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6ES7235-0KD22-0XA8参数设置

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

6ES7235-0KD22-0XA8参数设置

1  引言
      模拟屏能简单、明了地反映现场的实时数据和状态信息,应用十分广泛。为了使现场信息及时、准确、动态地显示在模拟屏上,要求数据采集设备和模拟屏之间进行通信。
      现场信息量比较大,如果每个信号都独立连接到模拟屏,信号线数量多、耗线多,不经济,走线不便,故障率高,采用串行通信可克服以上缺点。
      现在通信方式多种多样、速度越来越快,但串行通信在控制范畴一直占据着极其重要的地位。它不仅没有因时代的进步而淘汰,反而在规格上越来越完善、应用越来越广,长久不衰。与并行通信相比,它传输速度慢(并行一次传8位,串行传1位),但并行通信数据电压传输过程中,容易因线路因素使标准电位发生变化(常见的电压衰减、信号间互相串音干扰)。传输距离越远,问题越严重、数据错误越容易发生。相比之下,串行通信处理的数据电压只有一个标准电位,数据不易漏失。
      常用的串行通信有两种,一种为rs232,另一种为rs422/485。工业环境常会有噪声干扰传输线路,在用rs232进行数据传输时,经常会受到外界电气干扰而使信号发生错误。rs232串行通信的信号标准电位是参考接地端而来的,干扰信号在原始信号和地线上均会产生影响,原始信号加上干扰信号后,依然传送到接收端,而地线部分的信号则不能传送到接收端。因此,信号便发生了扭曲。rs422/485传输的是差分信号,在发送端分成正负两部分,到达接收端通过相减,还原成原来信号,两条信号线受到的干扰的程度相同,这就防止了噪声干扰。本文以plc和模拟屏通信为例介绍通过rs485实现点对点串行通信。
2  模拟屏的通信规约及设备
(1) 通信规约
      rs232c/485串行口:速率9600bps,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位;传输报文内容以字节为单位,在信道中的传送顺序是:低字节先送,高字节后送;字节内低位先送,高位后送;数据格式为16进制数;异步通信。
(2) 设备
      开关量处理器;开关量指示灯;模拟量处理器;模拟量显示器;时钟;通信处理器;中央控制器。
3  信息传输途径设备和功能
(1) 途径:数据采集通过plc完成,plc向模拟屏传输数据,控制模拟屏状态。rs485连接图如图1所示:

图1     rs485连接电缆图
(2) 主要相关设备:中央处理器cpu 314;点到点通信模块cp341-rs422/485。
(3) 功能:—向模拟屏发送模拟量数据;—向模拟屏发送开关量信息;—控制屏状态,包括:全屏亮暗、全屏信号分合、 变位帧闪光;—设定和改变时钟时间。
4  通信实现的方法
4.1  初始化
      就串行通信而言,交换数据的双方利用传输在线的电压改变来达到数据交换的目的。如何从不断改变的电压状态中解析出其中的信息,双方必须有一套共同的译码方式,遵守一定的通信规则。这就是通信端口初始化。
      通信端口初始化有以下几个项目必须设置或确认:
(1) 通信模式
      串行通信分同步和异步两种模式。同步传输在通信的两端使用同步信号作为通信的依据,异步传输则使用起始位和停止位作为通信的判断。模拟屏通信模式:异步传输;西门子plc通信模式:异步传输;二者通信模式相同。
(2) 数据的传输速率
      异步通信双方并没有一个可参考的同步时钟作为基准。这样双方传送的高低电位代表几个位就不得而知了。要使双方的数据读取正常,就要考虑到传输速率。收发双方通过传输在线的电压改变来交换数据,但发送端发送的电压改变的速率必须和接收端的接受速率保持一致。模拟屏的通信速率:9600bps;西门子plc通信速率:600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,76800bps。初始化,将plc波特率设为:9600bps
(3) 起始位及停止位
      当发送端准备发送数据时,会在所送出的字符前后分别加上高电位的起始位及低电位的停止位。接收端会因起始位的触发而开始接收数据,并因停止位的通知而确定数据的字符信号已经结束。起始位固定为1位,而停止位则有1,1.5,2等多种选择。模拟屏的停止位: 1位;西门子plc的停止位:1位或2位。初始化,将plc数据停止位设为:1位。
(4) 数据的发送单位
    不同的协议会用到不同的发送单位(欧美一般用8位、日本一般用7位组成一字节),使用几位合成一字节,双方必须一致。模拟屏的数据发送单位: 8位为一字节;西门子plc的数据发送单位:7位或8位为一字节。初始化,将plc数据发送单位设为:8位。
(5) 校验位的检查
      为了预防错误的产生,使用校验位作为检查的机制。校验位是用来检查所发送数据正确性的一种校对码,它分奇偶校验,也可无校验。模拟屏校验位:none;西门子plc校验位:none,odd,even;初始化,将plc校验位设为:none。
(6) 工作模式
      交换数据是通过一定的通信线路来实现的。微机在进行数据的发送和接收时通信线路上的数据流动方式有三种:单工、半双工、全双工。rs232和rs422使用全双工模式,rs485使用半双工模式。模拟屏工作模式:rs232全双工/rs485半双工;西门子plc工作模式:rk512 全双工四线制(rs422);3964r全双工四线制(rs422);ascii全双工四线制(rs422);ascii半双工两线制(rs 485);初始化,将plc工作模式设为:ascii半双工两线制(rs485)。
(7) 数据流控制—握手
      传输工作进行时,发送速度若大于接收速度,而接收端的cpu处理速度不够快时,接收缓冲区就会在一定时间后溢满,造成后来发送过来的数据无法进入缓冲区而漏失。采用数据流控制,就是为了保证传输双方能正确地发送和接收数据,而不会漏失。数据流控制一般称为握手,握手分为硬件握手和软件握手。模拟屏数据流控制:none;西门子plc数据流控制:none。要通过用户程序询问和控制。
(8) 错误预防—校验码
      在传输的过程中,数据有可能受到干扰而使原来的数据信号发生扭曲。为了监测数据在发送过程中的错误,必须对数据作进一步的确认工作,简单的方式就是使用校验码。模拟屏校验码:异或校验和。要在plc上编校验码程序。
4.2  数据发送
(1) 将同步字及测量值db36.dbw21开始的数据送到db42.dbw12开始的数据区去,为向串口发送做准备。

引言
    我国是世界上缺材少林国家之一,据专家预测,到2010年我国的木材消费需求将达到2.1亿立方米,而缺口达6000万立方米,其中人造板工业占相当大的消费比例,因此tigao人造板生产效率意义重大。热压机作为人造板生产的关键设备,直接决定了生产效率及产品质量,而热压机性能的好坏又在很大程度上取决于其控制系统的优劣。针对现有热压机采用继电接触控制,使压机的控制线路较为复杂、触点太多而故障率高的问题,提出在热压机控制系统中采用PLC控制,可省去部分继电器和闭锁触点,简化控制线路,tigao设备可靠性。PLC选CPU224 CN,后面带上一个UniMAT的UN223模块。
  
一、 基本工作原理
     实验热压机是木材加工工业、科研单位、高等院校等的实验室设备之一,可作纤维板、刨花板、胶合板、表面装饰板、塑料板等的热压实验之用。除了加热系统外,其工作特征和结构与生产型热压机基本相同。图1为本文所研究的热压机结构简图。热压机上压板2固定,正常工作时通过控制位于压机底部的柱塞缸,使得柱塞5带动下压板4向上移动,将板坯压实;经过热压处理后,柱塞5带动下压板4向下移动,到位后为下一次工作做准备。根据人造板生产工艺的要求,在压机工作过程中,关键是位置控制和压力控制,系统是通过比例liuliang阀来进行速度调节,进而实现位置控制。 

二、PLC控制系统的设计思路 
  
    首先要满足设备在生产中的可靠性。因原设备控制部分元件多,控制线复杂,排查故障非常困难,为此,可以考虑热压机油缸升降的控制部分采用PLC控制,在满足要求的情况下,尽量减少输入点和输出点,使得整体设备可靠性tigao;另外,考虑到设备检修、保养和对新的板种的试生产,需要在控制线路中加入手动、自动转换开关;在检修时,为防止升起的压板因误操作发生位移,加装了保护开关,当开关置于保护状态,即使发生误操作,因有电气互锁,也不至于使压板发生下移。基于以上设计思路,根据压机工作流程,确定了17个输入点和14个输出点,共31个点,采用CPU224产品(该产品有10个输入点,10个输出点)连接UN223(该产品有16个输入点,16个输出点)。结合该系列热压机特点,设计了控制线路,并编制了控制程序;输入和输出量编址见表1。 
表1 胶合板热压机各输入输出编址

输出地址

功能

输入地址

功能

Q0.0

油泵电源

I0.0

启动

Q0.1

Y输出

I0.1

停止

Q0.2

△输出

I0.2

急停

Q0.3

1DT输出

I0.3

手动自动转换

Q0.4

2DT输出

I0.4

手动上行

Q0.5

3DT输出

I0.5

机上位限

Q0.6

4DT输出

I0.6

小车启动

Q0.7

5DT输出

I0.7

前进限位

Q1.0

6DT输出

I1.0

减速开关

Q1.1

正转前进

I1.1

后退限位

Q2.0

快速45Hz

I1.2

压板开关

Q2.1

慢速25Hz

I1.3

手动下行

Q2.2

反转后退

I1.4

保护开关

Q2.3

去外部时间继电器

I1.5

压力上限



I2.0

机下位限



I2.1

外部继电器输入



I2.2

压力下限


3、工作原理与控制过程 
      以快速贴面压机为例。该系列热压机共装有4个油缸,油缸顶置,液压油路需用6只电磁阀控制,因设计的热压机规格不同,油泵电机的功率从10~22 kW不等,为减小电机起动电流,设计为Y/△起动。胶合板板坯采用小车载入,小车承载部分可单方向运动,小车退出时板坯自动滑落在压板上。小车驱动电机由变频器控制,可实现小车快进、慢出。 
     图2为快速贴面胶合板热压机工艺流程 
                       


    控制油缸的电磁阀有6只,其中1只1DT为总进油阀;每2个油缸上部、下部油路各自并联,分2组,每组各有1只上部进油阀3DT、5DT和1只下部进油阀2DT、4DT,还有一只总回油阀6DT。 
     油缸下部进油,柱塞上移;其上部进油,柱塞下移。即当1DT、2DT、4DT工作时,压板上升,1DT、3DT、5DT工作,压板下降并加压;6DT工作时,油缸卸荷。液压油泵用三相交流异步电动机驱动,为降低起动电流需要降压,采用Y/△方式起动,转换时间为2~5 s。油泵工作正常3 s时,压板上升到位(设上限位开关)后,压板停止上升;此时装板小车载板坯快速进入,到达设定位置后,小车卸板坯并开始后退,碰到后退限位开关后停止后退。
    在小车卸板后退的同时,压板开始下降,当碰到下限位开关后,停止下降,开始保压并计时,随着油压的升高,动、定压板之间压力增大,当达到设定上限压力时,电接点压力表上限开关断开,停止加压。由各组电磁阀自动控制热压时所需压力,实现保压直到热压结束,开始卸荷,3 s后压板上升。由人工完成卸板。
    为了安全起见,在控制线路中加装转换开关,在压机上升控制电路中要加入保护装置,当压板上升到位时,手动合上此开关,检修设备时不会因误动作而使动压板下降伤人。同时,在加压保压控制电路中,加入了超压保护开关,目的是防止油压达到压力上限后继续加压。若超压,此开关自动断开,电磁阀失电关闭,停止加压。当压力下降到许可值时,此开关重新闭合,系统控制恢复正常。


1 引言
  传统的自立袋罐装机多采用继电器控制,随着执行机构的增多,功能的增强,使得机器越来越复杂,给制造、调整、使用和维修均带来不便,并且会使故障率增加。
  由于目前罐装机行业竞争激烈,企业要在竞争中站稳脚跟,需要不断的改进产品质量,向自动化、高效化发展。PLC由于其抗干扰能力强,可靠性高,编程简单,等优点被广泛应用于各种工业控制领域。利用PLC实现对自立袋罐装机的控制,结构简化,维护方便,可以节约调整时间,增加设备的柔性,同时运行稳定可靠。本系统采用西门子S7-200PLC,文本显示器和OMRON增量型旋转编码器对原系统进行改造,取得了可喜的成果。
2 生产流程图
  本系统是集灌装、旋盖、清洗于一体的生产线,适用于有嘴软包装袋的自动定量灌装、旋盖,可以灌装液体、酱料等流体产品。本机采用特殊灌装头,可分二次灌装,当灌装位置没有包装袋时,灌装头不会流出灌装液体,保证了包装袋产品外观的干净整洁。具体流程图如图1所示。

图1 生产流程图
3 控制系统
  原系统采用凸轮系触发控制信号,利用五个调整好的凸轮,来实行工作循环及节拍,控制各执行机构的动作。在执行灌装过程的五个步骤,即:电器联锁,泵工作,阀工作,旋盖和清洗,要求凸轮在达到一定角度时五个凸轮配合工作。此方法虽然也能满足控制的要求,但是凸轮位置要求较高,调整麻烦,设备的装配、调整带来困难,而且,当生产过程中的工艺参数发生变化时,调整起来相当困难。原系统凸轮系结构如图2所示。

图2 凸轮系结构图
  新设计采用PLC和旋转编码器实现对各执行机构的jingque控制,使控制系统模块化,设备的零部件数量、结构大为简化。同时通过与文本显示器相结合,还能根据包装产品的不同,方便快捷地修改工艺参数,省去了原始控制面板的设计与生产,具体结构如图3所示。 
  增量式旋转编码器的特点是每产生一个输出脉冲信号就对应一个增量位移角,利用S7-200的高速计数器指令(HSC)来实现jingque读取旋转编码器的转角,从而实现对空间凸轮所转过的角度进行检测。当脉冲数表明空间凸轮转过所要求的角度时,PLC就发出指令,要求各执行机构执行相应的动作,即实现灌装、旋盖和清洗。高速计数器的高计数频率取决于CPU的型号,CPU224有6个高速计数器,6个单相计数器,均为20kHz的时钟速率。

1.电机2.旋转编码器3.减速器4.凸轮分度器5.出袋口6.清洗装置7.旋盖装置8. 文本显示器9.灌料装置10.压注装置11.料箱 12.加热水箱
图3灌装机主要结构图
4 控制系统时序图及程序流程图
  控制系统的时序是非常重要的,既要紧凑,又要满足各个工序要求,只有安排得好,各执行机构才能合理执行各自的动作。原系统采用凸轮系对设备各执行机构进行控制,改造后采用PLC、位置传感器及旋转编码器等来完成控制。

图4 时序图


图5 PLC程序流程图
5 PLC控制部分输入输出信号
  根据整个循环工作中PLC要做的工作, PLC输入输出信号如表1所示。
  表1 PLC输入输出信号

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