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6ES7223-1BH22-0XA8原装库存

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1 引言

汽包水位 给水liuliang 蒸汽liuliang 三冲量 自动控制系统 燃烧过程控制在宾馆里,中央空调是不可决少的,耗电非常大,空调主要是用来实现室内的恒温,中央空调主要由制冷机、冷却水循环系统、风机盘管系统、风机和冷却塔等组成。中央空调工作原理图如图1所示。通常冷冻水泵的容量是按高温度、满住率,并在此基础上留有10-20%的余量设计,在一年四季中,水泵系统长期在固定的大水liuliang工作,由于季节、昼夜及住房率变化大,空调实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。与决定水泵liuliang和压力的大设计负载(负荷率)相比,一年中负荷率在50%以下的运行时间将近一半,一般冷冻水设计温度为5——-7℃,而事实上在全年决大部分时间冷冻水的温度仅为2——-4℃,即水泵却是全功率运行,增加了管道能量损失,浪费了水泵运行的输送能量。这就存在能量的无效使用,而通过变频调速技术就能实现自动调节liuliang并显著节能的效果,用PLC改造传统电气控制系统的则使运行可靠性大大加强。

2 变频调速功能

2.1 变频器节能原理:

变频器是输出频率可改变的交流电力拖动设备。变频器调速的主要工作原理是将供给 电机定子的三相交流工频电经大功率整流元件整流,变成直流,再将直流电用正弦波脉宽调节技术逆变为频率可调、幅度也随之改变的三相交流电,以此为电源再供给电机使用。

由水泵的工作原理可知:风机、水泵特性:Q∝n H∝n2 P∝n3

即liuliang与转速成正比,压力与转速平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。

根据公式:转速

其中f为电源频率,我国工频为50HZ,P为极对数,S为转差率,那么调节电动机电源频率就可调节电动机转速,调节电机转速也就是调节它的负载转速,那么,根据风机、水泵特性可知,调节风机水泵的转速可以达到调节流(风)量的目的,同时,显著调节轴功率。通过在水泵加装变频器,,则可实现自动调节控制,可使系统工作平缓稳定。并通过变频节能收回投资。如图2所示,图中阴影部分为同一台水泵的工频运行状态与变频运行状态在随着liuliang变化所耗的功率差。因此,随热负载而改变水量的变liuliang空调水系统显示了巨大的优越性。

2.2 变频技术应用:

中央空调系统采用变频调速技术,电机可在很宽范围内平滑调速,可将所有节流阀去掉,使管道畅通,可免去节流损耗。通过改变电机转速而改变水的流速,从而改变水liuliang,达 到制冷机正常工作要求和平衡热负荷所需冷量要求,达到节能目的。采用变频调速技术的关键是电机转速的可调和可控。电机的变频调速系统是由PLC控制器进行切换和控制的。

3 PLC控制变频调速系统工作原理:

3.1 采用性能可靠的松下系列PLC为控制核心,所有输入信号起停,保护都通过光电隔离输入到PLC的输入口,利用专用编程软件,根据控制要求对PLC进行梯形图编程,PLC输出控制变频器的起停。采用PLC控制后,可取消全部时间继电器和中间继电器,所有逻辑控制通过梯形图软编程,在不用改变控制线路的情况下,可随时按控制要求修改程序,实现新的控制方案,灵活性相当高;并具有强大的通讯接口,可与上位电脑相连,,实现远程监控,为将来联网控制留 有接口,具有良好的扩展性,能与其他控制系统协调工作。变频器调速控制电路简单, 克服传统线路易出故障的缺点,降低了事故发生。

3.2 根据空调系统的实际情况,设计应包括以下几点:

(1)冷却系统、冷冻系统各装1台变频器。

(2)可根据内不同阶段的冷量要求,设置不同要求运行。

(3)常用与备用可切换。

(4)变频控制与原控制间可换,确保设备正常运行。

3.3 控制系统的主电路图

3.4 冷冻泵、冷却泵PLC的控制系统图

PLC软件采用梯形图语言,实现各种逻辑控制、变频器启动控制及手动/自动,工频/变频转换和故障自动切换等功能。

(1)I/O接口图

(2)系统软件编程图

4、结束语

(1)新的控制方案已于2004年底在北海公路宾馆投入使用,达到大幅度节电效果,具体比较如下:

在冷冻泵、冷却泵上应用变频器,一般都有40%的节电率。每天节约的电费=电机功率×每天运行时间×节电率×电价=(45KW+55KW)×24小时×40%×0.81/度,而改造费大约十万元,投资回收期=100000÷583≈170(天)

通过以上分析计算,改造后系统经济效益可观,符合《中华人民共和国节约能源法》。

(2)对电机实现了软起动、软制动,大大降低了起动电流、避免了对电机和电网的冲击;

(3)电机运行噪音减小、温升降低、震动减少、负载运行顺滑平衡;

(4)大幅度改善电机的功率因素;

(5)具有过流、过压、短路、缺相等多种保护功能,增强了对电机及所带负载的保护功能。

(6)在任意一设定的频率下,电机都能以佳效率运行;

(7)能检测负载轻微的变化,并迅速调整输出功率,显示在操作屏上;

(8)利用PLC 实现各种逻辑控制、变频器启动控制及手动/自动,工频/变频转换和故障自动切换等功能,是系统控制灵活方便,功能齐全。

  包钢带钢厂璇流井水系统是为轧线供生产用水,整个水系统是循环运行的。为保证璇流井内水位保证基本平衡,通过5#泵(110KW)将水池内循环水再抽到外面,防止水溢出。由于原有系统采用软启动启动,不能调节转速,水位的控制依靠人为值守,来通过开阀和关阀来控制。否则在低液位会造成水泵抽真空而损伤泵体(气蚀);高液位则会淹没水泵房造成停电事故。为此,我们设计变频恒液位控制系统,液位检测采用超声波液位器(百特公司),通过变频器内部PID构成液位闭环,实现液位的自动恒定控制。

1、变频恒液位控制系统构成

   系统水泵电机为110KW,四级,转速1480r/min。设计采用EV2000-4T1100P系列通用变频器作为水泵电机控制核心。液位检测采用百特工控公司生产FBSON-Y-05-N系列超声波物位检测仪,供电电源为AC220V,一体式安装。量程大可达到5米,实际检测水位高1.85米。系统原理图附图一至三。

   采用一台EC20-1006BRA作简单的继电连锁,除了和旧系统进行连锁(互锁),还有变频器的简单启动和停止及报警。本系统还另外装有一台EC20-1006BRA,通过串口与一台数传电台相通讯(MODBUS),来实现和另外一个水泵房(净环泵房)实现连锁。当璇流井有高液位报警时,通过PLC及数传电台传送到净环泵房,由操作人员确定水泵的启动和停止(由于二者距离太远,且不适合电缆敷设,所以采用无线数传的方式)。 其中璇流井内PLC设置为主站,净环内PLC为从站。数传电台采用深圳科立讯生产的PT6080无线数传电台是利用先进的单片机技术,无线射频技术,数字处理技术设计的功率较大,体积较小的模块式半双工数传电台,采用SMT新工艺,选用高质量的元器件。抗干扰能力强,精致坚固,结构紧凑,安装方便。数话兼容,数传可优先。RS232、RS485及TTL多种接口可供选择,适应面宽。参见下面原理图:




 

2、变频恒液位控制参数及工作原理:

2.1 EV2000 通用技术规格:

输入

额定电压;频率

三相,380V~440V;50Hz/60Hz

允许电压工作范围

电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5%

输出

额定电压

380V

频率

0Hz~650Hz

过载能力

G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒;

P型:110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒

主要控制性能

调制方式

磁通矢量PWM调制

调速范围

1:100

起动转矩

0.50Hz时180%额定转矩

运行转速稳态精度

≤±0.5%额定同步转速

频率精度

数字设定:高频率×±%;模拟设定:高频率×±0.2%

频率分辨率

数字设定:Hz;模拟设定:高频率×0.1%

转矩tisheng

自动转矩tisheng,手动转矩tisheng0.1%~30.0%

V/F曲线

四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)

加减速曲线

三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,长60小时

直流制动

直流制动开始频率:0.20~60.00Hz;

制动时间:0.0~30.0秒;

制动电流:G型:0.0~100.0%

P型:0.0~80.0%

点动

点动频率范围:0.20Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设,点动间隔时间可设

多段速运行

通过内置PLC或控制端子实现多段速运行

内置PI

可方便地构成闭环控制系统

自动节能运行

根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行

自动电压调整(AVR)

当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定

自动限流对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
自动载波调整根据负载特性,自动调整载波频率;可选

客户化功能

纺织摆频纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能
定长控制到达设定长度后变频器停机
下垂控制适用于多台变频器驱动同一负载的场合
音调调节调节电机运行时的音调
瞬停不停机控制瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行

捆绑功能

运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换

运行功能

运行命令通道

操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换

频率给定通道

数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定,可通过多种方式随时切换

辅助频率给定

实现灵活的辅助频率微调、频率合成

脉冲输出端子

0~50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出

模拟输出端子

2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出


2.2为实现璇流井内恒液位控制,我们采用给定电位计作为液位给定,反馈采用超声波液位仪(变送输出4-20MA)。通过变频器内部的PID调节器做压力闭环调节。变频器参数设置如下:

FP.01=0 参数写保护选择,全部参数允许改写
F0.00=3 给定为VCI模拟给定
F0.03=1 端子运行
F0.04=0 转向为正向
F0.08=1 负载为风机类
F0.10=15 加速时间
F0.11=15 减速时间
F0.14=1 V/F曲线设定(2次幂,泵类负载特性)
F5.00=1 闭环运行有效
F5.01=1 给定为VCI
F5.02=1 反馈为CCI(注意要做调线改动),超声波输出
F5.09=20 小给定量对应反馈(4mA ,相对于20mA为20%)
F5.12=0.10 比例增益
F5.13=0.05 积分时间
FH.00=4 四极电机
FH.01=110 功率110KW

变频器内部PID控制框图:


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