西门子6ES7222-1BF22-0XA8使用方式
1、引言
聚束器NB2是重离子加速器系统中,tigao束流品质的一个高频系统。其工作原理如图1示,
图1:工作原理图
速度不同的带电粒子经过耦合有大功率高频信号的真空加速腔时将受到速度调制,终粒子的速度趋于一致。即如粒子1以V1,粒子2以V2的速度在束线中运动,其中V1小于V2,经过相同的时间,粒子2到达高频信号的负半周期,粒子1到达高频信号的正半周期,二者都受到由电场力产生的加速度a的作用,由式1-1可知经过相同的时间,粒子速度趋于一致,以达到改善束流的品质。
V2-a.t=V
V1+a.t=V 式1-1
高频发射机系统如图2所示,主要由高频放大、槽路、冷却系统和供电系统四部分组成。高频放大部分是由固态宽频带放大器、电子管构成的二级放大系统;供电系统主要负责电子管的灯丝、栅极、帘栅极、阳极和宽频带放大器的供电;加之整个发射机是一个以分布参数为主的系统,因而槽路是改善发射机参数和性能的重要组成部分。考虑到发射机工作在一个有高压、低压、交流、直流、脉冲和模拟信号混合的电磁环境中,为保证控制系统的稳定性和可靠性,采用了西门子S7-300系列的PLC、触摸屏,并结合Ethernet(工业以太网)技术设计了NB2发射机控制系统,实现了发射机的远程控制。
Ethernet网络是采用商业以太网通信芯片和物理介质,利用以太网交换机实现各设备间的点对点连接的工业以太网技术。能同时能支持10M和100M的以太网的商业产品。它的一个数据包多可达1500字节,数据传输可达10Mbps或100Mbps;从而实现数据的高速传输[1]。
图2:发射机框图
2、控制系统组成
该控制系统要实现发射机的连锁保护,即发射机的冷却、电源、电子管、槽路中任一个参数出现异常,系统都能实现报警并采取相关的应急措施,确保系统的安全。现场控制的HMI(人机界面)是用西门子TP270组态设计的,可以实现本地操作如报警、记录、打印、参数的读取等。还能在控制室实现对冷却系统、电源、电子管的各极偏置、以及激励的远程操作;并且能在处于控制室的工业PC的HMI中显示系统的运行状态、加速电压(D电压)等相关参数。
2.1、控制系统的硬件配置
为实现以上要求,该系统采用了如图3所示的结构。现场以西门子S7-300 PLC和触摸屏TP270作为高频发射机的本地控制器和人机接口,然后经Ethernet和交换机接入已有的控制网络,后通过以太网卡连到控制室工控机,完成远程控制。
图3:系统结构和S7-300PLC配置图
系统中所采用的PLC的配置如图3所示的配置。电源模块是PS305,能提供DC24V的电压和DC5A的电流。CPU 是313-2DP,此CPU模块自带32点DI/DO,而且有两路硬件产生高频率为30KHZ的脉冲,以满足系统中脉冲调制和拖动槽路中步进电机所需的脉冲。采用SM338 模块读取通过SSI总线传来的电机位置编码数据。为了便于通信,配置了通讯处理器CP3413-1模块,可以直接用双绞线与交换机SWITCH相连接入已有的控制网络。此外为了产生高精度的模拟量控制信号,采用了16位精度的SM332模块。采样信号都是4-20mA的信号,系统配置了SM331模拟量模块,以完成参数的测量。
2.2、槽路微调电容的控制
当调节激励以改变发射机输出能量即改变D电压时,需同时改变微调电容,使耦合网络匹配,以减小反射系数[2] 。对微调电容的控制采用了如图4所示的闭环控制结构。当PLC收到来自本地TP270触摸屏的动作信号(本地控制模式);或者收到来自Wincc的动作信号(远程控制模式)时,就调用相应的功能块FC,产生脉冲和方向信号,经驱动器放大,拖动步进电机,改变电容板间距离,从而实现对电容容值的改变和耦合网络的匹配。 其中位置传感器采用的是SICK的ATM60 SSI位置编码器,电容板的位置编码数据以SSI协议的格式,传送给S7-300的SM338 模块,通过Ethernet上传给处于控制室的工业PC,在Wincc组态的HMI中显示;同时通过Profibus把位置编码数据传给本地的触摸屏TP270,在Protool组态的本地人机界面中显示。
图4:槽路微调电容拖动控制简图
2.3、调理电路
为保证发射机各个系统参数的监测,采用了如图5所示的以TP521为核心的光隔离模拟测量调理电路[3],只要调节图中的可变电阻,并适当的设置SM331模块的系数因子,就能实现参数的准确测量;并在组态的HMI中显示,达到发射机参数远程监控的目的。
图5:参数测量调理电路
3、软件设计
系统的软件设计主要包括PLC软件设计、工业PC的上位的HMI设计以及本控触摸屏TP270的HMI设计。PLC的程序设计,主要实现现场的数据测量、状态监控、控制策略的判断和与上位机的Wincc数据通信。
在Wincc组态软件环境下,分别设计了发射机的操作流程图、状态监控图、参数测量显示图、参数趋势曲线图;并具有报警记录、报表生成、打印等功能。本地控制的触摸屏TP270的HMI设计是在Protool环境下组态完成的,其功能和Wincc组态的HMI大致相同。如图6所示其人机界面(HMI),分成了操作流程区域,发射机参数测量监控区域,发射机状态监控区域和功能选择区域。
图6:操作界面
Step7中程序循环组织块是OB1,通过判断来自上位工控机Wincc或触摸屏TP270的操作变量状态和PLC输入接点的状态,循环调用开关机功能块FC20,脉冲宽度调制生成块SFB49及背景数据块DB20,参数测量功能块FC21,激励信号调节功能块FC22,系统连锁保护块FC23,与DB通信的功能块FC24,整个程序结构如图7所示。当PLC加电初始化完成后,进OB1主循环块,并扫描功能块FC24实现与Wincc和TP270的通信,获取操作信息并接合PLC 的输入接点和辅助节点如M1.0,调用相应的功能块FC,完成相应的控制操作;同时把相关数据和参数状态通过FC24上传给Wincc,实现远程监控。在任何时刻系统参数出现异常,PLC都会调用连锁保护块FC23,使系统处于保护待机状态,并把故障显示到Wincc和TP270操作界面中告知系统运行者[3]。
图7:软件结构图
5、结束语
该系统采用了西门子S7-300PLC作为本地控制器,具有抗干扰能力强,运行可靠等优点。接合Profibus现场总线,以触摸屏TP270作为本地控制的人机接口设计,取代了以按钮、数码管、模拟表头等作为人机接口的方案;减少了系统的布线,简化了接口电路的设计等工作,并且具有设计简单、运行可靠、显示直观等优点。采用Wincc组态HMI,使上位机操作界面友好,状态显示直观,降低了操作难度,tigao了自动化水平,节省了人力资源。
本文作者创新点:结合Profibus总线技术和触摸屏,改变了传统以按钮、数码管、模拟表头等作为人机接口的设计思路,在EMC(电磁兼容)恶劣的情况下,可靠的实现了发射机系统的控制。
1) 系统控制范围
原材料入库、输送—水泥粉磨(I、II 线) —水泥出库及包装系统。
· 原料储存及输送工艺流程:
石膏破碎及输送→矿渣入库→石灰石入库→熟料输送入库→原料入磨头仓收尘器→原料入磨头仓→熟料入磨头
仓→石膏入磨头仓→石灰石入磨头仓→矿渣入磨头仓
· 水泥磨机工艺流程:
磨稀油站→水泥入库→水泥磨→水泥磨控制→磨辊压机→物料入水泥磨/ 辊压机→粉煤灰入水泥磨
· 水泥出库及包装工艺流程:
库顶收尘→水泥库顶斜槽风机控制→水泥入库
2) 自动控制回路
· 粉磨1 中及粉磨1 尾。
· 水泥小仓仓重控制系统。
· 粉磨1 尾负压控制系统。
· 粉煤灰小仓固体liuliang计控制系统。
3) 顺控停机时间
为确保设备安全和空负荷启动,需对设备停机时间进行规划。
· 原料调配及输送。
· 水泥粉磨。
· 石灰石及辅助原料入配料库。
· 水泥储存及输送。
4) 水泥粉磨控制系统介绍及配置
系统监控软件为西门子WINCC 5.0,控制系统选用德国西门子公司SIMATIC S7-400 控制器及ET200M I/O
进行信号的采集与处理。具体配置如下:
· 辅助原料及水泥粉磨二线部分
配置一台SIMATIC S7-400 控制器,带12 个ET200M远程站对水泥粉磨二线及原料配料部分所有模拟量和数字量进行控制。其中,水泥粉磨二线一台辊压机系统通过PROFIBUS-DP 与SIMATIC S7-400 控制站进行数据通讯。配置一台WinCC 操作站,作为对原料配料及水泥粉磨部分的组态编程及操作。
· 水泥粉磨一线及水泥库顶部分配置一台SIMATIC S7-400 控制站,带8 个ET200M 远程站对水泥粉磨一线及水泥储存( 库顶)部分所有模拟量和数字量进行控制。其中,水泥粉磨一线一台辊压机系统通过PROFIBUSDP
与SIMATIC S7-400 控制站进行数据通讯。与二线水泥粉磨部分共用一台WinCC 操作站,作为对水泥粉磨及水泥储存( 库顶) 部分的组态编程及操作。
· 水泥库底及包、散装部分配置一台SIMATIC S7-400 控制站,带18 个ET200M 远程站,对水泥库底及包、散装部分所有模拟量及数字量进行控制。包装部分采用触摸屏TP27 方式操作。控制系统可实现动态流程图、趋势图、报警显示、报表记录及工艺动态操作控制等。
· 系统的供电电源采用UPS 电源,可防止来自电网上的超高压、欠压、浪涌、尖峰脉冲干扰、停电干扰甚至雷电袭击。
5) 控制系统的抗干扰措施
张家港海螺的自控系统有许多弱电设备,各种控制电缆和信号电缆数量非常多,系统极易受到各种干扰。若不采取措施,消除其干扰,会严重影响系统的正常运行因此,本自控系统采用了如下几方面的抗干扰措施:
· 系统现场控制站的所有数字量输入/ 输出模块、模拟量输入/ 输出模块模块均采用光电隔离,将现场各种信号与系统背板总线隔离。
· 系统现场控制站的所有数字量输出信号均采用继电器隔离,实现每个数字量输出通道之间的隔离,消除了数字量输出信号之间的相互干扰。
· 系统现场控制站的所有模拟量输入/ 输出信号均采用模拟量隔离器,实现每个模拟量通道之间的隔离,消除了模拟量信号之间的相互干扰。
· 系统现场控制站的所有模拟量输入/ 输出信号电缆均采用屏蔽电缆,其屏蔽层在控制柜侧一点接地,消除了空间干扰。
· 系统现场控制站的控制电缆、信号电缆与系统动力电缆应分开布线,保持一定的间距。特别是,大功率变频器的动力电缆能产生较强的空间高频干扰,应使用金属管穿线,并将金属管良好接地。
结束语
张家港海螺自2002 年4 月建成投产至今,系统运行情况良好,能够可靠、准确地完成控制操作,实时监测和记录水泥生产过程的运行状况,并且能对现场出现的各种突发事件及时做出响应,取得了良好的效果。
应用体会
随着SIEMENS PLC 技术的不断革新和tigao,用户将是直接的受益者。从技术发展上讲,目前PLC 也不断受到其他基于计算机技术的控制系统越来越多的挑战,受到PLC技术本身软件方面急待更新与发展的挑战,受到一种全新的工业控制结构蜒不但控制分散化、而且网络也分散化的挑战,受到开放型模块化体系结构控制系统(OMAC) 的挑战。于是PLC 必然将会向完善其软件和硬件两个方向发展。
一、概述
本文介绍了艾默生公司EC20 PLC在老化房控制系统中的应用并着重介绍该产品的PID闭环功能在恒温控制上的实现和强大的网络通信功能对EMERSON EV2000变频器运行控制的实现。该老化房控制系统是家电,电子,电脑行业产品生产检测的重要设备,也是产品生产合格检查的重要环节。该系统采用EMERSON EC20 PLC和多台EV2000变频器,实现对室内温度和变频器运行的集中控制。
二、 老化房控制系统工艺要求:
老化房结构如图所示:
具体要求如下:
1, 该系统所控制的老化房面积达16×30M,要求控制范围在20-55℃,控制精度达±5℃,能够在上位机对温度设定/显示/保存;(加湿控制采用单独进行和PLC无关)
2, 该系统有3个风机,用于进风,回风和排风;有4个风闸:新风闸,回风闸,排风闸,防火闸;2个防尘过滤网;6个火灾报警点;
在正常情况下(温湿度),关闭进风阀和排风阀,停止进风电机和排风电机,打开回风阀和防火阀,启动回风风机,保持老化房内回风循环;
在高温情况下,排风阀和进风阀打开,启动排风电机和进风电机,抽出部分空气;
在火灾报警情况下,防火阀关闭,回风禁止循环,全部从室内抽出;同时排风阀和进风阀打开,启动排风电机和进风电机,抽出室内空气;
3,其他要求省略;
三、 工作原理:
PLC系统结构如下:
EC20PLC设备的I/0接线如图:
工作原理:
根据老化房工艺要求组成如上图控制系统:上位机采用台湾研华IPC(工控计算机);监控画面采用亚控公司的KINGVIEW软件,该软件操作简单,元件形象丰富,性能稳定;核心控制部分采用EMERSON EC20-2012BTA类型的PLC和4个温度采集模块(EC20-4TC,接受K型温度信号);传动采用EMERSON EV2000通用型变频器。
在设备连接方面,EC20 PLC充分体现了自身的优势,由于EC20 PLC本身带有2个串行通信口(1个RS232口,集成自由协议/编程协议/MODBUS从站协议,1个RS232/485口,集成自由协议/MODBUS主站/从站协议),EC20 PLC利用COM0口和IPC进行通信(EC20 PLC做从站,设置成MODBUS从站协议),利用COM1和多台变频器组成网络进行集中控制(EC20 PLC的COM1设置成MODBUS主站协议)。
IPC为整个系统的人机接口,IPC读取PLC采集的系统运行状态如各风机的运转状态,各测温点温度,报警状况并显示在监控画面上,IPC又把各种操作命令传给PLC以控制系统的运行,如温度的设定,PID参数设定,各种阀门的开闭,变频器的启动、停止等设定。并且可以实时监控整个系统的工作运行状态、动作过程及故障报警等,IPC还可以根据设定对采集的数据进行保存打印。
在系统设计中,EC20 PLC为整个系统的核心,执行各种系统操作及计算,EC20 PLC根据工艺要求和现场状况进行逻辑判断,开闭各种阀门和启停各风机;同时利用自身的PID功能对温度进行控制,具体方法后面描述。
EV2000系列变频器自带RS485接口的通讯单元,符合RS485通讯规范,用于实现PLC与多台变频器的联网。根据MODBUS通讯协议,我们可以通过RS485网络轻松实现对变频器的运行控制。由于RS485通讯链路传输距离远、配线简单、抗干扰能力强、可靠性高,因此在设计中,我们省略了变频器的外部起停控制线路,对变频器的所有控制都通过RS485通讯链路来完成,达到了经济高效的目的。
四、 监控画面
整个系统监控画面主要分为主画面,实时温度监控,PID参数设定,三个部分(其他部分省略),具体如下:
主画面如上图所示,主要完成对系统状态的监控(如各种风阀的开闭状态,风机的运行状态,报警状态),数据统计(如系统运行的时间,启停系统的次数),温度设定/测量等功能。
实时温度监控画面如上所示,此画面主要用于对温度的实时监控,并描绘出温度曲线趋势,以便判断系统的温度控制是否处于良好状态,同时可以实现对温度进行保存/打印等操作。
PID参数设定画面主要用于比例常数P,积分常数I,微分常数D的设定,同时根据实时温度曲线状况进行调节;同时显示PID控制的输出比例。
五、 对温度控制的实现
为便于对整个老化房内温度的控制,同时充分利用EC20 PLC自身PID功能和PWM脉冲输出(Y0,Y1)的优势,室内温度区域分为2个部分(上层和下层各8个测温度点),对温度取平均值作为温度的测量值,并把此平均值送入PID功能块进行运算,同时对加热执行元件(参考EC20 PLC的I/O接线图,固态继电器SSR1,SSR2,SSR3所控制的发热管的功率逐渐加大)也进行了分组处理:温度偏差较小的情况下,进行PID运算,通过Y0输出脉冲给SSR1,同时关闭SSR2,SSR3(即Y1,Y2停止输出);如果温度偏差较大,则Y1,Y2也参加输出,具体处理思路如下:
偏差值(ER=SV-PV)
处理办法
ER≥3
关闭PID运算,直接输出Y0,Y1,Y2;
3>ER≥1
启动PID运算控制Y0输出,同时启动Y1输出;关闭Y2输出;
1>ER≥-1
启动PID运算控制Y0输出,关闭Y1,Y2输出;
-3>ER>-1
启动PID运算控制Y0输出,同时启动Y1输出;关闭Y2输出;
-3≥ER
关闭PID运算,关闭Y0,Y1,Y2;
通过此法处理可以把温度控制精度保持在±0.3度以内,而且无论tisheng温度还是下降温度都很快速;同时把PID输出转化为PWM的占空比输出,又大大节省了PLC的资源(充分利用Y0,Y1的高达100KHZ的脉冲输出功能)。
EC20 PLC的编程软件CONTROLSTAR的操作简单方便,指令丰富,功能强大,是一个很的全中文编辑工具。
实现步骤具体如下:首先,在数据块设定PID各参数,其中的重点是设置P,I,D三个参数和输出量的上下限范围,由于PID的输出结果直接和PWM结合在一起,所以设置时要特别注意,在本例子中,按照PWM的周期为4秒(=4000MS)计算,把PID的输出上下限分别设定为4000和0;另外按照逆动作(BIT0=1),输出限定(BIT5=1)的要求对D7911各位进行赋值;
D7910 500 //采样时间S3 采样时间(Ts)范围为1~32767(ms),比运算周期短的时间数值无法执行;
D7911 16#23 //动作方向 > 逆动作,设输出限定
………………………………………………..//BIT0 0:正动作 1:逆动作;
………………………………………………..//BIT1 0:输入变化量报警无效 1:输入变化量报警有效;
………………………………………………..//BIT2 0:输出变化量报警无效 1:输出变化量报警有效;
………………………………………………..//BIT3-4 没使用;
………………………………………………..//BIT5 0:输出值上下限设定无效1:输出值上下限设定有效;
………………………………………………..//BIT6~BIT15 没使用
D7912 70 //S3+2 输入滤波常数(α)范围0~99[﹪],为0时没有输入滤波;
D7913 100 //S3+3 比例增益(Kp)范围1~32767[﹪];
D7914 25 //S3+4 积分时间(TI)范围0~32767(×100ms),为0时作为∞处理(无积分);
D7915 0 //S3+5 微分增益(KD)范围0~100[﹪],为0时无微分增益;
D7916 63 //S3+6 微分时间(TD)范围0~32767(×10ms),为0时无微分处理;
D7925 2000 //S3+15 输入变化量(增侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT1=1时);
D7926 0 //S3+16 输入变化量(减侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT1=1时);
D7927 4000 //S3+17 输出变化量(增侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT2=1和BIT5=0时);输出上限设定值-32768~32767(S3+1的BIT2=0和BIT5=1时);
D7928 0 //S3+18 输出变化量(减侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT2=1和BIT5=0时);输出下限设定值-32768~32767(S3+1的BIT2=0和BIT5=1时);
其次,在程序里调用PID指令和PWM指令用于控制Y0的输出(对SV和PV的比较而进行的逻辑控制输出较简单,故此处省略)。
六、 对变频器的启停控制
由于EMESON EC20 PLC和EV2000变频器(非标)都集成MODBUS协议,所以实现它们的通信相对比较简单,整个网络采用RS485通信方式。
1. 各设备接口通信参数设置,对EC20 PLC设置如下:
2. EV2000的设置要点:1,各通信参数要和EC20 PLC一致;2,各变频器的地址要有自己唯一的从机地址;3,注意变频器的通信跳线开关CN14拨在RS485方向 ;
3. EC20PLC和变频器的连接如下:
4. EC20 PLC和变频器之间采用MODBUS RTU方式通信,Modbus采用“Big Endian”编码方式,先发送高位字节,然后是低位字节。RTU方式格式如下:
RTU方式:在RTU方式下,帧之间的空闲时间取功能码设定和Modbus内部约定值中的较大值。Modbus内部约定的小帧间空闲如下:帧头和帧尾通过总线空闲时间不小于3.5个字节时间来界定帧。数据校验采用CRC-16,整个信息参与校验,校验和的高低字节需要交换后发送。具体的CRC校验请参考协议后面的示例。值得注意的是,帧间保持至少3.5个字符的总线空闲即可,帧之间的总线空闲不需要累加起始和结束空闲。
Modbus主要的功能是读写参数,不同的功能码决定不同的操作请求。变频器Modbus协议支持以下功能码操作:
功能码
功能码意义
0x03
读取变频器功能码参数和运行状态参数
0x06
改写单个变频器功能码或者控制参数,掉电之后不保存
0x08
线路诊断
0x10
改写多个变频器功能码或者控制参数,掉电之后不保存
0x41
改写单个变频器功能码或者控制参数,掉电之后保存
0x42
功能码管理
Modbus协议不同的功能码有不同数据的格式和意义,简要介绍如下:
改写多个变频器功能码和状态参数的格式协议:请求格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度
(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x10
起始寄存器地址
2
0x0000~0xFFFF
操作寄存器数目
2
0x0001~0x0004
寄存器内容字节数
1
2*操作寄存器数目
寄存器内容
2*操作寄存器数目
应答格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x10
起始寄存器地址
2
0x0000~0xFFFF
操作寄存器数目
2
0x0001~0x0004
读取变频器参数的协议格式:请求格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度
(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x03
起始寄存器地址
2
0x0000~0xFFFF
寄存器数目
2
0x0001~0x0004
应答格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度
(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x03
读取字节数
1
2*寄存器数目
读取内容
2*寄存器数目
变频器的功能码参数、控制参数和状态参数都映射为Modbus的读写寄存器。功能码参数的读写特性和范围遵循变频器用户手册的说明。变频器功能码的组号映射为寄存器地址的高字节,组内索引映射为寄存器地址的低字节。变频器的控制参数和状态参数均虚拟为变频器功能码组。功能码组号与其映射的寄存器地址高字节的对应关系如下:
F0组:0x00;F1组:0x01;F2组:0x02;F3组:0x03;F4组:0x04;F5组:0x05;F6组:0x06;F7组:0x07;F8组:0x08;F9组:0x09;FA组:0x0A;Fb组:0x0B;FC组:0x0C;Fd组:0x0D;FE组:0x0E;FF组:0x0F;FH组:0x10;FL组:0x11;Fn组:0x12;FP组:0x13;FU组:0x14;变频器控制参数组:0x32;变频器状态参数组:0x33。
例如变频器功能码参数F3.02的寄存器地址为0x302,变频器功能码参数FF.01的寄存器地址为0xF01。
5、具体程序编写:启动5#变频器正转,转速设定为50.00HZ(内部表示为5000)的命令如下:
地址
功能码
寄存器地址
寄存器数目
寄存器内容字节数
寄存器内容
校验和
请求
0x05
0x10
0x3200
0x0002
0x04
0x01C7,0x1388
0x16A9
响应
0x05
0x10
0x3200
0x0002
无
无
0x4EF4
程序清单:
读取5#变频器的运行频率,变频器应答运行频率为50.00HZ:
地址
功能码
寄存器地址
寄存器数目或者读取字节数
寄存器内容
校验和
请求
0x05
0x03
0x3301
0x0001
无
0xDB0A
响应
0x05
0x03
无
0x02
0x1388
0x44D2
程序清单:
5#变频器以快速度停车:
地址
功能码
寄存器地址
寄存器内容
校验和
请求
0x05
0x06
0x3200
0x00C3
0xC6A7
响应
0x05
0x06
0x3200
0x00C3
0xC6A7
七、 小结
该系统以前是采用IPC+控制I/O卡的方式进行控制的,但是存在系统稳定性能差,控制效果不理想,故障率高的缺点,自从改用EMERSON 的PLC作为系统的核心设备后,系统不仅达到良好的控制效果和很好的经济效益,同时比较容易维护,受到用户的好评