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西门子模块6ES7231-7PD22-0XA8使用说明

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子模块6ES7231-7PD22-0XA8使用说明

0 前言
   以往的油石超精机床是采用继电器进行控制的,控制部分元件较多,体积庞大,接线复杂,且可靠性不高,经常出现故障。近年来,机床行业的自动控制水平在逐步tigao。现决定对油石超精机床进行改造升级,用PLC取代传统的继电器顺序控制,工作周期变短,使工作更可靠,而且编程简单,诊断方便,抗干扰能力强。

1 电气控制要求
   油石超精机床的工作原理是把加工工件放在两个导辊之间,工件会匀速向固定的方向运动,超精头在气压下振动的同时来摩擦工件表面,tigao工件的光洁度和圆度等。手动调整好机械的各项指标,用旋转开关把工作方式调节到自动,按下自动启动按钮,PLC开始运行,在程序控制下,冷却启动后导辊开始在变频器无级调速控制下旋转,开始加工工件。
   机床配有紧急停止和警示功能,一旦发生机械故障用户可以方便地按急停按钮来停止机床动作;由于过载等原因出现问题,会点亮报警灯来提醒操作者。

2 系统硬件设计
2.1主电路的设计
   导辊采用变频控制,PLC控制继电器的吸合作为变频控制正转的条件,而导辊调速采用电位器进行模拟控制;冷却泵由PLC控制接触器KM的通断来实现起停;油石的上升和下降由PLC控制电磁阀来实现。
2.2 PLC系统购置
   根据系统的输入、输出点的要求,选用20点的三菱PLC即可以满足要求。

3 系统软件设计
3.1零件加工可以方便的进行手动/自动转换,当转换开关旋至手动状态时,自动不起作用,系统通过操作面板上不同的手动控制按钮来完成机床调整或手动加工;类似的转换开关旋至自动状态时,按下启动按钮,PLC则按预先设计的符合工艺要求的程序运行。系统流程图如图1所示。


   机床控制系统中,手动部分占用6个输入点,用于零件自动加工前的调整或手动加工;自动控制部分涉及6个输入点,用于零件的程序顺序加工。
自动控制部分的输入、输出点的分布如表1所示

输入设备 输入地址 输出设备 输出地址
过载保护QM X000 报警灯HL Y000
紧急停止SB1 X001 导辊启动KA Y001
复位SB2 X002 冷却启动KM Y002
自动启动SB3 X003 油石上升YV Y003
自动停止SB4 X004
接地保护 X005
表1
   自动控制的程序如图2所示,为了避免启动时的电流冲击,用延时0.5 s来避开冷却泵与导辊电机同时启动。


3.2 故障检测与报警电路
   一旦机械部分或控制电路发生故障,报警灯会被点亮,同时油石抬起来避免误动作造成损失;故障解除后,可按复位钮清除报警。报警的程序如图3所示。


4 总结
   PLC有丰富的指令集,编程非常灵活,控制相当方便。用PLC对超精机床进行升级改造后,系统的硬件结构简单,自动化程度高,加工效率高,维修方便,可靠性大大tigao。

艾默生变频器输出脉冲频率信号Y2在AB PLC中的应用。
EV1000变频器Y2是开路集电极输出,可定义为32种功能输出(0—19是输出开关量;20—31是输出脉冲频率)[1]。由于Y2是开路集电极光藕隔离输出,应用电路比其他输出稍为复杂,再加上EV1000的模拟量功能设计十分完善,因此,一般用户很少应用这个端口。
但在某些小型PLC的应用中,如果使用得法,将会收到事半功倍的效果。
例如:为了测量变频器输出频率,常用方法是使用一个模拟量输入端口。但小型PLC本机模拟量I/O口十分有限,却具有几个高速计数器(表1)。这时,如果将Y2定义为输出频率,使用高速计数测量频率,就节约了宝贵的模拟量口,有时将大大降低了成本,tigao产品竞争力。


本文以AB公司1762-L24BWA 为例介绍应用方法。接线见图1:Y2通过4.7K电阻接到外部24VDC电源,脉冲信号从IN0-COM输入到PLC,幅值为24V。
EV1000-4T0037变频器参数设置如下:




频率计算的方法是:计数器HSC:0在1秒时间内累计进入IN0的脉冲数目,除200后所得结果F8:0即为变频器输出频率。在正常计数时,PLC 端口IN0的 LED灯会快速闪动。测量误差取决于EV1000参数F7.32和计时器T4:1的时基。本例,大误差为±0.5Hz.


小结:不同品牌的PLC应用程序大同小异,但基本思路是一样的,本方法在小型PLC应用中具有实际意义,当模拟量端口紧缺的时候,尤为实用。注意EV2000变频器的Y2只能选择0-19,可用D0代之。

1  概述

我厂锅炉房有3台锅炉,系统采用PCC- 2005 控制装置,它既有逻辑控制、计时、计数、分支程序、子程序等顺序控制功能,又有数据处理,模拟量调节,操作显示,联网通信等功能的控制系统。本课题尝试把系统硬件高可靠性与软件功能的完善性相结合,使系统长期可靠运行成为可能。

2  系统结构及功能


系统采用IBMPCPAT 工业控制机和PCC- 2005 模块,整个系统由上位管理和下位控制机构成,系统构成如图1 所示。

用于锅炉本体数据采集及燃烧控制的PCC - 2005IPO 模块有:

模拟量输入模块3AI755.6
模拟量输出模块3AO775.6
热电阻输入模块3AT350
热电偶输入模块3AT652.6
接口模块3IF060.6
应用程序模块3ME963.90–1
电源模块3PS792.9
智能控制模块4C220 - 110
LCD 显示模块4D1164.00 - 090。



上位机主要完成过程的监控,通过3IF接口模块与各个炉台进行通信。

系统的功能:

(1) 锅炉水位三冲量控制,高低水位报警,极限低水位、高水位报警。
(2) 炉堂负压自动调节。
(3) 燃烧自动调节,通过热效率自动寻优实现佳风煤比。
(4) 手动、自动无扰切换。
(5) 蒸汽压力自动调节,超气压报警,并自动按顺序压火。
(6) CRT 画面显示。

a. 流程图 显示实时显示开关量,模拟量,报警器状态,根据状态改变颜色及动态显示;
b. 参数图 按报表方式在CRT上显示设定值,过程值,累计值热效率等技术参数;
c. 棒状图 根据过程参量在CRT上显示,同时显示过程量值;
d. 设定图 按回路的棒状图在CRT上显示回路设定值、过程值、输出值。在此状态下可对回路参数进行设定;
e. 定时或随机打印报表;
f . 完善的系统自诊断功能,可诊断浮球水位计、水位变送器、温度变送器、压力变送器的错误,并根据结果改变控制方式及报警。

3  控制原理

3. 1  锅炉汽包水位自动控制

给水调节系统的任务是与锅炉蒸发量相平衡,并维持汽包水位在工艺规定的范围,给水系统采用三冲量自动调节。水位控制流程如图2 所示。



冲量控制的主反馈信号为水位差压变送器的输出,辅助反馈信号为蒸汽liuliang,给水liuliang。水位调节采用自整定变型PID 控制算法,在大偏差时自动分离积分作用。并在水位越限前施行安全限控制。三冲量控制特点是:控制阀门阀位维持水位的恒定,水位平稳克服虚假水位的影响。

3. 2  燃烧控制系统

锅炉燃烧系统控制关键是风P煤配比的控制,系统自动修正风P煤比,使风煤配比始终是佳的,也就保证了锅炉始终在高的热效率下工作。

本系统中采用了自寻优技术,使得当环境工况条件发生变化时,系统自动修正风P煤配比,使风煤配比始终是佳的,也就保证了锅炉始终在高的热效率下工作。

4  控制软件结构


4. 1  控制软件

控制软件采用模块化程序结构,整个程序主要分为5个部分(见图3) 。


4. 1. 1 初始化模块 主要完成A/D ,D/A 模块,各数据区的初始化工作。
4. 1. 2 数据采集模块 主要完成模拟量采集、滤波及累积计算。
4. 1. 3 故障诊断模块 主要完成锅炉系统及变送器、执行器的故障诊断功能。
4. 1. 4 动态寻优模块 主要完成风煤比的动态寻优及存储数据的积累。
4. 1. 5 控制算法模块 主要完成水位控制、燃烧控制、负压控制,能根据系统诊断结果及寻优状态进行不同控制方式的切换。

4. 2  系统的监测软件

包括各种画面的显示、报表的打印、参数的设定等。程序结构如图4 所示。


图4  程序结构框图


软件系统分为主程序和中断服务程序,主程序完成系统的初始化和人机界面的管理。包括显示器管理,键盘管理,命令处理模块,时钟管理,改字处理模块等。中断服务程序完成与下位机的通信,工程量变换,自动报警处理,历史数据存储。


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