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西门子PLC模块 , 变频器 , 触摸屏 , 交换机
西门子6ES7212-1BB23-0XB8供应现货

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引言 


     工业对发展中国家的经济的发展起到了不可磨灭的作用,特别是中国的,工业的发展带动了相关产业的高速发展,成为国民经济重要的支柱之一。但是经过工业迅猛发展的国家都明白,工业的发展也意味着自然环境的破坏,特别是对水源的严重污染,所以对水源的保护,污水的治理,水的净化就显得十分的重要。随着人们生活质量的不断tigao,特别是医院、化工实验室等单位,对水的品质也提出了更高的要求,所以根据现状的需要,对更好的净化水的设备也提出了相应的需求。而此促进了净化设备公司的飞快成长,也对控制部分要求更稳定,更可靠!像目前一些净化水设备厂商加大资金与技术的投入,用PLC代替以前的单片机控制系统。

 设备控制背景  

     系统构成:电源模组+以8051单片机为主,加扩展A/D及I/O芯片搭建的PCB控制板;       
     系统分析:系统采用单片机实现自动控制系统,由于电路的整体设计不能够很合理,尖峰等保护措施不好,很容量出现电路故障。这也增加了服务,也隐形的增加了产品的成本,影响公司市场的发展,所以用户很想用更可靠的系统来代替原有的系统,以减少服务量,减少综合成本。

 原理说明

     化学反应在专门的反应箱里,通过PLC控制两路加热信号并及时的采集PT100温度信号,使反应箱始终保持在设定的温度,再通过PLC发出脉冲对计量泵进行控制加入ClO2药剂量,使适当浓度的ClO2与水的发生化学反应,达到消毒的目的。  
 
 
 控制要求  

     1. 温度控制:系统反应需要在指定的温度下进行,所以需要保持反应箱水的温度恒定。    

     具体方法是设定一温度D414,设定回差D410,超温设定D535。当采集温度D310小于D414时,开始加热,当温度达到D414+D410时停止加热,温度降到D414时再次加热,使温度在设定回差内徘徊,达到恒温的目的。如果温度超过超温设定D535则停止加热并报警。    
     
     2. ClO2投加量控制:系统控制需要严格控制加入反应器里的ClO2的浓度,能够使水充分的消毒,又不会太多形成二次污染,所以对氯气的控制精度要求极高。    

     具体方法是ClO2的投加量根据待消毒水liuliang和单位投加量计算,尔后,感测器将水中的余氯量反馈到控制器(PLC),将余氯量与设定值(目标值)进行比较并根据二者的差值确定单位投加量的纠正的速度和幅度,计算出新的单位投加量,从而将投加量控制在合理的范围内,

     ◆ 水liuliang×ClO2单位投加量→计量泵的输出频率
     ◆ 余氯高于设定值(即目标值)后,减小单位投加量,减小量由差值大小控制。
     ◆ 余氯低于设定值(即目标值)后,增大单位投加量,增大量由差值大小控制。
     ◆ 检测到的liuliang信号,经延时后参与运算,延时长短在0~150分钟内可设,经运算后得到控制泵的频率(即控制投加ClO2的量)
     ◆ 输出控制计量泵的频率计算公式:     

     3. 报警控制:

     ◆ 压力水欠压、负压系统超压、缺原料--------报警,停计量泵
     ◆ 缺水、超温、高温-----报警,停止加热

 器件选型

     1.控制器:采用台达DVP14SS11T2+DVP04PT-S+ DVP06XA-S。主机DVP14SS11T2负责反应箱两路加热信号;并控制计量泵的频率达到控制加入反应箱的ClO2的药量。DVP04PT-S采集反应箱的2路温度信号;    

     2.显示部分:采用台达DOPA-A57GSTD及TP04终端显示器。根据终用户的不同选择采用不同的显示幕。    

     3.米顿罗(MILTON ROY)LMI电磁驱动隔膜计量泵:(型号P766-y/liuliang0.08~7.6L/H/压力3.5bar)
     
     供给反应器ClO2,计量泵受PLC脉冲的控制,PLC每发一个脉冲,计量泵动作一次,输出一个冲程的ClO2,大100次/分钟;计量泵的冲程可以手动调整,即计量泵每动作一次能够输出的液体的量,可设定0~范围。    
     
     4.氯酸纳、盐酸采用电磁阀开关进行供给。       

     5.反应箱的温度采集采用标准Pt100,用台达DVP04PT-S      

     直接采集并转换,十分方便。    

     6.ClO2浓度采集采用德国普罗名特流体控制(中国)有限公司的CDE 2-mA-2ppm型专用ClO2感测器,可以直接输出4~20mA到DVP06XA-S模块进行采集。     

 市场分析

     随着人民日常生活的tigao,对生产产品时的用水就特别关注,如果水源不洁,又怎幺能够生产出让人放心的产品乃至食品呢?没有好的水,对于化学实验又怎幺能够分析准确呢?没有好的清洁水,医院怎幺能够对病人有足够的保证呢?在很多行业里,都是需要有较好的水来保障下一步骤的顺利进行,所以净化设备将会日益俱增。从国内一些净化厂商来看,目前都有加注资金投入情况,而且销售情况整体较好,厂商也忙得不亦乐乎,所以水处理行业是一个自动化厂商配套的很有前景的一个行业。

 小结  

     净化水设备厂商的崛起,对于台达PLC来说无疑是一个很好的机会。根据目前接触的几家厂商来看,技术人员对自动化电气实现功能理解还不深刻,需要进行交流培养,也更需要有耐心去推广我们的PLC。在此种小型设备上,台达PLC具有先天优势,体积小,功能强,轻松实现其要求的功能。所以净化水设备是一个设备配套较有潜力的行业,应该把台达的PLC技术应用到更多的净化水设备当中,tigao净水设备自动化控制水平,tigao控制精度。 

程,逐渐形成了直流电机拖动和交流电机拖动两种不同的拖动方式。如今电梯已成为人们进出高层建筑不可或缺的代步工具;而且作为载人工具,人们在运行的平滑性、高速性、准确性、高效性等一系列静、动态性能方面对它提出了更高的要求。由于早期的电梯继电器控制方式存在故障率较高、可靠性差、接线复杂、一旦接收完成不易更改等缺点,所以需要开发一种安全、高效的控制方式。可编程控制器(PLC)既保留了继电器控制系统的简单易懂、控制精度高、可靠性好、控制程序可随工艺改变、易于与计算机接口、维修方便等诸多高品质性能。因此,PLC在电梯控制领域得到了广泛而深入的应用。


     一、电梯控制系统组成

     电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。

     十层电梯控制系统由呼叫到响应形成一次工作循环,电梯工作过程又可细致分为自检、正常工作、强制工作等三种工作状态。电梯在三种工作状态之间来回切换,构成了完整的电梯工作过程。

     (一)电梯的三个工作状态

     1.电梯的自检状态

     将程序下载到AB公司的MicroLogix1000型PLC后上电,PLC中的程序已开始运行,但因为电梯尚未读入任何数据,也就无法在收到请求信号后通过固化在PLC中的程序作出响应。为满足处于响应呼叫就绪状态这一条件,必须使电梯处于平层状态已知楼层且电梯门处于关闭状态。电梯自检过程的目标为:为先按下启动按钮,再按下恢复正常工作按钮,电梯首先电梯门处于关闭状态,然后电梯自动向上运行,经过两个平层点后停止。

     2.电梯的正常工作状态

     电梯完成一个呼叫响应的步骤如下:

     (1)电梯在检测到门厅或轿箱的呼叫信号后将此楼层信号与轿箱所在楼层信号比较,通过选向模块进行运行选向。

     (2)电梯通过拖动调速模块驱动直流电机拖动轿箱运动。轿箱运动速度要经过低速转变为中速再转变为高速,并以高速运行至减速点。

     (3)当电梯检测到目标层楼层检测点产生的减速点信号时,电梯进入减速状态,由中速变为低速,并以低速运行至平层点停止。

     (4)平层后,经过一定延时后开门,直至碰到开关到位行程开关;再经过一定延时后关门,直到碰到关门到位行程开关。电梯控制系统始终实时显示轿箱所在楼层。

     3.电梯强制工作状态

     当电梯的初始位置需要调整或电梯需要检修时,应设置一种状态使电梯处于该状态时不响应正常的呼叫,并能移动到导轨上、下行极限点间的任意位置。控制台上的消防/检修按钮按下后,使电梯立刻停止原来的运行,然后按下强迫上行(下行)按钮,电梯上行(下行);一旦放开该按钮,电梯立刻停止,当处理完毕时可用恢复正常工作按钮来使电梯跳出强制工作状态。

     (二)电梯控制系统原理框图

     电梯控制系统原理框图如图1所示,主要由轿箱内指令电路、门厅呼叫电路、主拖动电机电路、开关门电路、档层显示电路、按钮记忆灯电路、楼层检测与平层检测传感器及PLC电路等组成的。
 
 图1 电梯控制系统原理框图

     (三)电梯控制系统的硬件组成

     电梯控制系统的硬件结构如图2所示。包括按钮编码输入电路、楼层传感器检测电路、发光二极管记忆灯电路、PWM控制直流电机无线调速电路、轿箱开关电路、楼层显示电路及一些其他辅助电路等。为减少PLC输入输出点数,采用编码的方式将31个呼叫及指层按钮编码五位二进制码输入PLC。
 
 图2 电梯控制系统硬件结构框图

     1.系统输入部分

     系统输入部分分为两个部分,一是直接输入到PLC输入口的开关量信号部分,包括:控制台上的启动按钮、恢复正常工作按钮、消防/检修按钮、强迫上行(下行)按钮部分以及开关门行程到位开关。二是按钮编码输入信号部分。本系统为十层电梯系统,在轿箱内的选层按钮和门厅旁的向上、向下呼叫按钮共有28个之多,采用优先编码的方法将31个按钮信号编为五位二进制码。这里采用四片8位优先编码器4532和五个四二输入端或门4072组成32级优先编码器。

     2.系统输出部分

     系统的输出部分包括发光二极管记忆灯电路、PWM控制调速电路、轿箱开关门电路和七段数码管楼层显示电路等。

     在PWM控制直流电机无线调速电路中,PWM产生电路接收来自PLC的八位二进制码,随着码值的改变,其输出的脉冲占空比也相应改变。轿箱开关门电路使用两个继电器、两个行程开关、直流电动机、功率反相器2003等构成控制电路。在七段数码管楼层显示电路中,七段数据管不经专用驱动芯片驱动而由PLC提供特定的二进制码直接输入。
  二、系统的软件设计

     (一)软件流程

     软件流程图如图3和图4所示。

 
 图3 电梯控制主程序流程图

 
 图4 楼层现实程序流程图

     (二)模块化编程

     本系统是集选式控制系统,控制比较复杂,适合采用模块化编程方法。首先要将各个输出信号的属性分类,模块与模块之间的衔接可以用中间寄存位来传递信息。如:门厅呼叫电路和轿箱内指层电路均要求读入按钮呼叫信号,并保持至呼叫被响应完成为止。将门厅呼叫按钮、箱内指层按钮、箱内开关门按钮、报警按钮等通过32级优先编码电路编码后输入PLC,在软件上就形成了读按钮编码电路模块。

     系统软件大致分为八个模块:读按钮编码电路模块、楼层检测电路模块、控制七段数码管显示楼层电路模块、电梯选向电路模块和系统非正常工作状态及电机调速拖动电路模块、减速点信号产生电路模块、电梯轿箱开关门电路模块和按钮记忆灯显示电路模块。

     楼层检测电路模块主要是读入楼层编码并将该记忆信号存入对应的中间寄存位,直到楼层改变为止。

     控制七段数码管显示楼层电路模块主要控制两片七段数码管的显示。

     电梯的选向模块主要是完成电梯在响应呼叫时作出的向上运行还是向下运行的判断。该模块有两个对系统来说特别重要的中间量输出,即上行中间寄存位和下行中间寄存位。

     系统正常工作状态及电机调速拖动电路模块将系统初始化过程、强制工作过程及电机调速拖动过程合并为一个模块。

     减速点信号产生电路模块完成将减速点信号通知系统的任务。电梯在运行到目标楼层检测点时要进入减速状态,而电梯在运行过程中会碰到很多的楼层检测点,只有到目标楼层的检测点时才会发出减速通知,电梯在经过目标楼层检测点时接到这个信号就开始减速了。

     电梯轿箱开关门电路模块和按钮记忆灯显示电路模块是为了便于控制组成的模块,分别控制轿箱的并关门和按钮接过之后需要记忆显示的发光二极管电路。

     (三)系统调试

     电梯系统为模拟实用旅客电梯系统的教学实验装置。它能实现实际旅客电梯系统的绝大部分功能,包括:门厅召唤功能、轿箱内选层功能、顺向截梯功能、智能呼叫保持功能、电梯自动开关门功能、电梯手动开关门功能、清除无效指令功能、智能初始化功能、消除/检修功能、楼层显示功能和电梯平滑变速功能。

     虽然本电梯控制系统已能满足基本的电梯运行要求,但仍有许多需要改进的地方:

     1.增加与微机通信的接口,实现联网控制,多台电梯的综合控制由微机完成。

     2.优化电梯的选向功能,使之能随客liuliang的变化而改变,达到高效运送乘客的目的。

     3.增加出现紧急情况时的电梯处理办法。

     4.需输入密码才能乘电梯到达特殊档层功能,且响应该楼层呼叫时不响应其他楼层呼叫。

     5.设置电容感应装置,如关门时仍有乘客进出,则轿门未触及人体就能自动重新开门

1 引言
某进口设备大面积的严重损坏。经过修理,更换了一大批电子元件,才勉强恢复原有的技术指标。但其工作已不是很可靠。由于该设备已停产,并且没有相关的代替设备.为配合生产需要,我们投入了对该设备的研制。原设备完全由晶体管电路构成,考虑到研制周期及可靠性等因素。我们决定采用PLC(Fx2N-32T)和触摸屏(MT506S)控制技术重新进行设计。

2 功能概述
该设备实质上就是一台专用的测控步进电机装置的设备。步进电机装置由步进电机及其相关电路组成。该设备功能包括:距离(工作步数)设定、启动、位置显示及清零,(自动、手动)连续或单次运行,(自动、手动)回原点,步进电机欠电流检测报警,原点到位显示等。

3 装置原理介绍
3.1 系统工作原理
系统工作原理如图1所示。图中触摸屏作为人机界面,用来显示并进行操作;PLC作为控制器,接收触摸屏的设定数据并进行逻辑处理,再控制步进电机。步进电机装置是受控对象,不能进行修改。它包括多种电源形式:步进电机工作在-24V三相双三拍直流矩形波的供电方式,还包括+12V、-12V、+5V等电压和极性不同的信号。为了使多种信号的检测和驱动、步进电机装置相匹配,增加了信号的转换电路。

图1 系统工作原理框图

3.2 转换电路原理
信号转换电路的部分电路,如图2,3所示。
图2中,当5V或0V信号到达电阻R1后,通过光电耦合器使PLC输入1信号接通,此时电机回原点运行的过程中开始计数,记录运行步数。当+12V信号到达“±12V信号”后, 首先点亮发光管D6,然后通过光电耦合器U1-3使PLC输入3接通,指示到达原点,电机停止运行;当-12V信号到达“±12V信号”后,通过光电耦合器U1-2使PLC输入2接通,超出设定极限。当-12V信号到达“-12V信号2”通过光电耦合器U1-3使PLC输入接通,指示到达原点,电机停止运行。

图2 信号转换电路

图3 步进电机驱动电路

3.3 电流检测原理
在步进电机驱动器中,内置了电流检测电路。电机发生断电或欠电流运行时,发出报警信号,使系统停止运行。检测原理是利用三相双三拍步进电机的工作特性,在任意时刻均有两相得电。只要检测任意时刻流过公共地线的电流大于相应额定电流的2/3即可认为工作正常,如小于相应额定电流的2/3,则认为欠电流运行。电路原理和时序图,如图3,4所示。
图3中,R是电流检测电阻,C用于消除竞争。在图4中IN表示三相双三拍电机流过公共点电流检测电阻的额定工作电流;In表示检测电流的门限,In=2/3IN;I表示电机的实际工作电流。ALM表示欠电流报警。系统运行后,当I≥In时,ALM报警,直到故障排除,系统复位后报警解除。图4中的细实线表示ALM未报警时的时序图。

图4 电流波形图

3.4 触摸屏的软件设计
(1) 首页:打开电源开关后,提示输入登录密码。正确输入密码后,自动进入首页。设备进入准备状态。
(2) 输入窗口:输入窗口主要用于设定并进行操作。包括键盘和主要操作控件,操作者可以直接对设备进行操作。
(3) 配方数据窗口:对于经常用到的操作数据,可以按照提供的格式存放到配方卡记忆体里面,当需要时把它调出来,而不需要临时输入数据,可以大大地tigao操作效率。
(4) 控制窗口:控制窗口主要用于对设备的基本功能的操作和显示。包括一个隐藏的小键盘窗口,可以在需要设定数据时弹出。
(5) 元件检查窗口:用于对PLC内部关键元件的监测,以便出错时查找故障。
(6) 梯形图检查窗口:用于对PLC梯形图的实时监控(由于MT506S不具备直接显示PLC内部梯形图的功能,故采用了单独制作显示PLC各元件的方法组合成关键部分梯形图)。
3.5 PLC的软件设计
PLC程序流程图如图5所示。
系统初始化后,完成了距离设定,选择运行方式后.再看系统是否有故障或是否到达原点。当完全准备妥后,分别执行自动或手动操作。在按设定距离执行自动往返运行的过程中,当中间执行断开操作后,系统保持运行方向,运行到设定距离,保持显示,然后停止运行;当执行复位操作后,系统首先运行显示归零(计数清零),然后停止运行。在执行手动运行中,当到达设定距离后,系统保持显示,并停止运行;当运行中执行断开操作,方向不变,到达设定距离后,系统保持显示并停止运行;当执行复位操作,则运行显示归零(计数清零),然后停止运行。

图5 PLC程序流程框图

4 结束语
控制器采用触摸屏和PLC来实现,缩短了开发周期,tigao了运行的可靠性,尤其适合此类要求工程周期短,可靠性高,批量小的设备开发。另外,软件的灵活性还有利于设备的改造和升级。


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