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晋中西门子S7-1200代理商

发布:2024-03-22 15:48,更新:2024-05-08 07:10

晋中西门子S7-1200代理商

0 引言 
 
  供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒。当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;(5)在线调整PID参数;(6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。


  将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵 转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。

1 系统硬件构成  

  系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置,实现所需功能。


    安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 mA的电流信号,提供给PLC与变频器。

  变频器是水泵电机的控制设备,能按照水压恒定需要将0~50 Hz的频率信号供给水泵电机,调整其转速。ACS变频器功能强大,预置了多种应用宏,即预先编置好的参数集,应用宏将使用过程中所需设定的参数数量减小到小,参数的缺省值依应用宏的选择而不同。系统采用PID控制的应用宏,进行闭环控制。该宏提供了6个输入信号:启动/停止(DI1、DI5)、模拟量给定(AI1)、实际值(AI2)、控制方式选择(DI2)、恒速(DI3)、允许运行(DI4);3个输出信号:模拟输出(频率)、继电器输出1(故障)、继电器输出2(运行);DIP开关选择输入0~10 V电压值或0~20 mA电流值(系统采用电流值)。变频器根据给定值AI1和实际值AI2,即根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号,利用PID控制宏自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。

  根据泵站供水实际情况与需求,利用一台变频器控制3台水泵,因此除改变水泵电机转速外,还要通过增减运行泵的台数来维持水压恒定,当运行泵满工频抽水仍达不到恒压要求时,要投入下一台泵运行。反之,当变频器输出频率降至小,压力仍过高时,要切除一台运行泵。所以不仅需要开关量控制,还需数据处理能力,采用FX-4AD(4模拟量入)获得模拟量信号。它在应用上的一个重要特征就是由PLC自动采样,随时将模拟量转换为数字量,放在数据寄存器中,由数据处理指令调用,并将计算结果随时放在指定的数据接触器中。通过其可将压力传感器电流信号和变频器输出频率信号转换为数字量,提供给PLC[1],与恒压对应电流值、频率上限、频率下限(考虑到水泵电机在低速运行时危险,必须保证其频率不低于20Hz,因此频率上限设为工频50Hz,下限设为20Hz)进行比较,实现泵的切换与转速的变化。

  系统在设计时应使水泵在变频器和工频电网之间的切换过程尽可能快,以保证供水的连续性,水压波动尽可能小,从而提高供水质量。但元件动作过程太快,会有回流损坏变频器。为了防止故障的发生,硬件上必须设置闭锁保护,即1Q与4Q,2Q与5Q,3Q与6Q不能同时闭合。


2 系统软件设计  

  控制系统软件是指用梯形图语言编制的对3台泵进行控制的程序。它对3台泵的控制,主要解决 系统的手动及自动切换、各元件和参数的初始化、信号及通讯数据的预处理、3台泵的启动、切换及停止的条件、顺序、过程等问题。

  当变频器输出频率达到频率上限,供水压力未达到预设值时,发出加泵信号,投入下1台泵供水。当供水压力达到预设值,变频器输出频率降到频率下限时,发出减泵信号,切除在工频运行方式中的1台泵。系统刚启动时,情况简单,首先启动一号泵即可。但考虑3台泵联合运行时情况复杂,任1台或2台泵可能正在工频自动方式下运行,而其他泵则可能在变频器控制下运行,因此必须预先设定增减水泵的顺序。即获得加泵信号后,按照1号泵、2号泵、3号泵的顺序优先考虑。获得减泵信号后,按照3号泵、2号泵、1号泵的顺序优先考虑。

  为了防止故障的发生,软件上也必须设置保护程序,保证1Q与4Q、2Q与5Q、3Q与6Q不能同时闭合。在加减泵时必须设置元件动作顺序及延时,防止误动作发生。系统切换泵流程见图3。


  考虑到系统工作环境对运行状态的影响,在设计中采用硬件、软件上的双重滤波来消除干扰的影响。硬件上变频器提供了滤波时间常数,当模拟输入信号变化时,63%的变化发生在所定义的时间常数中;软件上采用数字滤波的方式,系统采用平均值的方法[2]。

  计算近10次采样的平均值,其计算公式如下:
  
3 系统参数的确定  

  系统变频运行主要靠变频器来实现。变频器有一数量很大的参数群,初始情况下,只有所谓的基本参数可以看到。只需设定简单的几个参数,变频器就可以工作。


    除基本参数外,还必须对完整参数进行设定。  

  完整参数的设定主要是PID参数的整定,它是按照工艺对控制性能的要求,决定调节器的参数Kp,TI,TD。控制表达式为:

  变频器根据偏差调节PID的参数,当运行参数远离目标参数时,调节幅度加快,随着偏差的逐步接近,跟踪的幅度逐渐减小,近似相等时,系统达到一个动态平衡,维持系统的恒压稳定状态[3、4]。

4 试验结果  

  由于系统的显示和通讯功能,可以对系统工作情况进行监测。考虑到管网覆盖面积大,泵站海拔高度相对低,远端供水压力需维持3kg,因此泵站出水口压力必须维持5kg。试验条件为管网初始无压 力,电磁阀控制一定量相同用水情况下启动系统。获得的数据经MATLAB进行插值拟合可得系统在不同条件下跟踪压力变化的曲线[5]。

  试验记录的数据显示,系统在未进行滤波和PID控制时,响应速度特别慢、误差大、振荡严重,见图5。在未进行滤波而引入数字PID控制时,响应速度明显加快,但振荡问题未能得到解决,这是由于喘振现象的存在;当管道压力与设定值近似相当时,水锤效应影响明显,压力波动异常,PID的参数跟踪整定,形成恶性循环,管道中空气的存在也会导致振荡问题。





  该系统是按照工业生产需求设计的,实现了预定的一系列功能,保证了系统的稳定和安全性,在长时间运行中取得了良好的效果。只需作相应修改就可推广到相关供水系统中。

 引言
    可编程序控制器(PLC, Programmable  Logic  Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。


    随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制中的应用,与传统的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习PLC的控制技术的参考,也可作为工业电机的自动控制电路。

2 PLC在电机控制中的应用

2.1三相异步电机的正反转控制
  要求当按下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互锁),按下停止按钮电机断开电源,按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用。图1所示为三相异步电机的正反转控制原理图。



2.2三相异步电机的Y—△启动
  要求起动时电机接成Y型,经过一段时间自动转化为△形运行,要求Y形断开后△形才能启动,防止Y形未断△形启动造成电源短路。图2所示是三相异步电机Y—△启动控制原理图。



2.3三相异步电机时间控制
  要求第1台电动机M1启动5 s后,第2台电动机M2自动启动,只有当第2台M2停止后,经过5 s延时,M1自动停止。图3所示是三相异步电机时间控制原理图。



3 程序的写入与运行

  将PLC联上编程器并接通电源后,PLC电源指示灯亮,将编程器开关打到“PROGRAM”位置,这时PLC处于编程状态。编程器显示PASSWORD!这时依次按Clr键和Montr键,直至屏幕显示地址号0000,这时即可输入程序。

    在输入程序前,需清除存储器中内容,依次按Clr、Play/Set, Not,Rec/Reset和Montr键,即将全部程序清除。按照以上3种控制的梯形图或程序指令将3种控制程序写入PLC,当上述3部分程序输入到PLC机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入指令和删除指令修改程序。

    程序输入正确后,分别按图1(a)和(c)连接PLC外部接线及主回路线路实现电机正反转控制,按图2(a)和(c)连接线路实现电机Y—△启动,按图3(a)和(c)连接线路实现电机的时间控制。此设计可以一次性把3种控制电路的程序全部输入,同时控制3种电路,运行时,按下SBF,SBR电机正反转启动,按下SB1,SB2控制电机Y—△启动,按下SB3,SB4电机顺序启动,互不干扰,事半功倍,实现了一台PLC同时控制多种电路形式。 

1、引言

  我国造纸行业自动化技术起步较晚,传统的计算机加板卡的控制方式在较长的时间内占主导地位。今年来,随着国家加大造纸行业的自动化力度,越来越多的工厂采用了DCS控制系统。
  随着PLC的浮点处理能力的加强,PLC的组态灵活性,高可靠性,可以和计算机、操作员面板、其它PLC任意配合,适应各种不同的场合等特点逐渐被人们所认识,同时,PLC的现场网络化功能的加强,以及与Internet网络接口模块的相继开发,使它在工业DCS(集散控制系统)中的应用越来越广泛。
  由于网络化PLC研究发展时间不长,各国的PLC产品没有统一的协议模式,通讯协议各不相同,使用户在使用某一公司的PLC产品作为下位机时,上位机一计算机必须使用同一公司的主态软件,其软件功能有一定的限制,造成用户自行开发的功能无法实现。探究其原因,主要是计算机与PLC之间的通讯协议不公开所至。对于一些协议公开的PLC产品,又因其繁复的“传输权”,造成多帧传输的复杂性。
  本文针对OMRON C200系列的PLC产品,利用其开放的通讯协议,开发出主从通讯方式,自行开发出主态软件,组成DCS系统中的过程控制单元,并在工程上得以应用。

2、纸厂DCS控制系统结构



3、上位机与PLC在DCS系统中的具体分工

  3.1PLC在DCS系统中的作用:
  ①所有现场模拟量的输入、输出信号的处理。
  ②所有现场数字量的输入、输出信号的处理。
  ③控制算法的执行。
  ④与上位机的通讯过程中,始终处于被动状态,不主动上传数据。
  ⑤OMRON CPT编程软件。

  3.2上位机(计算机)在DCS系统中的作用:
  ①控制参数的设定,传输至PLC。
  ②现场工艺参数的设定,传输至PLC。
  ③现场所有信号的显示画面。
  ④历史查询,报表的制作和打印。
  ⑤通过以太网卡,将现场数据传输到工厂的局域网上,实现数据共享。
  ⑥与PLC的通讯过程中,始终处于主动状态,主动下载数据,主动向PLC要数据。
  ⑦WIN98操作平台,VB6.0编程软件。

4、OMRON C200系列的PLC产品的通讯方式

  4.1传统的上位机和PLC主主通讯
  发送帧的权利简称“传输权”,具有传输权的单元每次发送3帧后,传输权在上位机和PLC之间来回交换,见下图:



  这种通讯方式的通讯时间较长,对于一台上位机联结多台PLC的组态方法,特别命令帧多131个字符,工程应用中,传输的正文字符通常大于132个字符,这就需要多帧传输方式。主主通讯对多帧传输时,由于传输权的频繁在计算机和PLC之间来回交换,通讯时间会更长,同时上位机主动下载和PLC主动上传,占用PLC的CPU处理时间,其次,对于计算机多帧下载数据,PLC的接受程序编制较为复杂。在实时精度要求较高的工业控制中,一般采用下面的主从通讯方式。

  4.2主从通讯方式
  由于主主通讯方式在工程实际应用中存在以上的几点问题,结合PLC的命令帧的格式,计算机作为上位机主要作用是显示、下载和通讯,加上计算机的CPU处理速度较快,系统可用资源较多,由计算机承担所有的通讯功能,将PLC的CPU从繁琐的通讯过程中解放出来,降低PLC的程序扫描周期,可以将更多的回路模拟量控制和复杂的控制算法加入程序中。
  在主程序编制中,利用VB6.0计时器控件Timer的功能,创建一个计时器,定时以命令帧的方式将读取数据储存器(DM)区的命令Redd-DM Data (),以及读取内部继电器(IR)区的命令Read-IR Data ()发送至串口SendPLC(),检查串口缓冲区,接收到的字符串如果节点号,识别码均与发送指令相同时,如果检查到结束码为“00”时,认为此次接受的数据有效,通过处理接收到的字符串,将结果送到界面显示RevBuffer()。
  由于纸厂DCS控制系统中由上位机所承担的控制参数、工艺参数的设定和下载并不是实时发送的,只有当控制参数、工艺参数改变时,才将新值下载到PLC的相应数据储存器(DM)区,通过按压界面上的软按钮触发事件Send-DM Data,将数据通过SendPLC(),发送到PLC相应的DM区。
对于下载数据中出现的多帧数据时,按照命令帧的容量(132个字符)分配帧结构,当l帧参数-F载时,检查串口缓冲区,接收到的字符串如果节点号,识别码均与发送指令相同时,如果检查到结束码为"00"时,自行发送2帧命令。出现一台计算机与多台PLC连结的方式,在组成命令帧的格式时,节点号按照网络系统中,各个PLC的网络节点号而定。

5、结束语

  在以OMRON C200系列的PLC为基础,以其开放的通讯协议为依据,自行开发主态软件,组成DCS系统中的重要组成部分-过程控制单元,将DCS系统产品化过程中,我们觉得OMRON C200系列的PLC具有较强的组态能力,不仅适用于小型DCS系统(100个控制回路以下),通过过程控制单元的形式,将其使用范围扩大到中型控制系统(500多点控制回路),而且与其他公司的PLC和操作员面板有较强的兼容性。因此,具有较高的性价比。


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