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6ES7 217-1AG40-0XB0安装调试

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

6ES7 217-1AG40-0XB0安装调试

一、系统概述

    FA506型细纱机是目前成纱质量好,自动化程度高,操作简单,便于管理的环锭细纱机,适用于纯棉或化纤的纯纺和混纺的细纱工序,尤其采用PLC作控制器,不但提高了控制精度,而且解决了生产管理方面存在的缺陷,大大降低操作者劳动强度;同时锭子曲线控制也提高了纱线的质量,保证了纱锭成型,提高了全机的产量。

    系统设计特点:

    1、用PLC控制整个纺纱过程,具有程序开车、钢领板自动升降、中途停车后自动跟踪开车、自动落纱、自动留头等。
    2、设定纺丝的工艺参数,依据工艺要求自动协调控制;实现定长落纱和锭子速度曲线控制。
    3、显示纺纱过程的锭速、牵引倍数、细纱号数、捻度以及班产累计等。
    4、采用数字通信,提高了系统的抗干扰性。

二、系统硬件

    气控制系统包括:数字量输入及数据检测部分、可编程控制器部分、执行机构、人机界面。 见图1。


图1 系统结构框图


    1、数字量输入及数据检测部分

    1)各种数字量开关 包括开停车开关、功能开关,用于开停车与实现工艺要求的各种功能动作。
    2)三自动检测部分 由关主电机、下钢板、刹车传感器构成。其作用为当落纱开始后能自动适位停车、自动留头、为重新开车降低断头创造条件。
    3)数据检测部分 由主轴、前罗拉、后罗拉传感器组成。其作用是自动检测纺纱过程中主轴、前后罗拉的运行数据,为计算班产量、锭速、牵引倍数、细纱号数、捻度等工艺参数以及为锭子速度曲线控制提供数据。

    2、可编程控制器(PLC)部分

    该部分主要由永宏FBs-60MC主机与扩展模块构成,可编程控制器专为工业环境而设计的通用自动化装置,它吸取了微电子技术、计算机技术及自动化技术的新成果,采用可编程的存储器,实现逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算,并通过数字式、模拟式的输入和输出控制各生产过程,永宏FBs-60MC主机有16点数字量输入、24点数字量输出,可带7个扩展模块,本系统设计所有数字量输入全部由主机完成,模拟量输入由扩展模块有 FBs-6AD 完成。

    3、执行机构

    包括主电机、吸风电机、钢领板升降电机、自动润滑装置、自动清洁装置、变频器、落纱电源等,用于完成纺纱过程的全部工艺动作。其中变频器锭子速度控制由变频器、锭子传动部分、主电机构成。其作用是变频器根据PLC的指令(锭子速度控制曲线)自动调整锭子运行,提高纱线质量和产量。

    4、人机界面

    采用TP27触摸显示屏做人机界面,完成参数设定、显示,可直接设定锭子运行曲线,实现控制柔性化。并能根据工艺要求修改参数。TP27与PLC之间以PPI协议通讯。

二、软件设计

    电气控制软件分为:控制主程序、参数设定显示子程序、计算采样子程序、数字通讯子程序和锭子运行曲线子程序。

    1、控制主程序

    软件主控制程序部分,依据工艺要求编制的程序,上电后自动检测各开关量和传感器输入的数据,完成整个纺纱过程自动控制和调用子程序。

    2、参数设定显示子程序

    主要依据TP27配置完成参数设定显示,包括班次设定、错误设置提示,总产量、班产量累计显示、锭子速度、前罗拉速度、牵引倍数、捻度、产量、细纱号数等参数显示。 其中参数设定菜单程序结构见框图2。


图2 阐述设置程序框图


    3、计算采样子程序

    主要依据主轴、前罗拉、后罗拉数据检测传感器采样结果以及设计参数完成系统计算,用以完成各类显示参数的计算及定长落纱等功能。

    4、数字通讯部分和锭子运行曲线子程序

    主要采用自由口通讯协议完成与变频器的数据传输。通讯设置自由口通讯控制寄存器设置为自由口通讯方式,程序通过接收中断和发出中断以及发送指令XMT控制通讯口的操作,在自由口通讯方式下通讯方式由程序梯图控制。通讯设置还定义了波特率、校验方式和数据长度等。为了使锭子运行曲线平滑。在设定的点与点之间采用数学建摸的方法拟合发送参数,该部分程序框图见图3。


图3 参数发送程序框图


三、通讯设计

    该控制系统大特点是应用数字通讯方式完成TP27与PLC以及PLC与变频器之间的数据传输。PLC的Prt0口与TP27连接,以PPI协议通讯完成参数设定显示, Port1口与变频器相连,以自由口协议通讯完成锭子运行曲线控制,以往我们进行锭子速度曲线控制时只能选用模拟量来控制变频器运行,这样硬件成本高且控制精度较低。采用数字通讯后,硬件仅为一条屏蔽线,抗干扰能力增强,为实现联网传输控制参数提供了条件,降低了控制成本;数字通讯高精度、高可靠性和低成本极大的提高了机器性能比和市场竞争能力。

4. PLC程序控制

    4.1 启动与停止控制要求 

    在启动中有启动按钮X3,为常开状态,按下按钮即可启动电机。另有停止按钮X4,状态为常闭状态。同时要求停止按钮在设备停止运转时可以实现点动输入程序控制如下图。


图1 通讯线接线示意图


    4.2 LED检测输入程序

    LED检测方式是通过机械结构来点亮LED来判断LED的好坏。这是再配合外界电子线路向PLC的X0提供一个开关信号。LED亮,有信号输入,判断为好的LED;LED不亮则判断为坏的LED。这时工作的重点是要将LED的好与坏位置记录起来,以现实下一步的动作。

    如果好的LED将在下一步切脚、供助焊剂和送电阻焊接;若坏的LED则切脚等动作不动作;知道转动LED供料盘到吹废料工位时,实现吹废料。

    记忆LED好坏使用对位写入指令。即若是好的LED对寄存器WM16写入1,反之则为0。因为凸轮控制在转动时要考虑其位置,根据X1的导通与关闭时序来判断。X1有导通240度角,另外120度角为关闭状态。通过上下缘来控制LED好坏置位的时间和位移的时间。程序如下:


图2 一般数据链路程序


    在LED检测正常时,FUN41将对WM16进行置位。在电机带动下,X1来判断位置,当到X1为ON时,一个LED检测将向左一个移位。再 进行下一个LED检测。这时LED检测信号将有M16送至M17。M17的状态将有M16来决定,以此类推。因为吹废料状态正好是置位为0时才吹料。所以M21去反状态。


    将以上中间继电器直接送至Y点输出,即可以实现汽缸阀门的控制。但在机械结构上要求吹废料时汽缸顶起只能保持一段时间。因为LED在一下个LED送料时要转动,此时吹料顶起汽缸要下来。经过调试,顶起吹料汽缸保持0.4秒,可以保证废料被除掉,以及LED送料转盘转动不卡住。


    4.3 导线转盘的离合控制

    当检测到有坏的LED时,在吹料工位时,将吹掉废料,这时将有一个工位是空的。这时当空工位移到焊接焊接导线工位时,导线转盘必须要离合,等待下一个LED的到来,才能焊接导线以及转动开始另外的焊接工作。转盘离合控制程序如下: 


    M10信号来之吹废料,在有吹废料时,M10导通,这时同时对D50的位写入“1”,表示要离合气缸。所以在间隔一个机械工位后,若无LED,则这时离合气缸。

    4.4 送工字塑胶与套管控制

    其中在导线转盘中送工字塑胶与套管的原理,重点也是要采用FUN41来记录移动工位数,开始送工字塑胶与套管,主要输入信号来自X2的计数输入;计数在14位后即送工字塑胶工位。在过4个工位位送套管工位。因为这里送导线转盘有焊接肯定会计数,若是废料则离合,所以直接对X2信号做处理。简单程序如下: 


    这里注意的是采用32位寄存器,因为从开始计数到送套管工位时为18个工位


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