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6ES7322-1FF01-0AA0详细说明

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可编程序控制器(PC)的应用中,我们常会碰到对继电器控制系统的改造问题,这时我们往往要参考原有的继电器控制电路来编制PC的应用程序。因此,在编程时,我们应注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的一些不同。
下面我们看一个例子:一个继电器控制回路如图1 所示。


因继电器控制系统是以“并行”方式工作的,而且其触点的通断需要一定的动作时间。所以当该电路起动后,时间继电器KT延时时间到时,KT是否能继续保持通电状态,需要同时考虑“并行”的两个动作过程:KT的常闭延时触点断开,KA1失电,KA1常开触点断开;KT的常开延时触点闭合,KA2得电,KA2常开触点闭合。这两个过程作用的结果,来决定KT的状态。同时,触点动作时间的存在,使得电路出现时序竞争。因此该电路不能可靠工作。如果加入虚框中的回路,并如图1把KA2的常开触点换成KA3的常开触点(见图1中括号)。结果是KT动作后,KT自身失电,就不会继续保持通电状态。

同样是这个电路,我们用PC来实现,梯形图如图2 所示。

PC是以“串行”方式工作的,也就是以扫描的方式,循环地、连续地、顺序地,逐条执行程度的方式工作。同时,PC中,软触点的动作可认为是瞬时完成的,且其能把本次动作的结果记忆保持到下一次扫描运算时为止。即具有记忆保持功能。按这样一个顺序“串行”的工作方式,梯形图动作顺序如下:当在某一扫描周期中TIM00延时到后,则:

1. TIM00常闭触点断开(OFF),0000 OFF;

2. TIM00常开触点闭合(ON),0001 ON;

3. 0000常开触点OFF,0001常开触点ON,TIM00继续保持通电状态。而且不论我们在0001与TIM00之间再加多少级前面继电器电路所加的虚框中的回路,并把0001常开触点换成所加回路后一级继电器的常开触点,TIM00仍能继续保持通电状态。

同样的电路,由于继电器控制系统和PC控制系统工作方式上的差异,两者会有不同的动作结果。注意到这一点,我们在编程时,就会避免一些不应有的错误。同时利用PC的一些特点

一 引言
长沙某机床厂的B2016A型龙门刨床被用于加工车床导轨。该设备使用日久,出现了精度降低,调速性差,生产效率低等问题,故急需对其进行改造。考虑到原有设备与加工要求调速比达到40:1以上,可用于刨、铣削,静差度小于10%,切削力恒定、平稳、冲击小,刀具切入切出时自动减速,功耗低,安全可靠、易于维护等要求。我们决定采用变频器结合PLC的改造方法。

二 原刨床的基本情况

2.1基本结构
龙门刨床包括,床身、工作台、横梁、左右垂直刀架、左右侧刀架、进给箱、立柱、龙门顶等
2.2工作过程
龙门刨的刨削过程是工件与刨刀相对运动。因此工作台与工件必须频繁地进行往复运动,切削加工只在工作行程中,返回行程只是空转。在切削过程中没有进给运动,只有在返回行程中才有刀架的进给运动。其中,工作台与工件间的往复运动称为主运动,横梁、刀架的运动称作辅助运动。
2.3运动特点
主运动的速度图 如图1所示


其中0-t1工作台前进起动阶段
t1-t2刀具慢速切入阶段
t2-t3加速至稳定工作速度
t3-t4工作速度阶段
t4-t5减速退出工件阶段
t5-t9返回阶段
慢速切入切出,即防止崩坏工件又可以提高刀具使用寿命。高速切削、返回以提高加工效率。
2.4传动系统
国产A系列龙门刨采用G-M(发电机组电动机)调速系统交流电机拖动直流发电机再拖动直流电动机,由交磁放大机控制发电机的励磁系统,结合机械传动,达到20:1的机电联合调速系统。进刀机构采用进刀继电器控制进刀,而继电器铁心和圆盘齿因频繁运动而磨损,使精度下降。

三 变频调速

3.1变频的优越性
调速范围宽达40:1更换不同的工作组件就可使刨床用于刨、铣、磨 一机三用。为提高加工精度,工作台的速度不随切削量的变化而变化,静差度小于3%,自动调速,达到速度曲线的要求提高加工质量与效率。
3.2设备组成
工作台的主运动只需一台45KW的异步电机经变频拖动,实现无级变速。工作台换向制动利用变频器自带的能量反馈装置,使制动速度快,能量又反馈到电网中。垂直刀架和左右测刀架采用步进电机控制,使进刀量准确,提高加工精度。另增加一个11KW的变频器控制的铣刀头,作为附加组件。
3.3组成框图
系统以PLC为控制核心,组成如图所示


四 PLC控制

控制部分采用PLC可编程控制器控制,其功能强、速度快、接点数少、可靠性高,并可通过CNC接口接入CIMS系统。
4.1控件选配
变频器采用三菱的FR-A540型通用变频器,具有矢量控制,自动保护,反馈制动等功能,PLC采用三菱FX2N,具有25点输入,16点输出。
4.2控制电路
变频器的设置,将变频器设置为外部控制状态,实现远程控制,由A0,A1按编码组合为四种运行速度,以A2为点动控制。A3反转控制A4为停车。GM为光电编码器反馈输入信号。PLC的X0—X25为操作和工艺控制的输入信号端,输出端,Y0—Y5为控制主变频器 ,Y6—Y15控制横梁升降,刀架进给,铣、磨头的运动。
端子功能及接线图如下:


五结束语

在整个机床的改造过程中涉及到了许多测试,调试的问题,在硬件设备安装好后有进行了许多调试工作。PLC程序的编制综合考虑了工艺与加工要求的问题,变频器参数设置也需考虑具体的加工要求。

1 原SCS系统存在的问题

吴泾热电厂在20世纪90年代初投运的2台300MW火电机组,原SCS控制系统自投运起一直运用至今。该系统主要控制六大风机、空预器、给水泵、凝泵、真空泵、疏水系统等的相关连锁和保护功能。原系统采用MODICON-984系列的PLC系列的卡件,以双机热备组态CPU,由9个远程站、 35个机架、2700余点I/O信号构建了该系统。经过十几年的运行,主要存在以下问题:

(1)设备老化,设卡件性能不稳定。该系列控制卡件早已停产,品备件无法采购。

(2)系统组态不合理。原控制系统采用单电源卡配远程站设置,并在该远程站下串接2~3个I/O机架,如果该远程站电源或通信出现故障,会导致该远程站及下带的I/O信号全部失去,后果非常严重。

(3)原SCS-PLC控制系统与DCS通信方式为MB方式。由主通信卡件和备用通信卡件各引1路MB通信线至上位DCS侧通信卡件上。然而,当PLC侧 CPU热备切换后,MB通信也随之切换,但上位DCS侧通信卡件仅在DCS通信卡件故障时才会切换,不会因为下位系统通信切换而切换。所以,实际工作情况是当PLC侧热备切换,上位DCS系统却无法跟随PLC侧MB通信切换而切换,造成通信中断。

(4)编程软件为WIN98平台下的MODSOFT软件,已经无法适应现在常用操作软件的要求,备份非常不便。


2 SCS系统的硬件升级改造

原SCS系统采用MODICON 984系列CPU作为本地站,以P890、P810等电源通信模块和同轴电缆方式构建起9个远程站、35个机架、2700余点I/O信号。I/O模块都为标准的交流220V输入模块,直流24V输入输出模块,继电器输出模块等。所以,模块更新升级到 QUANTUM系列,基本为一一对应的更替。本地站采用140CPU534配置,I/O模块采用140系列对应模块。由于QUANTUM系列主板大为 16槽,原MODICOM 984系列主板大为10槽,通过合并一些原配置卡件较少的机架后,将原来35个机架降至29个机架,节省了不少安装空间。

3 SCS系统组态优化及电源冗余配置

原SCS系统采用单电源卡配远程站设置,并在该远程站下串接2~3个I/OP机架。这种组态安全稳定性较差。一旦电源卡出现故障,可能导致该机架失电,以及同在一个串接回路中的2~3个I/O机架全部失电,这些机架上I/O卡件所带的I/O点全部失去,造成严重后果。我厂曾经因为SCS系统电源卡发生故障,造成重要辅机跳机,甚至发生MFT的事件。考虑到SCS系统在主控系统中的重要地位,此次升级改造将SCS系统进行组态优化及冗余电源的配置。

组态优化是将原来2~3个串接连接的I/O机架各自独立组态为远程站,每一个机架出现电源通信故障都不影响其他机架的正常工作。另外,将远程站原单电源配置升级为QUENTUM系列冗余电源配置。当其中某一电源卡发生故障,冗余电源将独立为机架供电,并显示故障指示灯,提示维护人员更换电源卡。

4 解决SCS系统与上位DCS系统通信切换问题

原SCS本地主站和热备站各有一条MB通信线与DCS主备MB通信卡相连。如果SCS出现主备切换,即原主站MB通信线切换到了热备站MB通信线,而上位DCS MB通信卡并没有因此而切换,造成SCS与DCS通信中断。通过此次升级改造,将原MB通信方式升级为MB+通信,主站和热备站 MB+通信线通过MB+分支器合成一路送至DCS处,再由MB+分支器分为两路连接到DCS主备MB+通信卡上。由于SCS侧主备切换,MB+通信卡采用相同地址,DCS侧可将该地址组态于MB+通信协议中,无论SCS侧主备如何切换,DCS侧都能通过MB+分支器查找到SCS侧处于工作的PLC本地站与之通信。同样,如果DCS侧出现主备切换,也通过MB+分支器仍然保持与SS的通信联络。

5 SCS编程软件的升级及上位软件加装

原SCS编程软件是20世纪80年代的产品MODSOFT。该产品为16位DOS下的应用软件,无法安装于现有32位的操作系统(如 WINXP)中,备份仍使用3英寸磁盘,既不方便也不可靠。而且,MODSOFT只能作为LL984一种语言的编程工具,功能相对单一,编程器与PLC的通信方式为并不很稳定的MB通信方式,数据通信量较大的时候,速度显得比较慢。


通过升级,编程软件使用WINXP平台下CONCEPT。MODSOFT可直接通过转换工具向CONCEPT转换,无须重新编程,但个别功能块参数需重新设定。而且,CONCEPT支持TCP/IP通信,将原来编程器与PLC的MB通信改为TCP/IP通信,既提高了通信速度,又加强了通信的稳定性。

在软件升级过程中,还加装了一套上位软件INTOUCH。一方面,在该上位软件中添加了相关设备的画面,使系统维护更加直观;另一方面,在该上位软件中添加了报表功能,将PLC中出现的状态信号顺序记录下来,便于分析。


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