西门子6ES7232-0HD22-0XA0接线方法
1 引言
随着国民经济的发展,对电力系统、电厂的要求越来越高。对于水电厂来说,装备一套结构合理、功能完善、可靠性高的现地控制单元,是水电厂提高安全生产水平,实现“无人值班”的重要环节。
2 原有设备问题分析
2.1 原有现地单元
原有现地控制单元包含一面盘柜,柜内安装了Modicon984-145型PLC,参见图1。该PLC属于凑型的PLC,基本的控制和数据采集功能都可以实现;与一体化工控机以及上位机采用了MB+网方式通信,该PLC仅具有一个RS-233口,协议固定为MODBUS,规约只能是MODBUS从站。
图1 原有盘柜布置图
2.2 原系统存在问题
(1) 整个电站的通信采用一个MB+网,当通信线路一个地方发生故障可能会影响整个电站的运行,对电厂的安全运行形成隐患;
(2) 对外通信扩展不方便,许多外部设备的信息无法采集到PLC中去;
(3) 随着外部控制设备的更新改造,所需测控点数增加,原有配置已无法满足要求;
(4) 当地显示界面即一体化工控机故障率比较高;
(5) 备品备件订货越来越困难。
为此需对现地控制单元进行更新改造。
3 技改方案分析
结合水电厂现场改造的经验,提出如下三个现地控制单元改造方案以供比选。
(1) 全部更新
把原有设备全部更新,改用Quantum PLC。全部更新,原有设备要全部报废,这样改造的成本较高,同时现场配线、安装等工作量都较大,改造周期较长。
(2) 扩展DI/DO新屏
扩展一面屏,增加开关量输入和输出点数,PLC仍采用Modicon984,和上位机通信仍需采用MB+方式。由于仅仅是对原有系统进行扩充,增加了相关的点数,整个系统的功能特点以及可靠性等并没有过提高,这种方案改造的意义不大。
(3) 扩展PLC新屏
原有屏柜保持,新扩展一面屏柜,采用Quantum PLC,Quantum PLC与原有PLC采用MB+网进行通信;与上位机通信方式改用以太网通信,即PLC直接上以太网,在新增屏柜上安装一台通信管理机。
在充分利用原有设备的基础上,增加了一套Quantum PLC,数据处理能力得到很大的提高,Quantum PLC具有无与伦比的网络连接能力,特别是应用于MODBUS PLUS网络的站间通讯(Peer Cop)技术,其快速、准确、可靠的性能充分满足功能要求,在新盘柜和旧盘柜之间即采用MB+网进行通迅,高速MB+网络的通讯功能也得到了充分的利用,上位机的通迅改用了以太网方式,提高了速度和可靠性,同时改造过程中工作量也增加的不是很多,具有可行性。
4 系统设计
系统配置方案如图2所示。在该方案中,原有Modicon984 PLC配置以及盘柜布置和外部接线不作任何更改;增加了一套盘柜,盘柜内安装了一套Quantum PLC,PLC配置有140CPU 11303S,增加了开入模件、开出模件、模入模件、以太网通信模件。这就弥补配置点数不足的问题,同时解决了与上位机通信的问题。
图2 原配盘柜与扩展盘柜
4.1 数据采集和处理功能
原配置Modicon984 PLC和新增Quantum PLC都具数据采集功能,都配有相应的数据采集模件,两套PLC共同完成现地控制单元的数据采集功能;Modicon984 PLC采集到的所有数据通过MB+网络,采用Peer Cop方式送到Quantum PLC中去,Quantum PLC对所有的数据进行处理,即数据处理功能全部由Quantum PLC完成,这就充分利用了Quantum PLC高速的数据处理功能。
4.2 控制和调节功能
Modicon984 PLC和新增Quantum PLC都配有开关量输出模件,即都具有控制和调节功能;Modicon984 PLC中的开出点,既可以由Modicon984 CPU控制也可以由Quantum PLC控制,两者是‘或’的关系;Quantum PLC通过MB+网络,采用Peer Cop方式把开出点信息送到Modicon984 PLC中去,同时Modicon984 PLC也编有程序,可以实现对开出点的控制,这主要是用来实现对辅机或自启动流程的控制。
4.3 人机界面
在新增盘柜,装有触摸屏,触摸屏与Quantum PLC通迅,这样可以实现所有数据的实时动态显示,同时可以下发相关的控制令给Quantum PLC,Quantum PLC接受到控制命令后进行解释执行。
4.4 对外通信
在新增盘柜,安装有以太网通信模件和通信管理机,以太网通信模件用来和上位机系统通信。通信管理机主要是把现场辅助设备的运行信息进行采集,同时把采集到的数据信息送到Quantum CPU里,其自身具有八个RS-232串口,这样整个现地控制单元的外部通信功能大大增强。
4.5 系统结构主要特点
(1) 原有Modicon984 PLC相当于一个智能I/O,自身可以运行PLC程序,这样一些流程就保持不变,而这些控制功能又不受所扩展盘的影响;而对Quantum PLC来说,可以把Modicon984 PLC当一个扩展I/O来处理,它可以处理Modicon984 PLC所有的开关量、模拟量等;
(2) Modicon984 PLC和新增Quantum PLC采用Peer Cop方式,通过高速MB+网络进行通信,实践证明,通信快速、准确、可靠。
5 软件的功能和实现
5.1 Modicon984 PLC程序功能设计
(1) 编写简单的程序,以实现Quantum PLC和Modicon984 PLC可以同时控制Modicon984 PLC的开出点.
(2) 把开关量、模拟量进行处理,送到指定的寄存器,以便通过Peer Cop方式一齐传输到Quantum PLC;
(3) 简单的辅机流程和自启动流程
由于原配置Modicon984CPU不支持Concept编程,所以仍需用MODSOFT组态软件来编写。
5.2 Quantum PLC程序功能设计
(1) 发电机组的开停机流程、功率自动调节流程等;
(2) 对所有采集到数据进行处理分析;
(3) 接受上位机和触摸屏所发的控制命令并解释执行。
编程软件采用了组态软件Concept2.6,该软件支持梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构化文本(ST)等多PLC编程语言,能保证系统的各类控制功能的需求。
6 结束语
本现地控制单元改造方案,在结构、技术路线、实现方法上都有所创新,该系统的结构设计合理,技术路线和实现方法完全可行;改造实施简单,大大减少了安装、配线的工作量,改造工程实施完成几个月来,运行非常稳定,达到了预期的目标,该方案的成功应用为国内老电厂LCU的技术改造提供了典型范例,对提高发电厂的自动化的水平有重要的现实意义
1 引言
矿用隔爆兼本质安全型六回路电磁起动器简称矿用组合开关。矿用组合开关在含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井环境,用于额定电压为1140V或660V供电线路的单台或多台(不超过六台)三相鼠笼式异步电动机起动停止进行控制和保护。矿用组合开关是性能可靠、抗干扰能力强、操作方便、人机界面良好的智能化矿用电机专用监控系统,矿用组合开关具有至少一组处于电源与负荷之间的主隔离开关组及一组辅助隔离开关组,每组主隔离开关组包括主隔离开关、真空接触器、漏电闭锁检测、电压互感器及电流互感器,辅助隔离开关组包括辅助隔离开关、电源变压器、滤波器、隔离变压器及电源模块,还具有数据处理模块、显示模块、控制模块及先导模块。智能矿用组合开关产品如图1所示。
图1 智能矿用组合开关
2 系统解决方案
2.1 硬件配置
基于PLC系统的矿用组合开关控制系统硬件组成如表1所示。
表1 硬件组成
2.2 系统原理
(1)系统架构。系统由主辅两套PLC和台达触摸屏构成人机操作界面。台达10.4' 高亮度 TFT LCD触摸屏DOPA10THTD1的3组串行通讯端口,具有同时连接不同的通讯格式控制器能力,本案同时接入两台不同品牌的PLC,构成异构集成自动化系统,如图2所示。
图2 系统架构
(2)主控制器。组合开关保护与主控制系统采用德国西门子S7-200 系列PLC, 实现系统监测监控,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点。
(3)辅控制器。组合开关的防爆现场数据输入是本案采用双PLC架构的原因。由于防爆现场不允许安装非防爆电器,因此必须设计防爆人机单元。考虑智能组合开关的数据输入要求,选用4*4防爆矩阵键盘,如图3所示。
图3 4*4矩阵防爆键盘
键盘的数据读入选用台达DVP12SA11T小型PLC,利用矩阵驱动原理的PLC键盘数据读入电路原理如图4所示。
图 4 PLC键盘数据输入原理
数据显示画面案例如图5所示。
图5 数据显示画面
2.3监控功能设计
(1)采用台达全中文液晶显示屏,配合台达小型PLC,实现对组合开关的工作状态、参数和故障类型显示和记忆,并可对具体参数进行修改调整,友好的用户界面,具有良好的人机对话功能,可大大提高判断故障和排除故障的效率。
(2)所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、接线简捷、信息量大、控制可靠准确等特点。
(3)具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能,可方便地检查保护和控制系统正常与否。
2.4 技术指标设计
该组合开关,充分考虑煤矿井下的工作环境,集机械制造、自动化、测控技术与仪器仪表、计算机应用科学技术等学科于一身,其主要技术指标如下:
(1)电压等级:1140/660V;频率为:50Hz
(2)总额定电流:800A、1200A,单台工作电流可达到400A
(3)电流整定范围:30-399A
(4)漏电闭锁保护:附加直流检测,1140V-40kΩ、660V-22kΩ。
(5)先导控制(本质安全控制):Igmax<10mA,Idmax<15mA。
(6)过载保护:反时限。
(7)短路保护:鉴幅式(7-10倍),机敏(3-5倍)。
(8)断相保护:负序检测,定时限;
(9)控制方式:单机单速、单机双速、双机双速、程序控制等多种控制方式。
3 结束语
此组合开关应用案例,体现了台达触摸屏强大的通讯、人机交互功能,以及PLC独特的键盘输入应用特点,大大提高了触摸屏在井下防爆中的应用,替代了以往常规触摸屏只能显示记忆的缺点,在提高劳动生产率,保障井下安全生产的同时,也展示了台达产品的特色
一、引言
随着科学技术的高速发展,现场总线在工业控制中的应用越来越广泛,当今,现场总线的种类繁多,如PROFIBUS、DeviceNet、CanOpen、AS-Interface等,而PROFIBUS作为目前比较流行的现场总线标准之一,已经在国内一些行业中广泛应用,基于PROFIBUS总线的设备也是每日剧增。而已有30年历史的PLC技术,发展至今,应用行业更是非常广泛,生产厂商举不胜举,如Siemens、Rockwell、GE、Schneider、欧姆龙、三菱、富士、松下等。
如今,如何实现各厂商PLC与各种现场总线设备之间的通讯,已经成为摆在人们面前的关键问题。本文以德国赫优讯自动化系统有限公司通讯模块RIF 1769/1788为例,介绍Rockwell AB PLC和PROFIBUS设备通讯的解决方案。由于赫优讯提供多种针对Rockwell 不同PLC型号的通讯模块,如用于CompactLogix和MicroLogix的RIF 1769-DPM(Profibus-DP master)和RIF 1769-DPS(Profibus-DP slave)、用于FlexLogix和DriveLogix的RIF 1788-DPM和RIF 1788-DPS、面向PanelView Plus和VersaView CE的PVIEW 50-PB、PVIEW 50-DPS、PVIEW 50-MBP(Modbus Plus)等。以下以赫优讯通讯模块RIF 1769-DPS为例,详细介绍如何实现西门子S7-300系列CPU315-2DP与罗克韦尔Compact Logix L35E CPU之间的通讯。
二、赫优讯RIF 1769模块简介
赫优讯作为“Rockwell Automation Encompass Program”积极成员,通过结合Rockwell自动化技术,在获得相应授权后,所研发的RIF 1769模块,主要用于扩展Rockwell自动化CompactLogix/MicroLogix系列产品功能,使其具有PROFIBUS总线接口,由于模块本身支持I/O控制和报文传输,因此在CompactLogix中集成了DPV0和DPV1。RIF 1769的硬件图如图1所以。
图1. RIF 1769的硬件图
RIF 1769模块作为标准的I/O模块,直接连接至Logix控制器中,通过Rockwell自动化配置软件RSLogix5000、RSLogix500等进行配置,从而实现PROFIBUS功能的扩展。
RIF 1769不仅具有从站模块RIF 1769-DPS,而且有主站模块RIF 1769-DPM,而作为从站模块,通过提供GSD文件,可很方便地集成到任何PROFIBUS主站网络中,通过模块上旋转开关设置站地址,从而实现与主站的连接。主站模块RIF 1769-DPM则通过赫优讯公司配置工具SyCon,实现PROFIBUS网络信息的配置,通过配套的诊断电缆,将配置信息保存至板卡Flash中。
三、通讯系统的构成
通讯系统由Compact Logix L35E、RIF 1769-DPS、PROFIBUS电缆、CPU 315-2DP构成,具体硬件结构图如图2所示,Siemens CPU 315-2DP作为DP主站,总线地址为2,通过STEP7进行PROFIBUS网络的配置,赫优讯RIF 1769-DPS作为 DP从站,总线地址为8(地址可通过拨码开关自行修改);通过RSLogix 5000进行赫优讯RIF 1769-DPS模块的加载,并通过编写部分程序,实现数据交换。
图2. 系统硬件图
四、通讯系统的实现
通讯系统的实现过程,上述已经作了简要的阐述,以下将详细分析具体的实现过程,其中实现过程大体分为两部分,包括通过RSLogix 5000实现RIF 1769-DPS模块的加载和配置,以及通过STEP7 进行PROFIBUS的组网和配置。 PLC资料网
1、 Compact Logix L35E CPU参数配置
A、 通过RSLogix5000软件,选择I/O模块RIF 1769-DPS
首先启动RSLogix 5000软件,创建新的工程,选择I/O Configuration子菜单CompactBus Local,右键加入新的模块,从图3中选择1769-MODULE。
图3. 模块类型选择
B、 通讯参数的设置
在模块类型选定后,需要对模块进行相关信息的配置,如图4所示。其中,需根据I/O模块的硬件插槽选择相应的插槽号,设定输入输出长度和配置信息的大小,具体的计算方法如表1所示。
图4. 参数配置
Connection bbbbbeter | Assembly Instance | Size (in Words) |
bbbbb | 101 | 68 + X ... 190 |
Output | 100 | 2 + Y... 124 |
Configuration | 102 | 32 |
表1. 参数信息
其中bbbbb Size至少为 68 Word,用来存储状态信息,X(X大为122)表示 PROFIBUS Output data长度;Output Size 至少要为2 Word,用来存储COMMAMD信息,Y (大为122)表示PROFIBUS bbbbb data长度。Configuration Size固定为32 Word。
2、 CPU 315-2DP参数配置
首先需导入RIF 1769-DPS的GSD文件至STEP7中,然后配置CPU 315-2DP,配置信息图如图4所示,其中需根据RIF1769-DPS的站地址设置相应的从站地址,根据RSLogix5000配置I/O参数是所设定的PROFIBUS 输入输出字节长度,配置相应的长度,本试验以输入输出长度均为32Word为例,进行配置。
图4. CPU 315-2DP配置信息图
五、通讯过程
整个系统的通讯通过编写程序实现,在RSLogix 5000中定义了输入、输出数组,通过数组来实现PROFIBUS设备与AB PLC进行数据的交换。首先通过RIF 1769-DPS模块的输入数据更新PROFIBUS设备的输入数据,然后根据读取设备及CPU的一些状态信息选择相应的数据进行交换,后是通过OUTPUT数组来更新PROFIBUS设备的输出数据。关于RIF 1769-DPS通讯的功能函数在我们的范例中都有详细说明。
六、结束语
本文通过赫优讯通讯模块RIF 1769-DPS为例详细介绍了如何实现AB LE35 CPU与Siemens CPU 315-2DP 之间的通讯,提供了一种Rockwell AB PLC和PROFIBUS设备通讯的解决方案,同时赫优讯针对AB PLC其它系列产品,还有更多的通讯模块,所有此类通讯模块都采用背板总线的连接方式连接至AB PLC,通讯稳定、可靠、使用方便。此解决方案已在工程项目中得到一定的应用,效果得到一致认可,具有很好的市场前景。