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西门子模块6ES7511-1FK02-0AB0参数详细

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子模块6ES7511-1FK02-0AB0参数详细

1、变频恒温控制系统
1.1系统参数:
引风电机为11KW,鼓风2.2KW,炉排为1.5KW
设计采用EV2000-4T0110P(通用型)系列变频器,鼓风采用SK-4T0022G(矢量型,因为考虑到变频器体积较小,价格相差不多的情况下选择),炉排SK-4T0015G。具体系统主电路结构图及原理图如下:

 





控制原理:将现场热电偶信号(E型)送至温度变送仪表,除显示温度外,还将温度信号转换成4-20MA,送入EC20 PLC(EC20-4AD)模拟量输入端,经过PLC进行处理。EC20PLC模拟量输出端将PID计算出的给定信号分三路模拟量输出到三台变频器的给定。为保证鼓风、引风保证炉膛基本 负压的前提,因此具体变频器参数设置:
引风:
F0.00=4 CCI模拟给定 F0.03=1 端子运行命令通道
F0.04=4 运转方向设定 F0.05=4 大输出频率50HZ
F0.07=4 大输出电压380V F0.08=1 机型选择P(风机专用)
F0.14=1 V/F曲线设定 F2.01=30 启动频率30HZ
F2.08=0 停机方式(减速停机) FH.00=4 电机极数4
鼓风:
01=20低转速 02=50HZ高转速 03=5 04=10(加减速) 05=AIAU给定设置 06=5A 电机电流 16=4-20 电流输入(Ma)
41=FD 线性U/F控制
炉排:
01=5.0低转速 02=40HZ高转速 03=5 04=5(加减速) 05=AIAU给定设置 06=3A 电机电流 16=4-20 电流输入(Ma)
41=FD 线性U/F控制
1.2变频器的设置基本遵循如下原则:
鼓引风变频器控制风机,其机械特性属于平方转矩负载,因此其V/F曲线采用2次方曲线。同时,引风机的惯性比较大,因此其降速时间要求比较大,这是由于降速过程中变频器处于回馈制动状态,回馈能量将会造成直流侧母线电压过高而停机,因此,必须增长降速时间。同时,停机也要求软停车,能够延长风机的机械寿命。鼓风设置同引风差别不大,除了功率外几乎一致。但考虑为保持炉膛基本负压,必须将鼓风的升速时间要低于引风,而降速时间要快于引风。
炉排传动属于机械负载,因此炉排的控制方式为V/F基本控制或采用开环矢量控制,其低速时提供的转矩比较大,能够满足重载启动的要求,另外,系统要求的加减速时间都比较短,在5秒以内。
当检测点温度到达设定温度后,为保证温度稳定时间比较长,且要节约能源、降低损耗,因此引风、鼓风、炉排的低运转速度分别设置为:30HZ、20HZ、5HZ。
2、PLC硬件应用及软件编制
2.1:硬件配置
由主机EC20-1410BRA、模拟量输入EC20-4AD、模拟量输出EC20-4DA组成。其中给定采用一块百特公司的数字给定表,可以人为设置给定值(4-20MA信号,在表上以百分数表示),给定信号送入EC20-4AD模拟量输入模块中,作为PID给定信号。另外安装一块温度数显表,该表除显示温度外,还将E型热电偶检测温度信号变送输出4-20MA信号,送入EC20-4AD输入模块作为PID反馈信号。PID控制程序是通过EC20编程软件CONTROLSTAR中调用固有PID控制子程序来实现出口温度PID恒定控制的。
2.2:连锁控制
连锁控制主要实现如下功能:
一、启动先启动引风、后启动鼓风,一般引风启动后3秒左右鼓风才能启动。
二、停车先停鼓风,鼓风不停,引风认为不能停车;引风发生变频故障,则鼓风立即停止。
三、故障报警、运行、停止指示通过PLC实现。
四、炉排不参与引风及鼓风连锁。
2.3:变频控制及温度PID程序
一、变频器接触器得、失电由PLC控制
二、变频器的启动、停止信号由PLC连锁控制。
三、变频器的给定信号,由PID计算出的输出信号通过模拟量输出EC20-4DA,以电流信号(4-20MA)的方式输出到变频器的电流给定端(CCI、GND)
四、PID控制由PLC应用软件通过编程的方式实现。具体过程比较简单,在CONTROLSTAR软件中的PID命令向导一步步完成,主要设置个别参数即可。具体PID编程语言如下:
LD SM0
PID D20 D21 D0 D22(PID调用)
LD SM0
MOV D50 D20 //设定目标值
MOV 10 D0 //采样时间(Ts) 范围为1~32767(ms)但比运算周 期短的时间数值无法执行
MOV 33 D1 //动作方向
MOV 0 D2 //输入滤波常数(α)范围0~99[﹪],为0没有输入滤波
MOV 2000 D3 //比例增益(Kp)范围1~32767[﹪]
MOV 10 D4 //积分时间(TI)范围0~32767(×100ms),为0时作为∞处理(无积分)
MOV 0 D5 //微分增益(KD)范围0~100[﹪],为0时无微分增益
MOV 0 D6 //微分时间(TD)范围0~32767(×10ms),为0时无微分处理
MOV 0 D15 //输入变化量(增侧)报警设定值0~32767
MOV 0 D16 //输入变化量(减侧)报警设定值0~32767
MOV 2000 D17 //输出上限设定值-32768~32767
MOV 0 D18 //输出下限设定值-32768~32767
主程序给定部分如下:
LD SM0
CALL PID_EXE(调用PID)
LD SM0
CALL PID_SET(PID参数设定)
LD X14 (系统自动运行)
TO 0 1 D22 1 (将D22 中内容写入模块0中的个单元中,即模拟量输出值,引风给定)
TO 0 2 D22 1
TO 0 3 D22 1
TO 0 0 16#0 1
LD SM1
TO 1 0 16#1313 1(设置模拟量输入信号方式,即1、3通道关闭,2、4为电流信号)
LD SM0
FROM 1 10 D21 1
LD SM1
TO 1 36 16#1111 1
LD SM1
TO 1 14 16#1111 1
LD SM0
FROM 1 12 D50 1
其中特别需要说明的是FROM和TO指令。这两条指令主要用于模拟量处理,它的使用不同于西门子公司的直接寻址方式(PIW或PQW),而是用TO(写入)和FROM(读出)指令。对于模拟量模块,通过这两条指令来进行设置和参数的读出。比如TO 1 14 16#1111 1 。 其中个1是指和CPU连接的第二个模块(个是0); 14是指其信息存储器中的第14个存储单元;16#1111是指16进制1111;后的1是指写入的单元数为1(只占用14单元一个,后面的单元不再写)
2.4:实际参数设置
后经多次修改和调试,确定比例系数为20,积分时间为1-3秒,微分时间为零。经过运行发现能够满足现场的生产工艺,达到炉膛温度(实际为出口管道采集温度)恒定控制的要求。
3、实际运行情况:
经过2个月左右的运行发现,系统能够运行非常稳定,能够维持出口风道温度在286-288摄氏度左右,满足了现场生产的要求。经过基本测算,节电率能够达到25%-35%左右;而节煤量几乎达到了35%以上,得到了客户非常高的评价。经过节约资金量估算,经过半年左右即可收回全部设备投入资金。这对这次改造,我们认为在锅炉燃烧系统中的变频及PLC改造前景非常大,特别是艾默生公司变频器及PLC产品优异的性能、坚实耐用和高可靠性、高精度的新技术核心,会为我们的节能技术改造提供坚实的后盾

1 引言
uss串行通讯接口协议是一种siemens所有传动产品通用的通讯协议,基于rs485接口,采用主-从通讯原理,一条总线上可连接一个主站和至多31个从站。该协议公开,与siemens变频等传动产品通讯无需额外的软件及硬件(如板 卡等)费用。

2 项目简介
某不锈钢产品公司原部分生产线及消防用水由另一公司提供,水源压力无法调节,使用不经济不方便,且由于各种原因有断水现象,给生产及相关公用事业带来影响,故该公司决定新上一座泵站。该泵站含两座可随时补水的共约500m3蓄水池,四台mm430变频器控制的供水泵,其中两台22kw(100m3/hr@40m),两台45kw(220m3/hr @40m)。另一台柴油发电机消防泵(220m3/hr@40m)供断电时启用。要求可设置泵出口压力并保持恒定,可任意配置一台供水泵的初始运行,其它泵根据压力、水量及故障等状况替补运行。

3 控制系统
3.1 硬件配置
用户已为全厂公用事业如污水处理站、除盐水站、空压站等搭建了一个profibus-dp网络,用于监控各设备运行,并要求泵站配置s7-400plc。根据用户备品备件状况,在得到用户许可后我们为泵站配置了一个s7-300的plc控制系统:cpu为315-2dp,dp口接公用事业网络,一块通讯模块cp340通过双绞线连至各变频器通讯端子,采用uss方式控制四台变频泵的运行,还包括一些常规i/o模块。组态如图1所示。

图1 系统组态

3.2 软件编程
本系统中也有一些如水池补水电动阀、泵出口电动阀的控制,有各泵根据水压状况进入退出运行的逻辑联锁等,但显然,编程工作关键还在:
(1)plc如何通过uss实现对四台变频的控制;
(2)如何快速稳定的调节泵出口管网水压。
3.2.1 uss通讯编程
根据西门子变频器手册,uss的报文结构为:每条报文以字符stx(=02hex)开始,接着是长度的说明(lge)和地址字节(adr),然后是采用的数据字符(1 2…n),报文以数据块的检验符(bcc)结束。即stx lge adr 1 2…n bcc格式。
其中,stx为固定报文头;lge为该信息后的所有字节总长度(不含lge本身),本例变频器报文长度pkw=8字节、pzd=4字节,故lge=12;adr是一个字节,内容为从站结点(即变频器)的地址。地址字节每一位的寻址为

本系统四个变频从站号分别为1、2、3、4,程序中相应的adr=1、2、3、4;数据字符(1 2…8)前8个字节为pkw区(参数识别标记id-数值区),通过赋值可进行变频器参数的读写,数据字符(9…12)后4个字节为pzd区域(过程数据区),pzd区为控制和监测变频器而设计,在主站和从站中收到的pzd总是以高的优先级加以处理。前两字节为plc和变频器之间控制信息的写入和反馈如是否起停、故障及确认等,后两个字节为plc和变频器之间控制频率的写入和反馈;bcc为前15个字节异或的值,供变频器判断确认。
弄清了uss报文结构,再理解其工作机制,据相关资料:uss通信总由主站发起,不断循环轮询各个从站,从站根据收到的指令,决定是否、以及如何响应。因此,程序还要根据实际规划一下plc的主站轮询间隔时间。uss在串行数据总线上的字符传输帧为11位长度,包括起始位、数据位、校验位、停止位,连续的字符帧组成uss报文。siemens资料告诉我们,在一条报文中,字符帧之间的间隔延时要小于两个字符帧的传输时间。网络波特率按缺省值9.6k计算,发送两个完整字符帧的传输时间为22÷9600≈2.3ms,一般情况下,字符帧间间隔时间应远小于两帧字符传输时间,那么发送或接收一个完整uss报文需16个字符帧,应不超过50ms。兼顾实用性稳定性,本例采用每隔250ms向各子站发送并接收信息,指令采用西门子随机光盘提供的功能块fb3(发送)和fb2(接收)。以轮询1#变频为例,程序如图2所示。

图2 部分程序

通过simatic编程软件step7下载组态和程序,再在变频器侧设置相关命令和通讯参数,检查无误后就可正常通讯了。
3.2.2 pid编程调试
恒压供水的控制核心一般采用所谓带比例(p)、积分(i)、微分(d)的pid调节,比例项为改变系统响应速度参数,积分项为改善系统静差参数,微分项利于改善系统超调量,增加稳定性,本例未引入。s7-300作为主流可编程控制器,其软件库也提供了面向不同对象的pid控制功能块,调用非常方便,本例采用了通用功能块fb41。
通常,凑试一套pi参数都能较好满足恒压供水的控制要求,但本泵站有些特殊情况,业主要求泵起动运行后必须在较短时间(约12s左右)到达设定压力并快速消除振荡,否则会引起生产线保护误动作,导致停机。这就有些棘手,显然,要快速响应就必须加大比例值,但这必然引起超调,这种情况下改变积分时间要么系统振荡要么需长时间才趋稳定,难以找到一套合适参数解决快速与稳定的矛盾。那么,能否考虑,在系统刚建立压力时,p值放大,i值合适,让系统快速响应,在压力接近或达到设定值时,迅速减小p值,加大i值,pi调节器进入正常平滑调节以适应要求。实践证明该想法是可行的,采取两套pi调节参数后,经过多次测试完全满足了要求。程序如图3所示。

图3 pid调节程序

4 结束语
该泵站s7-300与uss控制系统投入使用两年来,通讯稳定可靠,从未出过问题。uss与西门子另一协议profibus-dp在传动使用上相比,固然编程要繁琐如要轮询要校验等,速率也逊色些,但也有廉价不用板卡支持等优点,plc只需串行口支持自由编程即可。与常规模拟量控制相比,即便不说多布电缆线的麻烦,在cp340与模拟量输出模块成本比较(特别是变频器再多些)以及系统的可延伸性上,优势都是明显的。其实,本例如不是考虑用户状况,用s7-200更显成本优势。因此,在实时性不苛刻的驱动场所,uss不失为可靠实用的选择。
另外值得一提的是,西门子凭借其杰出的工程经验,研发的工控产品给用户灵活使用常常带来惊喜。step7模块化编程,库内容丰富不说。mm430变频器也独具特色,多参数数组,bico互联,使即便uss网络损坏,手动或其他方式启动变频器成为可能,本例就采用了两套命令数组。用户还出现过工厂瞬间断电但变频停机后有命令不自起动的情况,“自动再起动”参数p1210 p1203等提供了解决方案,重新设置后便消除此现象。


没有

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