西门子6ES7223-1PL22-0XA8规格说明
西门子6ES7223-1PL22-0XA8规格说明
引言
在新开发的产品中有一个型号为Q7的长条铝基台,要在上面加工两个φ3.7×1.65的平底盲孔,由于要求精度高,批量大,故无法用传统的钻模在钻床上加工,也很难在传统铣床上面加工,即使能加工效率也很低,并且设备损耗和电力损耗也很大。此工件的加工有着非常广泛的代表性,生产的很多产品有着类似的要求,为此,我们设计制做了一台用于此类产品加工的设备——通用型数控钻铣床。
一、系统概述
系统构成如图1所示,控制部分采用PLC,并配以人机界面进行程序参数修改、设定,以及运行状态显示监控,可编程设置人机界面的内容。三轴均为全数字交流伺服系统,各轴伺服电机通过连轴器带动滚珠丝杠,以移动配有直线导轨的工作台和主轴铣头,其定位准确,速度快。主轴铣头由变频器控制,根据刀具及工件和进给量,来设置主轴合理的转速,并在程序中设定它的启动停止。各轴均设二端极限传感器和原点传感器,冷却和润滑也都有异常检测,在报警灯和人机界面处显示报警信息。为便于调试和检修,各项操作均设手动功能,如手动各轴快慢移动、主轴高低速旋转、切削液及润滑开关等。此机床整体虽为半闭环控制,只要选件、装配、程序编制及操作合理,精度和稳定性还是能满足使用要求的。
图1
二、硬件配置
PLC选用永宏的FBS-40MCT,该型机具有较高的性价比,体积小,功能强,24点输入,其中有16点高速计数器,频率可达120K,16点输出,其中有4轴步进或伺服输出整合在里面,输出频率可达120K,使应用起来非常方便,接线简捷。编程软件WinProladder有梯形图大师之称,易学易用且功能强大,编辑、监视、除错等操作非常顺手,按键、鼠标并用及在线即时指令功能查询与操作指引,使编辑、输入效率倍增。
接点分配:取各轴伺服电机的Z相信号作原点开关,要分接在几个高速输入点上,用中断进行机床原点复归,其余限位开关、操作开关、液位检知等常规接点可按顺序依次接入。X、Y、Z三轴伺服电机连在前3轴伺服输出点,主轴高低速、冷却、报警等接在其余输出点上。
X、Y、Z3轴伺服系统均选用相同的,和利时的ES系列全数字交流伺服驱动器0040E-CBCEE-02,和60系列小惯量的伺服电机60CB040C-2DE6E。该伺服系统功能比较完善,如能耗制动、电子齿轮、自动加减速等,具备多种脉冲串输入,保护功能也比较完备,有欠压、过压、过流、过载、堵转、失速、位置超差、编码器异常等。在此设备中按集电极开路驱动方式连接至PLC,高脉冲输入频率为200K,伺服ON、Z相信号等也做相应连接。
变频器选用富凌的DZB70B0015L2A,规格为单相1500W,400Hz,有多步速供编辑使用。由于正常使用时不频繁变速,故速度调节设定不引出,只在变频器操作面板上调节,设定两个速度,高速用于加工,低速用于对刀。调节相关参数与主轴匹配,如基频、基压、运行频率上限、载频等,并改动相应跳线。
主轴没有采用传统方式,而是根据加工需要,采用了雕刻机用的电主轴,安阳莱必泰的ADX80-24Z/1型,其体积小、噪音低,直径只有80mm,这样使整个主轴箱便于整体密封,可有效地防止加工中的碎屑飞溅到Z轴的丝杠和导轨上造成损害,也使主轴箱外表显得美观。它的高转速为24000转/分,使正常工作转速6000-14000转有一个合适的余量范围。
人机界面选用人机电子的通用可编程文本显示器MD204L,它可以以文字或指示灯等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态。
三、软件设计
机床工作的流程图如图2所示,开机后先检测手动开关是否有效,若手动开关有效,即利用各手动控制开关执行手动操作的项目。若手动开关无效,则启动原点复归程序,各轴进行机床原点复归,先回Z轴再回其它两
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轴,当所有轴都原点复归成功后才能进行到下一步。若刀具和工装夹具、工件程序均没有变动,可复位到加工预备状态而不进行对刀,若需对刀,则打开对刀开关启动对刀程序,3轴分别对刀,即找工件原点,利用手动各轴移动开关快慢移动各轴,使工件的三个面分别碰触低速旋转的刀具,刚好碰上为止。对好后,按对刀OK确认,再输入刀补,经过程序处理,即形成工件原点也就是编程0点,编程时根据此0点按照图纸计算刀具路径,可使操作者思路清晰,编辑运算简单。操作者编辑的是用户程序,可以编辑刀具轨迹,就是各轴移动坐标,还有移动速度、循环加工时的循环次数等。编好程序后或使用当前程序时,即复位到预备状态:各轴移动到初始位—一个合适的位置,装卸工件方便、不易碰触刀具时,装上工件,按启动即可开始加工,主轴运转,冷却液开,各轴按程序设定坐标移动。当加工结束时,机床复位,即各轴又移动到初始位,主轴停,冷却关,这时可卸下工件,完成加工过程。
图2
工件的加工流程图如图3所示,以Q7产品为例,胎具上一次装夹15只工件,那么就有30个φ3.7的平底盲孔需要加工,刀具选用φ3.7的2刃钨钢立铣刀,钻削加工,钻削深度1.65mm。在预备状态时紧靠工作台上的定位固定好胎具,按启动后,主轴旋转,待主轴即将达到额定转速时,X、Y轴同时运转到加工工位,也就是个孔的X、Y工件坐标值,此时冷却液打开、Z轴快速下降到加工区,即铣刀端面即将触及工件加工面,迅速变用缓慢的工进速度开始钻削加工。当加工深度到达设定深度(1.65mm)时,Z轴带动铣刀迅速抬起,抬起的高度为铣刀端面水平方向上碰触不到工件及胎具为准。计数器加1后程序进行比较运算,判断加工是否完了,如否,则X、Y轴继续运转到下一加工工位,再重复Z轴下降加工动作。如加工完了,产量计数器加数、主轴停转、冷却液关闭,同时发出5s声光报讯,用以提醒操作者,各轴移动到初始位:Z轴到上端;X轴到左端;Y轴到外端。卸下胎具后,一个加工周期完成,装上胎具再按启动即开始进行下一轮加工。
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图3
四、一些着重的电气措施
1. 主回路加装漏电断路器,相应回路都安装合适的断路器。
2. PLC和伺服系统的电源处都分别加有电源滤波器。
3. 各直流继电器线圈都并接反峰二极管,交流接触器线圈并接阻容吸收回路。
4. 润滑、主轴冷却都设液位低报警器。
5. 伺服控制线、人机界面通讯线等使用屏蔽线,并远离电源线。
6. 在拖链内走线,使用耐折的柔性电缆,并尽量增大拖链的弯曲半径。
7. 变频器与PLC、伺服驱动器等保持一定距离。
0、前言
镗床是冷加工中使用比较普遍的设备它主要用于加工精度、光洁度要求较高的孔以及各孔间的距离要求较为jingque的零件(如一些箱体零件),属于精密机床。T68镗床是应用广泛的一种,其原控制电路为继电器控制,接触触点多、线路复杂、故障多、操作人员维修任务较大。针对这种情况,我们用PLC控制改造其继电器控制电路,克服了以上缺点,降低了设备故障率,提高了设备使用效率,运行效果良好。
1、改造方案的确定
1.1 原镗床的工艺加工方法不变;
1.2 在保留主电路的原有元件的基础上,不改变原控制系统电气操作方法;
1.3 电气控制系统控制元件(包括按钮、行程开关、热继电瑞、接触器),作用与原电气线路相同;
1.4 主轴和进给起动、制动、低速、高速和变速冲动的操作方法不变;
1.5 改造原继电器控制中的硬件接线,改为PLC编程实现。
2、利用三菱FX2N-48MR PLC对T68镗床的改造
2.1 主电路
T68镗床有2台电动机,主轴电机M1拖动主轴的旋转和工作进给,M2电动机实现工作台的快移,M1电动机是双速电动机,低速是△接法,高速是YY按法,主轴旋转和进给都由齿轮变速,停车时采用了反接制动,主轴和进给的齿轮变速采用了断续自动低速冲动。T68镗床的主电路如图1。
2.2 T68镗床PLC改造I/O分配图(图2)。
2.3 T68镗床PLC改造梯形图(图3)。
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3、改造后T68镗床的PLC调试过程
3.1 M1的正转连续控制
主轴变速杆SQ1压下:X5置1,进给变速杆SQ3压下:X7置1。
3.1.1 正转低速起动
主轴变速手柄—低速—SQ不受压—X11置O。
按下正转起动按钮SB2—X1置1—M0置1自 锁—Y2、M3、Y0、M2、Y3置l—KM1、KM3、KM4得电— M1接成△低速全压起动—n↑—KS1(X15创作)—为 反接制动作准备。
3.1.2正转低速停车:反接制动
按停车按钮SB1—X0闭合—M3、Y0、Y3置0— KM1、KM4失电—同时Y1、M2、Y3得电置1—KM2、KM4得电—M1串电阴R进行反接制动—n↓—KS1复位—X15断开—Y1、M2、M3复位置0—KM4失电—M1停车结束。
3.1.3 M1正转高速起动
主轴变速手柄—高速—SQ受压—X11置1。
控制过程同低速类似,按下SB2—X1置1—M0、M2、M3、YO、Y3置1,由于X11置1,使得T0开始延时—KM1、KM3、KM4得电—M1接成△低速全压起动—延时3 s—T0动作—Y3复讨,T1延时0.5 s,Y4置l—KM4失电—KM5得电—M1接成YY高速运行—n↑—KS1(X15)动作—为反接制动作准备。
3.1.4 正转高速停车
同正转低速停车类似,采用的是低速反接制动。
3.2 M1 的反转控制
同正转低速控制类似,利用SB3、M1、Y2、M5、Y1、M2、Y3、Y4、KS2 来控制实现。
3.3 M1的点动控制
止转点动:按SB4—X3置l—M3、YO、M2、Y3置1—KM1、KM4 得电—M1接成△串电阻低速点动。
反转点动按SB5实现。
3.4 主运动的变速控制
主轴变速SQ1:变速完毕,啮合好受压—X5置l;SQ2:变速过程中,发生顶齿受压—X6置1。
主轴变速操作手柄拉出—SQ1复位—X5置0—若正转状态—反接制动停车—调变速盘至所需速度—将操作手柄推回原位、若发生顶齿现象,则进行变速冲动:SQ2受压—X6置l—M2、M4、Y0、Y3置l—Y1、N2、Y3置1—kM2、KM4得电—M1进行反接制动—n↓—速度下降至1OO r/min—KS1复位—X15置0—K—KM2失电,KM1得电—M1起动n↑—制动n↓—起动—制动……故M1被间歇地起动、制动—直至齿轮啮合好—手柄推上后—压SQ1,SQ2复位,切断冲动回路。变速冲动过程结束。
3.5 进给变速
由SQ3、SQ4控制,控制过程同主轴变速。
3.6 镗头架、工作台的快移
由快移操作手柄控制,通过SQ7、SQ8即X13、X14控制M2的正反转实现。
4、结束语
将以上设计好的PLC程序输入到FX2N-48MR主机以后,连接好输入输出分配和主电路,按照以上的步骤进行调试,调试过程全部通过,完全满足T68镗床的控制要求。
T68镗床原继电器电路经三菱FX2N系列PLC改造后,虽然PLC一次性投资较大,但改造后的设备大大降低了运行的故障率,提高了设备运行的稳定性和效率,减轻了工人的劳动强度,降低了日常维护成本,并可避免出现因误操作而引起的事故。改造后设备经使用运行,结果表明效果非常好。
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