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6ES7516-3FN02-0AB0参数详细

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  引言
    用可编程控制器(PLC)产生各种步进脉冲驱动步进电机去达到各种控制、测试目的己屡见不鲜了。步进电机由于具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点,成了工控的主要执行元件之一,尤其是在**定位场合中得到了广泛的应用。但近年来,人们更关注的却是它的变频特性。由于事物变化的不均匀性,定频技术越来越显示出它的局限性,而变频技术却能很好地适应各种随机变化的系统。 
   PLC对步进电机的控制
    PLC是广泛应用于工业自动化领域的控制器,它的功能越来越强,性能越来越**。为了配合步进电机的控制,许多PLC都内置了脉冲输出功能,并设置了相应的控制指令,可以很好地对步进电机进行控制,图1是松下FP0-C16T晶体管输出型PLC的输出电路结构。



图1 PLC输出电路图

    FP0-C16T型PLC有两个脉冲输出端Y0和Y1端,随着控制方式的不同,有三种脉冲输出形式。
    ·这两个脉冲输出端可以用来作为两个不带加减速的单相脉冲输出端,主要使用PLS和SPD1指令进行控制,颠率范围为0Hz_10KHz,可以连续输出,也可以脉冲中形式输出,可以同时单独输出。
   ·可以作为两相可变占空比的连续脉冲输出端,主要使用PWM指令控制,占空比设置范围为0%_。频率设置范围0.1Hz_999.9Hz。
   ·可以作为带梯形加减速的两相脉冲输出,主要使用PULS和SPD1指令控制,频率变化范围0Hz_10KHz,加减速率10Hz/10ms_10KHz/10ms,可以连续输出,也可以脉冲串形式输出,这里又分为两种控制方式,一种是脉冲+方向控制(Y0、Y1输出脉冲,Y2、Y3输出方向),一种是正反向脉冲输出(Y0输出CW脉冲,Y1输出CCW脉冲)。如果使用Y0、Y2分别进行脉冲、方向控制,控制系统如图2所示。如果使用Y0作为脉冲输出,可以通过如图3所示的方法实现两相脉冲输出。


图2  脉冲、方向输出图


图3  双脉冲输出图

    PLC控制步进电机在送经装置上的应用
    采用PLC控制的步进电机的变频特性运用在纺织机的送经装置中很好地解决了经纱内部张力不均匀的问题,使产品的质量产生了质的飞跃。

    经纱张力信号检测
    本装置是通过检测后梁的摆动是否超出范围来检测经纱张力的波动是否满足要求,不满足要求时就控制送经装置予以调整。如图4,当经纱2的张力发生波动时,活动后梁4带动张力感应杆5绕点O摆动。当检测片6进入接近开关7的有效作用区时,接近开关7就发出一高电平信号。以PLC为核心的控制器根据这一信号和主轴位置信号,启动步进电机13,驱动织轴送出经纱。接近开关7’是极限张力检测开关。当经纱张力过大或过小时,检测片6将遮挡接近开关7’,7’输出的高电平信号到控制器后,控制器就会关掉织机,以便进行人工处理。主轴位置的检测是为了控制送经运动的允许时间,以避开打纬,保证纬纱能被打紧。主轴位置的检测同样采用的是接近开关非接触式检测。


图4  送经装置结构图

    织轴驱动系统
    织轴驱动系统由步进电机驱动器、步进电机、蜗轮减速器和织轴四部份组成。它的作用原理是:控制系统送来的信号经驱动放大处理后,驱动步进电机转动,然后经过减速器减速,再传动织轴,放出经纱。 
    对于织机送经机构,其负载特点是:当步进电机正转送出经纱时,经纱张力不是负载阻力,而是驱动力。因此步进电机只需输出较小力矩,克服蜗杆蜗轮自锁性,织轴即可回转经。此时步进电机转速可能较高(由纬密定);当步进电机反转张紧经纱时,经纱张力是负载阻力,步进电机需输出较大的驱动转矩,而此时步进电机转速要求较低,步进电机的输出矩频特性(如图5虚线所示)正好与其相适应。因此、步进电机非常适合于这类伺服机构低转速大转矩、高转速小转矩和高精度的要求,是织机送经机构理想的驱动元件。

 
图5  织机送经装置负载转矩图

    送经装置采用的是2相56系列步进电机DM5676A。它的技术指标如下:步距角:1.8_;相电流:2.0A;保持转矩:1.35Nm;静转矩:0.07Nm;转动惯量:4.6*10-5Kgm2。反应式步进电机具有结构简单,经久耐用,力矩-惯性比高、步进频率高、响应快、步距角小等优点,是目前国内外应用多的一种步进电机。 
    由于步进电机调速方便、调速范围宽,所以步进电机送经装置不用变换齿轮也能满足纬密2_120根/cm。电子送经装置则不能做到这一点,在此纬密范围内至少需要三档变换齿轮。步进电机送经装置的技术指标如下:   新型无梭织机       1515PRJ剑杆织机
    织物纬密Pw(根/cm)        2_120    220_800    
10_495
    经纱张力T(N)            3920     3920
    织机转速N(r/min)         200_400     150_250


    结语
    实验效果表明,本文研制的步进电机送经装置性能良好,工作可靠。配上多种功能的人机界面后可以实现织轴收放经纱的可视化操作,改变纬密的键盘输入,防止开车横挡,出现异常情况时自动关车报警等功能

3.3 软件实现方案之二

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图5 软件方案2梯形图

      梯形图如图5所示。该方案中,开关x0、x1作为正反转启动控制,k2作为停止。时钟仍然使用plc中的特殊内部继电器901a 0.1s脉冲继电器作为控制时钟。使用一个16位移位寄存器(继电器)wr1,产生正反转所需的六个节拍,用位移位寄存器(继电器)的触点r10-15和正反转控制继电器r0-r1的触点进行组合,并利用plc中的数据传输指令.把所需的控制字(见附表)直接输出到plc的输出端,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。

3.4 软件实现方之三

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图6 软件方案3梯形图

      梯形图如图6所示。控制开关的作用和时钟仍然如方案二所述。在该方案中,利用r9013运行初期0n脉冲继电器,开机时把输出控制字送到plc的通用数据寄存器dt0~dt7中,根据正反转控制要求把plc中的检索寄存器ix(置初值(正转置0或反转置5)作为输出控制字的初始指针;利用[f0 mv ,ixdt0, wy0]指令,把所需的控制字直接输出到plc的输出端,之后修改ix的值,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。r900b是比较相等标志。

4 应用案例

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图7 国产梳棉机电气系统框图

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      基于硬件实现方案设计了一套步进电机控制系统,成功用于国产梳棉机的电控系统的改造上。其电控系统原理框图如图7所示。该电气控制系统通过plc控制步进电机解决了国产梳棉机继电器控制系统复杂,可靠性不高,控制精度不够,故障点多,布线繁杂等难点,可以按梳棉机的工艺要求方便地控制梳棉机,还可以根据所纺纤维种类和对产品质量要求确定梳棉机的电气参数,包括锡林和道夫的启动时间以及它们的转速等。另外,该系统具有性能可靠,控制精度高、操作简单、运行平稳、无噪音等优点,提高了梳棉机的机电一体化程度,完全能满足用户的使用要求。

5 结束语

      利用可编程控制器可方便地实现对电机的速度和位置进行控制,能够可靠地实现步进电机的操作,完成各种复杂的动作。基于plc控制步进电机的控制系统方案在国产梳理机上的应用,提高了梳棉机的机电一体化水平,更为重要的是为提高棉纺全流程运行的稳定性、可靠性奠定了基础,保证了全流程连续、同步、平稳运行,使输出毛条长片段、起长片段、甚至短片段的均匀度都能稳定在一定范围内,从而保证了成纱质量的稳定性。基于plc控制步进电机的控制系统在国产梳理机上的成功证明,该机所采用的控制系统,完全可以应用于其它国产传统纺织设备的改造当中,对国内纺织厂进行国产设备改造升级具有很好的参考价值。


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