西门子6ES7214-1HG40-0XB0参数详细
西门子6ES7214-1HG40-0XB0参数详细
微丝在纺织行业中有广泛的应用,微拉属于拉丝机行业,它是新兴的未来发展潜在空间极大的行业。近年来随着人们生活水平的不断提高,对于穿衣的要求也逐渐趋于理性。在高档体恤、衬衣、毛衣、手套、袜子等衣物中都会用到微丝,以减少电磁辐射和防止静电对人体的影响。该行业在国外已经趋于成熟,但在国内该行业还处于起步阶段,中国是纺织大国,可以预期在不远的将来随着生产关键技术的解决,该产业将会迅速发展。微拉拉出的微丝要能成为成品丝,必须经过退火这一道关键的工序,以去除不锈钢丝的张力。在为客户成功地开发出了微拉机后,紧接着又为客户成功地开发出了退火装置,生产实践表明,开发出的系统运行稳定可靠。以下对开发中的一些关键技术问题作粗略讨论。
微拉机控制相关技术
现在以设备的左右两边各20头的退火一边为例(另一边相同),系统框图如图1所示。系统中的硬件设备选型,如可编程控制器,步进电机、接近开关和开关电源等如表1 所示。
对微拉机控制的要求有别于退火控制系统,尽管两个系统有一定的相似之处,退火系统在控制要求方面更加强调排线的效果,因为成品丝目前主要市场是在国外,国外厂家用户对于排线的要求非常高,以保证在倒丝时不会出现叠丝和绕丝的现象,相比之下微拉机则更加注重张力的控制,因此两个控制系统在控制要求谁是有差别的。但它们有相似之处,以往的微拉退火设备在电气传动方面要求比较简单,设备的左右两边一般各10个头,共20个单元。每边只有一套电气设备(收丝、排线),其它全部是机械联动,所以导致在生产过程中,如果有一个头断丝或者出现问题,该单元不能单独停止工作,要停止工作只能20个头或10个头都全部停止,以进行故障处理,排除故障后再启动机器运行,因此影响生产效率。此外不能同时将不同规格的丝进行同时退火,很不灵活,加上机械的磨损,使得排线参差效果不齐,控制效果极差。在这种情况下,设备厂家纷纷要求电气升级,要求做到单头单控,我们用台达工控套件产品开发出了性价比极高的系统。
从图1可见,电气设备的控制由PLC执行。控制中用到的相关专业术语解释如下:节距,指排线时每两根丝之间的距离,单位为丝;步距角,步进电机每接收一个脉冲所转动的角度,本系统所选KINCO的步进电机,步距角为1.8°,选择4细分。因此步进转动一圈需要800个脉冲,因为步进通过丝杆连接排线装置.丝杆的导程为4mm=400丝,所以1丝对应于两个脉冲。
控制工艺及要求可概括如下:(1)退火速度*高达到15m/s以上,退火丝径:1.03-6丝;(2)退火的线速度恒定;(3)启动、停车要平稳,不能断丝;(4)排线要均匀,不能中间高两头低或中间低两头高;(5)斜排量要**,启动时排线从右极限开始向左极限运行,当运行至左极限,排线电机立即反向向右极限运行;(6)自动停车的功能,当实际收线的重量大于或等于在人机上设定的重量后,自动停车,同时保证定排线和收线电机同步减速停止,保证张力的恒定,不能断丝;(7)能实时根据材料密度,收线速度,运行时间计算出当前收线的重量,在人机上显示。
技术工艺说明
(1)线速度恒定
退火的速度要求从空芯卷径到满卷卷径的过程中,线速度保持恒定。这是为了保证退火的均匀,同时也使排线比较均匀。为了实现这样的效果,需要实时地计算卷径,其方法是通过每层进行叠加的方式进行,因此在HMI上需要让操作者输入微丝的线径、空芯卷径。当排线从一边排到另一边时,收卷的卷径增加2倍微丝的线径。所以在生产过程中,对排线电机从一端到另一端运行的次数要进行累计,然后将得到的该参数乘以2再加上空芯卷径,就能够实时地算出当前的收卷卷径。因为线速度是在HMI上设定的,在整个生产过程中始终保持恒定,因此可知,随着收卷卷径由小到大变化,收卷电机的转速是逐渐下降的。反应到变频器上就是运行频率是逐渐降低的。
(2)排线要求均匀
排线均匀是为了防止出现叠丝的现象。保证排线均匀的主要要求是排线的速度要随着收卷转速的变化而变化。同时要求跟随性能好,即排线的响应速度要快,一旦收丝电机的转速发生变化了,排线电机要立刻就能作出相应的反应。排线控制与以下因素有关:与收线电机的转速成正比;与线径成正比;与节距成正比。
其计算数学公式可以归纳为
上式中:Kd,排线速度系数,在调试中根据调试效果确定;F收线,收线电机的运行频率; D线径;丝的直径,单位为丝;τ节距,线轴上丝与丝之间的距离,单位为丝。
Kd的调整方法是将F收线、D线径和τ节距都换算成标准单位,因为收线的频率给定是通过模拟量给定的,在做运算时,5000对应50Hz. D线径换算成长度,单位为丝;τ节距换算成标准的长度,单位为丝,通过乘以Kd(0<kd<=100),除以100得到**值。在计算排线速度的时候,要考虑plc允许发送脉冲的*高频率,同时排线是通过步进电机控制的,要充分考虑步进电机的特性。高速时容易失步或者堵转,输出转矩小,因此在速度给定时如果频率较高,需要通过程序的方式对步进电机进行加减速的处理,即设定启动频率,*高运行频率,加减速时间等参数,使得步进电机从启动频率到*高频率加速平滑,减速也作同样处理,类似伺服系统中的平滑指令功能。
(3)排线步进*高频率的计算
当收线速度达到*大值,线径*大,节距*大,当线轴为空芯卷径时排线速度*高,排线前进后退可通过1丝相应于2个脉冲转换,,因此可以计算出排线电机的*高脉冲频率小于10K, PLC完全满足控制要求,KINCO步进电机性能为脉冲频率在2K左右时, 对速度命令的加减速处理的相当平滑, 基本上不会出现失步现象。系统启动后, 加减速是通过点动按钮进行加减速的, 加减速的过程比较慢并且比较平缓,所以通过公式算出来的N排线本身就是由小到大变化的, 随着收线电机频率的升高而逐渐增大,巧妙地避开了步进电机升降速需要平滑的问题。因此不需要在程序中对排线电机进行加减速的处理,使得程序大大简化,只要将Kd调整好,就能保证排线电机速度严格地按照收线电机的速度由小到大或由大到小的变化。
(4)斜排量**
斜排量**可以保证在放丝时不会出现叠丝和断丝的情况,具体方法是将控制排线电机的脉冲输出接到PLC的高速计数的端子上,进行高速计数,当排线运行到一端时,就可计算出需要发送的脉冲数,这样处理后,可以消除斜排量的累计误差。因为每次排线总是先到极限位置后,然后才按照高速计数的设定值再运行相应的行程,不存在累计误差,同时为了用户能对斜排量进行手动微调,在上述基础上还加上一个可调节变量,该变量可正可负,对算出来的斜排量(以脉冲为单位)加一或减一,以使斜排量更加准确。
系统运行实现
系统运行操作是通过人机界面实现的。通过三个画面可完成是一个单元所有的操作,如图2、图3和图4所示。整个退火设备有20个单元,每个单元在人机界面上都有相同的这三个画面。只不过各元件对应的PLC的站号不同,其它均相同。通信方式采用COM2以RS-485的方式与PLC连接,一个人机可带10台PLC,两个人机共带20台PLC。
“PLC控制油压车床”是专为表壳等小五金加工设计的,以其高刚性、高精度、高品质、高效率、高寿命、性能稳定、结构简单、操作方便和成本低廉等优点广泛用于表壳加工行业,亦可用于小型轴、套类加工。该机床采用性能稳定的台达ES系列PLC和DOP-A57CSTD彩色人机界面构建系统,其核心部分在于控制系统,是控制中心。该系统操作简单、直观,以人性化的输入方式设计人机界面,程序转换简单快捷,可使操作者自如发挥,自动化程度高,在大批量生产时节省人力物力,能够实现产品生产的高效化、优质化。车床加工平台如图1所示。
系统特点及工艺参数
本机主轴轴承采用进口P4级主轴专用轴承,主轴自动油润滑,可保证机床高精度和使用寿命更长;主轴电机选用双速带高性能刹车系统;程控液压推动多刀刀架可保证加工尺寸准确、稳定;刀具中心高度可调节,操作方便,效率更高;精心设计的液压系统,可使机床空运转时,液压卸荷,节约电力,降低液压系统温度上升,延长油泵寿命;安装的温度、压力补偿装置,可保证在重复加工时的性能稳定可靠;电器箱、液压箱、冷却液箱均置于机箱内,减少了占地面积,机床外观整体性强。车床技术参数如表1所示。
相关操作说明
1)开机前检查:供电线路是否正常;油箱油位是否符合标准;外部气动是否连接完好。
2)开机后,在人机界面初始界面(图2)上点击进入主画面,在主画面(图3)上按加工工艺选择手动单步(图4)、全自动不同的加工方式,选择手动单步情况下总共列有5种工艺程序流程,在选择下一个加工工艺时,前一工艺过程自动运行完成后,才执行下**程。
3)单步运行情况下,当选择完单步程序锁定(图3)设置后,此时程序只能运行锁定的当前程序,其他4种程序不能运行,若要运行其他程序,可先解除程序锁定功能。
4)电机具有自动保护功能,机器在30分钟内无任何动作,泵电机将停止工作,若要继续使用则要先起动泵。主轴的高低速选择在人机界面(图5)上操作完成,除手动外,其他程序的运行都是以外部起动按钮为给定信号的。
5)当设备运行过程中,将人机界面如上(图3)画面上点击运行监控画面触摸按钮,将画面切换到(图6)进行运行监控。
工艺流程
该机种具有五种单步固定工艺流程,用于产品的加工。行程开关定义如下:SL1—X11下托板前进到位;
SL2—X12下托板慢进;SL3—X13下托板回位;SL4—X14上托板前进到位;SL5—X15上托板慢进;SL6—X16上托板回位;
阀件定义为:
YV1—Y14下托板前进阀;
YV2—Y15下托板慢进阀;
YV3—Y16上托板前进阀;
YV4—Y17上托板慢进阀。
单步工艺流程1
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后开始慢进进行,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图7)的设定值,时间到后YV1,YV2断电,下托板回原位。
单步工艺流程2
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图7)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板前进到位SL4限位后,下托板前进阀YV1再次得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图7)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3断电,上托板回位。
单步工艺流程3
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3,YV4断电,上托板回位。
单步工艺流程4
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信号后下托板前进阀YV1,YV2断电,下托板回位。
单步工艺流程5
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,下托板前进阀YV1,YV2保持前进位不动。
全自动工艺流程:
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信号后下托板前进阀YV1再次得电进入下一个循环。
设备系统保护
在人机界面内通过宏指令读出系统时间,分别赋值给不同的数据寄存器,如图8和图9所示。通过自定义输入时间年月日和系统本身时间进行比较,通过程序判断当系统时间超过设定时间时,系统自动停止运行。
结束语
控制系统经过设备调试,各项性能指标达到客户要求并得到认可,说明台达PLC、人机界面在表壳等小五金加工油压车床设备当中的成功应用,已经得到客户的好评。(end)