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6ES7222-1HD22-0XA0使用方式

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一、引言:
  在当今制造业,随着产品种类的增多及对产品质量要求的不断tigao,对焊接工艺要求起来越高,所以许多原来有人工焊接的产品对焊接自动化设备的需求及要求也越来越多。而如何tigao焊接设备对产品的适应性便成了众多焊接设备厂商所面临的首要问题。现就对国产海为(Haiwell) PLC在这一方面的系统应用作一介绍。


二、解决方案:

  如上图所示,系统主要有带文本显示器、可编程控制器、变频器等组成。


  工作原理:利用Haiwell PLC的易用的通信功能:标准配置2个通信口,1个RS232通信口,1个RS485通信口。用Haiwell PLC的RS485口与变频器通信,控制变频器运行、停止、速度并读取变频器运行状态及输出频率。再通过Haiwell PLC的RS232口与文本显示器通信,对焊接工艺参数进行设定。


  系统优点:
  1、利用Haiwell PLC的自由通信协议指令COMM实现与富士变频器的运行控制与状态读取。所有Haiwell PLC的通信功能均可用一条指令实现,无需对特殊位、特殊寄存器编程,也无需管理多条通信指令的通信时序,同一个条件下可同时写多条通信指令。


  2、Haiwell PLC标准配置1个RS232口和1个RS485口,且任何一个通信口均可作为主站也可作为从站。任何一个通信口均可作为编程端口,也可作为与第3方设备通信的端口。在本应用中,用RS232口与文本显示器通信,用RS485口与富士变频器通信。


  3、利用通信实现变频器的速度调节及运行控制,大大增强系统的抗干扰能力,大大tigao系统在强干扰的焊接场合的可靠性与稳定性。


  4、利用通信实现变频器的通信,节省了PLC DA模块,大大节约系统成本,并轻易实现应对不同产品需要不同工艺控制参数(焊接速度、焊接时间)的要求。


  主要硬件配置:
  1、可编程控制器:HW-S32ZS220R 1台
  2、变频器:FVR0.4E11S-7JE(Fuji) 1台
  3、文本显示器OP320A-S(Xinjie) 1台


三、程序设计亮点:
  1、利用COMM指令非常容易的实现与富士变频器通信。用COMM指令写通信协议时,可选择按寄存器低字节(低8位)发送的方式,而接收数据仍按16位接收并自动存放至指令指定的地址,使用户编程大大简化。


  2、利用通信功能控制变频器,大大tigao速度控制的jingque性,并简化了许多原来D/A转换时的数字量——工程量——显示值间转换程序。


四、总结:
  利用海为可编程控制器(Haiwell PLC)便利的通信功能及便利的指令集,满足了焊接自动化设备厂商对设备广泛适应性要求。可广泛应用于焊接自动化行业设备配套场合。

 系统功能

  1.1 系统组成

  热电站装机容量13000KVA,全部采用煤发电,安装了四台大型锅炉,小的75吨,大的165吨,燃煤量大,运输皮带长,级数多,运输控制保护闭锁多。

  热电站燃料准备系统主要有桥式抓斗起重机、给煤机、皮带输送机、皮带鼓风机、除铁器、刮板输送机、棒条筛、环锤式破碎机、煤位传感器、锅炉位置开关等组成。图1为四级皮带运输系统框图。

  1.2 控制要求

  热电站燃料准备系统,是一个大型的皮带运输系统,工作任务重,带锅炉多,用煤量大,上燃料的保障性、可靠性、准确性、及时性,直接关系和影响着全厂的供电质量和生产效益,所以必须保障这套系统在运作过程中的可靠性。

  要求皮带运输系统从后一条皮带按四、三、二、一逆序启动,加可靠的互锁环节。前三条皮带都是气垫式皮带运输机,在皮带启动前要求首先启动它们各自的鼓风机,把皮带吹起,以减小皮带运行时的摩擦,如果鼓风机没有开动,不允许皮带开动,皮带和鼓风机之间要加互锁。四号配仓皮带给锅炉下料,用电动推杆犁式卸料器进行手动和自动下料控制。



  用煤流传感器、行程开关控制皮带运行时间。为了tigao了系统运行的可靠性,正常运行时进行集中自动控制,在故障或特殊情况时可以现场手动控制。

  在每级皮带上都装有除铁器,由于煤中混有杂物,如铁器、易燃易爆的金属物质,特别是雷管,雷管若随煤混进锅炉,将会引起爆炸等危险事故的发生。雷管外面是铁皮裹着,除铁器可以对其起作用,阻止雷管等进入锅炉,引起事故,造成不必要的损失。所以除铁器不开动,皮带不允许开动。

  皮带运输机没有开动,不允许开振动给煤机,若给煤机先开,会压死皮带,使其无法正常启动。同样,振动给煤机没有开动,不能启动抓斗起重机往给煤机中送煤,否则会压死给煤机,使其无法启动。

  两台振动给煤机,一台正常使用一台备用,相互独立不可同时开,要求加互锁。

  所有的皮带运输机设备都运作起来后,系统正常工作,使用自动下料,电动推杆犁式卸料器动作抬起放下,要靠锅炉的位置开关控制,自动抬起放下。出现故障,使用手动下料,加一个手动电葫芦使电动推杆犁式卸料器动作抬起放下。

  系统要求皮带按一、二、三、四顺序停车,在皮带上装有煤流传感器,要求煤流传感器精度要高,当煤流走完后,通过煤流传感器把皮带停下来。先停给煤机,再停一号皮带,按煤流走完的顺序停皮带,上一级皮带煤流未走完,下一级皮带不允许停下,不能误动作,加必要的互锁保护。

  在考虑集中控制的同时,也要考虑现场控制,以免现场发生故障,不能停车,要设现场故障停车开关。设有故障检测及报警系统,对皮带运输机运行状况进行监控,若系统某一部分发生故障,要有报警信号,传入控制室,运行设备在集控室设指示灯,正常运行工作,指示灯亮;故障时指示灯闪烁,电铃响;停止状态指示灯灭。

2 系统硬件设计

  2.1 气垫带式输送机

  采用气垫带式输送机,既将通用带式输送机的支承托辊去掉,改用设有气室的盘槽。

  由于气垫带式输送机没有滚筒和承载托辊及其阻力,由盘槽上的气孔喷出的气流在盘槽和输送带之间形成非接触支承气膜,在通过盘槽时不出现挠曲和摩擦,从而显著地减小了摩擦损耗,气垫输送带的磨损和撕裂现象比槽形托辊输送带少得多,有效地克服了通用带式输送机的接触支承缺点,因此摩擦力小。功率消耗比普通带式输送机低,也不需要更换和修理托辊费用。不发生盘槽与输送机接触而损坏胶带的现象,鼓风机的维修费仅为槽形托辊修费的一小部分,控制设备也较为简单。

  2.2 PLC选型

  用PLC进行控制,外围设备少,占地空间小,是实现集控的良好设备,三菱可编程控制器(PLC)功能强,控制精度高,运行速率快,控制功能性好,可以较好地实现集中控制和就地分散控制。

  现场的输入信号有起动、停止、煤流传感、南北线选择、锅炉位置、自动卸料、卸料器抬起和放下位置、给煤机选择等20个;输出信号有振动给煤机、皮带鼓风机、皮带除铁器、皮带运输机、棒条筛、破碎机、刮板输送机、卸煤器抬起和放下、故障报警、起动/停车预告等42个,为了减少成本并留有充分的余量,选基本单元FX2N-48MR和扩展单元FX2N-48ER。

3 系统软件设计

  PLC常用的编程语言有梯形图语言(LD)、顺序功能图语言(SFC)和功能块语言(FBD),四级皮带输送机控制系统属于典型的顺序控制,所以主要采用顺序功能图(SFC)编程。图2为系统程序流程图。



  顺序功能图主要采用步进梯形指令编程方式,为了编程方便,程序中采用了许多中间继电器进行程序的记忆、转换,同时程序中还使用许多内部定时器完成延时功能。

  3.1 起动程序

  首先,在准备工作时,把就地集中转开关闭合,北线开关闭合,给煤机选择开关闭合,要自动卸料,把自动卸料开关闭合,做好启动前准备工作。准备工作完备后,按下开车按钮,皮带运输机按编写好的程序在PLC的控制下一步步的启动。图3为起动程序流程图。

  3.2 工作程序

  当所有的设备启动后,皮带运输机就开始正常的运煤工作,自动卸料的电动推杆式卸料器在锅炉位置开关的控制下自动工作。

  3.3 停止程序

  工作完毕之后,锅炉注满了,按下停止按钮,然后皮带运输机按程序逐步停止。后所有设备全部停下,等待下一次的工作开始。



  3.4 故障程序

  在该四级皮带运输机的故障回路中用了下降沿微分输出指令,在设备正常工作时它遇到上升沿不起作用,当故障时设备停止运行,它就接通故障继电器线圈,使故障输出,故障报警,设备停止运行。在正常的停车情况下,它被停车预告输出断开无效,使其不误报故障。

  若运行中出现故障,使某一设备不能正常运行,只要该设备因故障而停车,一个下降沿到了,就会接通PLC中的故障中间继电器,故障线圈闭合,把运行电路断开全部停车,发出故障报警声。等到故障解除然后恢复正常。

4 结语

  ,本系统方案不仅选择了成熟、可靠的软/硬件,并充分考虑了系统的扩展性,符合控制管理一体化潮流,对今后控制功能和管理功能的扩充提供了很好的基础。本系统自投入运行以来,运行状态良好,自动化水平达到国内同行业的水平,取得了良好的经济效益和社会效益。此项目的经济效益约20万元。

  本系统的创新点主要有:改用气垫带式输送机,没有滚筒和承载托辊,减小了摩擦损耗和功率消耗;电气控制采用PLC与接触器结合,解决了传统的继电器接触器控制的诸多问题,tigao了系统的抗干扰能力,降低了故障率,使运行安全可靠。

净水厂的生产过程如图1所示,主要分为以下几个工艺过程:



图1: 净水厂生产流程


■取水 通过多台大型离心泵将江河地表水抽入净水厂。
■投药 按一定的工艺要求投入混凝剂及氯气,达到混凝和消毒。
■絮凝 地表水投入混凝剂后的反应,并排出反应后沉淀的污泥。
■平流沉淀 与混凝剂反应后的水低速流过平流沉淀池,以便悬浮颗粒沉淀,并排出沉淀的污泥。
■过滤 沉淀水通过颗粒介质(石英砂)以去除其中悬浮杂质使水澄清,并定时反冲洗石英砂。
■送水 通过多台大型离心泵将自来水以一定的压力和liuliang送入城市管网。

控制方案

由于自来水生产工艺主要具有以下特点:

■各生产工艺段相对独立,单体设备多;
■采集的数据量大且种类多,但上下游相关联的生产参数少;
■自来水生产具有连续性、性和不间断性;
■各工艺段距离远,设备分散,组网相对复杂。

根据以上特点,本系统选用OMRON的中小型PLC对各工艺段或设备分散控制,通过OMRON Protocol和Controller bbbb组成网络,各工艺段控制室和中控室设置上位机,构建人机界面进行生产管理和对生产数据进行后续处理。全厂控制网络如图2所示。



图2:全厂控制网络图


监控系统的硬件配置为:上位机选用高可靠性的微型计算机,扩展了Controller bbbb 支持卡3G8F7 CLK211-E, 配置有8套中型PLC OMRON C200HG,1套OMRON CS1H,8套小型PLC OMRON CQM1,8套CPM2A ,全部中型PLC和上位机通过Controller bbbb线缆通信单元CLK21和操作站上扩展的通信单元3G8F7-CLK21-E组成Omron Controller bbbb网络,小型PLC通过OMRON Protocol与相关功能间的中型PLC相联。OMRON公司的Controller bbbb网络是OMRON主要的FA(工厂自动化)级别的网络,是一种使用令牌总线通信的网络,网络中的每个节点都可作为主站进行数据的发送和接收。

通过设置数据链接,节点间可以自动交换预置区域内数据。该网络中控制通信的节点称为发牌单元,它控制令牌,检查网络和执行相关的任务。这种总线型拓扑结构具有大的灵活性,易于扩充和维护,满足了系统可扩展性要求。由于采用了分布式控制技术,可确保Controller bbbb网络不会因某个站点故障而崩溃,tigao了系统的稳定性。本系统中采用屏蔽双绞线作为Controller bbbb网络的通信介质,整个网络由网桥分成两段,主要是为了满足其对通讯距离的要求,同时可适应以后扩展的需要。由于各节点距离较大,传输速率设为500kbps,可满足系统实时性要求。本控制方案全部选用中小型PLC,对主要的生产设备分散控制,同时利用网络将它们紧密联结,实现集中管理,降低了故障风险,tigao了可靠性,是一种经济可行的方案。

在取水及送水工艺段上,主要设备都为多台大型离心水泵和10kV高压直流电机,因此每一高压配电柜选用一台Sepam2000 (施耐德生产,专用于配电柜控制的小型PLC) 进行数据采集和控制,通过RS485接口连成网络,由控制室的OMRON C200HG中型 PLC利用OMRON Protocol协议与它们通讯,对其读写数据和进行统一调度,这样可以节省大量的数据采集电缆,而且当某台PLC发生故障时可以方便断开而不影响其他设备的正常生产。对于沉淀池排泥车的控制,由于排泥车在长达近百米的沉淀池上前后移动,因此其控制所用小型PLC利用电台与控制室间的C200HG通过RS232接口进行1:N通讯,电台型号为MDS-SCADA-24810,为直接数字调制解调电台,工作频率范围在2.4G~2.4835GHz,支持标准的异步通讯协议,工作稳定可靠,协议同样采用OMRON Protocol,软件用OMRON-CX-Protocol编制。二期滤池选用多个小型PLC(OMRON CQM1H)分散控制,可以较好地解决因控制设备故障而造成全部滤池停产的问题。

程序结构

本系统全部设备的控制都由PLC来完成,PLC程序利用OMRON-CX-Programmer软件编制。在各工艺段及单体设备其控制程序亦相对独立,部分相同的工艺采用子程序模式,因此程序结构比较简单,调试和维修方便。

人机界面

该系统人机界面以组态软件iFix3.0为平台开发,由若干个画面组成:总画面(水厂水处理工艺)、各系统工艺图、报警窗口等。为增加画面的可读性和可观赏性,主要画面均采用立体图形式(用3ds、flash等软件绘制),在画面的相关位置显示该设备的所有主要运行参数。设备的控制通过点击该设备进入,shift+鼠标左键可打开该设备的帮助文件,包括设备档案、运行规程等。iFix与OMRON PLC的通讯由OMRON的FinsGateway和Inbbblution 的驱动程序OMF或OMR完成,这是整个系统正常运行的关键。

■ 总画面:表现的是整个水厂的水处理工艺(立体图形式),从取水、投药、投氯、絮凝沉淀、过滤到供水。在相关位置显示水处理的各主要控制参数以及重要设备的主要控制参数,可以点击进入各分站。
■ 各系统工艺图:主要有取水工艺图、投矾工艺图、投氯工艺图、絮凝池、排泥车、滤池、送水工艺图、高低压配电图等。除配电图外,均采用立体图形式,画面直观醒目,而且能够表达比平面图更丰富的信息。
■ 报警窗口:所有报警显示的同时,喇叭会一直响到确认为至。也可以按需要分类显示。
■ 设备控制参数设定:参数设定时会检查输入参数是否正确(错误参数不能输入)、参数有无正确下载至PLC,如果出错会报告操作人员。
■ 生产报表:分生产情况(设备运行参数)、生产统计两种报表。老系统没有生产情况报表,生产统计报表也不能正确生成。针对这种情况,我们全面修改了PLC程序,并且为节省存储空间和查询方便起见,将平时的生产数据都存放在历史数据库里,在需要时可即时生成报表。
■ 历史曲线:可查询全厂所有主要运行参数的历史情况。为便于设备运行情况分析,可以在同一画面下同时显示设备的历史运行情况与当前的运行情况以作对比。
■ 为防止设备控制出错,所有设备分别有中控(中控室上位机控制)、现控(现场车间上位机控制)、自动、就地(设备不受PLC控制)4种控制方式,可以随需要随时转换。
■全厂的所有工作站都可看到全厂的运行情况。


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