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西门子模块6ES7214-2BD23-0XB8品质好货

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 1、RB048-TYPE-B12初始信息的获取

  关键是检测滚床在运动状态下,CC09-RB048上的3个接近开关的触发顺序:若RB001的占位开关和CC09-RB048的前占位开关同时触发,表明车型为B12,RB048-TYPE-B12=“TRUE”;若CC09-RD026或者CC09-RD026的占位开关与CC09-RB048的后占位开关同时触发,表明车型非B12, RB048-TYPE-B12=“FALSE”。具体程序如图2所示。



图2 初始车型信息获取


  2、车型信息传递

  车型信息要从RB048-TYPE-B12传给RB050-TYPE-B12,从RB052-TYPE-B12到RB056-TYPE-B12。以车身滑橇从CC09-RB048移动到CC09-RB050为例,其关键步骤是判断在车身由CC09-RB048进入CC09-RB050的过程中,若RB048-TYPE-B12=“TRUE”,则对RB050-TYPE-B12进行置位操作,否则对RB050-TYPE-B12进行复位操作,详细程序如图3所示。


图3 车型信息传递


  3、车型信息的修改

  按照车间车型定义表,B12车型代号定义为“0940”。在CC09-RB056位置,MOBY-i读写站读取滑橇MDS信息中,并存储在在数据块DB580中,以后的操作都依此数据为准。若RB056-TYPE-B12=“TRUE”,则用新车型信息“0940”修改数据块DB580。后面的程序将根据数据块内部的车型信息来通知总装车间发送相应的吊具过来。具体程序如图4所示。


图4 车型信息修改


结 语

  至此,我们就完成了相关的技术改造,在不增加任何硬件投资的前提下,仅通过对现有软件的探索和增加部分PLC程序,实现了与增加MOBY-i站完全相同的功能,大大简化了项目改造技术方案,并节省了设备投资费用以及聘请Dürr公司专家的劳务费用,同时也极大地鼓舞了员工学习、研究和提升业务技能的积极性。

 我公司计划推出一款B级新车B12,由于工艺线路的特殊性,此车型需要在四厂涂装车间喷涂,然后经过二厂涂装车间的喷蜡线进入二厂总装车间装配。具体工艺布局如图1所示:B12经过RB003~RB001(图中红色部分)至CC09-TC/RB048(图中黑色部分),然后经过CC09-RB050、CC09-RB052/054到CC09-RB056,经过此处的MOBY-i读写头,读取滑橇上的移动数据载体内的信息,并将其中的车型信息发给总装车间。其他车型来自CC09-RD026或CC09-RD06,通过CC09-TC/RB048进入喷蜡线。但是B12车型所用的滑橇是从滑橇返回线随机抽取的,滑橇数据载体内部仍然记录着先前携带车身的有关信息,与当前携带的车型B12并不相符。为了保证此处读取的车型信息与实际车型一致,直接的办法是在此读写站之前新增一个读写站,通过人工方式,将车型信息写入滑橇数据载体。


图1 现场工艺流程布置


  由于二厂涂装车间的设备由德国Dürr公司提供,输送系统采用滚床和滑橇的输送方式。设备的控制采用了Dürr公司基于西门子S7-PLC开发的模块化标准程序。为了实现输送设备和自动喷涂系统之间的车型、喷涂颜色信息传递,以及根据质量信息,判断车身物流走向等目的,输送设备采用了RFID射频识别系统。

  二厂涂装车间采用的是西门子MOBY-i识别系统,其硬件系统包括安装在滑橇上的数据载体MDS430,安装在特定位置的读写头SLG43,安装在PLC主机架上的ASM451接口模块,接口模块内置CM422通信卡与读写头进行通信。

  另外MOBY-i的软件系统也比较复杂,Dürr公司在其软件内部进行了大量的封装处理,给用户调整修改其软件带来了很大的困难。

  同时,增加MOBY-i系统还需要增加相关的硬件设备,并且要求将读写头安装在图1中红色设备上,而红色部分与黑色部分分别属于两个不同的PLC控制组,两者之间需要设计大量的连锁信号,这也给我们带来了很大的技术难度。

  解决方案

  为了不增加改造成本,我们另寻其他途径,并对这两部分设备的PLC控制软件进行了深入的研究,发现CC09-RB056的MOBY-i程序把读写的结果存放在一个数据块DB580内部,而程序的其他部分都从数据块获取车型信息,于是我们把研究方向放在该数据块上。在CC09-RB056工位,若当前实际的车型为B12,则对MOBY-i的读写结果进行修改,终解决了这个问题。

  首先定义4个布尔类型变量,分别记录进入CC09-RB048、RB050、RB052和RB056的车型是否为B12,具体变量定义如表所示。


表1 变量定义


  由于来自RB001(红色部分)的车型都是新车型B12,而来自CC09-RD026、CC09-RD046(黑色部分)的车型都不是B12,利用这个规律可以判断进入CC09-TC/RB048的车型,并将判断结果存在RB048-TYPE-B12中,当滑橇由CC09-RB048进入CC09-RB050时,把变量RB048-TYPE-B12的信息复制到变量RB050-TYPE-B12,依次传递下去。在CC09-RB056滚床位置,MOBY-i读写头读取滑橇MDS内部的全部信息,并存储在数据块DB580内部。这时我们可以据变量RB056-TYPE-B12的状态来决定是否对数据块DB580内部的车型信息数据进行中途修改:
 
  若RB056-TYPE-B12=“TRUE”,则修改;
  若RB056-TYPE-B12=“FALSE”,则数据不变。

  其他的程序将根据DB580内部存储的车型信息,给总装设备发送信息,通知其发送相应的吊具来接喷漆车身。

  上述的方法中涉及到3个关键技术环节,即信息的获取、传递和修改。

4 卸船机控制系统的故障诊断

    4.1 硬件组成

    卸船机的故障诊断系统建立在基于plc和故障显示单片机组成的控制系统上。plc在故障诊断系统中的功能主要是完成卸船机控制系统设备故障信号检测、预处理,转化存储并传输给故障显示单片机。故障显示单片机由于具有较强的科学计算功能,通过编码解码完成从故障特征到故障原因的识别工作,并显示于lcd屏,给出故障定位报告,并为操作员给出相应的排除故障的建议。

    4.2 程序设计

    根据plc在故障诊断系统中的功能,笔者将从故障层次结构、故障信号检测、预处理,转化存储和传输四个方面对程序进行分析。

    (1) 故障层次结构图

    在进行故障诊断设计时,必须对整个系统可能会发生的故障进行分析,得到系统的故障层次结构。根据卸船机运行中受控设备的组成,可以画出卸船机控制系统的故障层次结构图。为了描述简单,这里作了一定的简化。



图2 卸船机故障层次结构图


    系统故障结构的层次性为故障诊断的设计提供了一个合理的层次模型。为了全面的显示系统故障,必须把系统所有可能引起故障的检测点引入plc,以便系统能及时进行故障处理;并且在系统允许的条件下尽可能多的将底层的故障输入信息引入plc的程序中,以便得到更多的故障检测信息为系统的故障自诊断提供服务。

    (2) 故障点的信号检测和预处理

    基于plc的卸船机故障诊断系统,为了得到设备故障情况实现系统的故障自诊断,plc程序将所有故障检测点的状态反映给内部寄存器,图3是节选的用来记录故障点的部分程序。

    在程序段55中,i24.1是主风机断路器的闭合信号,当主风机正常运转时,i24.1的值是1,如果i24.1的值变为0,则程序中其常闭点闭合,说明主风机断路器故障,此时plc辅助寄存器位m2.1将记录此次信号的跳变。在程序段58中,i21.7是主风机变频器过热的信号,当变频器正常时,i21.7的值是0,如果i21.7的值变为1,则程序中其常开点闭合,说明变频器过热故障,此时位m2.6将记录此次信号的跳变。


图3 卸船机故障点记录程序


    对于模拟量信号例如主风机电流的故障诊断,首先利用模拟量模块,接收来自电流变送器的模拟信号,将其转换为数字信号,然后与整定值或系统允许的极限值比较,若在允许范围之内则表明对应的设备处于正常运行状态,如果实际值接近或达到极限值,则为不正常状态。判断故障发生与否的极限值根据实际系统相应的参数变化范围确定。

    (3) 故障点的转化存储

    在程序设计中,将可能发生的故障点全都记录在辅助寄存器m中,并且将故障根据发生类型进行分类存储,如图4所示。


图4 卸船机故障点转化存储程序


    单个故障点信息分别存储于plc内部寄存器字节m50和m51中,并通过逻辑或输出于q53.0。

    (4) 故障信息的传输及显示

    卸船机故障显示单片机通过双绞线与plc的输出模块建立连接及时读取plc的内部寄存器区的各种故障信息。如图五所示,故障显示单片机通过读取plc输出点q53.0-q53.7的值来获取当前设备的工作状态,并把工作状态显示在lcd屏上。如果设备发生故障,单片机还将把故障代号,详细信息和处理建议集中显示。

5 结束语

    基于plc技术的故障诊断系统在卸船机控制系统中得到了应用。从实际运行来看,故障诊断系统能准确而迅速地判断出故障的原因,方便运行人员维护和检修,大大地提高了设备维修耗时,是顺利生产的有力保障。

3 触摸屏选择及设计

  触摸屏越来越多的用在了工业中,方便,易于远程控制。根据X62W铣床的控制要求,我们用NTOUCH触摸屏和MCGS组态软件配合PLC来替代控制柜上的按钮和选择开关等物理元器件,并且还可以通过触摸屏来监视铣床运行动作情况。

  3.1 MCGS组态编辑
  通过对系统的分析,在本系统中,依靠MCGS系统设计组态画面,实现对系统操作和监控,如图3。



图3 系统控制总体画面


  以上提到此系统的输入和输出均是开关量,所以在MCGS组态的实时数据库中定义的名字类型也要为开关型的,如图4。


图4 实时数据库


  3.2 通讯连接

  既然用MCGS控制此系统,那么怎么才能让其与西门子PLC相互通讯,起到监控的作用?MCGS组态软件在设备窗口中建立系统与外部硬件设备的连接关系,使系统能够从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对工业过程的实时监控。根据此系统的控制要求以及控制方式,可以利用PPI电缆,相互传数据,以便实现监控。

  在设备窗口中需要设置设备0-[通用串行口父设备]属性和设备1-[西门子S7-200PPI]属性,此时,还需要设置设备内部属性增加相应的PLC通道,和通道读写类型,输入通道多数用到的是内部寄存器,读写类型是只读类型,输出寄存器Q0.0~Q0.6读写类型,Q1.0.和Q1.1只读类型值读取SA313和SA32的开关信号,在实际通讯过程中,在设备属性设置中“串口端口号”设为0-COM1,通讯波特率设为:6-9600,数据位位数:3-8位,数据校验方式:偶校验,一位停止位,数据采集方式:同步采集。设置完后单击“确认”按钮返回。

  为了西门子S7-200PLC与MCGS更好的通讯,必须在设备属性设置:[设备1]对话框中设置属性设备注释为:西门子S7-200PPI,初始工作状态为:启动,小采样周期为:1000ms,PLC地址为:2,内部属性设置PLC通道要与实施数据库中所定义的名字相对应。如图5。


图5 PLC通道属性设置


  编辑完毕组态画面,在上位机上试验成功,便可以通过上位机的网线接口用一根网线和触摸屏上的网线借口相连接,并且在MCGS嵌入式组态软件菜单栏中“工具”\“下载配置”设置好IP地址,便可以下载到触摸屏中。然后,用PPI电缆连接触摸屏和PLC,母头连接触摸屏COM5口,公头连接在PLC接口上,即可实现丢掉控制柜面板上的按钮控制,用触摸屏的软按钮控制,画面生动,清晰。


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