6ES7222-1EF22-0XA0供应现货
1 引言
本机是将兔毛原料未经改性处理,直接进行开松、梳理,制成一定支数的毛条,具备抱合力大和加有真捻等特点,并由纺纱机(FNT-28型兔毛纺纱机,专利号:9424N73-4)纺制成各种规格支数的细纱。本机是国家发明专利产品(专利号:93106597-6),八五国家星火项目,同时又被国家科委列为九五项目。
本机电气部分采用继电器控制系统,动力驱动由三相异步电动机来完成。该控制系统有三点不足:
(1) 继电器线路接线复杂,功能单一。 继电器接触控制系统的逻辑部分由许多继电器;按某一固定形式连接而成,若工艺流程发生改变,则需要改变继电器控制系统的接线,才能满足新的工艺流程要求。工人实际操作和维修复杂,易出故障;
(2) 可靠性不高,控制精度不够,这就势必影响了出条支数、出条定重;
(3) 继电器控制柜的体积大,占用了较大的生产空间,影响了工人的操作。
因此有必要对本机的控制系统进行改造。近年来,随着
科学技术的飞速发展,步进、伺服电机的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。
2 控制方案的确定
由于步进电机可直接用数字信号控制,无需反馈可开环工作,无累积定位误差,控制精度高,因此被广泛用于数字控制系统和计算机控制系统。而可编程序控制器(PLC)是一种适于工业现场控制的,由单片计算机(CPU)、外围大规模集成电路(LSI)、系统软件及I/0接口等构成的新型控制器,用户通过软件设计,可实现以往难以实现的各种复杂逻辑控制。与通用PC机或单片机构成的系统相比,PLC具有可靠、抗扰能力强、编程简单等优点,已成为替代传统继电接触器控制线路的升级换代产品。因此,本系统采用可编程控制器(PLC) 为控制核心,步进电动机为执行元件、红外光电传感器为检测元件的新型系统,实现了兔毛梳理机的计算机数字控制。其组成原理如图所示:
图2 控制系统原理图
3 控制系统的实现
3.1 系统组成
PLC选用日本松下FP0 PLC,共8点输入(X0~X7),8点输出(Y0~Y7),主要控制主电机Motor1和毛斗步进电机Motor2的工作状态和转速;步进电机选用两相混合步进电动机,步距角1.8°/STEP,用于驱动主机和毛斗;步进电机驱动器选用DMD402,电源电压DC14V~40V,其作用是根据PLC的控制指令对电机实现脉冲和方向控制。
3.2 系统工作原理
FP0系列PLC除具有一般逻辑控制与运算功能外,还具有高速计数输入(大10kHz)、PLS脉冲直接输出、SPD位置控制、PWM脉冲输出等特殊处理功能,用于步进电机的速度控制或位置按制十分方便。
在图3所示系统中:PLC输出口Y0、Y1以脉冲速率方式输入步进电机驱动器的Pulse bbbbb端,控制梳理机主电机和毛斗电机转速和位移。PLC输出口Y2、Y3以方向信号输入到驱动器Directional bbbbb端,控制梳理机电机的转向。输出点Y4、Y5是步进电机复位信号RST,每次开机对步进电机驱动器清零。PLC输入点X0以梳理机喂入量斗处的红外传感器作为输入信号,可调节喂入量斗的喂毛量。X1、X2作为步进电机的启动信号,X3作为步进电机复位信号。X4以为位置传感器作为输入信号,检测梳理机是否复位。可以利用当需要手动操作时,可通过PLC的手动输入信号X5、X6,以点动方式按制电机的正转或反转。控制关系为:X5=ON,电机正转;X6=ON,电机反转。
图3 梳理机控制工作原理图
4 控制系统软件设计
图4是根据前述梳理机的电气控制原理,结合PLC的程序设计方法和生产工艺要求,设计的控制软件程序流程图。
图4 梳理机运行程序图
利用FP0 PLC提供的高速脉冲处理指令、逻辑控制指令、算数运算指令及一些特殊功能指令,可较方便的实现对步进电机的升/降速、恒速及正/反转的运行控制,尤其用PLS-脉冲输出指令和SPD-位置控制指令,可使步进电机达到不失步的升/降速与恒速运行。
5 结束语
以PLC和步进电机为主构成的数字式兔毛梳理机控制系统的研制成功,为兔毛梳理机在生产与应用环节的工艺参数的调整,提供了保障。采用本控制系统的兔毛梳理机各项指标:适纺原料范围:兔毛(高比例);条干重量不匀率:1.5%;生条可纺支数:8~60公支;脱毛量:1~mg/100cm2;兔毛制成率≥95%;出条定重:0.125~1g/m;台时产量:0.3~2kg/h。此外,系统具有控制精度高、操作简单、运行平稳、无噪音等优点。
1 引言
PLC输出的集成脉冲可通过步进电机进行定位控制。关于定位控制,调节和控制操作之间存在一些区别。步进电机不需要连续的位置控制,而在控制操作中得到应用。在以下的程序例子中,借助于CPU214所产生的集成脉冲输出,通过步进电机来实现相对的位置控制。虽然这种类型的定位控制不需要参考点,本例还是粗略地描述了确定参考点的简单步骤。因为实际上它总是相对一根轴确定一个固定的参考点,因此,用户借助于一个输入字节的对偶码(Dual coding)给CPU指定定位角度。用户程序根据该码计算出所需的定位步数,再由CPU输出相关个数的控制脉冲。
2 系统结构
如图1所示。
图1 系统结构
3 硬件配置
如表1所示。
4 软件结构
4.1 PLC的输入信号与输出信号
PLC的部分输入信号与输出信号,以及标志位如表2所示。
4.2 系统软件设计
PLC的程序框图如图2所示。
4.3 初始化
在程序的个扫描周期(SM0.1=1),初始化重要参数。选择旋转方向和解除联锁。
4.4 设置和取消参考点
如果还没有确定参考点,那么参考点曲线应从按“START”按扭(I1.0)开始。CPU有可能输出大数量的控制脉冲。在所需的参考点,按“设置/取消参考点”开关(I1.4)后,首先调用停止电机的子程序。然后,将参考点标志位M0.3置成1,再把新的操作模式“定位控制激活”显示在输出端Q1.0。
如果I1.4的开关已激活,而且“定位控制”也被激活(M0.3=1),则切换到“参考点曲线”参考点曲线。在子程序1中,将M0.3置成0,并取消“定位控制激活”的显示(Q1.0=0)。此外,控制还为输出大数量的控制脉冲做准备。当再次激活I1.4开关,便在两个模式之间切换。如果此信号产生,同时电机在运转,那么电机就自动停止。
实际上,一个与驱动器连接的参考点开关将代替手动操作切换开关的使用,所以,参考点标志能解决模式切换。
4.5 定位控制
如果确定了一个参考点(M0.3=1)而且没有联锁,那么就执行相对的定位控制。在子程序2中,控制器从输入字节IBO读出对偶码方式的定位角度后,再存入字节MB11。与此角度有关的脉冲数,根据下面的公式计算:
N=φ/360°×S
式中:N-控制脉冲数
φ-旋转角度
S-每转所需的步数
该程序所使用的步进电机采用半步操作方式(S=1000)。在子程序3中循环计算步数,如果现在按“START”按钮(I1.0),CPU将从输出端Q0.0输出所计算的控制脉冲个数,而且电机将根据相应的步数来转动,并在内部将“电机转动”的标志位M0.1置成1。
在完整的脉冲输出之后,执行中断程序0,此程序将M0.1置成0,以便能够再次起动电机。
4.6 停止电机
按“STOP”(停止)按扭(I1.1),可在任何时候停止电机。执行子程序0中与此有关的指令。
5 程序和注释
//标题:用脉冲输出进行定位控制
//主程序
LD SM0.1
//仅扫描周期SM0.1才为1。
R M0.0,128
//MD0至MD12复位
ATCH 0,19
//把中断程序0分配给中断事件19(脉冲串终止)
ENI
//允许中断
//脉冲输出功能的初始化
MOVW 500,SMW68
//脉冲周期T=500us
MOVW 0,SMW70
//脉冲宽度为0(脉冲调制)
MOVD 429496700,SMD72
//为参考点设定的大脉冲数
//设置逆时针旋转
LDN M0.1 //若电机停止
A I1.5 //且旋转方向开关=1
S Q0.2,1 //则逆时针旋转(Q0.2=1)
//设置顺时针旋转
LDN M0.1 //若电机停止
AN I1.5 //且旋转方向开关=0
R Q0.2,1 //则逆时针旋转(Q0.2=0)
//联锁
LD I1.1
//若按“STOP”(停止)按钮
S M0.2,1 //则激活联锁(M0.2=1)
//解除联锁
LDN I1.1
//若“START”(启动)按钮松开
AN I1.0
//且“STOP”(停止)按钮松开
R M0.2,1 //则解除联锁(M0.2=0)
//确定操作模式(参考点定位控制)
LD I1.4
//若按“设置/取消参考点”按钮
EU //上升沿
CALL 1 //则调用子程序1
//启动电机
LD I1.0
//若按“START”(启动)按钮
EU //上升沿
AN M0.1 //且电机停止
AN M0.2 //且无联锁
AD≥ SMD72,1
//且步数≥1,则
MOVB 16#85,SMB67
//置脉冲输出功能(PTO)的控制位
PLS 0 //启动脉冲输出(Q0.0)
S M0.1,1
//“电机运行”标志位置位(M0.1=1)
//定位控制
LD M0.3
//若已激活“定位控制” 操作模式
AN M0.1 //且电机停止
CALL 2 //则调用子程序2
//停止电机
LD I1.1
//若按“STOP”(停止)按钮
EU //上升沿
A M0.1 //且电机运行,则
CALL 0 //则调用子程序0
MEND //主程序结束
//子程序1
SBR 0 //子程序0停止电机
MOVB 16#CB,SMB67
//激活脉宽调制
PLS 0 //停止输出脉冲到Q0.0
R M0.1,1
//“电机运行”标志位复位(M0.1=0)
RET //子程序0结束
SBR1
//子程序1,“确定操作模式”
LD M0.1 //若电机运行
CALL 0
//则调用子程序0,停止电机
//申请“参考点曲线”
LD M0.3
//若已激活“定位控制”,则
R M0.3,1
//参考点标志位;复位(M0.3=0)
R Q1.0,1
//取消“定位控制激活”信息(Q1.0=0)
MOVD 429496700,SMD72
//为新的“参考点曲线”设定大的脉冲数。
CRET
//条件返回到主程序。
//申请“定位控制”
LDN M0.3
//若未设置参考点(M0.3=0),则
S M0.3,1
//参考点标志位置位(M0.3=1)
S Q1.0,1
//输出“定位控制激活”信息(Q1.0=1)
RET //子程序1结束
//子程序2
SBR2 //子程序2,“定位控制”
MOVB IB0,MB11
//把定位角度从IBO拷到MD8的低有效字节MB11。
R M8.0,24
//MB8至MB10清零
DIV 9,MD8
//角度/9=q1+r1
MOVW MW8,MW14
//把r1存入MD12
MUL 25,MD8
//q1×25→MD8
MUL 25,MD12
DIV 9,MD12
// r1×25/9= q2+r2
CALL 3
//在子程序3中循环步数
MOVW 0,MW12 //删除r2
+D MD12,MD8
//把步数写入MD8
MOVD MD8,SMD72
//把步数传到SMD72
RET //子程序2结束
//子程序3
SBR3 //子程序3,“循环步数”
LDW≥MW12,5 //如果r2≥5/9,则
INCW MW14 //步数增加1。
RET
//子程序3结束
//中断程序0,“脉冲输出终止”
INT0 //中断程序0
R M0.1,1
//“电机运行”标志位复位(M0.1=0)
RET //子程序0结束
6 结束语
通过对硬件和软件的合理设计,用较为价廉的西门子S7-200系列PLC作为核心控制部件,构成的定位系统能够达到jingque定位的目的。特别应指出的是通过灵活、巧妙的应用PLC的指令系统,可使系统实现高精度定位。