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海南西门子S7-300代理商
发布时间:2024-05-08

海南西门子S7-300代理商

一、背景

   二十一世纪的中国经济,正以惊人的发展速度使世人瞩目,应现代化建设之需要 ,使马达的需求量大增,从而引来了国内外商家的大量投资,随之而带动了马达设备销售及制造业的兴起,转子外圆自动粗车机就是加工马达转子的专用设备,应深圳精马自动化设备有限公司的要求,设计整合了转子外圆自动粗车机,转子外圆自动粗车机适用于电风扇马达、空调马达、洗衣机马达等感应马达之铸铝转子的粗车。以下详细介绍了转子外圆自动粗车机特性,加工工艺及需要注意的问题等。

二、电气特性

   该转子外圆自动粗車机电控系统采用台达DOP-A57GSTD具有人性化的人机对话操作界面和DVP-32ES00R2可编程控制器做为控制中心,采用油压系统控制,整套设备包含有油压马达1台,主轴传动马达1台,行程控制阀1个(双电控),主刀控制阀1个(单电控),顶针电磁阀1个(双电控),卸料电磁阀1个(单电控),上料电磁阀1个(双电控)。

设备规格如下:
转子外径:Φ30~80mm
转子积厚:10~60mm
轴心孔径:Φ8 mm
车削量:0.1~0.8mm
刀具:焊接刀
油压马达:2HP 30L
主轴传动马达:3HP
使用电源:三相AC380V/(50/60)HZ
外形尺寸:1000X700X1280mm

三、设备加工工艺

   该转子外圆自动粗车机分为手动、半自动、全自动三种工作模式按照不同的工艺流程进行转子的加工。
1.手动操作工艺流程

   手动操作主要应用于调试模具,正常生产时无需此手动操作。手动操作可以完成上料、行程、顶针、主刀、卸料的各自动作,此手动操作在人机界面系统菜单画面如图1所示,在画面上选择相应手动控制换画面按钮组件进入手动控制画面如下图2,在手动控制画面上选择不同功能按钮组件来完成手动动作,按钮组件选择的类型是保持型按钮来完成程序的设计。

   此手动流程在编写PLC程序时需要注意主刀和顶针在退回过程中的先后顺序及互锁以免发生干涉损坏切削刀具,应该依照下面正确的顺序来执行:刀先退回,行程、顶针再退回,其他动作之间则无需加任何互锁。


2.半自动工艺流程

   半自动工艺就是手动上料单件生产,该工艺流程主要应用于加工生产首件产品,设备加工完成首件产品后不再返回初始步骤进行下一个工件的加工。具体工艺流程如下:

3.全自动工艺流程:

   全自动工艺就是在正常生产过程中无需人工上料由该粗車机自动由上料到卸料全过程完成马达转子连续加工车削的工艺,具体工艺流程如下:

   以上半自动、全自动流程图中原点的状态为顶针退回位、行程退回位、主刀回位、卸料退回位。

   半自动、全自动工艺的执行首先在人机对话操作界面上如上图 3上选择相应的模式按钮功能组件,之后切换到运行画面如下图4进行设备的启动运行或者按下设备机身的外部启动按钮。

四、PLC程序编制及人机巨集指令应用

   在程序编制过程中,需要注意的是半自动、全自动工艺执行的过程中,如果设备发生故障需要按下紧急停止按钮,在按下急停按鈕后,卸料机构不动其他机构全部恢复原始零位,但需要注意在退回过程中刀先退回,行程、顶针再退回,否则会出现动作干涉损坏切削刀具。

   无论以上任何一种工艺,当工艺之间进行模式转换时,刀、行程、顶针、卸料全部要自动退回原始退状态。

   在模式转换过程中,由于是采用人机界面来编制的转换开关组件,利用按钮on巨集指令来完成各个转换开关组件之间的互锁。如下图5~7:

图5 当中的巨集指令是选择了手动控制模式,将自动、半自动模式选择按钮复位;
图6 当中的巨集指令是选择了自动运行模式,将手动、半自动模式选择按钮复位;
图7 画面七当中的巨集指令是选择了半自动运行模式,将手动、自动模式选择按钮复位;

   可编程控制器半自动、全自动的程序利用步进梯形图指令来完成,这样减少了顺序梯形图的互锁,实现和调试起来比较容易。

   在系统运行过程中,当传感器异常、电机过流岀现工位不到位或原点复归不到位的情况,会自动在人机操作界面上提示报警并停机,操作机修工按照相应提示到指定工位做故障检查,排除故障,恢复设备正常运行。

五、安装调试

   转子外圆自动粗車机在系统设计过程中已充分考虑到了设备的安全性和可靠性,车削外圆之跳动面及锥度能保持在0.05mm以内,单次进刀量大可以达到0.8mm,完全达到工艺的要求。

六、结束语

   转子外圆自动精車机调试完成后已经正式移交客户使用,客户反映效果良好,在此基础上将进一步利用台达机电产品配套开发转子外圆自动精車机系统,台达DOPA系列人机界面和ES系列PLC在转子外圆自动粗车机这种小型机加工设备上的成功应用,为台达机电产品在工控领域开拓更广阔的市场奠定了基础。

 在自动化控制领域中,西门子S7-300 PLC实现了集中和分布式系统的集成和低成本的系统解决方案,是目前使用广泛的一种模块化的中小型 PLC 系统,其特点是:模块化、无排风扇结构、易于实现分布、易于用户掌握等特点、方便又经济。因此S7-300多点接口(MPI)成为HMI 人机接口主要接入口。 MPI可以进行联网、全局数据、MPI的标准通讯等等通讯模式。实际上MPI全局数据联网的CPU,可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换。每个程序周期多允许16个GD封包,每包多64字节。S7-300每次多可以交换4个含22个字节的数据包,而且多可以有16个CPU参与数据交换,而且全局数据通讯只能通过MPI接口。 然而除了西门子公司本身出产的HMI人机接口或SCADA组态软件,拥有这些技术支持之外,其余市场上在售的人机接口、触摸屏、组态软件均是利用S7-300/400编程电缆(适配器)结合编程软件STEP7软件原理开发出来,均无法深入MPI的通讯核心,因此市售的触摸屏与S7-300通讯的效能,都受到一定的限制,终用户均感觉到效能明显不佳。

 

  屏通自动化的触控大师PanelMaster软件,在发布初期也是采用传统的方式,搭配使用屏通PV触摸屏与S7-300通讯。客户反应虽可使用但不够快速,并且在同时接多台S7-300的情况下,也不够稳定。因此屏通自动化的研发中心,日以继夜寻求解决方式,在研发人员努力之下,终于找出MPI通讯的核心技术。经过屏通自动化技术人员以及长期使用本公司客户双重验证下,证明屏通自动化的PV人机与S7-300通讯效能,已经达到与西门子原厂触摸屏相同的水平。更令我们自豪的是,这个通讯还是在不使用MPI编程电缆(适配器)的情况达成。


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