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合肥西门子S7-300代理商

发布:2023-09-14 17:12,更新:2024-05-08 07:10

合肥西门子S7-300代理商

一、前言
  
我公司是一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因为季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水liuliang的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水liuliang的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水liuliang的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节方式虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的现象,造成电能的大量浪费。近年来随着电力、电子技术、计算机技术的迅速发展,变频调速技术越来越成熟,因此我们对公司的中央空调水泵风机加装19台变频器进行了节能改造。又由于水泵风机分散性较大,为了减少值班人员的巡视工作强度,便于及时掌握水泵风机的工作状态和发现故障,我们通过PLC及人机界面与变频器的通讯应用,在中央监控室增装变频监控系统,这样值班人员就可在人机界面上直接设定频率值与启停各台变频器,能实时监控水泵风机电机实际工作电流、电压、频率的大小,并具有报警等功能。
  
二、中央空调水泵风机变频改造方案
  
1、改造前设备情况
(1)、基因部空调设备情况
①制冷主机为日立机组,共三台。②冷冻泵:11KW,2极 全压启动4台,扬程30m,出水温度6℃,回水温度为10℃,出水压力为0.35Mpa,每台电机额定电流为21.8A,正常工作电流为16.6A。一般情况下,开二台备二台。③冷却泵:15KW,2极 全压启动 4台,扬程30m,出水温度32.5℃,回水温度为28.2℃,出水压力为0.38Mpa,每台电机额定电流为29.9A,正常工作电流为18.0A。一般情况下,开二台备二台。
(2)、老二楼空调机房空调设备情况
①制冷主机为日立机组,共两台。②冷冻泵:15KW,2极 全压启动3台,扬程30m,出水温度6.1℃,回水温度为9.8℃,出水压力为0.36Mpa,每台电机额定电流为29.9A,正常工作电流为21A。一般情况下,开一台备二台。③冷却泵:15KW,2极 全压启动 3台,扬程30m,出水温度31.8℃,回水温度为27.7℃,出水压力为0.41Mpa,每台电机额定电流为29.9A,正常工作电流为20.6A。一般情况下,开一台备二台。
(3)、分包装空调机房空调设备情况
①制冷主机为日立机组,共两台。②冷冻泵:15KW,2极 全压启动3台,扬程30m,出水温度5.8℃,回水温度为9.3℃,出水压力为0.38Mpa,每台电机额定电流为29.9A,正常工作电流为20.2A。一般情况下,开二台备一台。③冷却泵:15KW,2极 全压启动 3台,扬程30m,出水温度31.6℃,回水温度为27.3℃,出水压力为0.40Mpa,每台电机额定电流为29.9A,正常工作电流为21.2A。一般情况下,开二台备一台。
(4)、公司共有13台空调风柜。
①基因部空调风柜7台,其中22KW风机电机3台,11KW风机电机2台,15KW和18.5KW风机电机各1台。②老二楼空调风柜3台,其中15KW风机电机2台,11KW风机电机1台。③质检部空调风柜3台,其中11KW风机电机2台,7.5KW风机电机1台。
  
2、水泵变频改造方案
  因为冷冻泵和冷却泵进出水温差都小于5℃,这说明冷冻水liuliang和冷却水liuliang还有余量,再加之,电机正常工作电流小于额定电流(5-12A),明显存在“大马拉小车”的现象。因此,我们对基因部的冷冻水系统和冷却水系统各自使用一台台达VFD-P11KW变频器和一台台达VFD-P15KW 变频器分别实施一拖三驱动(如图一所示)。根据需要由PLC1分别控制3台冷冻水泵和3台冷却水泵轮流切换工作(但同一时刻一台变频器只能驱动一台水泵电机运转),使冷冻水量和冷却水量得到灵活、方便、适时、适量的自动控制,以满足生产工艺的需求。同样对老二楼空调机房及分包装空调机房的冷冻水系统和冷却水系统也各使用一台台达VFD-P15KW 变频器分别实施一拖三驱动,其控制方式与基因部的冷冻水系统和冷却水系统控制方式相同。下面以基因部冷冻水系统加以说明:
(1)、闭环控制
基因部冷冻水系统采用全闭环自动温差控制。采用一台11KW变频器实施一拖三。具体方法是:先将中央空调水泵系统所有的风阀门完全打开,在保证冷冻机组冷冻水量和压力所需前提下,确定一个冷冻泵变频器工作的低工作频率(调试时确定为35HZ),将其设定为下限频率并锁定。用两支温度传感器采集冷冻水主管道上的出水温度和回水温度,传送两者的温差信号至温差控制器,通过PID2调节将温差量变为模拟量反馈给变频器,当温差小于等于设定值5℃时,冷冻水liuliang可适当减少,这时变频器VVVF2降频运行,电机转速减慢;当温差大于设定值5℃时,这时变频器VVVF2升频运行,电机转速加快,水liuliang增加。冷冻泵的工作台数和增减由PLC1控制。这样就能够根据系统实时需要,提供合适的liuliang,不会造成电能的浪费。
(2)、开环控制
将控制屏上的转换开关拨至开环位置,顺时针旋动电位器来改变冷冻水泵电机的转速快慢。
(3)、工频/变频切换工作
  在系统自动工作状态下,当变频器发生故障时,由PLC1控制另一台备用水泵电机投入工频运行,同时发出声光报警,提醒值班人员及时发现和处理故障。也可将控制柜面板上的手动/自动转换开关拨至手动位置,按下相应的起动按钮来启动相应的水泵电机。




图一 中央空调水泵变频改造原理图


  
3、风机变频改造方案
  因为所有风柜的风机均处于全开、正常负荷运行状态,恒温调节时,是由冷风出风阀来调节风量。如果生产车间房间内的温度偏高,则风阀开大,加大冷风量,使生产车间房间内的温度降低。如果生产车间房间内的温度偏低,则需关闭一部分风阀开度,减少冷风量,来维持生产车间房间的冷热平衡。因此,送入生产车间内部的风量是可调节的、变化的。特别是到了夜班时,人员很少,且很少出入、走动等活动,系统负荷很轻,对空调冷量的要求也大大降低,只需少量的冷风量就能维持生产车间房间的正压与冷量的需求了,故对13台风机全部进行了变频节能改造,利用变频器来对风量进行调节。
  
中央空调风机变频改造原理图如图二所示,在原有工频控制的基础上,增加7个变频控制柜,采用13台台达VFD-P系列变频器驱动13台风机电机,变频/工频可以相互切换。在工频方式下运行时,不改变原来的操作方式,在变频方式下运行时,变频器在不同的时间段自动输出不同的频率。即13台变频器受时控开关的程序控制,在周一至周五的7:30-23:00设定变频器在45HZ下运行,在周一至周五的23:00后至第二天的7:30及周六、周日设定变频器在35HZ下运行(其运行的频率可根据需要来设定),以改变风机的转速,同时13台变频器与中央监控室的人机界面和PLC实行联机通讯,可以实现远程人机监控。




图二 中央空调风机变频改造原理图


  
三、中央空调水泵风机变频节能改造效果
  
为了能直观体现变频改造后的节能效果,我们做了如下的测试:以1#日立机组冷却水泵14#(15KW)和K4风柜4#(22KW)为对象,在它们各自的主回路上加装电度表,先工频运行一星期,每天定时记录电表读数,再变频运行一星期,进行同样的工作,其数据如表1和表2所示。
  

表1:1#日立机组冷却水泵节能数据统计




1、表1的数据分析:在工频运行时,水泵的负荷变化不是很大,其日用电量在298度左右。变频运行时,由于受外界的环境温度影响较大,故每天的用电量差别较大,但可以看出,变频运行时的日用电量明显要小于工频时的数值。我们以一个星期的总用电量来计算,工频时为2580-891=1689,变频时为5248-4121=1127,则1#日立机组冷却水泵的节电率为:(1689-1127)/1689=33%
  
2、表2的数据分析:由于风机每天的负荷变化不大,故其用电量比较稳定。可以看出,工频运行时日用电量在350度左右。变频运行时,日用电量在220度左右。以350和220来计算,则K4风柜电机的节电率为:(350-220)/350 = 37%
  
由上述计算可知:水泵和风机变频改造后平均节能率为35%,在实际使用中,节电效果会更好。
  

表2:K4风柜节能数据统计




四、中央空调水泵风机变频监控系统
  
1、 系统硬件组成
  中央空调水泵风机变频监控系统的硬件结构图如图三所示,它由公司自来水恒压泵、分包装部二楼冷冻泵、质检部老二楼空调机房水泵风机和基因部水泵风机四个子系统组成,对分布在不同部门的19台变频器实施远程监控。各部分说明如下:①、变频器选用台达VFD-P系列变频器,该系列变频器具有高可靠性,低噪声,高节能,保护功能完善,内建功能强大的RS-485串行通讯接口,且RS-485串行通讯协议对用户公开等特点。②、PLC作为控制单元,是整个系统的控制核心,选用台达DVP24ES01R。利用其通讯指令编好程序,下载到PLC,然后将它与变频器的RS-485串行通讯接口相连接,就可实现与变频器的实时通讯。③、人机界面采用Hitech公司的PWS-3760,彩色10.4寸。它是新一代高科技可编程终端,专为PLC而设计的互动式工作站,具备与各品牌PLC连线监控能力,适于在恶劣的工业环境中应用,可代替普通或工控计算机。其主要特点有:画面容量大,可达255个画面,画面规划简单;使用ADP3全中文操作软件,适用于bbbbbbS95/bbbbbbS98环境,巨集指令丰富,编程简单;具有交互性好,抗干扰能力强,通讯可靠性高;自动化程度高,操作简单方便,故障率低,寿命长,维修量少。其主要功能有:设计者可依需要编辑出各种画面,实时显示设备状态或系统的操作指示信息;人机界面上的触摸按键可产生相应的开关信号,或输入数值、字符给PLC进行数据交换,从而产生相应的动作控制设备的运行;可多幅画面重叠或切换显示,显示文字、数字、图形、字符串、警报信息、动作流程、统计资料、历史记录、趋势图、简易报表等。④、RS-485串行通讯方式:RS-485采用平衡发送接收方式,它具有传输距离长、抗干扰能力强和多站能力的优点。



图三 变频监控系统硬件结构图


2、人机界面画面设计
  本系统人机界面所有画面均由ADP3全中文软件进行设计,有主画面、参数设定、运转设定、参数显示、状态信息、报警信息和帮助等画面,经ADP3软件编译无误后,从个人电脑中下载到人机界面即可使用。人机界面与PLC之间通过RS232通讯电缆以主从方式进行连接。由PLC对人机界面的状态控制区和通知区进行读写达到两者之间的信息交互。PLC读人机界面状态通知区中的数据,得到当前画面号,而通过写人机界面状态控制区的数据,强制切换画面。参数显示画面之一如图四所示。



图四 基因部中央空调风机水泵1#监控画面

  


用户需要监视19台水泵风机的电压、电流以及频率的大小。因此为它们分别设置三组数值显示区,分别显示电压、电流与频率值,这是利用元件中的数值显示功能实现的。系统启动后,19台变频器周期性地向PLC回复其工作状态,经PLC处理后送人机界面,这样人机界面就可以实时显示这三组数值。数值的格式、位数和精度等根据实际情况在数值显示的属性框中设置。
  
3、系统控制方法
  本系统要求对分布在不同部门、距离较远的19台变频器实施远程监控,能在中央监控室的人机界面上自动/手动设定、修改和写入频率值与启停各台变频器,可实时监测到中央空调水泵风机电机实际工作电压、电流、频率的大小,并具有声光报警等功能。具体控制方法是:采用一台DVP-PLC、一台人机界面PWS-3760和19台VFD-P系列变频器通过RS-485串行通讯方式组成一个实时通信网络(如图三所示),在现场设定好19台变频器的通信参数,如控制方式为RS-485通讯指令,通讯地址:1-19,波特率为9600,通讯资料格式等;设计系统PLC程序,程序流程图如图五所示。要求手动控制有即时设定、修改和写入频率值与启停各台变频器等功能,自动控制采用二个时段控制,可以随时设定二个时段值和对应的二个频率值,现使用时段值一:7:30对应频率一 45HZ,时段值二:23:00对应频率二 35HZ。程序设计参照VFD-P变频器通讯协议,采用PLC与变频器间的一些RS-485通讯指令实现系统的远程监控,还可通过打印机实现报表的打印。



图五 系统程序流程图


  
五、结束语
  
采用交流变频调速器对中央空调系统的水泵、风机进行节能改造,不但操作简单方便、节约电能降低生产成本,而且大大地改善水泵风机的运行条件,减少水泵、风机、阀门等的维护量。本变频改造项目及监控系统自2002年5月投运以来,已连续运行二年多,系统运行可靠平稳,通讯数据准确及时,使设备管理规范化,tigao了工作效率,需要在线改变的量为时段与频率的设定值,采用人机界面作为人机交互工具,简单直观,便于操作。PLC作为中央处理单元,两者在变频监控系统中结合使用,实现了该系统的远程监控、手动即时变频和自动分时段变频等功能,在实际使用中取得良好的效果,值得推广到其他行业应用。

 引言
    七八十年代,是中国工业经济快速发展的初期。各行各业急待发展,基础设施建设如火如荼地进行着。厂房、设备、交通设施需求急剧增加,各种金属管的需求已远远不能满足,许多金属管的形状要求也不断复杂化,从而催生了弯管机系统设计和开发。由于国内技术水平的落后,许多弯管设备开发设计只停留在初级阶段,继电器式的电气控制系统生产出来的产品质量和产量都没有达到人们对各种金属管工艺的理想要求。90年代后,中国经济水平的飞速发展和不断tigao,以及PC技术在工业中广泛应用,二维式的弯管机已无法满足复杂的工业需要。三维弯管机正是在这一背景下逐渐开发成型,而可编程控制器(PLC)在弯管机控制系统中发挥了重要的作用,给复杂要求的弯管系统提供了重要的技术保证。
    自动三维弯管机系统要求有三组脉冲信号输入,两组脉冲信号输出,强大的档案功能。永宏PLC正是由于其单个CPU可同时处理四组硬体高速计速器,同时输出四组脉冲,实用的FUN160档案功能,满足了三维弯管机控制系统的复杂要求,广泛引用于弯管机行业。
2 系统的概述
    (1)系统结构
自动三维弯管机控制系统主要由可编程控制器(PLC)、旋转编码器、步进电机、人机界面(HMI)和液压油泵组成。旋转编码器主要用于角度量测和长度控制,步进电机主要用于旋转角度控制和驱动小车实现长度控制,电磁阀配合液压油泵用于实现弯管动力。
    (2)系统功能
    A、分手动、半自动、全自动等多种操作方式,并可满足有芯棒和无芯棒,单角度和多角度,二维角和三维角选择等不同控制要求场合的特定需要。
    B、可存储上百种产品型号,每种型号可设定20个弯管角度参数和20个旋转角度参数,可满足多种复杂、多角度、不同空间的要求,并可对工作进度进行实时监控显示。如图1所示;


   C、可自由调整设定“夹紧时间”、“退夹时间”、“进芯时间”,满足实际工艺要求,以及防止机械上的动作延时造成的次品;
    D、可选择试机模式,用于机械的磨合,符合管理员权限的人才可选择试机模式,对不同的用户进行不同的操作从而保证系统安全。如图2所示;


   E、可设定机械的使用期限,符合管理员权限的人才可对机械的使用期限进行设定;
   F、完善的报警系统,在操作不当或机械故障时能在屏幕上作出提示,并停机报警。如图3所示。


(3)系统I/O分配
    系统选用1台FBs-24MCT主机,1台FBs-8EA输入输出扩展模块和1台FBs-8EY输出扩展模块。其输入输出端子分配情况如下所示。
输入信号:
X0 弯管编码器A相 X1弯管编码器B相
X2 小车编码器A相 X3 小车编码器B相
X4 旋转编码器A相 X5 旋转编码器B相
X6 原点信号 X7 退芯到感应信号
X8 辅推前感应信号 X9 辅推后感应信号
X10 进入托料感应区 X11 小车进入辅推干涉
X12 脚踏信号 X13 退弯安全开关
X14管料检测信号 X15-X17 系统预留
输出信号:
Y0 步进电机1A相 Y1步进电机1B相
Y2 夹料动作 Y3步进电机2A相
Y4 步进电机2B相 Y5留慢退芯
Y6 电磁铁 Y7 进芯
Y8 主夹退 Y9 副夹退
Y10 退弯 Y11 夹料退
Y12 退芯 Y13 辅推退
Y14 慢弯管 Y15 溢流阀
Y16 慢退芯 Y17 慢弯管
Y18 主夹进 Y19 副夹进
Y20 弯管动作 Y21 油泵
3 系统的软硬件实现
    系统主要工作步骤有弯管主副夹夹紧、有芯进芯并计时、弯管、辅推弯管、慢弯进行、主副夹退夹、步进电机动作旋转、退弯动作、退芯完成等。其主要工作流程如图4所示。


(1)档案系统管理设计
    根据不同用户的实际要求,需要产品多样性,弯管角度参数灵活可变的特点,三维弯管机系统在设计时要求PLC拥有强大档案处理功能。在系统设计中,采用了FUN160功能指令,如图5所示。当M1=OFF,M0由0→1时,自暂存器R0开始,将长度为暂存器R101的资料写入以档案寄存器F0开始的区块中(指标暂存器R100的资料为F0的第N个区块);当M1=ON时,M0由0→1时,自资料寄存器F0开始的第N个区块(指标暂存器R100的资料为N)的暂存器资料存入以暂存器R0开始的资料暂存器区(该区长度为R101的资料)。


(2)角度参数的设计
    系统的每一个零件多可设定20个弯管角度和20个空间旋转角度。由于每种零件的弯管角度不可能全部设定,当一种零件的弯管角度个数少于20个(即其它角度均为0),CPU将继续进行扫描,直至20角度全部执行完毕,这在很大程度上不仅浪费了CPU的扫描时间,也降低了系统工作效率。因此,在设计过程中,采用为0参数寻找方式,程序设计如图6所示,当20个参数暂存器中第N个为0时,M2=ON,此时R4的资料为第N个参数暂存器,并告知CPU执行到时结束执行弯管命令。
 


(3)长度量测及空间角度系统的设计
    系统的长度量测及空间角度采用步进电机控制。
    步进电机驱动小车实现长度量测功能,并把脉冲数回馈给CPU处理。而以往的空间角度控制采用人工旋转,当编码器计数到时驱动电磁铁动作,但由于电磁铁动作时间上的延时,造成了弯管精度的不足。
在    改进的系统中采用步进电机代替人工旋转,旋转编码器检测并回馈信号,这不仅满足了系统控制精度的要求,也大大tigao了生产效率和自动化程度。
(4)震动干扰的处理
    在系统的工作过程中,由于电机震动及弯管时偶尔力过小或过大产生的一些干扰,造成了编码器在记数上的误差,降低了弯管的精度。因此在系统中加设了辅退和慢弯,减少了较大震动带来的误差因数。
4 结束语
    自动弯管机自成功设计以来,经多多次修改完善,现已大量投入生产应用。该控制系统在各方面与以往的弯管系统相比有着很大的优势:零件参数选择可达上百种,弯管角度可增至20个之多,加工的产品从实心的钢条到空心的金属管,从家俱工艺品到工业化工车船设备用金属管等;弯管长度和角度旋转控制实现自动化,在精度上有很大的tigao,误差允许值控制在+0.2℃范围内,一个人就可实现操作,大大节约了人力成本,也大大tigao的产量;操作系统方便,人-机对话简单易懂,通过简单的培训即可实现安全操作;完善的报警系统及合理的程序设计,给系统维护和调试人员带来了很大的方便,减少了大量的调试时间。
    通过一年多的运行验证表明,该系统技术已达到国内先进水平,


联系方式

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