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6ES7223-1PH22-0XA8选型说明

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1、引言

气箱式脉冲袋收尘器是具有二十世纪九十年代先进水平的高效收尘器。它综合了分室反吹清灰和喷吹脉冲清灰等各类袋式收尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够、喷吹脉冲清灰与过滤同时进行等缺点。本文介绍基于和利时公司HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC控制的气箱式脉冲袋收尘器的应用实例。

2、气箱式脉冲袋收尘器的工作原理

国内某水泥厂有一套气箱式脉冲袋收尘器。该收尘器共有9个分室,其中每个分室有1个提升阀和1个脉冲阀,共计18个控制阀。这些控制阀的分类如表1所示,接线图如图1所示。下面介绍控制阀的工作原理。

表1 气箱式脉冲袋收尘器控制阀的分类


图1 气箱式脉冲袋收尘器控制阀的接线图

首先进行分组。18个控制阀被分为A和B两个阀组,控制阀YV1~YV10组成阀组A,控制阀YV11~YV18组成阀组B,通过阀组选通继电器KA6来进行阀组A或阀组B的选通控制。

然后进行分类。18个控制阀是由提升阀和脉冲阀等两类控制阀所组成,每类控制阀各有9个。通过脉冲阀选通继电器KA7来进行脉冲阀的选通控制。

例如,如果阀组选通继电器KA6吸合,分室1选通继电器KA1也吸合,那么提升阀YV1动作,而脉冲阀YV2不动作。如果此时脉冲阀选通继电器KA7也吸合,则脉冲阀YV2也动作,实现分室1的清灰动作。其它分室的动作与分室1类似。

3、PLC控制系统硬件设计

该系统以前采用单片机进行集中控制,分室的清吹时间和喷吹脉冲依靠时间继电器来进行设定和修改。单片机程序的可读性差,系统不易维护,程序更改复杂。而且由于单片机控制系统的可靠性和抗干扰能力较差,在现场恶劣的环境下,该控制系统经常出现故障。我们对运行环境进行了现场考察和反复研究,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,采用先进、实用、可靠的PLC对多个分室进行集中控制,提出了基于和利时公司HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的控制系统改造方案。

根据图1所示气箱式脉冲袋收尘器控制阀的接线图,通过对阀组和阀类的选通来控制某一个阀,因此,PLC控制系统只需使用7个开关量输出点就可以控制18个阀。此外,PLC控制系统至少需要自动起动和过载保护等2个开关量输入信号。考虑到此系统需要一定的备用I/O点,CPU模块选择带有24点开关量I/O的LM3107,其中开关量输入14点,开关量输出10点,完全满足系统要求。系统的I/O点分配如表2所示,PLC外部接线如图2所示。


图2 气箱式脉冲袋收尘器PLC外部接线图

表2 PLC控制系统的I/O点分配

4、PLC控制系统软件功能

改造后的PLC控制系统有手动和自动两种运行方式。

(1) 手动运行方式

当PLC检修或系统其它环节出现故障时,可以将控制系统随时切换为手动运行方式,通过手动转换开关、按钮和继电器等对收尘器进行控制。手动运行时,阀组的选择如图2所示,将手动/自动转换开关SA0扳到手动位置,通过阀组选通转换开关SA6选择要清灰的阀组。然后通过分室手动选通转换开关SA1~SA5选择分室1至分室9的提升阀,如图1所示。通过脉冲阀手动选通点动按钮SB1选择分室1至分室9的脉冲阀,如图2所示。

(2) 自动运行方式

如图2所示,将手动/自动转换开关SA0扳到自动位置,则PLC控制系统根据预先编好的控制程序,自动控制相关设备的运行。当控制系统给出自动运行的信号后,过载保护开关FR1用来自动检测系统的负载情况。如果系统发生过载,则禁止系统运行,并发出报警信号。如果没有发出报警信号,则系统延时5秒钟后进入自动运行状态。

分室1的提升阀1关闭(Q0.0和Q0.5输出)。2秒钟后,分室1的脉冲阀1动作(Q0.6输出)。0.15秒钟后,分室1的脉冲阀1停止动作(Q0.6停止输出)。8秒钟后,分室1的提升阀1打开(Q0.0和Q0.5停止输出)。

分室1动作结束后,延时5秒钟,分室2动作。

分室2的提升阀2关闭(Q0.1和Q0.5输出)。2秒钟后,分室2的脉冲阀2动作(Q0.6输出)。0.15秒钟后,分室2的脉冲阀2停止动作(Q0.6停止输出)。8秒钟后,分室2的提升阀2打开(Q0.1和Q0.5停止输出),

以此类推,直至分室9清灰结束,完成一个循环。下一个循环又从分室1开始清灰。如此循环执行清灰过程。

5、PLC控制系统的优点

气箱式脉冲袋收尘器控制系统的改造选用和利时公司的小型一体化PLC取代了原系统中的单片机,较大程度地提高了系统的配置,增加了系统的灵活性,能够更好地满足用户的需求。本系统有以下优点。

(1)连锁与保护

在系统中,相关设备的运行要求具有一定的连锁关系和时间顺序,这些功能由PLC的连锁程序完成,从而保证了系统的可靠运行,避免发生堵塞。

(2)灵活性

通过PLC面板的电位器,无须专门工具,也无须知识,一般操作人员可以方便地设定清灰的时间间隔。利用PLC的内部时间继电器取代传统的时间继电器,不但节省和简化了系统的硬件,而且计时更加可靠、准确和稳定。

(3)可靠性高

本系统的控制核心是和利时公司HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC,能够在恶劣的环境中长期、可靠、无故障地运行,接线简单,维护方便,隔离性好,抗腐蚀能力强,能够适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。

(4)功能强大

和利时公司HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的编程语言遵从IEC61131-3标准,易学、易懂、易用。除了具有传统的指令表、梯形图和功能块图等编程功能外,还具有结构化语言和顺序功能图等编程功能。和利时公司的PLC系统提供了多种应用功能模块,包括各种通讯功能模块、可以具体到年月日和时刻的多种定时器和超长时间继电器等,方便了各种功能的实现,有利于缩短开发周期和节省程序容量。

6、结论

改造后的气箱式脉冲袋收尘器PLC控制系统的实际运行结果表明,基于和利时公司HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的控制系统达到了预期的效果,实现了对气箱式脉冲袋收尘器的控制,可以方便地更改收尘器的设定时间,减少了外部电路与元器件,具有先进、可靠、经济、灵活等显著特色。

一、 钢板定宽传统控制系统:
   目前国内冶金板型加工企业钢板定宽控制系统大多采用机械尺测量宽度人工进行控制的方法,该系统效率低,控制精度差,回切率高,直接影响经济效益。


二、 PLC控制系统:
  根据原控制系统存在的问题,同时为实现成品钢板定宽度剪切的准确测量和控制,提高宽尺合格率,减少回切物耗,增加板边收得量,提高质量和经济效益,对原控制系统进行技术改造,现场信号采集及控制采用PLC系统;
   为实现连续检测提高控制精度,宽度检测采用旋转编码器;根据远红外测温仪提供的钢板温度,对热切钢板进行温度自动放尺量补偿;
  控制原理是:操作工首先通过操作盘输入预切钢板的宽度值,旋转编码器反馈回钢板实际宽度,同时远红外测温仪将检测到的钢板温度传送给PLC系统,PLC系统根据预设值、反馈值、温度值采用PI调节,输出剪切位置控制信号,控制直流电机,以jingque控制钢板宽度剪切位置。

三、 系统控制示意图:

此主题相关图片如下:

四、 PLC控制系统主要经济技术指标:
技术指标:
  1、 宽度测量和控制范围:1300mm—2300mm(原系统1300mm—2300mm)
  2、 测量误差:≤±1mm(原系统≤±15mm)
  3、 控制误差:≤±1mm(原系统≤±10mm)
  4、 实现手动/自动无扰切换

五、 经济指标以年产量30万吨计算:
1、 减少二次回切增加的成材率效益:(按板宽1600mm,原二次回切2%)
  增加成材钢板=300000×2%×1/32=192吨
  效益:(按3000元/吨)=192×3000=576000元
2、 提高宽度定尺精度增加的效益:(按定尺板占产量60%计算)
  300000×60%×1/800=247吨
  效益:(按3000元/吨)=247×3000=741000元
3、 其他效益:
  经过系统一年的运行统计,该系统在提高有效作业率,减少停车时间、
  增加定尺板的产量等方面增加经济效益10万元/年左右。

,钢板定宽PLC控制系统每年增加的经济效益超过100万元以上。

1 引言
       磨床是金属冷加工行业的重要工作母机。随着工业的发展,对机械零件的加工精度及表面粗糙度的要求日益提高,磨削加工显得更加重要。在汽车、电力、船舶、冶金、jungong、航空航天等行业,国产数控磨床正在发挥着越来越大的作用。外圆磨床是使用的广泛的,能加工各种圆柱形和圆锥形外表面及轴肩端面的磨床。外圆磨床还带有内圆磨削附件,可磨削内孔和锥度较大的内、外锥面。外圆磨床的自动化程度高低界定磨床的加工效率从而决定了磨床的加工规模。


2 磨削工艺
       磨床属于金属工件表面精密加工机床。磨床基本原理是用砂轮或油石(刃具)对零件淬硬表面做浅深度微量切削加工。磨削时的切削深度很小,在一次行程中所能切除的金属层很薄。磨具旋转为主运动,工件或磨具的移动为进给运动。磨床加工精度高、表面粗糙度Ra值小。磨削加工是应用广泛的切削加工方法,由于独具的磨削结构原理,使得磨床与其它金属冷加工机床相比大的特点是切削速度高达每秒可达 30m~50m,磨削温度可达1000”C~1500oC,磨削过程历短到只有万分之一秒左右。因此磨削加工可以获得较高的加工精度和很小的表面粗糙度值。磨削不但可以加工软材料,如未淬火钢、铸铁和有色金属等,而且还可以加工淬火钢及其他刀具不能加工的硬质材料如陶瓷与硬质合金等。


       零件加工的时候主要为两个轴的运动。一个是工件台轴,另一个为磨架轴;工件台行进靠伺服运动,工件架在工件台内,所以进给的尺寸便是磨削的尺寸,工件台上面安装着上下料气缸,磁性卡盘,修整器。磁性卡盘在零件加工的时候用强磁固定零件,进料和出料前需要卸磁。修整器与工件台一起运动,修整器用来修整砂轮尺寸,其倒下抬起由液压控制。磨架上装着砂轮,磨架运动也由液压控制,并由减速阀来控制不同工序时候的运动速度。除了两个轴运动有关部件还有些辅助机构如磨削液,润滑液,量测架等。


3 台达外圈滚道磨床电控系统设计
3.1 总体设计
      高效率是企业的宗旨,高效率意味着高速度。速度是评定外圈滚道磨床电控系统的重要指标。磨床电控项目选用中达EH2系列高速PLC和ASD系列交流伺服系统,在安全的前提下在程序结构上做了优化,大大的提高了每个工件的生产速度,基本每个零件的加工速度控制在6-7秒以内。电控面板上仅仅设置少量的必要按钮,其它大部分操作在触摸屏上实现,充分利用触摸屏信息量巨大的互动对话优势,加上配方和报警智能化管理功能,更有直观性,触摸屏还上显示了每个步骤的状态和时间以便作为参考调整,使得零件加工尽量不在手动控制下操作,大部分加工步骤都有严格顺序,当出现非报警的紧急情况,可以用紧急复位按钮,系统会转入迅速的安全退出流程。电控面板设计如图1所示。

图1 电控面板

             

3.2 台达电控系统配置设计
基于台达系统配型为:
(1)PLC:DVP40EH00T2(40点主机,24DI/16DO(继电器),4路200K输入/输出AC電源);
(2)PLC扩展单元:DVP32HP00R(32點擴充机,16點入,16點出(繼電器),AC電源);
(3)变频器:VFD022M43A(•迷你型静音7段速控制及简易PLC自动程序运转,高速通讯接口,自动加减速佳化控制功能);
(4)真彩色触摸屏:AE10THTD(10.4' 高亮度 512K bytes SRAM自带3通讯口联机功能,可同时连接3种不同通讯格式的控制器,架构多 机联机网络; 背部提供功能卡插槽,支持打印机,后续开发其他扩充功能卡; 创新的在线/离线模拟功能,方便设计者在程序开发阶段进行程序编辑与除错;支持SMC Card存取人机资料;符合IP65&NEMA4规格;7MB FM);
(5)交流伺服驱动器:ASD-B1521(交流伺服驱动器内置PID控制,工频切换顺序,停电减速停止控制等功能)。


3.3 数控加工流程设计
       图2为自动流程框图,自动运行条件若满足,按启动 机台便在自动运行中循环运转,直到按停止进入停止流程,或者出现重要报警或紧急复位时自动运行终止。                    

 图2 自动加工流程


3.4 PLC I/O接口定义


 3.5 工件台伺服控制运动曲线
       伺服控制的运动直接影响到成品规格和质量。图3是交流伺服驱动器:ASD-B1521伺服所拖动的工件台的运动曲线。每个步骤的速度和量根据实际的材料或尺寸不同会有所改变,达到快速高效又要。 
 

图3 工件台伺服控制运动曲线


         


3.4 砂轮磨损自动补偿
      磨床砂轮(刀具)自动化修整是重要并且是必要的数控功能。砂轮在连续磨削零件的时候,砂轮本身也会被磨损,尺寸会发生变化,所以在自动磨零件得时候需加入砂轮的技术性修整(自动磨好若干个零件后修整一次砂轮),砂轮的尺寸变化,零件的磨削起点也得跟着变化,正常情况下,砂轮会修整到磨损砂轮直径的时候自动运转停止,提示换新砂轮。除了自动过程中的技术性修整,连续修整也是必要的,连续修整可以让砂轮直接修整至指定尺寸。砂轮磨损自动补偿流程如图4所示。
 

图4 砂轮磨损补偿流程



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