西门子6ES7223-1BM22-0XA8型号大全
分类号 TP315
二次滤网是一种自动过滤污水的装置,可以强力清除污水中的杂物,适用于火力或水力发电机组循环冷却水的过滤和其它工业循环冷却水的过滤,尤其是对一些以江、河、湖水为一次循环直供的厂家,其排污的效果更为明显。该设备具有结构合理、性能先进、自动化程度高、经济实用等优点。
1 二次滤网的工作原理
二次滤网的工作原理主要分为压差排污和时间排污两种情况。
种是压差排污,即根据压差的大小进行排污。二次滤网接入管道系统后,污水由下部进水口进入滤水器,过滤杂物后,水从出水口流出。当水中杂物通过网芯时,由于杂物的体积大于网芯孔的尺寸,从而被聚集在网芯的内侧表面上。当杂物聚积到一定的数量时,由于截流口的减压作用,从而造成进水口和出水口之间产生一定的压力差。当滤网进口压力表和出口压力表的水压差值增大到规定数值时,设备自动清洗排污。排污时,控制机构自动打开排污阀,水流对于附着在网芯的内侧表面上的杂物进行反向冲洗,经由排污管路和排污阀门排入冷却水的出水管中,将其排出滤网。当压力差值恢复到正常时,控制机构自动关闭排污阀,从而完成过滤排污的工作过程。
第二种是时间排污,即根据时间的长短进行排污。清洗排污的时间间隔可以自由设定。在设定的清洗排污时间,控制机构自动打开排污阀,进行清洗排污。
2 PLC选型与I/O点分配
根据二次滤网的工艺要求,PLC控制系统需要有一定电流容量的开关量输出点来控制主电机和排污阀门。要求PLC能够和上位操作界面进行通讯,在上位操作界面中实现对变量的监控和修改。要求能够对现场的压差信号进行采集,供CPU或上位操作屏幕显示。
根据统计,PLC控制系统的I/O点共有14个,其中开关量输入点8个,开关量输出点5个,模拟量输入点1个,没有模拟量输出点。根据输入和输出的要求,选用和利时HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC,CPU模块选择带有24点开关量的LM3107,其中开关量输入14点,开关量输出10点。该CPU模块的性能价格比很高,广泛用于工业控制的各个领域。对于现场模拟量的采集,选用4通道模拟量输入模块LM3310,该模块具有如下优点:
•采样精度高,常温下的满量程误差为0.2%。
•响应速度快,4个通道完成一次采样的时间为20ms。
•信号范围广,可以接收0~20mA电流信号、4~20mA电流信号和0~10V电压信号。
PLC的人机界面选用HITECH触摸屏。这些配置完全能够满足系统的要求。本系统的I/O点数分配如表1所示。
表1 PLC控制系统的I/O点分配
3 PLC控制系统软件设计
二次滤网过滤杂物后,滤芯脏污,水阻增大。当差压变送器输出值达到预设值A时,PLC得到差压变送器的信号,自动打开排污阀门进行自动排污。将杂物排出滤网后,当压差降到预设值B时,PLC自动关闭排污阀门。如果压差没有下降,反而继续增加达到预设值C时,则PLC发出报警信号,同时停止执行电机,关闭排污阀门。之后应当进行检修,取出滤芯,进行清理或更换。PLC程序采用和利时的编程软件PowerPro完成,程序流程图如图3所示。
4 结论
采用和利时HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC作为控制核心的二次滤网,可以广泛应用于电站、化工、印染、造纸等各种行业的供用水管道。通过PLC控制,可以自动启动排污阀门进行冲洗,具有清污效果强、排污耗水量少、运行安全可靠等优点。
1 引言
可编程控制器(简称PLC)以其强大的功能、很高的可靠性、抗干扰性、编程简单、使用方便、体积小巧等优点,在工业陶瓷生产过程控制中得到了普遍使用。但是当陶瓷生产工艺发生变化或有特殊要求以及生产过程出现新问题时,PLC控制系统或编程方案就应作相应的改变和优化。本文就一条年产100万m2 釉面砖生产线关键设备之一的PLC自动入坯控制系统的改造,作以探讨。
2 入坯工艺流程简介
如图1所示,图1中:M1、M2为皮带电机,M4、 M5为辊台为电机,G1-G6为光电检测管,YV1为电磁阀,BX1为操作盒。当施釉线或素坯线的坯体经M1电机的传送带送至光电检测管G1位置时,G1动作,M2电机转动,由其传送带将坯体向窑前的辊台上传送,若G1处无坯体时,M2则停止; 当坯体送至G2时,M1停止,送至G3时M2停止,同时电磁阀YV1得电,M2的皮带支撑架下落,坯体由窑前的辊台变速电机M4、M5驱动,由辊子传动送向窑内;至G4时,YV1失电,皮带被升起,M1电机启动,重复上述过程。
图1 入坯工艺流程
3 存在的问题与改进
原控制系统的梯形图如图2所示。采用了OMRON SP10小型机,从试运行几个月的情况来看,该机可靠性高,基本能满足使用要求。但从生产工艺、控制方式以及实际使用过程来看,其控制系统还存在下述缺陷。
图2 坯体排列监控图
3.1 生产工艺方面
该单层辊道窑既可作为产品的釉烧,又可作为素烧。当作为素烧时,传送带上的坯体是素坯,机械强度低于釉坯,工艺要求无碰伤等;当作为釉烧时,工艺上还要求严禁坯体层叠等。因此在传送过程中,应运行平稳,衔接处过渡自然,皮带升降缓慢。这些要求可以从调整传送带和对电机的控制方式(如采用变频调速)、以及对电磁阀的改造来解决。但是由电机M4、M5控制的辊台辊子,由于长期工作在较高的温度环境下,不可避免地会产生弯曲变形等,使入窑坯体排列紊乱,甚至层叠粘连而产生废品。通常这一现象由人工来监控,费时费力,笔者在图1中增加了两个光电检测管G5、G6,与报警电路及PLC相连,成功地实现了自动监控,如图2所示。
3.2 控制方面
(1) PLC自停故障
该机在试运行时,时常出现停机现象。究其原因主要是环境温度太高,导致PLC自动保护系统动作所致。工业陶瓷窑炉的环境温度高,是一个很普遍的问题。却未引起设计者的足够重视,PLC控制柜虽然距辊道窑低温段有一定距离,但PC机与控制电机的磁力等电气元件,同时被控制面板封在一个较小的空间内,且柜内无风扇,散热不良。夏季环境温度的升高,加之生产车间通风条件有限,导致PC机停机频繁。当增设柜内风扇后,再无停机现象。
(2) 急停按钮的设置问题
原系统急停按钮SB3设置在控制柜上,不便于实现两地控制,常造成半成品的大量损坏。因此在图1上增加按钮盒BX1,与施釉线急停按钮及SB3串联,使停机、开机方便自如。
图3 原梯形图
(3) 电机M2频繁点动影响寿命
本生产线未设置大型储坯器,当坯体供应不连续时,电机M2的等待时间太短,频繁启动而发热,曾烧坏一台。其问题出在编程上,从原梯形可以看出(如图3所示),G1处一有坯体M2便动作一次。应改为若坯体到达G2处,且G1处有坯体时,停M1;否则M1继续转动,使坯体供应连续。
(4) 控制系统的进一步优化
原系统电磁阀YV1是通过中间继电器KA1来控制的。现已去掉KA1,直接由PC控制。
从图1可以看出,光电检测管G4控制M2传送带支撑架的升降,若坯体排队不整齐时,有的坯体先到达G4处,有的还未完全脱离M2传送带,而支撑架却开始升起,损坏坯体。且G4一旦失灵,将造成整个系统的混乱。去掉G4,由PC内部时间继电器代替,不但节省费用、调节方便,而且增加了系统的可靠性。
4 改进后系统的编程
改进后的梯形图如图4所示。
图4 改进后的梯形图
4 结束语
经多年的实际运行证明,改进后的控制系统稳定可靠、合理,提高了生产效率。因此笔者体会到,只有熟练掌握PLC的特点及其应用方法,并且熟悉具体的生产实际情况,才能充分发挥PLC的优势,使之很好的服务于工业生产。
一、简介
我们知道,三菱FX2N系列PLC本身是不支持西门子的Profibus总线的,可是在有些项目、有些场合我们需要把FX2N连接到Profibus总线上,此时,创捷公司的 Profibus通用型RS232/RS485桥接模块CZP1-PQ20-T10ZL2-1A就能实现此功能。
二、实现方法
如图一所示,桥接模块作为中间转接模块,一方面将Profibus协议转化成 RS232/485协议,使主站的信息下发给FX2N从站,另一方面将RS232/485协议转化成Profibus协议,使FX2N从站的信息上传给主站,以确保 FX2N通过PROFIBUS-DP总线和主站进行数据交换。
具体实现方法可采用以下三种:
1、直接连接FX2N编程口,采用三菱内置的FX2N编程口协议,此方法不需要在FX2N上作任何设置和编程,只需在Profibus主站上依此协议编程不断读写从站数据即可,FX2N从站会自己响应主站回应数据。
2、通过FX2N通讯模块(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱协议格式一或协议格式四(具体协议内容在三菱FX通讯用户手册上有详细说明),除了在Profibus主站上需要依此协议编程不断读写从站数据外,FX2N从站需要基本的通讯格式设置,但不需编写通讯回应程序,FX2N会自动回应。
3、通过FX2N通讯模块(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),自己编写通讯协议,该方法既需要在Profibus主站上依协议编程不断读写从站数据,还需要在FX2N从站上编写通讯程序不断响应主站的呼叫。该方法尽管编程较麻烦,但协议灵活,适应性很广。其实该方法不光可应用在FX2N系列PLC上,也可应用在别的PLC或智能仪表上,只要两边协议设置一致,都可用此方法,通过创捷公司的 Profibus通用型RS232/RS485桥接模块CZP1-PQ20-T10ZL2-1A,来实现把设备联上Profibus网络的功能。
三、应用举例
在创捷公司总承的某电子设备厂纯水工程自动控制项目上,由于要把前期的用FX2NPLC控制的三套设备纳入Profibus网络来统一监控,所以我们使用了创捷公司的 Profibus通用型RS232/RS485桥接模块,考虑到尽量少修改原程序,而FX2N上的编程口已用于与触摸屏的连接,所以我们采用了第二种方法,在原FX2N程序中只是加入了短短的几句通讯设置,而在Siemens S7-300主PLC上,用三菱的通讯协议格式四组态编程来不断读写信息,成功地把FX2N连接到Profibus总线上.