6ES7231-7PF22-0XA0常规现货
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现代商业生产流通领域中,产品都离不开包装,而纸箱包装又在该领域中得到广泛的应用。常见的纸板式装箱机主要有粘箱式和钉箱式两种。粘箱式的工作原理是利用熔胶系统将热熔胶熔解为液体,再通过电磁阀控制喷嘴阀芯,在压缩空气的作用下将熔化了的热熔胶呈条状喷射到纸箱表面,热熔胶冷却后即完成粘合。粘箱式工艺由于不含金属钉而更有利于保证内包装物品的安全性,对于内装软质物体和液态物体就显得更为重要,同时也显著tigao了纸箱的强度,有利于被包装物品的长途运输。另外,由于无需除钉,纸箱回收再利用的环保效果明显,该方法中热熔胶封合控制的好坏直接影响到到产品质量、生产效率及生产成本。根据工业现场的应用要求,设计了一种基于PLC的喷胶控制系统,可根据纸箱规格形式的不同,灵活地调整胶体的喷射长度、喷射方式及喷射时间,实现喷点、喷条或喷雾等多种出胶形式。
1 热熔胶特性分析
乙烯一醋酸乙烯共聚物(EVA)是喷胶系统普遍使用的一种热熔胶,它是一种不需溶剂,不含水分的固态可熔性聚合物。EVA在常温下为固体,当加热到一定温度时转变为具有一定粘度的流动液体,该液体喷涂在物体表面,并经压合可在短时间内完成粘结固化。它的主要构成成分为EVA树脂、增粘剂和粘度调节剂。作为主成分的EVA树脂直接决定着热熔胶的性能,如粘结强度、熔化温度、抗拉强度以及耐温变形性能等。增粘剂一般采用聚合松香或萜烯,它的加入主要是防止温度下降时,EVA树脂的粘结力及对被粘物体表面渗透力的降低。为了在熔融温度、胶体流动性、浸润性,以及凝固速度之间取得佳的结合点,常采用微晶石蜡或石蜡作为粘度调节剂。热熔胶的温度与物理状态特性如图1所示。
图1中:80~135℃为软化区域,当加热至80℃时,胶体开始软化并熔动;135~200℃为熔化区域,此时胶体热熔成可流动的液体,通过对该液体施加5×104~1×105Pa的压力,可控制胶体喷射到被粘物体表面的胶体长度。在整个喷胶控制过程中,加热温度不可超过200℃,否则胶体有燃烧的危险。EVA热熔胶的冷却固化通常是在室温下完成的,较理想的温度以15~26℃为宜,湿度应保持在50%左右。
2 PLC控制喷胶系统设计
粘箱式纸板装箱机的主要工序是将热熔胶喷在纸板上,喷胶位置、喷胶长度及喷胶时间等参数的准确控制都直接影响到纸箱成型的质量、美观和成本的控制,热熔胶系统控制原理如图2所示。控制器通过温度检测器和压力检测器判别热熔胶的温度和压力,一旦达到工作要求,则驱动电磁阀换向,然后压缩空气经胶管、胶分配器和开关被送到喷嘴,熔融状态的EVA被喷射到纸箱表面,再通过电机带动喷胶头移动,即可在纸箱表面喷射出一定长度的胶条。喷射结束后,电磁阀复位,压缩空气被截止而终止喷胶。通过人机接口可设置和显示相关过程控制参数。
2.1 系统硬件构成
从喷胶的加工工艺特性与性价比的角度,综合比较了PLC、单片机及工控机的控制特点,选用日本三菱(MITSUBISHI)公司的FX1N-40MR PLC作为控制器,实现点喷胶系统现场数据的采集、转换及控制功能。三菱FX1N-40MR PLC具有结构紧凑,通用性强,配制灵活等特点,既可以作为单独的PLC控制机,在单一平台上实现高速离散控制和复杂过程控制;也可以作为I/O子站,通过现场总线与多台PLC组成分布式的大型控制系统,实现生产线的批量化操作控制。
文中的点喷胶控制系统应用于纸箱的粘合,要求能够在一个纸箱的三个受胶面上(两个侧面和一个顶面)实现准确的连续喷胶和间断喷胶,PLC控制系统的I/O分配如表1所示。系统所需要使用的输入点包括激活喷胶的输入点、机器已经准备运行的输入点、加热和压缩空气已足够的输入点以及检测门被打开和急停被按下的检测输入点。系统所需要使用的输出点包括控制顶喷胶和侧喷胶气阀开关用的输出点、控制顶喷胶马达离合器的接合或分离的输出点、在机器运行中加热降温或压缩空气的气压不足需要停机的输出点和在机器运行中门被意外打开或急停被按下需要停机的输出点。
2.2 系统软件设计
PLC为周期扫描工作方式,因此将系统主功能设计成图3所示的主程序。在每一个扫描周期内该主程序均被执行,而顶喷胶控制模块、侧喷胶控制模块、空气压力与加热检测模块、紧急停止与安全门开关检测模块等则设计为子程序供调用。
PLC一个扫描周期包括三个阶段,依次为输入扫描、程序执行和输出刷新。首先按下设备启动按钮,空气压缩机和熔胶系统工作,通过空气压力继电器和温控器检测工作温度和压力,当这两个参数达到设定值时,空气压力继电器和温控器的常开触点闭合,喷胶工作的初始条件完成,否则易出现不喷胶或溢出而非喷射的现象。然后PLC读取通过控制面板输入的喷胶方式、喷胶时间及喷胶量等过程参数,同时检测喷胶头安全门是否全部关闭。由于喷胶工作室温度达到150℃且以喷射方式工作,因此喷胶头周围安装有有机玻璃的防护安全门,在正常工作状态下,安全门关闭,既保证工作安全,又便于观察设备实时运行状况。如果安全门由于某种原因突然被打开,则设备紧急停止,待安全门正常关闭后,按下复位按钮,设备继续工作。之后,电磁阀得电换向,喷胶头打开,熔胶在自身的压力下喷出。
喷胶长度的控制实际是通过控制电机带动喷胶头沿设定轨迹运动来实现,电机的连续转动和喷胶头的同步喷胶即可获得一个特定长度的胶条。通过在PLC内设定喷胶时间便可以在要求的范围内任意调节胶量的大小。通过控制喷胶头以间歇方式工作可在纸箱侧面获得断续的胶段。喷胶头的打开与关闭由电磁阀的换向实现,当熔胶压力达到设定值以后,电磁阀得电换向,喷胶头打开开始喷胶;当达到设定时间以后,电磁阀失电再换向,喷胶头关闭。
2.3 精度控制的补偿算法
电磁阀是一种具有较大延时的执行元件,它的开启和关闭均需要经历一定的时间,虽然这个时间只有毫秒级,且当喷胶头移动速度较低时,由于电磁阀延时打开或关闭造成的误差较小。考虑到生产效率的因素,tigao喷胶头移动速度成为必然,但由此造成的误差也明显增大。为了尽可能减小此误差所造成的影响,在分析喷胶头移动速度、喷胶压力及电磁阀闭合特性相互关系的基础上,建立一个误差修正补偿的数学模型,即提供一个与相关影响因素有关的超前、滞后修正量,以补偿由于电磁阀延迟所导致的位置及长度误差。由于无法直接抽象出各参数之间的函数关系,因此采用高次多项式逼近法,构造相应的补偿曲线如式(1)所示,利用小二乘法进行多项式的拟合求解。
令:x表示喷胶头移动的速度;y表示相应的补偿量,则选取m个实验数据(xi,yi),其中i=1,2,…,n。通过小二乘法构造如式(2)所示的关系矩阵,求解关于a0,a1,…,am的线性方程组,可得x,y之间的近似函数关系。
令:ωi=1,即取{1,x,…,xm)为基函数的代数多项式进行拟合。考虑到精度与速度平衡统一,经实验验证分析选取m=2,n=4,利用克莱姆(Cramer)算法求解出系数a),a1,即可得补偿曲线方程式:
y=φ(x)=a0+a1x (3)
对多个喷胶控制头分别计算误差补偿曲线方程式,即可实现多个喷胶头同时多工位的粘箱加工控制。
3 系统调试
PLC控制系统的调试分软、硬件两部分进行。硬件调试主要检查电控元件是否正常可靠工作,线路连接是否正确,抗干扰措施是否合理。软件调试先分模块再系统总体调试,逐步分析程序运行是否符合控制要求,消除异常情况的发生。经在某纸箱粘箱生产线上的实际运行表明,PLC控制喷胶系统达到了实际生产的要求,系统可靠性高,易扩展,维护方便,抗干扰能力强。
4 结 语
纸箱封箱的热熔胶喷射粘结工艺有着严格的顺序控制要求,应用PLC对喷胶过程进行控制,可大程度地消除传统继电器接触器控制系统的缺点。通过对影响喷胶速度和精度相关因素的研究,利用误差补偿模型的分析结果进行实时控制调整,使喷胶控制系统能够对多种规格类型的纸箱进行多方位、多形式、高准确度的喷胶加工,表现出良好的灵活性和可靠性。在对被控对象合理分析的基础上并兼顾成本要求,该系统还具备良好的拓展性;在对系统软硬件进行适宜调整的情况下,该系统可以适用于新的加工形式和控制对象。
20世纪60年代末,为了改变由成千上万个继电器经硬线连接构成的传统装置,美国数字设备公司(DEC)于1969年研制成功一台可编程序控制器(以下简称PLC)。经过20多年的不断发展,现在已形成了完整的工业控制产品系列,其功能从初仅有计时、计数及逻辑运算等简单功能发展到目前的具有接近计算机的强有力的软硬件数据处理功能和联网通信功能,在I/O点数、内存容量、系列化、通信化、通用化方面都有了明显的进步,特别引人注目的是新推出的PLC产品都大大增强了通信功能,采用了网络技术,使多台PLC并网工作,tigao了整体性能。
从控制功能上看,PLC可替代继电器控制电路的一切功能,具有浮点运算、数据传送和比较、文件传送、诊断、逻辑判断、中断控制、通信、人机对话等功能,在使用方便性和系统可靠性方面则具有继电器电路无与伦比的优越性。目前,PLC产品已成为控制领域中常见、重要的装置之一。它代表了当前电子程控技术的发展潮流,其应用已渗透到国民经济的各个领域,发挥了日益明显的作用,因而受到越来越高的重视。据调查结果表明,约80%的工业单位可采用PLC作为控制装置,可见其在工业各个领域中的应用前景之广泛。
金隆铜业有限公司是率先在国内铜冶炼企业采用可编程序控制器用于主体生产工艺过程控制的企业,其成果和经验随后也得到了国内其他冶铜企业的肯定和效仿,该项目也因此获得了当时的国家有色工业局授予的科技进步一等奖。金隆铜业有限公司采用的是在国际市场占有率较高,度也较高的美国 Rockwell公司生产的PLC-5系列大型可编程序控制器。全套系统的成套和软件的编制调试则由上海自动化仪表研究所、南昌有色金属设计研究院、铜陵有色设计院和金隆铜业有限公司自动化室共同承担,这几家单位都有着雄厚的技术力量和多年从事自动化项目设计、成套的经验,因而系统自投用以来在生产和管理中都收到了显著的成效。
一、系统概述
1. 系统配置
金隆的可编程序控制器系统主要包括:三台转炉、转炉公用设备及铸渣机PLC控制系统;两台阳极精炼炉PLC控制系统以及电解车间及电解液净化部分的PLC控制系统。
以上三个系统共分为九个PLC控制站,这九个PLC控制站全部选用PLC-5/40可编程序控制器作为主机。
2. PLC-5/40介绍
PLC-5/40是Rockwell公司PLC家族中应用广、功能强、性能价格比理想的机种之一。它具有速度快、内存大、指令系统丰富等特点,并可配置成主机和网络冗余的控制系统。
3. 软件介绍
软件包括通信软件WinLinx、监控软件WinView和编程WinLogic5。
● WinLinx是以bbbbbbs为基础的、用于与PLC进行通信的软件。WinLinx既是一个驱动程序又是一个DDE服务程序。驱动程序是与PLC之间的通信接口,而DDE服务则提供了与bbbbbbs其他应用程序的数据交换手段。
● WinView是一个用于数据采集、监控和信息管理的工业监控软件包,是个人微机上的实时、多任务、多窗口的、功能强大的、模块化的、彩色图形组态软件。它可以根据现场数据的变化而形成动态画面。
● WinLogic5是用于对可编程序控制器进行编程和文本处理、功能强大的软件包。它提供了对ROCKWELL公司的PLC-5可编程序控制器进行在线和离线编程、I/O组态、报告、诊断、注射和监控、强制等功能。它具有非常友善的人机界面,全部功能均可以用鼠标进行简单的操作。
二、具体应用
1. 在阳极精炼炉的应用
金隆公司共有两台阳极精炼炉,其操作控制水平的好坏直接关系到阳极铜的质量乃至影响到电解铜的质量,阳极精炼炉共用了四个PLC-5/40处理器,两主两从,互为热备,分别控制两台阳极精炼炉的倾转系统、附属设备和所有的调节回路。另外,还担负着接受行车无线传输称重数据的任务。
此外,两台行车上的行车秤的称重实时数据也是由阳极精炼炉PLC进行接受并进行数据转换处理和显示的。大部分实时信号的累计值、历史趋势和报警画面也都由PLC完成。由于在阳极精炼炉使用了PLC,使得大量的继电器控制柜和二次仪表得以取消,不仅节省了空间,也使得故障率大为减少,tigao了系统的可靠性,并且回路修改极为方便,减少了二次投资。
2. 在转炉的应用
转炉工段包括三台转炉本体、三套残极加料系统、一套溶剂运输系统、环境集烟以及电收尘四大部分。有八个PLC组成四套热备控制系统进行控制,每台转炉本体和对应的残极加料系统由一套PLC进行控制,溶剂运输、环境集烟以及电收尘由一套PLC进行控制。
投产以后,根据生产情况和工艺要求,我们对转炉的事故倾转回路进行了改造,将事故倾转由直流倾转改为交流倾转,仅当交流失压时才由直流倾转,增加了系统的可靠性。还增设了富氧调节回路和纯水槽自动补水调节回路。此外,由有色机械总厂生产的铸渣机也是用PLC进行控制的。由于采用了PLC进行控制,使转炉的劳动强度大为减轻,监控更为方便,维护更为简单。
3. 在电解、净液的应用
电解、净液共用了三台PLC,一台用于对电解工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用于对净液工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用作与上位一台以太网的网络通信接口。
PLC主要对一些给液泵、循环泵、泥浆泵等一些泵的启、停进行联锁控制和监视,对风机的运行情况进行监控,对短路器进行监控。
由于采用了PLC,取消了大量的二次仪表,所有的仪表指示值都可以在监控站的屏幕上显示,统计报表、历史趋势曲线都可以很方便地打印出来。参数的修改和设备的操作都可以用鼠标在屏幕上完成。
三、网络化方案及其实现
PLC-5处理器不仅具有非常强的控制功能,还具有非常强的通信能力。因此,它不但适用于各种控制应用环境中,特别适用于计算机集成生产系统(CIMS)的生产方式,与计算机等来形成一个高度全面化的分布式多级控制系统。生产的过程十分复杂,因此实现生产过程的全面高度自动化比较困难,同时,由于市场需求和技术发展的更新速度日益加快,以往传统的、相对稳定的生产过程也变得越来越不适应要求,这就对自动化生产的方式提出了一个动态的开放要求。因此,管理和控制一体化成为现代化企业越来越迫切的需要,而在此过程中,网络化的实现又成为一个关键的环节。
金隆公司的生产管理网络就是这样一个集控制和管理于一体的厂级分布式控制系统,网络构成如下图所示。
1. PLC与管理网的联接
由网络图可以看出,全厂的PLC共构成两条数据高速通道(DH+)链,一条是电解、净液的PLC通过ROCKWELL公司的以太网接口模块 5/20E与以太网相连,一条是阳极精炼炉、转炉的PLC通过DCS与上位以太网相连。采用这种联结方案主要是受各PLC物理位置的限制。PLC的实时数据传到以太网后,由美国DEC公司的阿尔法小型计算机接受并转换成个人电脑可以识别的数据信号后,再发往各管理终端。这样,各管理终端通过相应的软件就可以随时调出工艺流程画面和实时工艺参数,管理者就可以随时了解到现场工艺情况和各类数据报表,从而为管理带来极大的便利。
2. DH+网
DH+是一个公共总线形成的对等的工业局域网,其网上的每个节点无主次之分,网络的存取方式为令牌传递方式,传输介质为屏蔽双绞线,大传输距离为3044m,通信波特率为57.6K(57.6K位/s=1字节/0.14ms),大节点数为64个。
屏蔽双绞线相对比较便宜,并有比较好的抗噪性,能保证传输信号不失真,不失为一种理想的传输介质。令牌传递方式可以消除那些试图获得网络访问权的 PLC站点之间的竞争,哪个站点得到令牌,它就成为主站,从而有权向其他站点发送信息,用完相应的时间片后,即将令牌传递到下一个站点,这样可以避免因某个站点故障而影响到整个网络。每个PLC-5/40处理器有四个通信口,可用软件设置成远程I/O通信链与输入输出机架相连或设置成DH+网络通信口。在转炉调试时,由于各站点之间需要传递的数据量太大,引起监控站屏幕频繁出现网络超时报警信息,我们就用处理器空闲的通信口,专门设置了一条DH+通信链,专门用于处理器之间的数据传递,解决了网络拥挤的问题。
由于DH+网络优越的网络性能,使得数据在站点之间传递变得极为便利,行车称重数据本来发往阳极精炼炉,可是因为有了DH+网络,在转炉也可以看到这些数据。转炉的作业方式是交替作业,加上很多设备是三台转炉共用,因而需要相互传递的信息量非常大,因为有了DH+网络,一切问题迎刃而解。
四、调试中遇到的难点及解决办法
投产前,网络安装测试好之后,开始进行系统的总调试,发现由于三台转炉的很多辅助设备是共用的,因而各PLC之间需通过网络交换的数据量特别大,引起网络繁忙,网络超时报警频频出现,影响调试和正常操作。起初试图通过增大监控站的内存、扩大缓冲区、精简操作画面等方法解决这个问题,但效果均不理想。后来想到利用处理器的其他空闲的通信口,专门开设一条网络转炉的四个PLC之间传递数据用,结果十分令人满意,很好地解决了这个问题。
五、投产后的增设及改进项目
由于工艺状况和设备状况的要求,投产后在转炉进行了一系列的改造和增设项目,主要包括以下几个方面。
1. 转炉事故倾转的改造
在原设计中,转炉的事故倾转是蓄电池带动直流电机驱动的,由于蓄电池只能供电10min,而充电时间需10多个小时,且有倾转速度慢、性能欠可靠等缺点,容易引起堵风眼事故。针对这种情况,我们在软件上进行了修改,使得只有交流失压时,才由直流电机驱动转炉移动, 在其他条件下,均由交流电机带动炉子做事故倾转,大大减少了事故的发生,具有很好的效果。
2. 增设富氧改造调节回路
投产一段时间后,为了增加固破和冷铜的处理量,根据工艺要求,我们在转炉增加了富氧锤炼自动调节回路。回路投用后,操作人员只要在操作画面上设定所需的用氧浓度,调节回炉即可根据送风liuliang和设定氧浓自动调节氧气的liuliang,操作十分方便。至今,使用效果一直很好。
3. 增加纯水槽自动补水回路
纯水槽的水是用于转炉冷却水套的,一旦断水,就会对设备造成损坏。未改造之前转炉纯水槽补水需用电话与纯水站联系,这就要求操作人员经常监视纯水槽的水位,很不方便,改造之后,低水位自动补水,高水位自动停水,且有高、低水位报警,既方便又安全,得到操作人员的好评。
4. 增加报警点和历史趋势记录
转炉投产后,我们在转炉增加了PLC系统不间断电源(UPS)掉电报警、烟罩断流报警、纯水槽水位报警等,tigao了生产的安全性。增加了排风机转速和输出给定值的历史趋势记录,给设备监护和故障判断分析提供了依据
引言
炼钢和烧结希看生石灰的质量及CaO含量越高越好。石灰竖炉生产过程同高炉炼铁一样上料正确、布料均匀,焦炭、石灰石配比公道,是烧出好石灰的关键所在,同时要求配合公道的排灰时间。完全靠人工上料、配料、布料及排灰的方式远远不能满足以上要求,严重制约着生石灰产品质量的进步。针对这一情况对钢1#、钢2#石灰竖炉进行彻底改造,引进三菱FX2N——128MR可编程序控制器,同时将风机电机及上料电机都采用变频器控制,使风量大小可根据炉温料位高低,料密度大小任意调节,改变了原来风量大小靠调节管道阀门因控制不jingque而出现过烧或欠烧的情况,达到了科学控制的目的。
图1 石灰竖炉工艺流程图
1 控制系统设计
本控制系统采用的三菱FX2N——128MR可编程序控制用具有0—77点输进和0—77点输出,采用FX—20P型便携式简易编程器,HPP本体内附8K步程序存储器(FX-EEPROM—8),用超级电容器作断电后备,具有性能可靠、程序编写调试方便、快捷等特点。本控制系统程序先用梯形图设计,然后用编程器转换成程序语句,输进可编程序控制器中调试好后即完玉成部工作。
在系统设计过程中,根据石灰竖炉生产工艺流程(图1)和上料要求,将自动控制部分划分为:1#、2#供料;1#、2#上料;1#、2#卸灰及公共卸灰等7部分,各部分互联为一体。
1.1 钢1#炉供料PLC系统设计
钢1#炉供料PLC梯形图如图2所示。图中,X21为料车到底(主令)发料信号,X22为1#皮带开车信号(1KM 常开辅助触点),X23为2#皮带开车信号(1KM 常开辅助触点),T4为给焦时间(调节给焦量),T5为给石时间(调节给石量),T6设定时间为T1+T2+T4或T5(取大值)+15 s(皮带输送完料时间),T7为延时振石以便和焦炭同步下到料车里时间。
图2 钢1#炉供料PLC梯形图
钢1#炉供料PLC部分自动过程如下:
料车到底(X21),延时3s (T1)开1#皮带(Y0),再延时3s (T2)开2#皮带(Y1),再延时3s (T3)振焦炭(Y2),振焦后延时5s (T7)振石(Y3)。
1.2 钢1#炉上料PLC系统设计
钢1#炉上料PLC梯形图如图3所示,图中,T21为料车下降超时保护,T22为料车上升超时保护,T24为料车上升行程到四分之三处所用时间,T25为插板阀开启过程时间,X1为插板阀开到位信号,X20为车到顶信号(离开消失),X21为车到底信号(离开消失),X22为1#皮带开信号,X31为开插板信号(来自卷扬主令)。
钢1#炉上料PLC部分自动过程如下:
卸灰部分上段阀关到位后(T34),料车开始上升(Y22),延时65s(T22)(或料车上升到减速(X31)时),开炉顶插板阀(Y23),预备下料。料车到顶(X20)延时3s(T20)料车自动下降(Y21),料车下降炉顶插板阀关回(Y23)。另外,为了避免炉顶卡料,假如插板阀5s(T25)后仍未开到位(X1),则自动停卷扬(Y22),防止炉顶溢料。
图3 钢1#炉上料PLC梯形图
1.3 钢1#炉卸灰PLC系统设计
钢1#炉卸灰系统PLC梯形图如图4所示,图中,T30为卸灰周期,T33为圆盘机工作时间(调节每次出灰量),T34为上段阀打开时间(值为T33+5s),T35为共用卸灰部分的出灰皮带开后延时开下段阀时间,T36为定时关下段阀时间,X3为上段阀开到位信号,X5为下段阀开到位信号,X7为卸灰段自动位信号,X25为出灰皮带开信号。
图4 钢1#炉卸灰系统PLC梯形图
钢1#炉卸灰系统PLC部分自动过程如下:
打自动(X7)后,即进进卸灰周期(T30),卸灰周期(T30)到后,先开上段阀(Y31),延时2s (T32)开圆盘卸灰机(Y32),延时10s (T33)后停圆盘(Y32),再延时5s (T34-T33)后封闭上段阀(Y31)(此时料车开始自动上升),上段阀关后,共用卸灰部分先开倾角皮带,然后开出灰皮带(X25),出灰皮带开后延时2s (T35)开下段阀(Y33),下段阀开后延时15s (T36)封闭(Y33)。
1.4 钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC系统设计
钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC梯形图如图5所示,图中,T71为防止1#炉2#炉上段阀封闭时抖动时间,T72为倾角皮带开后延时开出灰皮带时间,T73为1#炉2#炉下段阀都封闭后停倾角皮带时间,X4为1#炉上段阀关到位,X6为1#炉下段阀关到位,X44为2#炉上段阀关到位,X46为2#炉下段阀关到位,X26为倾角皮带开车信号。
图5 钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC梯形图
钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC自动过程如下:
1#炉上段阀关到位(X4)或2#炉上段阀关到位(X44),延时2s (T71)开倾角皮带(Y72),倾角皮带开后,延时3s (T72)开出灰皮带(Y71);当1#炉下段阀关到位(X6)且2#炉下段阀关到位(X46)后,停出灰皮带(Y71),然后停倾角皮带(Y72)。
1.5 钢2#炉供料PLC系统设计
钢2#炉供料PLC梯形图如图6所示,图中,X51为料车到底(主令)发料信号,X52为1#皮带开车信号(1KM 常开辅助触点),X53为2#皮带开车信号(1KM 常开辅助触点),T44为给焦时间(调节给焦量),T45为给石时间(调节给石量),T47为延时振石以便和焦炭同步下到料车里时间,T46设定时间为T41+T42+T44或T45(取大值)+15s (皮带输送完料时间)。
图6 钢2#炉供料PLC梯形图
钢2#炉供料PLC部分自动过程如下:
料车到底(X51),延时3s (T41)开1#皮带(Y41),再延时3s (T42)开2#皮带(Y42),再延时3s (T43)振焦炭(Y43),振焦后延时5s (T47)振石(Y44)。
1.6 钢2#炉上料PLC系统设计
钢2#炉供料PLC梯形图如图7所示,图中,T51为料车下降超时保护时间,T52为料车上升超时保护时间,T54为料车上升行程到四分之三处所用时间,T55为插板阀开启过程时间,X41为插板阀开到位信号,X50为车到顶信号(离开消失),X51为车到底信号(离开消失),X52为1#皮带开信号,X61为开插板信号(来自卷扬主令)。
图7 钢2#炉供料PLC梯形图
钢2#炉上料PLC部分自动过程如下:
卸灰部分上段阀关到位后(T64),料车开始上升(Y52),延时65s(T52)(或料车上升到减速(X61)时),开炉顶插板阀(Y53),预备下料。料车到顶(X50)延时3s(T50)自动下降(Y51),料车下降炉顶插板阀关回(Y53)。另外,本部分为了避免炉顶卡料,假如插板阀5s(T55)后仍未开到位(X41),则自动停卷扬(Y52),防止炉顶溢料。
1.7 钢2#炉卸灰PLC系统设计
钢2#炉卸灰系统PLC梯形图如图8所示,图中,T60为卸灰周期,T63为圆盘机工作时间(调节每次出灰量),T64为上段阀打开时间(值为T33+5s),T65为共用卸灰部分的出灰皮带开后延时开下段阀时间,T66为定时关下段阀时间,X43为上段阀开到位信号,X45为下段阀开到位信号,X47为卸灰段自动位信号,X25为出灰皮带开信号。
图8 钢2#炉卸灰系统PLC梯形图
钢2#炉卸灰系统PLC部分自动过程如下:
打自动(X47)后,即进进卸灰周期(T60),卸灰周期(T60)到后,先开上段阀(Y61),延时2s (T62)开圆盘卸灰机(Y62),延时10s (T63)后停圆盘(Y62),再延时5s (T64-T63)后封闭上段阀(Y61)(此时料车开始自动上升),上段阀关后,共用卸灰部分先开倾角皮带,然后开出灰皮带(X25),出灰皮带开后延时2s (T65)开下段阀(Y63),下段阀开后延时15s (T66)封闭(Y63)。
以上各部分相互联系,使整个控制过程有序进行,环环相扣,形成一个完整的工艺控制流程。
2 结束语
通过以上改进后,石灰竖炉单炉生产周期明显缩短,由于上料正确、布料均匀,焦炭、石灰石配比公道,使炉内风量均匀,透气性好,生石灰产量尤其是质量得以明显进步,单炉日产由原不足50吨进步到近100吨,CaO含量由50%进步到80-85%,其它各项指标均得以进步。由于配料公道、布料均匀、风量自由调节等,使炉内过烧(结瘤)和生烧现象得以根本消除,产量和质量都完全满足炼钢和烧结生产方面要求,为今后生产发展奠定了良好基础,同时自动控制的应用减少了人工误操纵,使设备故障率下降,大大降低了设备材料消耗,减少了本钱,达到了增产增效增收三重目的。
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