6ES7216-2BD23-0XB8传授代理
1.引言
piao据印shua机是印shua机行业中一种常用的机型,对机器的控制精度,伺服的响应时间都有很高的要求,以前主要靠进口,成本投资比较大。近年来,随着可编程控制器(PLC)在通讯功能和高速计数以及脉冲输出功能的日益完善,性能日益提升,使得PLC+伺服+变频器+触摸屏组成的整个系统在印shua机上应用成为可能。国内众多的厂家都相继开发出各自的piao据印shua机械,繁荣了国内的印shua机市场,有力的抵制了国外品牌的入侵,巩固了国产印shua机的市场地位,并在性能上日益得到完善。烟台某印shua机械生产厂家委托上海某厂家开发的基于西门子S7-200可编程控制器+松下伺服+海泰克触摸屏+台安变频器的系统解决方案以其低廉的成本,稳定的系统配置赢得了客户的青睐,取得了良好的业绩,但也存在诸多的问题,如系统调试周期时间长,印shua速度低,改变转速必须停机断电等缺陷,在此不一一细表,后文有叙。应客户要求,经过本人分析探讨,后确立了基于OMRON系统的整体解决方案,以减少和改进原系统的缺陷,提升机器的性能。
2.控制过程及存在问题
2.1 原先piao据印shua机的控制过程
原先piao据印shua机的控制过程是这样的:由一台主电机拖动印shua机的两个滚筒(两个滚筒可印shua两种颜色)单方向旋转,主电机采用变频器进行宽范围调速,主电机轴上装有旋转编码器用来测算主轴电机的速度;由一个电磁铁来控制滚筒的离压和合压。在合压情况下,滚筒压紧piao据进行印shua;采用伺服控制进给纸速度,以便使伺服电机的线速度和主轴电机的线速度保持一致,由于是两个滚筒,它们之间可能存在速度上的差别,所以采用两套伺服。当伺服电机的速度大于主轴电机的速度时,合压后将会在滚筒和伺服电机之间堆纸,当伺服电机的速度小于主轴电机的速度时,合压后纸张将被扯断,以上两种情况在系统正常工作过程中都是不允许的,即伺服电机的速度必须保持和主轴电机高度一致。系统工作之前首先启动变频器,待变频器速度稳定后按下印shua按钮,伺服电机开始旋转,此时合压电磁阀不合压,等旋转编码器的个Z相信号到来,立即合压,开始印shua。印shua过程如下:首先在触摸屏上设定纸张的尺寸,在每一个Z相信号到来之后,伺服立即正向旋转设定尺寸+2英寸的距离,随后反向旋转2英寸,以保证纸张长度和张力平衡。要想停机,按下停止按钮,本张纸走完立即停止伺服电机的运转。
此外还要求:一、即使在走纸过程中突然停电,来电后要能继续走完这张纸。二、由于是印shua机械,对印shua精度要求很高,两张纸的印shua起点必须一致,即PLC必须用中断来控制伺服系统,否则可导致两张纸的印shua起点不同,原因是PLC循环扫描时间造成的。三、系统还要求能在走纸过程中(伺服系统运转中)能实现纸张的前后移动,即稍微变化一下纸张的位置,以使印shua更完美。选择伺服系统电机的线数:由于印shua的纸张可以设定为浮点数,单位是英寸,为保证精度,必须固定伺服系统,即固定伺服系统的每转给定脉冲数,通过比较判断,我确定伺服系统每转脉冲数为4000个,原因如下:因为伺服系统每转是4英寸,0.001英寸则是1个脉冲,所以在每转设定4000个脉冲时,系统能jingque到0.001英寸,如设定为0.0005,则每进给一张纸差0.5个脉冲,会严重影响纸张的印shua精度,走纸越多差别越大。如设定每转脉冲为10000,虽可以更jingque,但PLC需要更高的脉冲输出频率。由于固定了伺服系统的线数,要想提高系统的速度,只能提高PLC脉冲输出的频率,否则纸张设定精度就会变低,这是不允许的。
整个系统要有手动、自动、点动以及报警功能,要便于维护,触摸屏界面要求美观实用。
2.2 西门子S7-200 PLC主要存在的问题
原先采用西门子S7-200 PLC主要存在以下问题:(1)S7-200 PLC脉冲输出速率低,大频率不到30kHz,使得印shua机的效率低,每小时只能达到五六千张。而且因为西门子PLC速度太低,导致伺服系统不能有更高的分辨率(松下伺服为每转2000个脉冲),导致纸张印shua精度只有0.005,比改造后系统的高设定纸张精度差了5倍。(2)在正常印shua过程中,调整变频器速度必须首先停机,再改变变频器的速度,然后断电重新上电后方可正常运行。(3)系统速度计算误差较大,使得单机调试时间拉长,影响设备的出厂时间。(4)停机不够人性化,即停机之前印shua的那一张因为可能没有进给完成造成纸张废掉。
3.改造选型
接手这个项目后,立即展开工作,在分析了原系统的特点并且为以后升级留下一定的余地的前提下,决定选用OMRON高性价比的CP1H-X40CDT机型。该PLC配备了40个I/O点,其中24输入,16点输出,拥有2路双向100kHz的高速计数器输入,2路双向30KHZ的高速计数器输入,4路双向100kHz的高速脉冲输出,不仅能满足当前伺服电机的要求,还为以后四色印shua机的开发留下了足够的空间,使后续开发工作变得简单。
(1)确立了PLC的型号后,根据主轴电机的要求选择伺服系统,比较了多家的伺服系统,后选择了OMRON的SMARTSTEP W伺服系统。该伺服系统简便易调,特别是在线自动调整功能,方便调试,而且重要的是启动时间短,响应快。
(2)主轴电机由于需要调速,而且是三相异步电动机,从节能和可靠及经济性说只能通过变频调速,选用OMRON的3G3MV系列1.5kW变频器。该变频器具有通讯功能,支持OMRON的功能块和MODBUS-RTU功能,具有PID调节功能,性价比比较高。
(3)印shua机原先用按钮指示灯和触摸屏进行操作,直观性差,不美观,应用户要求,我们为其配备了OMRON的NT5Z的黑白触摸屏作为人机界面。这样,基于OMRON的PLC(CP1H)+伺服(W)+触摸屏(NT5Z)+变频器(3G3MV)的整个系统解决方案出台。
4.系统特点
OMRON的这个系统解决方案克服了西门子S7-200的上述缺点:
(1)OMRONPLC的脉冲输出速率达到100kHz,速度是西门子S7-200的10倍,完全满足了用户提速的要求,极大的提高了印shua机的速度;
(2)OMRON的变频调速是用PLC功能块通过通讯做的,不需要停机后再开机,因而解决了上述的第二个问题。也可以通过MODBUS-RTU功能,亦可方便的进行通信;
(3)整个系统全部采用OMRON的控制产品,调试简便,硬件和软件的兼容性好; (4)OMRON PLC的高速计数器当前值的读取是直接读取的,在程序中直接利用高速计数器PV中断编程,来控制纸张的进给,完全可以准确定位并在按下停机按钮后走完后一张再停机,使设计更加人性化;
(5)在线纸张自动调整功能的实现。因为整个走纸过程是先正转,并且多转2英寸,所以可以通过减少反转的脉冲个数实现在线位置调整,每次反转后,都把反转尺寸重新设定会原值。
5.系统结构、电路图及编程
(1)系统利用CP1H作为主控制器,CP1H上面安装两个通讯接口,一个是RS232,另一个是RS485,PLC通过232端口与触摸屏进行通讯,通过485与变频器进行通讯,PLC上还有一个USB接口,用作编程和监控用,PLC的脉冲输出直接给伺服驱动器,控制伺服电机。
(2)地址分配
地址分配如附表所示,电路图省略。
说明:程序中用到三路高速计数器,高速计数器0用来测量主轴的速度,高速计数器1用来测量主轴的Z相信号并产生中断的,高速计数器2用来显示主轴的位置,用来调整机械滚筒的位置,为厂家用。其他文章中没有介绍的信号和输出为一般开关量,比较简单,不再进行描述。附表 地址分配表
(3)PLC编程
PLC编程包括:速度转换、功能块通讯、PLC端口的设置:PLC端口1设为NT bbbb、以便与触摸屏通讯,端口2设为串行通讯,以与变频器通讯。图2示出PLC编程界面,图3示出速度转换梯形图,图4示出通讯梯形图。
6.调试概要
印shua机调试主要是进给纸速度调试以及触摸屏各种显示信息的调试,理论上计算的速度并不一定完全适合现实生产,因而需要对速度进行现场调节,以便使机器达到佳性能。PLC方面的主要调试是功能块的通讯,使其能够满足实时性的要求。
7.结束语
实践证明:采用OMRONPLC+触摸屏+伺服系统+变频器的印shua机系统解决方案是完全可行的,该方案造价低廉,系统稳定可靠,界面美观友好,功能齐全,通过触摸屏的操作即可在生产过程中加减速,以及查看报警,便于维护设备,因而增加了系统的灵活性,该系统开发成功后,受到了客户的,具有较大的市场推广价值。
1 引言
矿用隔爆兼本质安全型六回路电磁起动器简称矿用组合开关。矿用组合开关在含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井环境,用于额定电压为1140V或660V供电线路的单台或多台(不超过六台)三相鼠笼式异步电动机起动停止进行控制和保护。矿用组合开关是性能可靠、抗干扰能力强、操作方便、人机界面良好的智能化矿用电机专用监控系统,矿用组合开关具有至少一组处于电源与负荷之间的主隔离开关组及一组辅助隔离开关组,每组主隔离开关组包括主隔离开关、真空接触器、漏电闭锁检测、电压互感器及电流互感器,辅助隔离开关组包括辅助隔离开关、电源变压器、滤波器、隔离变压器及电源模块,还具有数据处理模块、显示模块、控制模块及先导模块。智能矿用组合开关产品如图1所示。
2 系统解决方案
2.1 硬件配置
基于PLC系统的矿用组合开关控制系统硬件组成如表1所示。
表1 硬件组成
名称 | 厂家 | 型号 | 数量 |
PLC | 西门子 | S7-200 | 1 |
PLC | 台达 | DVP12SA11T | 1 |
人机 | 台达 | DOPA10THTD1 | 1 |
2.2 系统原理
(1)系统架构。系统由主辅两套PLC和台达触摸屏构成人机操作界面。台达10.4' 高亮度 TFT LCD触摸屏DOPA10THTD1的3组串行通讯端口,具有同时连接不同的通讯格式控制器能力,本案同时接入两台不同品牌的PLC,构成异构集成自动化系统,如图2所示。
(2)主控制器。组合开关保护与主控制系统采用德国西门子S7-200 系列PLC, 实现系统监测监控,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点。
(3)辅控制器。组合开关的防爆现场数据输入是本案采用双PLC架构的原因。由于防爆现场不允许安装非防爆电器,因此必须设计防爆人机单元。考虑智能组合开关的数据输入要求,选用4*4防爆矩阵键盘,如图3所示。
键盘的数据读入选用台达DVP12SA11T小型PLC,利用矩阵驱动原理的PLC键盘数据读入电路原理如图4所示。
2.3监控功能设计
(1)采用台达全中文液晶显示屏,配合台达小型PLC,实现对组合开关的工作状态、参数和故障类型显示和记忆,并可对具体参数进行修改调整,友好的用户界面,具有良好的人机对话功能,可大大提高判断故障和排除故障的效率。
(2)所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、接线简捷、信息量大、控制可靠准确等特点。
(3)具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能,可方便地检查保护和控制系统正常与否。
2.4 技术指标设计
该组合开关,充分考虑煤矿井下的工作环境,集机械制造、自动化、测控技术与仪器仪表、计算机应用科学技术等学科于一身,其主要技术指标如下:
(1)电压等级:1140/660V;频率为:50Hz
(2)总额定电流:800A、1200A,单台工作电流可达到400A
(3)电流整定范围:30-399A
(4)漏电闭锁保护:附加直流检测,1140V-40kΩ、660V-22kΩ。
(5)先导控制(本质安全控制):Igmax<10mA,Idmax<15mA。
(6)过载保护:反时限。
(7)短路保护:鉴幅式(7-10倍),机敏(3-5倍)。
(8)断相保护:负序检测,定时限;
(9)控制方式:单机单速、单机双速、双机双速、程序控制等多种控制方式。
1 引言
恒温恒湿箱主要是针对于电工、电子产品,以及其元器件,及其它材料在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿例行条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。恒温恒湿试验箱外形如图1所示。
图1 恒温恒湿试验箱
2 系统设计
2.1 工艺描述
设备主要由制冷系统、加热系统、除湿系统、加湿系统、水箱、恒温恒湿箱体等主要部分组成。设备以PLC与温度控制器自动化平台,系统集成温度传感器、湿度传感器、触摸屏、固态继电器等,组成恒温恒湿箱电气控制系统。使用温度传感器获得温度的感应电压,直接接入至一台温度控制器中,根据自动整定获得的PID参数,输出0-10V的线性电压对加热系统进行控制。使用湿度传感器获得湿度的感应电压,直接接入另一台温度控制器中,根据自动整定获得的PID参数,采用PWM控制方法控制固态继电器按照计算得出的通断频率,从而调节加湿系统开关的导通时间,达到使箱体内湿度恒定的目的。
2.2控制内容及功能要求
加热系统启动后,制冷系统则跟随启动,同时,温度控制器按照自动整定好的PID参数输出0-10V的线性电压,来控制加热系统的输出比例,从而按照周期变化后,终使温度的当前值恒定在设定值的正负0.1度之内。
加湿系统启动后,除湿系统则跟随启动,同时,温度控制器按照自动整定好的PID参数,采用PWM控制方法控制固态继电器按照计算得出的通断频率,从而调节加湿系统开关的导通时间,终使湿度的当前值恒定在设定值的正负0.3%之内。 当湿度的设定值在规定范围内,则加湿控制阀门按照预先设定的开关百分比,对加湿控制阀门进行控制,并显示开关阀门的状态与当前开度。
系统具有液位报警信号,采集到液位报警信号后,可根据工作前设定的报警等级,对整个系统进行停机处理或仅显示报警信息等处理,并可以对产生报警信号的时间进行记录,以备日后检查使用。并且设定有报警屏蔽开关,即报警屏蔽开关打开时,当系统产生报警的时候,系统只显示报警信息,当时报警器不发出声响。
触摸屏中设置有可对自动整定好的PID参数进行微调的页面,当温度控制器自动整定的参数并不能完全符合控制要求时,可以手动输入PID参数,即使温度控制器再次执行自动整定的功能,也并不影响PID参数。
系统可对当前的温度与湿度每隔一个固定时间存盘一次,存储在U盘中,并可在计算机中使用Excel工具软件打开查看。系统中采用的传感器可随时变更,以满足不同型号与工艺的产品使用,即使产品采用的传感器不同,只需在触摸屏中修改传感器的类型并对相关参数进行设定即可。系统具有照明灯开关按钮,当需要照明时,打开照明灯开关按钮,延时固定时间后,照明灯自动关闭。系统中温湿度的控制共采用单段控制与分段控制两种模式,当使用单段控制时,系统将温湿度稳定在设定值的偏差范围内即可;当使用分段控制时,启动启动后自动按段设定参数执行,当当前值在设定值允许的偏差范围内且每分钟的波动度、达到稳定时间后,系统自动切换到第二段参数执行,依次类推,以满足同类产品在不同温湿度段的检测工作。
3 台达自动化产品解决方案
3.1 人机界面
HMI采用台达A系列触摸屏实现精致细腻的互动显示操作,多种语言自由切换,大量图元图库,功能强大的在线、离线仿真功能,配方趋势及数据存储、打印功能可满足各种工艺需求。 温湿度控制画面如图2所示。系统参数画面如图3所示。曲线记录画面如图4所示。温控参数自整定画面等不再罗列。
图2 温湿度控制画面
图3 系统参数画面
图4 曲线记录画面
3.2 PLC主机
台达EH2系列PLC高速处理速度,工程量值转换功能,支持浮点运算,多轴同动,内置Modbus总线通讯方式。
3.3 温度控制
台达DTC系列温度控制器,集成Modbus总线,高度的集成化,便于集成于控制柜内,设定简单,控制温度高。
3.4 系统通讯
快速的Modbus通讯,简化了触摸屏与PLC、温度控制器之间的繁琐接线,消除了常规控制方式所带来的种种不安全潜在因素,不需要改变任何接线的多模式自由切换方式使控制更为简单,信息的实时反馈确保系统可靠运行。
4 结束语
本系统采用了台达自动化全套解决方案。具有以下几大优点: 通过Modbus通讯控制方式,不但有效降低了成本、减少了客户工作量,而且为以后系统的扩展及更新提供了方便的条件;完善的故障检测功能,保证设备运行可靠;人性化的编程软件,给客户编程工作带来了极大的方便;新的控制系统不仅给客户带来了成本的极大优化,而且替换下了客户原有使用的单片机控制系统,使温度与湿度控制以及逻辑控制均可集成在控制箱体内,极大的节约了安装空间,并且PLC的灵活性能更好的根据工艺的要求进行修改设计,进一步提高了客户在行业中的竞争力;依靠台达大陆子公司中达电通强大的销售与售后支持网络,使客户的设备在任何地方均可享受快捷、便利、优质的售后服务。