西门子6ES7223-1BF22-0XA8现货速发
0. 引言
我国东北地区是规模大的食用菌生产加工出口基地之一。随着市场需求的不断增加,生产能力的逐渐扩大,生产设备的老化与滞后问题突显出来。培养基二次发酵是某企业一个重要的生产过程,是食用菌生产的基础工序。目前,该公司有6 个培养基二次发酵隧道。每个隧道配置8 个温度传感器,分别布置在发酵隧道的入风口、出风口和培养基中,用于检测发酵过程温度。每个隧道配置一台风机和风门,用于调节发酵隧道的温度,达到整个发酵过程的要求。现阶段,该公司采用人工的方法监控隧道温度,并用手动的方法调节风机转速和风门开度。自动化水平低、耗能高、人力资源的浪费等诸多问题急需解决。
在传统的PLC 变频控制集成系统中,变频器的启动/停止与故障监控由PLC 通过开关量实现端对端控制。变频器频率是由PLC 通过模拟量输出端口输出0~5(10)V 或4~20mA 信号控制,需要PLC 配置昂贵的模拟量输出端口模块。变频器出现故障时由PLC 读取变频器的故障报警触点,对具体故障原因并不清楚,需查询变频器报警信息后再阅读变频器说明书才知道。随着交流变频控制系统及通讯技术的发展,可以利用PLC 及变频器的串行通讯的方式来实现PLC 对变频器的控制。
在工业自动化控制系统中,为常见的是PLC 和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC 控制变频器的方法,其中采用RS-485 通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。本文就是针对该公司的自动化问题,应用PLC 与变频器的串行通讯,实现风机的变频调速和远程监控[1]。
1. 变频器通讯的系统配置
1.1 变频器的选择
易能电气的EDS1000 系列变频调速器提供串行通讯技术的支持。它所支持的串行通讯技术包括标准RS-485、PROFIDRIVE、 LONWORKS 在内的多种现场总线方式。其中,RS-485通讯方式为用户提供了无需附加任何费用的、为廉价实用的串行通讯方式。只需按照EDS1000 变频器规定的通讯数据结构、控制字和状态字格式发送数据即可实现与变频的通讯。
1.2 PLC 的选择
西门子工控产品在工控领域应用市场中有较高的占有率。S7-200 系列是西门子SIMATIC PLC 家族中的小规模PLC 成员,自由通讯口方式是S7-200 PLC 的一个特色的功能,它使S7-200 PLC 可以由用户自己定义通讯协议。利于自由通讯口方式,在本系统中PLC可以与变频器方便连接。PLC 通过自由通讯口方式与变频器通讯,控制变频器的运行,读取变频器自身的电压、电流、功率、频率和过压、过流、过负荷等全部报警信息等参数,这比通过外部端口控制变频器的运行具有较高的可靠性,节省了PLC 宝贵的I/0 端口,又获的了大量变频器的信息。在本例中,作者将按照自由口协议来对S7-200 的自由口进行编程[2]。
1.3 系统硬件组成
EDS-1000 系列变频器R-485 接口与西门子S7-200 系列226CPU 型PLC 的自由通讯口1的配线图,如图1 所示。PLC 为主机,变频器为从机,主从机点对点通讯。
1.4 硬件安装方法
(1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45 水晶头进行压接;另一头则按西门子PLC自由通讯口的针口排列,与DB-9 专用转接插头相连。
(2)将RJ45 电缆分别连接变频器的PU 口,把DB-9 专用转接插头与S7-200 PLC 的自由通讯口1 相连
2. 变频器通讯原理
EDS1000 系列变频器的串行通讯为异步半双工的方式,使用字节奇偶校验。PLC 为主机,变频器为从机,系统电码的传输由主机控制,主机不断发出某个地址的电码给从机,等待从机的响应。主机多能带31 个从机,在有中继器的情况下,可以增加到126 个从机,也就是从机的地址多可以设定到126。通讯时,传输的默认格式和传输速率为:8-N-1,9600bps。传输的数据命令帧格式表1 所示。
上述数据结构中:
(1)帧头:为字符“~”(即十六进制7E),单字节。
(2)从机地址:从机的本机地址,占用两个字节,ASCII 格式。变频器出厂设置为01。
(3)主机命令/从机响应:主机发出的命令,从机对命令的应答。占用双字节,采用
ASCII 格式。
(4)辅助索引/命令索引/故障索引:对于主机,辅助索引、命令索引用于配合主机命令实现具体功能。对于从机,辅助索引、命令索引用于从机上报故障状态码,命令索引不作改动,直接上报。数据类型为16 进制,4 个字节,ASCII 格式。命令索引占用低二个字节,辅助索引占用高二个字节,数据范围为“00”~“FF”。
(5)校验和:数据含义为帧校验,占用四个字节,ASCII 格式。计算方法为“从机地址”到“运行数据”全部字节的ASCII 码值的累加和。
(6)帧尾:十六进制0D,单字节[3]
3. PLC 编程示例
本文结合发酵隧道控制系统的需要,考虑其实用性,本系统主要是设置变频器的运行频率和读取变频器的参数。
3.1 变频器的运行频率设定程序
PLC 在次扫描时执行初始化子程序,对通讯端口进行设置。本例运用端口1 进行通讯,变频器地址为01。例如:设定值为40.00HZ,格式:“~010C00010FA0027C\R”,程序如下:
Network 1 //初次扫描,进行初始化操作,置传送字节数。//
LD SM0.1
MOVB 18, VB199
Network 2 //若SM0.7=1,允许自由口模式//
LD SM0.7
MOVB 9, SMB130
Network 3 //若SM0.7=0,允许PPI/从站模式//
LDN SM0.7
R SM130.0, 1
Network 4 //初始化从机运行频率给定命令//
MOVB 0, MB2
MOVB 18, MB3
Network 2 //连接字符接收中断到中断程序0//
LD SM0.7
ATCH INT_0:INT1, 25
ENI
Network 3 //若MB2=MB3 时,则:计数器清0,恢复初始状态//
LDB= MB2, MB3
MOVB 0, MB2
MOVD &VB320, VD316
中断进行接收数据程序如下:
Network 1 //断开中断,将数据放入数据区//
LD SM0.0
DTCH 25
MOVB SMB2, *VD316
INCD VD316
INCB MB2
4. 结束语
使用此方法采用西门子S7200 系列226 型CPU 的PLC 通过自由口1,使用RS-485 协议对易能EDS1000 型变频器进行控制,极大地减少了线路连接的复杂性,避免了现场可能的各种电磁干扰对控制设备的影响。
在工业过程控制中,PID控制适合于可建立数学模型的确定性控制系统。但在实际的工业过程控制系统中存在很多非线性或时变不确定的系统,使PID控制器的参数整定烦琐且控制效果也不理想。近年来,随着智能控制技术的发展,出现了许多新型的控制方法,模糊控制就是其中之一。模糊控制不需要掌握控制对象的jingque数学模型,而是根据控制规则决定控制量的大小。这种控制方法对于存在滞后或随机干扰的系统具有良好的控制效果。PLC具有很高的可靠性,抗干扰能力强,并可将模糊控制器方便地用软件实现。因此,用PLC构成模糊控制器用于油田的污水处理是一种新的尝试,不仅使控制系统更加可靠,而且取得了较好的控制效果。
2 污水处理工艺简介
目前我国许多油田处于二次采油期,即注水开采期,所采的油中含有大量的污水。油田污水处理的目的是将处理后的水回注地层以补充、平衡地层压力,防止注入水和返回水腐蚀注水管和油管,避免注入水使注水管、油管和地层结垢。其处理方法是使用A、B、C三种药剂,其中A剂为pH值调整剂,B剂为沉降剂,C剂为阻垢剂。其工艺流程方案如图2—1所示。根据工艺要求,关键是在混合罐中对污水添加A剂提高污水的pH值(即控制pH2)以减少腐蚀。添加B剂可加速污水中絮状物的沉淀。添加C剂可减缓污水在注水管和油管中的结垢。该系统属非线性、大滞后系统,其对象的jingque数学模型难以获得,采用PID反馈控制效果不是很理想,且采油联合站都位于偏僻的地方,环境恶劣。因此,该污水处理系统采用了基于PLC的模糊控制来提高系统的控制精度和可靠性,从而满足工艺要求。
3 模糊控制原理
控制系统采用“双入单出”的模糊控制器[1]。输入量为pH值给定值与测量值的偏差e以及偏差变化率ec,输出量为向加药泵供电的变频器的输入控制电压u。图3—1为模糊控制系统的方框图[2]。控制过程为控制器定时采样pH值和pH值变化率与给定值比较,得pH值偏差e以及偏差变化率ec,并以此作为PLC控制器的输入变量,经模糊控制器输出控制变频器输出频率n,从而改变加药量使pH值保持稳定。
模糊控制器包括输入量模糊化、模糊推理和解模糊3个部分。E和Ec分别为e和ec模糊化后的模糊量,U为模糊控制量,u为U解模糊化后的jingque量。
3.1 输入模糊化
在模糊控制器设计中,设E的词集为[NB,NM,NS,N0,P0,PS,PM,PB][3],论域为[-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6];Ec和U的词集为[NB,NS,NM,0,PS,PM,PB],论域为[-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6]。令-1),pH0表示期望值。然后,将e、ec和u模糊化,根据pH值控制的经验可得出变量E、Ec和U的模糊化量化表。表3—1为变量E的赋值表。
3.2 模糊决策和模糊控制规则
总结污水处理过程中pH值的控制经验,得出控制规则,如表3—2所示。选取控制量变化的原则是:当误差大或较大时,选择控制量以消除误差为主。而当误差较小时,选择控制量要注意防止超调,
以系统的稳定性为主。例如,当pH值低很多,且pH值有进一步快速降低的趋势时,应加大药剂的投放量。可用模糊语句实现这条规则(IFE=NB ANDEc=NB THEN U=PB)。当误差为负大且误差变化为正大或正中时,控制量不宜再增加,应取控制量的变化为0,以免出现超调。一共有56条规则。每条规则的关系Rk可表示为:
7)根据每条模糊语句决定的模糊关系Rk(k=1,2,…,56),可得整个系统控制规则总的模糊关系R。
3.3 输出反模糊化
根据模糊规则表取定的每一条模糊条件语句都计算出相应的模糊控制量U,由模糊推理合成规则,可得如下关系:
以此得出模糊控制量,如表3—3所示。然后依据大隶属度法,可得出实际控制量u。再经D/A转换为模拟电压,去改变变频器的输出频率n,通过 加药泵控制加药量调节pH值,从而完成控制任务。
4 模糊控制算法的PLC实现
在控制系统中选用了OMRON公司的CQM1型PLC。首先将模糊化过程的量化因子置入PLC的保持继电器中,然后利用A/D模块将输入量采集到PLC的DM区,经过限幅量化处理后,根据所对应的输入模糊论域中的相应元素,查模糊控制量表求出模糊输出量,再乘以输出量化因子即可得实际输出值,由D/A模块输出对pH值进行控制。
4.1 模糊控制算法流程
(1)将输入偏差量化因子Ke、偏差变化率量化因子Kec和输出量化因子Ku置入HR10~HR12中。(2)采样计算e和ec,并置入DM0000和DM0001中。
(3)判断e和ec是否越限,如越限令其为上限或下限值。否则将输入量分别量化为输入变量模糊论域中对应的元素E和Ec并置入DM0002和DM0003中。
(4)查模糊控制量表,求得U。
(5)将U乘以量化因子Ku,得实际控制量u。
(6)输出控制量u。
(7)结束。
4.2 查表梯形图程序设计
在模糊控制算法中,模糊控制量表的查询是程序设计的关键。为了简化程序设计,将输入模糊论域的元素[-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6]转化为[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],将模糊控制量表中U的控制结果按由上到下,由左到右的顺序依次置入DM0100~DM0268中。控制量的基址为100,其偏移地址为Ec×13+E,所以由E和Ec可得控制量的地址为100+Ec×13+E。梯形图程序如图4—1所示。其中DM0002和DM0003分别为E和Ec在模糊论域中所对应的元素,MOV*DM0031DM1000是间接寻址指令。它将DM0031的内容(即控制量地址100+Ec×13+E)作为被传递单元的地址,将这个地址指定单元的内容(即控制量U),传递给中间单元DM1000再通过解模糊运算得u,然后由模拟输出通道传送给D/A转换器。
5 结 论
将模糊控制与PLC相结合,利用PLC实现模糊控制,既保留了PLC控制系统可靠、灵活、适应能力强等特点,又提高了控制系统的智能化程度。结果表明,对于那些大滞后、非线性、数学模型难以建立且控制精度和快速性要求不很高的控制系统,基于PLC的模糊控制方法不失为一种较理想的方案。只要选择适当的采样周期和量化因子,可使系统获得较好的性能指标,从而满足控制性能要求。
一、引言:
在当今制造业,随着产品种类的增多及对产品质量要求的不断提高,对焊接工艺要求起来越高,所以许多原来有人工焊接的产品对焊接自动化设备的需求及要求也越来越多。而如何提高焊接设备对产品的适应性便成了众多焊接设备厂商所面临的首要问题。现就对国产海为(Haiwell) PLC在这一方面的系统应用作一介绍。
二、解决方案:
如上图所示,系统主要有带文本显示器、可编程控制器、变频器等组成。
工作原理:利用Haiwell PLC的易用的通信功能:标准配置2个通信口,1个RS232通信口,1个RS485通信口。用Haiwell PLC的RS485口与变频器通信,控制变频器运行、停止、速度并读取变频器运行状态及输出频率。再通过Haiwell PLC的RS232口与文本显示器通信,对焊接工艺参数进行设定。
系统优点:
1、利用Haiwell PLC的自由通信协议指令COMM实现与富士变频器的运行控制与状态读取。所有Haiwell PLC的通信功能均可用一条指令实现,无需对特殊位、特殊寄存器编程,也无需管理多条通信指令的通信时序,同一个条件下可同时写多条通信指令。
2、Haiwell PLC标准配置1个RS232口和1个RS485口,且任何一个通信口均可作为主站也可作为从站。任何一个通信口均可作为编程端口,也可作为与第3方设备通信的端口。在本应用中,用RS232口与文本显示器通信,用RS485口与富士变频器通信。
3、利用通信实现变频器的速度调节及运行控制,大大增强系统的抗干扰能力,大大提高系统在强干扰的焊接场合的可靠性与稳定性。
4、利用通信实现变频器的通信,节省了PLC DA模块,大大节约系统成本,并轻易实现应对不同产品需要不同工艺控制参数(焊接速度、焊接时间)的要求。
主要硬件配置:
1、可编程控制器:HW-S32ZS220R 1台
2、变频器:FVR0.4E11S-7JE(Fuji) 1台
3、文本显示器OP320A-S(Xinjie) 1台
三、程序设计亮点:
1、利用COMM指令非常容易的实现与富士变频器通信。用COMM指令写通信协议时,可选择按寄存器低字节(低8位)发送的方式,而接收数据仍按16位接收并自动存放至指令指定的地址,使用户编程大大简化。
2、利用通信功能控制变频器,大大提高速度控制的jingque性,并简化了许多原来D/A转换时的数字量——工程量——显示值间转换程序。
四、总结:
利用海为可编程控制器(Haiwell PLC)便利的通信功能及便利的指令集,满足了焊接自动化设备厂商对设备广泛适应性要求。可广泛应用于焊接自动化行业设备配套场合。