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引言
PLC以其可靠性高、逻辑控制功能强、体积小、适应性强和与计算机接口方便等优势在工业测控领域广泛运用,已大量替代由中间继电器和时间继电器等组成的传统电器控制系统。近年来,PLC技术发展迅猛,新产品层出不穷。高端PLC不仅擅长开关量检测和逻辑控制,而且能够处理模拟信号、进行位置控制和回路控制,还可以连接各种触摸屏人机界面并具有强大的网络功能。高端PLC配备适当的位置控制单元和触摸屏人机界面,并根据计算机集成制造系统(CIMS) 或柔性制造系统( FMS) 的具体要求,配置相应的网络模块或网络单元,即可实现网络互连,构成开放的数控系统。本文介绍一种基于OMRON高端PLC的磨削数控系统,这种数控系统装备的位置控制单元可以实现两轴联动,并可根据实际需要,任意扩展控制轴数;触摸屏人机界面可以根据操作需要灵活设计;还可通过DeviceNet、Controller bbbb和TCP / IP协议单元进行多层次的网络互连。这种数控系统目前已在3MZ2120磨床数控技术改造中获得成功应用。
1、数控系统的开放特征与典型模式
开放式数控系统一般基于PC平台,具有模块化、标准化、平台无关性、可二次开发和适应联网工作等特征。基于PC平台的开放式数控系统目前有3种典型模式。种为衍生型(专用NC + PC) ,在传统CNC中插入专门开发的接口板,使传统的专用CNC带有PC的特点。此种模式是由于数控系统制造商不能在短期内放弃传统的专用CNC技术而产生的折中方案,尚未实现NC内核的开放,只具有初级开放性;第二种为嵌入型( PC +NC控制卡) ,将基于DSP的高速运动控制卡(NC控制卡)插在PC的标准扩展槽中,由PC机执行各种非实时任务,NC控制卡处理实时任务。是目前基于PC平台的开放式数控系统的主流;第三种为全软件数控系统,PC机不仅能够完成管理等非实时任务,也可以在实时操作系统的支持下,执行实时插补、伺服控制、机床电器控制等实时性任务。这种模式的数控系统实现了NC内核的开放和用户操作界面的开放,可以直接或通过网络运行各种应用软件,是真正意义上的开放式数控系统。与PC平台开放式数控系统相比,基于高端PLC的数控系统的开放性主要体现在网络层面和系统扩充层面。高端PLC采用类似于PC的总线结构和面向操作的梯形图语言编程,模拟量处理单元、位置控制单元、回路控制单元、网络模块或网络单元等高端部件都有专用控制语句,具有系统构建灵活、扩充能力强、应用软件设计便捷等优点。编程语言标准化和部件可互换性的不断增强,现场总线技术和工业以太网络标准的普遍采用,都使基于高端PLC的数控系统变得更加开放,将成为面向CIMS或FMS的设备层的重要组成部分。
2、基于高端PLC的磨削数控系统
基于高端PLC的磨削数控系统组成结构如图1 所示。
图1 磨削数控系统组成结构图
2.1 开关信号监测与逻辑控制
当前系统输入输出单元是PLC的基本组成部分,在磨削数控系统中承担所有开关信号的监测和全部逻辑控制功能。监测信号主要有:机械手进出、机械手上下、料盘正反转、修整器起落等动作的位置信号,磨削设备和辅助装置上的各种工作状态信号和异常报警信号。系统输出单元控制磨削设备上所有电磁阀和机床电器系统等,通过磨削设备上的液压系统,控制机械手、料盘、工件卡盘、砂轮轴、床身、修整器等基本部件和冷却、润滑、过滤等辅助装置按照磨床动作和磨削工艺要求工作,实现磨削加工过程的自动化。
2.2 工件与砂轮运转速度控制
保持工件与砂轮转动速度恒定,对提高磨削加工质量十分有利。为此系统配备了2台带RS - 485串口变频器,分别驱动工件轴和砂轮轴。PLC采用联机随动控制保证两者之间速度的配合与稳定。操作人员依据磨削加工要求设定工件轴变频器速度参数,PLC接收该参数后,参照砂轮直径(设定或记忆值) 和转动速度比例关系,计算并自动设定砂轮轴变频器的速度参数。在磨削加工过程中,PLC对砂轮在磨削及修整过程中的损耗给予速度自动补偿。PLC多可以控制32台变频器,不同厂家的变频器可采用协议宏通信联接。PLC按照变频器地址( 0 - 31) 、指令代码和相关数据顺序向变频器传送命令,对变频器运行、停止、正转、反转等实施控制;PLC还可以监视变频器运行状态,当变频器发生过电流、过电压、变频器过载、硬件异常、电机过载、过力矩检测、电源异常、通信超时等情况,可将异常参数传输给PLC,由PLC作出相应处理。
2.3 位置控制单元(PCU) 与位置控
制高端PLC配备单轴位置控制单元,与步进电机或交流伺服电机驱动器配套使用,可以完成开环或半闭环位置控制及速度控制,配备两轴联动位置控制单元可以进行实时插补控制,实现直线和圆弧曲面等加工控制。目前全球各主要PLC制造商都已推出与高端PLC配套的PCU,具备高速和高精度的位置控制功能。OMRON公司的CJ1MCPU 自带PCU 的位置脉冲速度为1kBPS,PCU 的速度可达到500kBPS,松下PP2 或PP4 系列的位置控制速度高达1MBPS。采用高端PLC设计数控系统,需根据控制精度、运行速度和运行轨迹要求选择适合的位置控制单元( PCU) 。磨削数控系统控制精度要求较高(F1μm) ,一般选择数字交流伺服系统。OMRON高端PLC专用指令控制脉冲输出,可选择梯形、S形或三角形速度曲线运行,实现定程、点动、返回原点和原点搜索等运动控制。程序设计可选择相对坐标系或坐标系,按照图2 所示的梯形图编程运行,可实现各种磨削加工所应遵循的运行曲线。
图2 位置控制编程示例
图3表示该数控系统准确实现铁路轴承内套挡边粗、精、光磨削加工和3MZ2120磨床快进、快退几个阶段的速度控制和位置控制的运动轨迹。
图3 磨削加工中的砂轮运动轨迹
2.4 触摸屏人机界面设计
基于高端PLC的磨削数控系统可选用触摸屏人机界面( Programmable Ter2minal,PT) ,采用组态工具软件和图形库(开关、灯、棒图等) 以及动画功能等,按照磨削工艺流程要求进行系统操作界面设计。下面以3MZ2120磨削数控系统操作界面为例介绍设计过程和效果。根据磨削数控操作和显示的需要,该系统主界面下设8个子画面(图4) 。
图4 界面转移关系示意图
系统上电自动进入主界面,核对操作密码后弹出主菜单,在主界面上点击操作可转移相应的子界面。加工参数和修整参数设置界面提供设置数控磨削相关参数提示;手动操作和手动修整界面用于快前、快退、慢前、慢退、返回等手动位置控制和手动修整砂轮操作,为设备调试提供便利;自动报警界面利用触摸屏人机界面本身具有的报警功能设计,对油雾润滑、液压系统、机床电器系统、料槽状态、冷却系统和伺服电机等实施监测和自动报警,当发生故障时触摸屏立刻弹出报警信息(报警时间、故障代码及应对措施等) ;自动运行界面(图5) 采用棒图显示当前磨削余量值;采用动画方式实时显示加工状态和加工位置等。还设有“紧急停车”等应急按钮。PT有RS232 /422 /485 通讯口,能够兼容众多厂家的PLC。人机界面应用程序可脱机编制和调试,然后下载到PT上运行,PLC一般通过RS232接口与PT相连。许多PT还配备并行接口,可直接与打印机连接,实时打印数据或进行屏幕拷贝。
图5 自动运行界面示意图
2.5 网络结构与联网功能
灵活的网络结构和强大的联网功能是高端PLC的重要特征。OMRON高端PLC配有标准RS232接口连接触摸屏人机界面、上位机或编程工作站。还可扩展DeviceNet通信单元,使各种符合DeviceNet通信协议的产品都可以连入系统中,以构成基于DeviceNet开放式现场总线的数控系统;系统与车间管理层计算机及车间其它高端PLC 的连接可以采用Controllerbbbb方式,在PLC中扩展Controller bbbb 通信单元,车间管理层计算机装备Controller bbbb支持卡即可实现互连,由底层DeviceNet设备、基于高端PLC的数控系统或其它测控设备和车间管理层计算机构成3层递阶结构的网络测控系统。高端PLC一般都可配置符合TCP / IP协议标准的以太网单元,全面支持远程监控等应用。
3、结束语
广泛建立计算机集成制造系统(CIMS) ,全面提高制造自动化水平是我国制造业发展的重要方向。然而缺少设备层的有力支持正逐渐成为发展CIMS 的“瓶颈”,研究开发各种面向CIMS的数控装备显得十分重要而紧迫。基于高端PLC的数控系统具有系统构建灵活,应用软件设计便捷等优点。灵活的网络结构、强大的联网功能和系统扩充能力使这种数控系统具有一定的开放性,将成为CIMS设备层的重要组成部分。本文所述基于OMROM高端PLC的磨削数控系统已成功应用于3MZ2120 磨床数控技术改造,使原来手工操作的磨削设备成为先进的数控磨削设备,并在铁路轴承内套挡边磨削加工中发挥了重要作用。
在轻纺行业中加弹机是把POY丝(预取向丝)加工成DTY丝(拉伸变形丝)的设备,早期加弹机的边缘控制系统(丝饼的成形)是由继电器回路组成的,已不能满足当今社会对产品质量的要求,有必要对原设备的边缘控制系统进行改造。由于可编控制器PLC具有可取代大量常规电器元件、功能强大、运行可靠、操作方便等诸多优点,因此该系统使用PLC和变频器技术来达到以前由继电器回路组成的边缘控制,把原有的一级动程改成现在的四级动程,通过上机使用效果良好,使丝饼的成形大有改变。
1、边缘控制的电气原理和原系统存在的问题
边缘控制的原理是以动程杆的起点为原点,通过动程杆离原点位移量的不同,后使丝饼的成型发生变化。其机械工作过程如下:链轮转动通过动程杆转动并使动程杆发生位移去推动摆杆来改变限位开关的状态,其中限位开关断开的位置就是动程杆的原点,链轮的转动是由边缘控制电机通过链子来传动的,以上的机械动作是通过时间继电器、中间继电器、交流接触器和限位开关等器件来完成的。原来的边缘控制是一级动程其控制过程如下:若边缘控制回路启动,这时动程杆在原点位置,限位开关断开,电机开始正转,此时动程杆开始离开摆杆,限位开关也有断开状态变成闭合状态,随着电机正转时间的增加,动程杆离原点的位移量也在增加,电机正转结束动程杆的位移变化量也结束。接着电机开始反转,电机反转时间的长短是由动程杆离开原点移位量的多少来决定的,电机一开始反转动程杆便向原点靠近,后动程杆顶到限位开关使限位开关断开,这时动程杆回到原点,电机反转也停止了。边缘控制电机的正转、反转、停止一次称为一级动程。边缘控制电机正转时间的长短,反映在动程杆上是位移量的大小,调节时间继电器设定时间的长短,也就改变了边缘电机正转时间的长短。从上分析由于在电气控制上采用了继电器、限位开关这些jingque度不高的器件,在机械上由于采用了动程杆不仅没有把反映动程时间的位移量放大,相反把它缩小了,根据机械和电气控制存在的一些问题,边缘控制系统在使用中主要存在以下问题,其一是边缘控制的精度不高,不能满足短的动程时间,其二是利用接触器频繁进行正反转不仅使用寿命短而且故障率也高使工作不够可靠,调试困难。
2.、改进方案
根据以上问题的提出,针对问题,在原来的控制系统中寻找原因所在,经分析原因是动程杆、摆杆和限位开关使用的不合理而引起。因为链轮转一圈,动程杆移动的位移量是毫米级,且动程杆、摆杆和限位开关间隙较大。这样就形成了在较短的时间内,边缘控制系统不能正常运行的原因。为了解决能在较小的动程时间内,边缘控制系统能正常运行。决定在原边缘控制中去掉动程杆、摆杆和限位开关,直接用链子和接近开关传感器来取代原来的动程原点(链子的长度足以满足电机正转时间的需要),具体解决的方法是:接近开关作为定点,固定不动,在链子上装感应铁片。这样当链子通过链轮作上下移动时感应铁片也作上下移动,设定某一点感应铁片与接近开关重合,这点来取代原来的动程原点。对于原系统中第二个问题利用接触器频繁进行正反转,决定去掉接触器,用变频器来实现电机的正、反转功能,为了预防电机在很短的时间从正转到反转所以在变频器上加装制动电阻。这样,由接近开关传感器,通过PLC软件处理后的开关信号作为控制变频器的输入信号,后驱动交流电机。为了使操作简单,把不同的产品所要的正转、停止时间放入不同的存储器内,通过选择开关选取不同的输入点,就能改变不同动程所需要的时间。
3、控制系统的实现
3.1主要硬件及 I/O端口的定义
对设备的改造首先要考虑到改造后设备的稳定运行,其次也考虑到设备改造的成本和今后改动的余量,根据以上二点我们选用的PLC是西门子S7—200系列的可编程控制器 (CPU224),输入14个点,输出点10个点。该产品抗干扰能力强。在该PLC输入的14个点中现用9个;还有5个作新产品的输入和其它备用,在输出的10个点中现用4个点其它也作备用。本系统在器材的选择上采用抗干扰较强的产品外,还在PLC的电源上加隔离变压器,来加强系统的抗干扰能力。
根据控制对象和PLC的I/O点数进行分配如表(1)。表中外部输入端I,外部输出端Q,用来控制各指示灯和变频器。
3.2软件系统
软件设计是整个电气控制部分的关键,软件的设计应根据设备要求,确定正确的控制方法,确保动作的顺利完成。在正确无误完成动作的同时还必须做到必要的保护和连锁。根据设备现场的需要,确定所有的控制参数,按输入、输出进行分类;每一类型设备按顺序分配输入、输出地址,列出PLC的I/O地址分配表,每一个输入信号占用一个输入地址,每一个输出地址驱动一个外部负载;然后再根据上述规划来绘制系统的程序流程图,本系统的程序流程图如图(1)。
控制系统工作程序借助计算机辅助设计而成,所采用的是专为SIMATIC S7-200可编程控制器PLC设计的STEP7-Micro/编程软件包。通过使用该编程软件,可简化编制应用程序的过程,本程序用梯形图编制。
4、新方案工作可靠性能稳定
本设计的方案是选取用了S7-200系列可编程控制器(CPU224)及丹佛斯VLT2800型0.75KW变频器和接近开关,取代了传统的机械式继电器控制回路,本系统自2004年7月使用至今,工作可靠、性能稳定、故障率低,同时由于在设置上采用了选择开关,使不同的产品可以通过选择开关选择,使系统操作简单方便,丝饼的成形明显好转
0世纪60年代末,为了改变由成千上万个继电器经硬线连接构成的传统装置,美国数字设备公司(DEC)于1969年研制成功一台可编程序控制器(以下简称PLC)。经过20多年的不断发展,现在已形成了完整的工业控制产品系列,其功能从初仅有计时、计数及逻辑运算等简单功能发展到目前的具有接近计算机的强有力的软硬件数据处理功能和联网通信功能,在I/O点数、内存容量、系列化、通信化、通用化方面都有了明显的进步,特别引人注目的是新推出的PLC产品都大大增强了通信功能,采用了网络技术,使多台PLC并网工作,提高了整体性能。
从控制功能上看,PLC可替代继电器控制电路的一切功能,具有浮点运算、数据传送和比较、文件传送、诊断、逻辑判断、中断控制、通信、人机对话等功能,在使用方便性和系统可靠性方面则具有继电器电路无与伦比的优越性。目前,PLC产品已成为控制领域中常见、重要的装置之一。它代表了当前电子程控技术的发展潮流,其应用已渗透到国民经济的各个领域,发挥了日益明显的作用,因而受到越来越高的重视。据调查结果表明,约80%的工业单位可采用PLC作为控制装置,可见其在工业各个领域中的应用前景之广泛。
金隆铜业有限公司是率先在国内铜冶炼企业采用可编程序控制器用于主体生产工艺过程控制的企业,其成果和经验随后也得到了国内其他冶铜企业的肯定和效仿,该项目也因此获得了当时的国家有色工业局授予的科技进步一等奖。金隆铜业有限公司采用的是在国际市场占有率较高,度也较高的美国Rockwell公司生产的PLC-5系列大型可编程序控制器。全套系统的成套和软件的编制调试则由上海自动化仪表研究所、南昌有色金属设计研究院、铜陵有色设计院和金隆铜业有限公司自动化室共同承担,这几家单位都有着雄厚的技术力量和多年从事自动化项目设计、成套的经验,因而系统自投用以来在生产和管理中都收到了显著的成效。
一、系统概述
1. 系统配置
金隆的可编程序控制器系统主要包括:三台转炉、转炉公用设备及铸渣机PLC控制系统;两台阳极精炼炉PLC控制系统以及电解车间及电解液净化部分的PLC控制系统。
以上三个系统共分为九个PLC控制站,这九个PLC控制站全部选用PLC-5/40可编程序控制器作为主机。
2. PLC-5/40介绍
PLC-5/40是Rockwell公司PLC家族中应用广、功能强、性能价格比理想的机种之一。它具有速度快、内存大、指令系统丰富等特点,并可配置成主机和网络冗余的控制系统。
3. 软件介绍
软件包括通信软件WinLinx、监控软件WinView和编程WinLogic5。
● WinLinx是以bbbbbbs为基础的、用于与PLC进行通信的软件。WinLinx既是一个驱动程序又是一个DDE服务程序。驱动程序是与PLC之间的通信接口,而DDE服务则提供了与bbbbbbs其他应用程序的数据交换手段。
● WinView是一个用于数据采集、监控和信息管理的工业监控软件包,是个人微机上的实时、多任务、多窗口的、功能强大的、模块化的、彩色图形组态软件。它可以根据现场数据的变化而形成动态画面。
● WinLogic5是用于对可编程序控制器进行编程和文本处理、功能强大的软件包。它提供了对ROCKWELL公司的PLC-5可编程序控制器进行在线和离线编程、I/O组态、报告、诊断、注射和监控、强制等功能。它具有非常友善的人机界面,全部功能均可以用鼠标进行简单的操作。
二、具体应用
1. 在阳极精炼炉的应用
金隆公司共有两台阳极精炼炉,其操作控制水平的好坏直接关系到阳极铜的质量乃至影响到电解铜的质量,阳极精炼炉共用了四个PLC-5/40处理器,两主两从,互为热备,分别控制两台阳极精炼炉的倾转系统、附属设备和所有的调节回路。另外,还担负着接受行车无线传输称重数据的任务。
此外,两台行车上的行车秤的称重实时数据也是由阳极精炼炉PLC进行接受并进行数据转换处理和显示的。大部分实时信号的累计值、历史趋势和报警画面也都由PLC完成。由于在阳极精炼炉使用了PLC,使得大量的继电器控制柜和二次仪表得以取消,不仅节省了空间,也使得故障率大为减少,提高了系统的可靠性,并且回路修改极为方便,减少了二次投资。
2. 在转炉的应用
转炉工段包括三台转炉本体、三套残极加料系统、一套溶剂运输系统、环境集烟以及电收尘四大部分。有八个PLC组成四套热备控制系统进行控制,每台转炉本体和对应的残极加料系统由一套PLC进行控制,溶剂运输、环境集烟以及电收尘由一套PLC进行控制。
投产以后,根据生产情况和工艺要求,我们对转炉的事故倾转回路进行了改造,将事故倾转由直流倾转改为交流倾转,仅当交流失压时才由直流倾转,增加了系统的可靠性。还增设了富氧调节回路和纯水槽自动补水调节回路。此外,由有色机械总厂生产的铸渣机也是用PLC进行控制的。由于采用了PLC进行控制,使转炉的劳动强度大为减轻,监控更为方便,维护更为简单。
3. 在电解、净液的应用
电解、净液共用了三台PLC,一台用于对电解工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用于对净液工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用作与上位一台以太网的网络通信接口。
PLC主要对一些给液泵、循环泵、泥浆泵等一些泵的启、停进行联锁控制和监视,对风机的运行情况进行监控,对短路器进行监控。
由于采用了PLC,取消了大量的二次仪表,所有的仪表指示值都可以在监控站的屏幕上显示,统计报表、历史趋势曲线都可以很方便地打印出来。参数的修改和设备的操作都可以用鼠标在屏幕上完成。
三、网络化方案及其实现
PLC-5处理器不仅具有非常强的控制功能,还具有非常强的通信能力。因此,它不但适用于各种控制应用环境中,特别适用于计算机集成生产系统(CIMS)的生产方式,与计算机等来形成一个高度全面化的分布式多级控制系统。生产的过程十分复杂,因此实现生产过程的全面高度自动化比较困难,同时,由于市场需求和技术发展的更新速度日益加快,以往传统的、相对稳定的生产过程也变得越来越不适应要求,这就对自动化生产的方式提出了一个动态的开放要求。因此,管理和控制一体化成为现代化企业越来越迫切的需要,而在此过程中,网络化的实现又成为一个关键的环节。
. PLC与管理网的联接
由网络图可以看出,全厂的PLC共构成两条数据高速通道(DH+)链,一条是电解、净液的PLC通过ROCKWELL公司的以太网接口模块5/20E与以太网相连,一条是阳极精炼炉、转炉的PLC通过DCS与上位以太网相连。采用这种联结方案主要是受各PLC物理位置的限制。PLC的实时数据传到以太网后,由美国DEC公司的阿尔法小型计算机接受并转换成个人电脑可以识别的数据信号后,再发往各管理终端。这样,各管理终端通过相应的软件就可以随时调出工艺流程画面和实时工艺参数,管理者就可以随时了解到现场工艺情况和各类数据报表,从而为管理带来极大的便利。
2. DH+网
DH+是一个公共总线形成的对等的工业局域网,其网上的每个节点无主次之分,网络的存取方式为令牌传递方式,传输介质为屏蔽双绞线,大传输距离为3044m,通信波特率为57.6K(57.6K位/s=1字节/0.14ms),大节点数为64个。
屏蔽双绞线相对比较便宜,并有比较好的抗噪性,能保证传输信号不失真,不失为一种理想的传输介质。令牌传递方式可以消除那些试图获得网络访问权的PLC站点之间的竞争,哪个站点得到令牌,它就成为主站,从而有权向其他站点发送信息,用完相应的时间片后,即将令牌传递到下一个站点,这样可以避免因某个站点故障而影响到整个网络。每个PLC-5/40处理器有四个通信口,可用软件设置成远程I/O通信链与输入输出机架相连或设置成DH+网络通信口。在转炉调试时,由于各站点之间需要传递的数据量太大,引起监控站屏幕频繁出现网络超时报警信息,我们就用处理器空闲的通信口,专门设置了一条DH+通信链,专门用于处理器之间的数据传递,解决了网络拥挤的问题。
由于DH+网络优越的网络性能,使得数据在站点之间传递变得极为便利,行车称重数据本来发往阳极精炼炉,可是因为有了DH+网络,在转炉也可以看到这些数据。转炉的作业方式是交替作业,加上很多设备是三台转炉共用,因而需要相互传递的信息量非常大,因为有了DH+网络,一切问题迎刃而解。
四、调试中遇到的难点及解决办法
投产前,网络安装测试好之后,开始进行系统的总调试,发现由于三台转炉的很多辅助设备是共用的,因而各PLC之间需通过网络交换的数据量特别大,引起网络繁忙,网络超时报警频频出现,影响调试和正常操作。起初试图通过增大监控站的内存、扩大缓冲区、精简操作画面等方法解决这个问题,但效果均不理想。后来想到利用处理器的其他空闲的通信口,专门开设一条网络转炉的四个PLC之间传递数据用,结果十分令人满意,很好地解决了这个问题。
五、投产后的增设及改进项目
由于工艺状况和设备状况的要求,投产后在转炉进行了一系列的改造和增设项目,主要包括以下几个方面。
1. 转炉事故倾转的改造
在原设计中,转炉的事故倾转是蓄电池带动直流电机驱动的,由于蓄电池只能供电10min,而充电时间需10多个小时,且有倾转速度慢、性能欠可靠等缺点,容易引起堵风眼事故。针对这种情况,我们在软件上进行了修改,使得只有交流失压时,才由直流电机驱动转炉移动, 在其他条件下,均由交流电机带动炉子做事故倾转,大大减少了事故的发生,具有很好的效果。
2. 增设富氧改造调节回路
投产一段时间后,为了增加固破和冷铜的处理量,根据工艺要求,我们在转炉增加了富氧锤炼自动调节回路。回路投用后,操作人员只要在操作画面上设定所需的用氧浓度,调节回炉即可根据送风流量和设定氧浓自动调节氧气的流量,操作十分方便。至今,使用效果一直很好。
3. 增加纯水槽自动补水回路
纯水槽的水是用于转炉冷却水套的,一旦断水,就会对设备造成损坏。未改造之前转炉纯水槽补水需用电话与纯水站联系,这就要求操作人员经常监视纯水槽的水位,很不方便,改造之后,低水位自动补水,高水位自动停水,且有高、低水位报警,既方便又安全,得到操作人员的好评。
4. 增加报警点和历史趋势记录
转炉投产后,我们在转炉增加了PLC系统不间断电源(UPS)掉电报警、烟罩断流报警、纯水槽水位报警等,提高了生产的安全性。增加了排风机转速和输出给定值的历史趋势记录,给设备监护和故障判断分析提供了依据。
可编程序控制器因其可靠的性能、zhuoyue的控制功能和强大的通信功能在金隆公司的生产和管理中发挥了很大的作用,创造了一定的经济效益。随着其性能价格比的提高,相信会在工业企业中得到更加广泛的应用。