6ES7223-1BM22-0XA8参数设置
目前建筑陶瓷行业普遍采用的是隧道窑烧成工艺,在使用隧道窑进行陶瓷烧制的过程中,除了严格控制各被控点(车位)的温度和压力等物理参数外,jingque、准时地完成顶车、回车等循环过程,也是保证烧成质量的必要环节,随着计算机技术的发展,特别是可编程逻辑控制器(PLC)技术的广泛应用,使顶车工艺的控制实现了PLC自动控制,从而大大提高了系统的可靠性,保证了产品质量的稳步提高。本文以唐山陶瓷厂建筑陶瓷隧道窑的顶车工艺的控制为例,对PLC在隧道窑顺序控制中的应用进行探讨。
1.顶车工序的工艺过程
隧道窑是连续烧成的生产装置,通过有序的顶车操作与窑内各个被控点的严格控制相配合,使每个毛坯(半成品)在从窑头到窑尾的“流动”过程中,完成烧成曲线所要求的烧成过程。也就是说对于隧道窑的控制来讲,从宏观上看,每个被控点的参数是不变的,但对于窑内被烧制的毛坯来讲,必须严格按照烧成曲线的要求,准时经过每个被控点,才能达到理想的烧成制品。
,为了保证烧制的毛坯能够按烧成曲线的要求,准时地通过所有被控点,就要求窑内的窑车按时、有序地进行循环和流动,目前普遍采用的是基于逻辑控制的定时顶车控制工艺。隧道窑顶车工序的示意图如图1所示。
图1:隧道窑顶车工序示意图
由于窑尾与窑头的控制方式完全相同,为节省篇幅,本文仅就窑头的控制进行讨论,并假设窑尾完全能够满足窑头控制所需要的各种控制信号的要求。顶车工序的工艺过程为:
设:顶车定时时间到T0↑→托车前有窑车到位13XK↑→托车在回车线方向准确定位1XK↑→9XK、10XK同时↑→油泵启动→托车上无窑车11XK↓→夹紧装置为松开状态12XK↓→1DT↑→推车机启动推动窑车上托车→13XK↓→当窑车到位后11XK↑→2DT↑→推车机返回→推车机返回到位14XK↑→推车机停止→电磁夹紧装置将窑车夹紧→夹紧到位后12XK↑→托车电机低速正向启动,托车低速向窑头方向移动→2XK↑→托车电机转为正向高速→在接近窑头的时候3XK↑→切换为正向低速,继续向窑头方向移动→当4XK↑进入定位对轨状态→对轨成功后9XK、10XK同时↑→托车电机停止→窑门电机正向启动打开窑门→打开到位后7XK↑→窑门电机停止并抱闸→夹紧装置松开12XK↓→3DT↑→顶车机前进,将窑车顶入窑内→当顶车到位后6XK↑→3DT↓→4DT↑→顶车机返回→当返回到位后5XK↑→4DT↓→顶车机停止→窑门电机反向启动关闭窑门→关闭到位后8XK↑→窑门电机停止→托车电机反向高速启动→托车快速返回→2XK↑→转换为反向低速→1XK↑→进入反向对轨定位→9XK、10XK同时↑,定位结束,托车停止→人工将窑车推到13XK处→等待下一次定时时间到。
2.系统的硬件设计
本系统仅涉及开关量的控制,故采用日本东芝公司的EX40-PLUS作为控制器。EX40具有基本I/O点40个,其中输入24点,输出16点,大继电器方式输出电流可达2A,完全能够满足本系统的控制要求。系统的硬件原理图如图2所示。
为保障系统安全可靠地工作,除在梯形图实现互锁之外,在硬件接线中也对上升、下降,高速、低速,前进、后退等接触器实现硬件互锁。
EX40的输入端采用共漏极接线方式,其电源由PLC内部提供。
本系统选用的输出方式为继电器方式,电源由外部接入,其中接触器采用220V交流供电,电磁铁和信号灯采用直流24V供电。系统各I/O点的分配如表1、表2所示。
表1:系统的输入分配表
表2:系统输出分配表
图2:系统硬件原理图
图2为本系统的硬件接线图,图中省略了报警指示等的接线,输入部分的开关除X0和X16为按钮外,均为行程开关。
3.系统的软件设计
本系统采用定时原则的顺序控制方式,系统控制结构简单,梯形图易于设计和调试,便于维护和维修。系统的程序流程图如图3所示。
图3:控制系统软件流程图
由图3所示的流程图可见,系统的软件设计主要包括:系统的启动和主控的形成;托车行走和定位控制;窑门开启和关闭控制;顶车机操作控制和部分超时报警控制等。系统的梯形图从略。
3.结束语
本系统采用微型PLC作为控制装置,特别是EX40-PLUS的大屏幕编程器,可以方便地编辑和修改梯形图程序,亦可实现联机调试和监控程序的运行情况。2.系统功能
轻轨精整PLC智能控制系统包含铣床和钻床控制,实现的基本功能如下:
(1) 切换功能:可实现手动与自动控制的切换。在通常情况下使用自动档,当需要检修或调试的时候,切换到手动档。
(2) 自动报警功能:发生异常情况,可随时报警。当夹紧头快下、动力头快进、动力头工进以及动力头快退四个部分中任何一段出现异常情况时,与之相应的声光报警就会动作,让现场工作人员迅速采取措施,避免或减少事故所造成的损失。
(3) 自动记忆功能:配有“停车”及“继续运行”按钮。当工作过程中出现某些问题需要暂停运行时,按下“停车”按钮后,机床停止运行,各部分均停留在原处不动。再按下“继续运行”按钮,则机床继续运行。
(4) 紧急停车复位功能:配备有“紧急停车复位”按钮。当在工作过程中发生异常,或中途突然停电后恢复时,按下此按钮使机床各部件回到加工前的初始状态。
为实现上述功能,需要对运行过程进行智能判断,进行相应的控制。同时考虑到PLC的运算功能的限制,需要加入故障诊断模块,并进行相应的显示。
3. 系统组成
PLC选用三菱公司的FX2N系列可编程序控制器实现[1],由可编程序控制器构成的轻轨精整智能控制系统结构如下:
图1. 轻轨精整智能控制系统结构图
该系统有输入、控制运算和输出三大部分组成。
1)输入部分包括操作按钮和信号检测两部分。
a.操作按钮用来人工设置参数或进行手动操作,处理紧急情况。
b.信号检测是由传感器自动监测生产线上机床的工作情况,一旦出现异常情况,马上报警提示操作者,以进行相应的故障处理,如紧急停机处理等,从而避免事故的发生。
2)控制运算部分
控制运算部分主要由PLC来完成,由控制系统的应用软件来完成信号的输入、处理、控制输出的主要功能。
3)输出部分包括报警装置、输送和动力装置、固定装置
a.报警装置由闪烁的红、黄、绿三种颜色灯和报警铃声构成,三种颜色分别对应三种不同报警级别。绿色表示系统正常,黄色表示系统参数超范围,但仍能工作,需要进行处理;红色报警并伴随报警声音,必须紧急停机处理。
b.输送装置由PLC输出的信号控制主电路,给电机发送指令,让其自动完成原料的传送与动力传送。
c.液压装置是固定装置,由PLC控制器给定的信号,经电磁阀控制液压设备,将原料固定在某一位置,为原料加工服务。
4.系统软件设计
4.1 PLC软件设计考虑的问题
利用梯形图编制控制程序,在 PLC软件设计中要考虑以下几个问题:
(1) 强电关断优先原则:在铣床软件设计中,只要控制信号中有强电关断的信号,则不管其它信号如何都要关断强电。如图2所示,只要关断信号XO2=1,则中间继电器 M100 都要被关断。 (2) 动作互锁原则:有些控制不能同时动作,就要进行互锁。如主轴正、反转控制,图 3为主轴互锁控制示意图,任何一个回路启动后必须同时关断另一 个回路,从而保证两者不能同时动作。
图2
图3
(3) 顺序联锁控制原则:即有些控制要求次序不能颠倒,这就要求前一个动作常开触点串在下一个控制动作中,同时将后一个动作中的常闭触点串在上一动作的控制回路中,如图4 所示。
图4
影响PLC控制系统的因素很多,只要我们在软件设计时充分考虑到各方面因素,就可避免出现故障,控制系统的运行就会更加稳定 [2] 。
4.2 PLC基本控制程序设计
具体铣床控制功能框图如图5所示,钻床控制功能与之类似。
图5. 铣床控制顺序功能框图
4.3 故障诊断模块的程序设计
对于PLC系统,由于内存资源有限,复杂的智能诊断难于实现,为此加入了故障诊断智能模块,该模块以单片机为基础,采用C51编程,可方便实现各种控制算法。
采用故障树推理与专家经验规则推理相结合的方法,利用智能模块的I/O功能及内部信息进行故障诊断。[3][4]
(1) 故障结构分析
在进行故障诊断设计时,首先必须对整个系统可能发生的故障进行分析,得到系统的故障层次结构,利用这种层次结构进行故障诊断部分的设计。图6为系统的故障层次结构。
图6. 故障层次结构框图
(2)程序设计
系统故障结构的层次性为故障诊断提供了一个合理的层次模型。在进行系统的程序设计时,应充分考虑到故障结构的层次,合理安排逻辑流程。在引入故障输入点时应注意两点:
a. 必须将系统所有可能引起故障的检测点引入PLC,这主要是从系统的安全可靠运行考虑,以便系统能及时进行故障处理;
b. 应在系统允许的条件下尽可能多的将底层的故障输入信息引入PLC的程序中,以便得到更多的故障检测信息为系统的故障自诊断提供服务。
5.结束语
经过在线调试和工业试验运行阶段后,该控制系统已于2004年正式投入运行,运行以来,效果良好,实现了预定的控制功能要求,克服了继电器、接触器控制带来的局限,避免了原控制系统辅助元件多、故障率高、工作噪声大、控制方式单一、维护困难等问题。手动与自动切换方便,抗干扰能力强,适合钢厂生产线的恶劣的工作环境,且易于计算机通讯,实现网络监控。
本文作者创新点:将PLC和单片机结合,设计了用于轻轨精整钻、铣床设备的控制系统,并使之具有故障诊断和报警功能,系统结构简单,操作方便。
一、前言:中国工业领域一直以来对于国产PLC有一种排斥的心理:受制于品牌的劣势,总是以极低的价格去冲击市场,而由此造成的直接后果就是缩短研发周期,缩减研发经费,选择临界质量的硬件以达到压缩硬件成本的目的。一个恶性循环就此形成,似乎永远也不可能消失的品牌劣势!当然,口号的力量永远微乎其微,而市场对于质量的认可与否才是建立品牌有力的推手。作为国产大中型PLC的者,南大傲拓科技为了改变工业领域一直以来对于国产PLC的消费观念,我们力求研发团队的完整性,做到任何一个细节的至善至美。软硬件研发的自主知识产权及强大的自主创新能力,造就了产品坚若磐石的质量体系,我们可以在任何时候,任何场合接受市场的检验。
二、NA400PLC的通讯特点:
1、NA400PLC的CPU模块均配置串口和以太网口,其中以太网口支持MODBUS TCP/IP协议,用作工业以太网通讯接口,在整个网络配置中勿需专配以太网模块;串口支持MODBUS RTU及自由端口通讯协议,支持串口扩展。通过DP主站和子站模块可构成PROFIBUS DP网络,远程I/O可控。
2、便利的通讯指令:无论您使用何种通讯协议都可以做到编程简单,程序简洁,勿需再为通讯端口冲突、发送接收控制、通讯中断处理等问题烦恼。
三、三垦变频器通讯协议:
三垦变频器的通讯采用RS485串口,专用通讯协议;与通讯有关参数设置如下:
cd146:选择通信功能设定为1,有串行通讯功能
cd147:变频器编号在PPI时设定为1
cd148:通信速度选择与PLC的串口通讯波特率一致,此例设定5(19200bps)
cd149: 奇偶检验位设定0,无校验
cd150: 终止位的设定选择0,2位
三垦变频器的通信规约如下:计算机到变频器的信文规约:
参考:1、作为校验和的计算例,1号变频器的功能码设定为50.00Hz时
2、频率数据的整数部分固定为3位、小数部分固定为2位
写入命令:
数据的读取:
四、NA400 PLC与三垦变频器的通讯程序
对于专用通讯协议,NA400 PLC采用自由通讯协议与之通信,信文格式遵循原始格式。
例子完成3项任务:正转指令设定,输出频率写入及输出频率读取,变频器地址1,通信格式:19200bps 8 N 2
首先定义变量:选择序号,定义名称、维数及数据类型
1、 输出频率写入
三垦变频器输出频率设定信文格式(ASCII),转换为十六进制:40 01 50 24 0D 0A共6字节,该命令返回8字节
命令串放在以下定义的变量寄存器中:
返回数据存放在%MW0055至以后连续8个寄存器中
示例程序如下:XMT/RCV分别为发送和接收指令,发送方式可根据工况灵活设定。
2、 正转指令设定
三垦变频器正转运行指令信文格式(ASCII)(此例设定50Hz),转换为十六进制:40 01 4F 13 88 D5 0D 0A共8字节,该命令返回12字节
命令串放在以下定义的变量寄存器中:
示例程序如下:因为在实际工况下需要随时改变频率设定,所以可对示例程序中的SEND10[3],SEND10[4]进行对应的变量运算,可以做到随时接收上位机的频率改变命令并发送变频器改变输出。
3、 输出频率读取
三垦变频器输出频率读取指令信文格式(ASCII),转换为十六进制:2A 30 31 43 0D 0A共6字节,该命令返回12字节
命令串放在以下定义的变量寄存器中:
返回字符串存放在以下定义的变量寄存器中:
示例程序如下:在实际工况下需要对接收的字符串进行相应的处理,所以需要进行变量的处理,从而可以在上位机显示采集的数值。
五、结语:自由端口通讯协议对于工业网络中不同设备之间的兼容提供了极大的方便性。建立在此基础上的系统集成开发和设备使用维护,要求参与者读懂设备信文规约然后才有可能达到熟练程度,因此就要求软硬件开发商在使用说明中尽可能的详尽清楚的解释