此时将系统切换至远程控制排堵


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