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西门子6ES7222-1EF22-0XA0使用说明

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子6ES7222-1EF22-0XA0使用说明

1 引言

汽轮机危急跳闸系统(ETS)是汽轮机保护重要的一环,它是汽轮机电跳闸的出口,其运行安全与否直接影响到汽轮机的安全运行。ETS监测汽轮机的一些重要参数,如:润滑油压力、凝汽器真空、汽机转速、转子振动、轴向位移等,当这些参数越限时,输出跳闸信号到跳闸电磁阀,跳闸电磁阀卸掉保安系统的保安油,使汽轮机的主汽阀和调节阀迅速关闭,完成汽轮机跳闸的功能,使汽轮机紧急停机,处于安全状态,以避免发生严重的后果。
过去的汽轮机危急跳闸系统是由继电器、触发器等独立电气元件组成简单的逻辑回路,由分离电子元件组成电子线路板接收模拟量输入(转速)等来实现系统控制功能,其特点是:线路复杂、体积庞大,功能有限;可靠性低,常出现“拒动”或“误动”;稳定性和灵活性差,极不利于系统维护工作。因此,必须对其进行改造。
以耒阳电厂为例, 在2号机组(200 MW)DCS改造过程中,对的汽轮机危急跳闸系统也进行了改造,淘汰了以往的危急跳闸联锁保护柜, 采用了以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的ETS。此次ETS改造是由笔者负责安装、编程、调试的, 现在介绍PLC在汽轮机ETS中的应用情况。

2 系统组成

耒阳电厂的2号机组(200 MW)的ETS系统是以可编程逻辑控制器PLC为核心的控制柜、执行机构、声光报警和一次、二次外围元件组成,系统装置如图1所示。ETS控制柜里主要有双PLC、报警继电器、跳闸继电器、保护投切盘等。每一路输入、输出通道都有与之相对应的指示灯,可以检查某一通道的动作情况。且系统具有在线试验功能。

图1 ETS系统装置图


借助DCS系统的强大功能,使ETS系统的人机界面成为DCS系统的一个子系统。可以方便地对整个ETS系统进行直观的状态监视分析,对系统状态和众多过程量设置声光报警。并且把汽轮机跳闸的首出原因送进了事故追忆系统(SOE),可以方便的查找汽轮机跳闸原因。这样丰富和完善了对ETS系统的检修、维护手段,tigao了自动化水平。
ETS选用了西门子公司的S7系列PLC,选用了电源模块、CPU模块、DI模块和DO模块。由PLC的中央处理单元CPU完成所有输入信号的逻辑处理和输出信号的逻辑控制。由于系统对该装置的可靠性要求特别高,即保证在任何可能发生的紧急情况下,都能准确无误地使汽轮机组停机,所以该套装置设置为双PLC运行方式。由于双PLC是并列运行,互不干扰,并具有“或”的关系,不需要在线热切换,所以不存在切换扰动的问题。若其中任意一套发生故障,另一套可编程控制器还是正常运行,此时,汽机运行的保护功能仍是完整的。这种双PLC控制方案比通常所讲的双冗余控制方案的可靠性更高一些。

3 程序设计

输入信号要求设定并组合,如三选二(确保消除误停机现象)、四选二(适用于需要在线试验的情况),编程过程中可编程逻辑控制器的特点尽大可能的发挥。通过编写功能“子程序”、“中断”程序等,达到控制功能完整,运行快捷的目的。传统控制方式中某一功能的触点的可靠性受器件的限制,而改用可编程控制器后,该功能的触点就变成控制器的一个内在虚拟的地址,它的使用完全可以根据需求来确定。
输出信号选用带隔离、独立回路的DO输出卡件,输出触点的带负载的能力完全满足系统中执行元件的要求。

4 系统性能特点

应用PLC的ETS系统具有如下性能特点:
(1) 正确性、可靠性高
正确性、可靠性是汽轮机ETS系统的关键,本系统采用了双PLC运行方式,确保整套装置在任何情况下,都能正确可靠地实现汽轮机跳闸功能。以往装置中重点关注的汽机“拒跳”或“误跳”的情况,在设计过程中得到充分合理的处理,这在技术上保证了系统的高可靠性。在PLC选型方面,充分利用的产品,选用了具有实力的西门子公司的S7系列PLC,这在硬件上保证了系统的高可靠性。
(2) 系统功能强
由于可编程逻辑控制器体积小,集成化程度高,运算速度快,逻辑控制容量大,所以整套程序中除了状态报警、遮断停机等常规功能外,还添加了在线试验功能。该功能的作用在于:在机组正常运行时, 检查压力开关、电磁阀等外围元器件的状态, tigao整套装置的自身安全系数。
由于原控制系统具有jingque、灵敏,但抗干扰性差的特性,部分强电输出的控制部分无法直接完成,而可编程逻辑控制器在器件的选配方面已充分考虑到这一点,所以在ETS系统中增加了这部分功能。
增加汽机跳闸首出原因记忆功能,帮助运行人员在时间知道停机的起因,避免了以往或者显示面板上有多项报警指示,分析不出起因,或者随着现场情况的瞬息变换,指示灯的熄灭,也找不到起因。同时,该功能的存在也为事故追忆系统(SOE)的记录提供了验证手段。该功能完全通过程序编写完成,不需要增加任何硬件设备,而且完全应用编程技巧。在没有发生停机条件时,该功能不需要执行,不占用系统监测的时间,使系统的监测、停机功能得到大程度的实现。
(3) 自动化程度高
对于信号处理,如“延时”等功能,原来要求运行人员一直“按着”的按钮,现变成“按一下”软按钮,蜂鸣器一响即可,原来需要持续若干秒的要求可在程序中通过“秒脉冲”逻辑完成。该功能可多处使用,编程时不存在“资源紧张”的问题。同样的还有“定时器”、“RS触发器”、“PID调节器”等分离元件所具有的器件功能。这些器件在PLC中均成为虚拟器件,能充分完成这些功能的要求。对该系统而言它们的使用数量是微不足道的,完全可以尽情使用。编程逻辑控制器中DI、DO卡件面板上的状态指示灯上,各种状态一目了然,故障排查简便易行。
(4) 制作程序化
整套装置的硬接线部分只涉及到确定所需输入和输出可编程控制器的信号,而控制逻辑部分完全固化在EPROM中。对于功能增减的要求,通过修改程序后,下载程序,完成在EPROM中的内容修改即可。监视整个装置的工作情况,包括信号的状态模拟、控制逻辑功能的“脱机”或在线调试等,均可在PC机上完成。

5 结束语

经过改造之后,耒阳电厂的2号机组(200 MW)的ETS系统的设计完全性可以达到大机组(300MW以上)的安全水平,应当说是很完善的安全系统设计。现在该系统已经安全运行一年半了,从未出现过任何问题,效果非常好。

1  引言   
随着煤矿近年来现代化的管理水平迅速tigao,信息化建设的步伐也不断加快。为保障煤炭的安全生产、tigao全矿的生产效益,必须保证排水系统可靠、稳定、合理的运行。某采区泵房是主要采区泵房,担负着几个采区每小时300m3的排水任务,及时发现水泵运行系统中存在的隐患,对水泵实行数字化监控水泵的运行,同时监控泵房水仓的水位,为矿各级领导和职能管理部门及时准确地掌握水泵实时运行状态,对采区泵房水泵建立一套水泵监控系统十分必要。

2  系统的主要组成部分和实现的功能
泵房共有4台型号为200D43X8的多级泵,每台轴功率为334kW,扬程为344m,liuliang为280立方米/小时,转速为1480rpm,配套电机功率为500kW,供电电压为6000V;4台真空泵,用于水泵启动是抽真空用(自动灌引水),极限真空为8000Pa,liuliang:3m3/min,转速为1450rpm,功率5.5kW,配套电机功率为5.5kW,转速1440rpm。
系统主要设备组成如图1所示。



图1     系统主要设备
2.1  PLC隔爆控制箱 
本系统选用西门子公司的S7-300型可编程控制器。
S7-300是模块化的中小型PLC,采用模块式结构,它具有系统容量大、扩充方便、各种功能模块齐全、指令功能强、高速、坚固、通信能力强、操作方便等特点,特别适合于工业环境及电气干扰环境。本系统PLC由电源模块、中央处理单元CPU313C-2DP、以太网通信模块CP343-1、模拟量输入模块SM331、数字量输入模块SM321和数字量输出模块SM322等组成。PLC自动检测水位信号,根据水位的不同位置,自动投入和退出水泵运行台数,合理地调度水泵运行,并根据排水压力和liuliang、电流、电压、振动、温度等信息判断水泵、电机等运行是否正常。
2.2  高压开关微机保护单元
高压开关采用GSB-2型综合保护装置,该装置以DSP芯片TMS320F240为CPU,采用交流采样直接测量电网二次测交流信号,具有遥测、遥信、遥控功能,配置的人机接口,可远程设置综合保护整定参数,LED数码管实时显示监测的电压、电流、有功功率、功率因数和电度参数,指示灯实时显示运行状态、分闸状态、故障状态等信息。
2.3  地面监控站
选用研华IPC610计算机,并配以上位机组态软件,动态监控水泵及其附属设备的运行状况,实时显示水位、liuliang、压力、温度、电流、电压等参数,超限报警,故障点自动闪烁。具有故障记录,历史数据查询等功能,并可实现遥测、遥控功能。并配置一台UPS电源,以保证系统的连续运行。
2.4  变送器
将现场实时参数转化为可以采集的电信号。在本系统中设置有液位、温度、振动、电量、liuliang和压力等变送器。
2.5  通讯网络
个通讯网络:PLC与人机界面间的通讯。通讯采用MPI方式,速率为:187.5kbps两者可以周期性的交换少量的数据,在本系统中该通讯完成将PLC中处理后的现场的各种运行数据送就地人机界面显示,同时可以将人机界面输入的控制命令送到PLC,控制设备的运行。
第二个通讯网络:由于现场接线比较多,将控制箱分为主控制箱与分控制箱(ET200远程终端),两者采用Prifobus总线通讯。PROFIBUS是为全集成自动化定制的开放的现场总线系统,他将现场设备连接到控制装置,并保证在各个部件之间的高速通信,从I/O传送信号到PLC的CPU模块只需毫秒级的时间。
第三个通讯网络:PLC与矿调度室间通讯。在PLC上扩展一个工业以太网模块CP343-1,并在监控计算机上安装通讯卡,如CP5613等。两者连接可组成一个比较简单的工业以太网。在本系统中该通讯完成将现场的设备状态、运行数据、故障信息等所有设备信息参数通过矿信息化的千兆以太网送到总调度室上位机,同时将上位机的控制指令送PLC。
2.6  其它执行元件
电动阀门、电磁阀、急停开关、按钮等。

3  软件设计
本系统的软件主要由2大部分组成:上位机监控软件和现场PLC监控软件。
3.1  上位机监控软件设计
上位机监控软件选用西门子公司的组态软件—Wincc6.0版,该组态软件运行于bbbbbbs环境,结合了西门子在自动化领域的先进技术和微软公司的软件技术,为我们提供了一种高效、开放的组态开发环境。在本系统中它完成实时数据处理、显示并定时记录泵房控制PLC和高压开关微机保护装置的数据,并能够自动生成运行参数的日报表、月报表和年报表;当现场设备有动作或出现故障时能够自动弹出报警画面并语音提示,给值班人员警示。允许远程控制操作时,在紧急情况下值班人员可以用自己的操作密码远程控制各水泵的运行。
3.2  下位机监控软件设计
下位机软件设计主要为PLC监控软件的设计,在本系统中为重要软件设计部分。该系统软件的开发环境为SIEMENS SIMATIC STEP7 V5.2编程软件,用模块式结构程序方式编程,这样既可增强程序的可读性,方便调试和维护工作,又能使数据库结构统一,方便WINCC组态时变量标签的统一编制和设备状态的统一。程序主要分为:通讯子程序、水泵控制子程序、数据处理子程序、保护功能处理子程序等。其中水泵启停子程序简要流程如图2所示:



图2     水泵启停子程序简要流程图


1  引言
随着海洋石油勘探开发事业的发展,开发海域逐渐由浅海向深海延伸,导管架、海上平台也向着高、大、重的方向发展。海上作业所需的水泥浆量也越来越大,对水泥浆质量的要求也在不断tigao。采用PLC对水泥浆生产过程进行控制,实现生产全过程的自动化,能够tigao生产效率、降低生产成本和工人的劳动强度。
灌浆机是高度自动化设备,包括水泥、水、添加剂等按照一定的配比自动进料,搅拌,灌浆等几部分。搅拌好的水泥浆储存在搅拌器中,搅拌器的双层叶片不停的搅拌,防止在灌浆过程中水泥浆凝固,泥浆泵把搅拌器中的水泥浆压出灌浆机。系统的工艺流程如图l。


图1     系统工艺流程图

2  系统控制方案
水泥灌浆机自动控制系统由可编程控制器(西门子S7-300)、人机界面(HMI,西门子TP27-10)、料位传感器和称重传感器等几部分组成。控制系统框图见图2。


图2     系统控制框图


控制核心是西门子的S7-312CPU和数字量输入模块、模拟量输入模块以及数字量输出模块组成,并配有EEPROM存储卡使PLC程序可以掉电保护。完成开关量、模拟量输入、数据检测、逻辑运算和过程控制,实现水泥浆生产过程自动控制。所有的设备输入输出信号直接进入PLC,由PLC来进行控制。
2.1  控制内容
(1) 输入部分
l 四个水泥料位传感器;
l 混炼器排除阀的行程开关;
l 手动、自动操作切换开关;
l 9个电机的手动启动和停止按钮;
l 三套称重传感器输出信号4~20mA;
l 电极测量传感器输出信号(水罐、添加剂罐、搅拌器高低各两个);
l 测灯按钮;
l 其它输入信号等。
(2) 输出部分
l 9个电机的启动和停止指示灯;
l 9个电机的输出控制信号;
l 三个料斗的入料电磁阀,双动控制;
l 三个料斗的出料电磁阀;
l 添加剂排料槽控制;
l 混炼器的出料气动闸阀控制;
l 报警指示、警铃信号;
l 空气吹扫电磁阀;
l 水泥料斗振动器;
l 其它输出信号等。

2.2  人机界面
人机界面用带有RS-485通讯接口的西门子TP27-10触摸屏。HMI程序由运行监控、操作界面、参数设定、物料管理、及各种统计报表打印等模块组成。采用全部汉化用户界面。具有界面友好、操作简单、功能强大等特点。其中HMI主界面见图3。


图3     HMI主界面


通过运行监控界面用户可以在触摸屏屏幕上直观的看到现场的生产运行情况。把电器柜所有转换开关置为PLC,系统得电后,在界面上选择PLC自动,通过点击屏幕上的“启动”按纽来启动系统,进入自动运行。屏幕上将动态显示各料斗中的配料量和其他设备如:混炼器、搅拌器、电机、各阀门的运行情况。
(1) 操作界面:当选择PLC手动时,就可以在操作界面对系统中的各个设备进行单独控制,在检测、调试和紧急情况下使用。
(2) 参数设定:参数设定界面主要目的是方便对系统运行过程的一些重要参数进行修改。包括配料参数的设定,搅拌参数设定等。
(3) 物料管理:管理物料进料和进行物料用量统计。
(4) 统计报表打印:方便用户对运行过程中的归档数据,如生产记录、配料详细记录和物料消耗情况进行打印输出。
我们还充分利用西门子软件灵活多样、丰富的指令,设计出了模块化、结构化的程序,使得程序具有良好的可读性、可维护性。

3  物料传送控制
传动部分包括水平螺旋传送、垂直螺旋传送、缓冲罐、计量斗、混炼器、搅拌器和泥浆泵等组成。系统运行以后,水平螺旋和垂直螺旋将水泥传送到水泥缓冲罐,水泵将外界淡水送到水缓冲罐, 添加剂泵将各种添加剂传送到添加剂缓冲罐。PLC采集称重传感器数据,控制各缓冲罐出口阀做相应的动作。各计量斗秤值重量达到预先设定值,计量斗出口阀打开,在混炼器搅拌45s以后, 打开浆液阀,泥浆进入搅拌器。通过泥浆泵将泥浆输送到外界供现场使用。
为了使水泥在混炼器中搅拌均匀,减少灰尘,程序中设定水计量斗中的淡水排放完毕,然后打开水泥计量斗出口阀门。因为水泥是粉尘状颗粒,容易黏附在一起,因此,在水泥计量斗侧壁安装有振动器。

4  物料称重配料控制
该部份由称重传感器、电磁阀、料位传感器、行程开关等组成。输入量模块采集现场信号,传送到CPU模块进行计算处理,然后通过输出模块输出信号,控制现场各种开关、电磁阀和电机等。
根据原料配比不同,添加剂称重传感器大量程150kg,水称重传感器量程3t,水泥称重传感器量程6t。称重传感器将配料重量转换成(4~20)mA的电流信号,经PLC的模拟量输入模块进行A/D转换后输送到CPU与预先给定的重量进行比较,CPU按照给定的控制规律进行计算,然后发出控制信号控制各种配料严格按比例送入混炼器中搅拌。
在称重配料的过程中,机械装置运行时的波动,比如气动电磁阀气缸的压力波动,造成给料装置的动作滞后:物料下落的冲击力;配料系统发出关闭信号后原料的过冲量(空中余量),因物料料流的不稳定导致过冲量的随机变化(为关键的因素)。这些因素造成了称重配料误差。
为了减小称重配料误差,系统把称重过程分为粗称和精称两个阶段。在缓冲罐出口安装两个气缸串联。在粗称阶段,缓冲罐出口的两个气缸全部打开,缩短给料时间。当给料量达到设定量的90%,进入精称阶段,此时,关闭90%的缓冲罐出口气缸,小量给料以tigao称量精度。系统中的机械结构、称重传感器、模拟量输入模块等环节都存在一定的误差,终反映为作用于传感器的实际值与触摸屏显示值之间的误差,这个差值我们称之为系统的非线性误差。这一误差可以通过函数校正的方式来消除。假设作用传感器的力为F(i),对应的显示值为M(i),由数组F(i)和M(i)的拟合,可以得到一个校正函数:F=f(m)
由于系统误差是各个环节共同作用的结果,因此校正函数一般有多个拐点,为了保证测量精度,本系统中采用分段小二乘抛物线法来分别求出各段的拟合多项式:F=a+bm +cm2

5  结束语
该系统采用可靠性高、抗干扰能力强的可编程控制器和触摸屏,可以实现PLC自动/手动和手动三种配料功能。当自动系统有故障时,可切换至手动方式配料,继续生产水泥浆,保证用户生产的连续性,减少损失。触摸屏编程为图形化操作,可以动态显示当前配、卸料等生产状态,简单直观,操作方便。可以存储实时生产数据,读取历史数据,实现生产数据打印。二次计量进料方法,使整个自动化搅拌系统精度得到了tigao。水泥搅拌自动控制系统的研制成功改变了以前依靠进口设备的状况,大大降低了生产费用、tigao了生产效率和系统的可靠性。

1 引言

电杆成型离心机多采用三相并励式整流子电动机具有启动电流小、启动转矩大并能调速的特点。但整流子电动机结构复杂、换向困难、维修成本高,调试繁琐,空载电流曲线图调试不好时,会在换向器表面形成较大火花,影响电动机正常运行,缩短电动机运行寿命。


通过对某电杆厂现场的调研,我们发现以下问题:整流子电动机经过多年的运行,整流子磨损严重,平均无故障连续运行时间缩短,几乎每月都需对整流子和炭刷进行研磨和更换,绕组因整定调试不好也易烧坏,绕组烧坏大修成本和新购一台37kW鼠笼感应电动机相近;电杆成型操作流程与标准工艺流程存在一定差距,不同规格的电杆离心成型时,离心速度变换、离心成型的时间是靠操作者手工调动整流子电动机的变速机构完成,这样人为因素太高,给产品质量留下很大隐患,操作也存在很大的不安全因素。基于以上原因和厂家的要求,我们对混凝土电杆的配料、搅拌、电杆离心成型电气控制系统进行重新设计,本文主要阐述基于PLC电杆成型离心机自动调速系统取代原整流子电动机的控制系统的设计。

2 混凝土电杆成型工艺


当电动机带动钢模旋转产生的离心力等于或稍大于混凝土的自重力时,混凝土克服重力的影响,远离旋转中心产生沉降,并分布于杆模四周而不塌落,当速度继续升高时,离心力使混凝土混合物中的各种材料颗粒沿离心力的方向挤向杆壁四周,达到均匀密实成型。电杆离心成型的工艺步骤分为三步:低速阶段(分布阶段)2~3min,使混凝土分布钢模内壁四周而不塌落;中速阶段0.5~1min,防止离心过程混凝土结构受到破坏,是从低速到高速中间的一个短时过渡阶段;高速阶段(密实阶段)6~15min,将混凝土沿离心力方向挤向内模壁四周,达到均匀密实成型,并排除多余水分。各阶段运行速度图如图1所示。

图1 离心机运行速度图


各阶段的运行速度和运行时间视不同规格和型号的电杆而有所不同。转速太高、太低都不好,太低使混凝土不能克服自重而塌落,太高一开始便会使混凝土挤向模壁四周而失去流动性,不能均匀分布成型。例如在密实阶段,转速太低,混凝土不够密实,转速太高则加剧分层,影响其强度和密实度,甚至损坏设备造成事故。因此,应严格控制各阶段转速,才能保证成型质量。按照工艺标准,分布阶段转速应为:

密实阶段转速为:

中速阶段的转速为:

式中r为电杆的平均半径,r1、r2为电杆内、外半径,p为离心压力,取p=0.3~0.7,理论计算的值需结合具体设备技术条件加以修正、整定。

3 自动调速控制系统的设计


针对原控制系统的弊端和生产工艺的分析,采用普通三相感应电动机取代整流子电动机,电动机的调速采用变频调速方案,多种规格的电杆以及它们不同阶段的离心速度、运行时间采用PLC控制变频器的自动调速控制方案。


3.1 交流电动机的选型
原整流子电动机的型号为JZS,功率40kW,为恒转矩变功率调速方式,速度从160~1400r/min变化,相应的功率从13.5~40kW变化。按整流子电动机负载运行实测电流以及离心机负载大静态阻转矩T、离心机的高旋转速度n、传动装置的效率η,由式  计算,所需交流感应电动机的功率小于并接近37kW,故选用Y225S-4,37kW(额定电流69.9A,额定电压380V,额定转速1480r/min,功率因数0.87)三相交流感应电动机取代原整流子电动机。


3.2 变频器的选择
按变频器的基本选用规则:变频器的容量大于负载所需的输出,变频器的容量不低于电动机的容量,变频器的电流大于电动机的电流,并经变频器容量选用公式

验算(Pl为负载功率,PN为电动机额定功率),可选用37kW的变频器。考虑到改进设计方案的可行性、调速系统的稳定性及性价比,采用西门子MM440,37kW,额定电流为75A的通用变频器。该变频器采用高性能矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,可以控制电动机从静止到平滑起动期间提供200%3秒钟的过载能力,是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器[1]。


3.3 变频器控制及参数设置
变频器的控制采用模拟输入控制方式,为检测离心机运转情况设置点动检测按钮。离心机运转速度较高,是大惯性负载,在停车时为防止因惯性而产生的回馈制动使泵升电压过高的现象,加入制动电阻,限制回馈电流,并且将斜坡下降时间设定长一些。外接制动电阻的阻值和功率可按公式:

选取,式中Ud为变频器直流侧电压,IN为变频器的额定电流。本次设计采用西门子与37kW电动机配套的制动电阻4BD22-2EAO,1.5Ω,2.2kW。


参数P1300设置为无速度反馈的矢量控制方式,在这种方式下,用固有的滑差补偿对电动机的速度进行控制,可以得到大的转矩、改善瞬态响应特性、具有优良的速度稳定性,而且在低频时可以tigao电动机的转矩。参数设置时应合理使用调试参数过滤器P0010和参数过滤器P0004,设置电机参数、端口功能参数,完成变频器参数设置。


3.4 PLC自动控制系统
混凝土电杆的配料、搅拌、离心成型三个环节采用一台PLC集中控制,根据输入和输出所需的点数、控制性能要求,选用西门子S7-200(CPU224)小型PLC外加数字量输入模块(EM221)和模拟输出模块(EM232)组成核心控制单元。


S7-200(CPU224)小型PLC有14个输入点,10个输出点,可带7个扩展模块,运行速度快、功能强,适用于要求较高的中小型控制系统。[3]EM232模拟量输出模块有两个模拟量输出通道,每个通道模拟量的输出方式有电压信号、电流信号,本次设计采用电压输出方式。模拟量输出模块输出的模拟电压0~10V,对应的电压输出数据字格式为0~32000,可对应变频器输出电源的频率为0~50Hz、电动机的转速为0~1480r/min。


由PLC控制变频调速控制系统原理图如图2所示。运行开关合上使接触器KM闭合,接通变频器电源,变频器若发生故障KA线圈得电,KA常闭触点断开使接触器KM线圈失电,切断变频器电源并由KA触点接通报警信号电路。停止按钮为事故紧急停车按钮。按下起动按钮,Q0.0闭合,接通变频器使能端(Din1)。Q0.0闭合后,PLC根据所编运行程序,由EM232输出相应的模拟量电压信号控制变频器,变频器控制电动机在不同转速下运行,同时变频器给出运行指示。点动按钮控制Q0.1,作为离心机检测调整。

图2 PLC控制变频调速系统电气原理图


标准混凝土电杆的规格有12m、10m、9m、8m、7m、6m等规格,不同规格的电杆内外半径不同,按照工艺质量标准,它们在离心成型过程各阶段的速度、运行时间是不同的。在编程之初,先按工艺标准将所需各段的转速按照它们的比例关系换算为对应的数据字形式,在编程和程序初始化运行时将其输入到变量存储器VW中。程序采用主程序和子程序分段形式,理论计算的速度在运行调试时根据实测值转速值加以修正。PLC控制离心机程序流程图如图3所示。

4 结束语


将PLC与变频器结合用于整流子电机拖动的离心机改造,改造后的机组经运行表明:tigao了机组运行平稳性,

图3 PLC控制离心机程序流程图

增加了工作可靠性,减轻了操作者劳动强度、tigao了操作安全性;尤其是将多种规格电杆离心速度参数输入PLC程序中,使电杆成型工艺标准得以实施,避免了原手动调速的不安全性和随机性,tigao了产品质量;以整流子电动机在佳运行曲线时的电流和采用变频调速时额定电流相比,可节电12%;由于将电杆的配料、搅拌、离心成型均采用一台PLC自动控制,自动化程度大幅tigao,岗位定员额可减少1~2人。本次技改总投资5万元,但给企业产生的效益数倍与此。


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