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安顺西门子S7-200代理商
发布时间:2024-05-08

安顺西门子S7-200代理商

水轮机调速器是水电站的重要组成部分,主要用于控制水轮发电机组转速与出力,其品质与性能直接影响到电能品质和水电站的安全可靠运行。电气-机械转换部件是调速器的核心部件,因此,解决水轮机调速器中电气-机械转换部件工作可靠性差、抗油污能力弱等题目,是进步水轮机调速器可靠性的关键。


   1.步进电机或直流伺服电机控制的水轮机调速器存在的缺陷


 20世纪90年代初期,国内高等院校、科研机构及制造厂家先后开发了电机(步进电机、直流伺服电机)型电气-机械转换部件。步进电机的转动由指令脉冲控制,控制简单;直流伺服电机控制方便,调速范围宽,输出转矩高,过载能力强,动态响应好。因此,以步进电机或直流伺服电机控制的水轮机调速器在大、中型水电站的应用取得了明显的成果,从而解决了电液伺服阀抗油污能力弱、轻易发卡、工作可靠性较差等题目。但是,步进电机与直流伺服电机本身存在缺陷,主要表现在:步进电机有一启动频率,造成在大负荷情况下响应速度不能过快,而且在高速运转时转矩下降,碰到卡阻时可能堵转、失步;直流伺服电机存在电刷与换向器的磨擦并产生火花的题目,电刷的磨损会带来故障,同时使其在维护方面较为麻烦。


   2.交流伺服控制型可编程水轮机调速器的结构和主要特点

 近年来,随着电子技术的进步,新型功率开关器件、专用集成电路和控制算法的发展,使交流驱动电源、交流伺服系统的性能大大进步,它除克服了步进电机或直流伺服电机本身的不足,还具有功能强大、控制方式灵活、技术性能好和可靠性高等特点。因此,把由交流伺服电机构成的驱动装置作为水轮机调速器的电气-机械转换部件是功率电子技术、微电子技术、计算机技术及控制原理进步和不断向前发展的必然结果。


 2.1结构

 交流伺服控制型可编程水轮机调速器的电气部分是以可编程控制器(PLC)为硬件核心,软件采用全模块化结构,彩色液晶屏幕显示,具有良好的全中文图形人机界面;电气-机械转换部件采用交流伺服电机,配以滚珠螺旋自动复中装置;液压系统为直连式结构,以交流伺服驱动装置的机械位移直接控制主配压阀。PLC丈量水轮发电机组的频率信号偏差,并按一定的调节规律(PID或PI)转换成位置控制的数字电信号;电气-机械转换部件将该数字信号线性地转化为机械位移量,再直接控制由辅助接力器和主配压阀组成的二级液压放大,通过主接力器控制水轮机导水叶开度(或浆叶转角),实现水轮发电机组的调速和负荷控制。


 交流伺服控制型可编程水轮机调速器的系统原理结构见图1,机械液压系统的结构见图2。

 2.2设计特点


   2.2.1无油电气-机械转换部件

 2.2.1.1交流伺服驱动装置

 交流伺服驱动装置由交流伺服电机以及与其配套的驱动器组成。在研制、选型和应用中,选用了日本松下公司生产的MSMA交流伺服电机及MSDA交流伺服驱动器。MSMA交流伺服电机的主要特点是惯量小,转矩大,控制精度高,可方便地获得与频率成正比的可变速度,在低速运行时无爬行、无震动,调速范围宽,力矩-频率特性好,同时该电机轴上自带有高分辨率的位置旋转编码器,可方便地将电机轴的实际转角反馈给驱动器,在位置环方式下构成一个闭环位置控制。MSMA交流伺服电机结构简单,体积小,运行可靠,无需维护。与其配套的MSDA交流伺服驱动器是一个功能强大、控制方式灵活、适合多种用途的全数字化驱动装置,它本身带有CPU和人机对话界面,可以对其控制方式(位置控制、速度控制、转矩控制方式或组合控制方式)、工作参数(如位置环增益、速度环增益、速度环积分时间常数、速度前馈等)进行设定,以达到优控制,满足不同工况下调速系统的稳定性要求。


        


        

  


 2.2.1.2自动复中装置


 自动复中装置主要由大导程滚珠丝杆、滚珠螺母和定位器等组成。交流伺服电机通过联轴器和小手轮(手动操纵用)直接连接滚珠丝杆,当电机带动滚珠丝杆正转(或反转)时,与滚珠螺母连成一体的位移输出杆上升(或下降),从而将电气数字信号直接转换为机械位移输出。由于采用了大导程滚珠螺旋副,所以速动性好,磨擦阻力小,传动效率高,死区小,寿命长。同时,在滚珠螺母与位移输出杆的水平对称位置两侧各设有一个定位器,当交流伺服电机失电时,在定位器的作用下,滚珠螺母与位移输出杆立即回复到原始的水平零位,滚珠丝杆也回到原始的中位。因此,在调节过程中,当交、直流电源同时出现故障时,由于交流伺服装置设置具有自动复zhonggong能,可使主配压阀及时复中,使调速器保持稳定,确保机组安全运行。2.2.2机械液压随动系统


 机械液压随动系统由带有自动复中装置的电气-机械转换部件、引导阀、辅助接力器与主配压阀块、油路模块、紧急停机电磁阀等组成。该系统的结构特点是:采用油路模块,取消连接油管路的明管;采用电气反馈,取消机械反馈杆件及钢丝绳,机柜内无传动杠杆,避免在铰接处产生死行程;实现无扰动手、自动切换,结构紧凑,外形美观,操纵简单,维护方便。


 2.2.3人-机接口

 采用彩色液晶触摸屏幕实时显示机组当前运行工况、机组频率、导叶开度、机组功率、水头值和故障信息等各种运行参数和工况,直接通过触摸屏幕进行人-机对话,答应通过菜单实时修改运行参数,显示直观,操纵方便,具有良好的全中文图形人机界面。


    3.交流伺服控制型可编程水轮机调速器在水电站的应用

 江西省寻乌县斗晏水力发电厂为坝后式水电站,安装有3台12.5 MW的混流式水轮发电机组,调速器为SKDT-80模拟型电液调速器,电液伺服部件采用电液转换器。受斗晏水力发电有限公司的委托,由广东江海机电工程有限公司承接该调速器的技术改造任务。在技术改造中,采用交流伺服可编程控制技术对该调速器进行技术改造,于2001年6月完成改造,并投进运行。

        


  


  


  
 经过一年多的实际运行,调速器情况良好。开、停机几十次,从机组开机到空载运转的稳定时间短,并网快速,机组空转时间减少,节约用水;调节灵敏,运行可靠。


 改造后的调速器型号为GKT80-SP,分别于2002年1月和2002年8月通过了电力的现场鉴定测试和广东省水利厅专家组的鉴定。将改造后的主要鉴定试验结果(见图3、图4和 表1)与GB/T9652.1—1997的数据进行比较,其主要性能指标全部达到或优于国家标准规 定值。

 PLC(可编程控制器)是20世纪80年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物。它不仅具有优越的控制性能,良好的性能价格比,而且具有较高的可靠性和抗干扰能力,在自动控制各个领域应用相当普遍[1]。
  在制药厂,为了保障药品的质量,对清洁区的洁净度和温度、湿度都有很高的要求。例如汉江药业集团一分厂对洁净区的标准是:洁净级别30万级,温度18~26℃、相对湿度45~65%[2]。因此,空调系统是否高效运行将不仅影响药品的质量,而且也会造成能源的浪费。本文就汉江药业集团的空调系统运行要求,选用PLC作为核心控制器。同时用工控机作为上位机与PLC通信,实现对整个控制系统的组态和监控。
  该药厂的空调系统由两台抖动电机、一个电动风门、一台送风机、三台引风机、两台除尘风机、一个蒸汽电动阀和两个冷液电动阀组成。要求系统运行时首先打开两个电动阀,然后按一定的顺序运行各个送风机,关闭时先关闭电动阀,然后按一定顺序关闭各个风机,达到除尘、送风、降温或升温的目的,保证清洁区达到指标要求。同时,系统要具有定时自动、手动运行功能,并要求在系统出故障时可以报警并诊断故障类别。
2 系统硬件设计
  该药厂空调系统长期以来是采用继电器和接触器,采用人工操作的方法进行控制,其控制系统复杂,可靠性低,维护繁琐,能源利用率低,而且经常带故障运行,设备耗损大。采用PLC,不仅能实现对开关量的逻辑控制,同时具有强大的计算功能,还能实现与工业计算机等智能设备之间的通信。因此,将PLC应用于本系统的控制,能很好的满足技术要求,具有操作简单、运行可靠、自动化程度高等优点,再加上故障诊断功能,使系统维护更简单、快捷、准确。
  该空调系统需要控制九台电机,三个阀,同时需要指示,报警等功能。根据系统的控制要求,统计出其需要16个信号输入点,23个信号输出点。同时又对各种PLC性能指标、适用性、认知程度等进行比较,后本系统选用了西门子公司的S7-300型PLC,它 指令丰富,功能强大,可靠性高,适应性好,结构紧凑,便于扩展,性价比较高。PLC硬件组态如下:电源PS307 5A,CPU312C(带10点输入和6点输出),64K存储卡,扩展模块有数字输入模块SM321(32点输入),数字输出模块SM322(32点输出)。PLC配置完全满足系统需要,且便于系统扩展和组网。该控制系统的结构如图1所示。

图1 PLC控制系统的结构图
  该系统以PLC为核心,PLC从控制面板以及现场获得信号,然后对执行器进行控制。上位机可以从PLC获取信息,并且可对PLC进行设置和控制。
  PLC输入输出端子分配如图2所示。使用转向开关I4.0来选择系统的运行状态为自动或手动。按钮I4.1和I4.2只有在手动后才有效,用于手动控制风机、电动阀的开与关。端子I4.3~I5.6表示现场执行器的反馈信号,其中有两个端子表示现场温度的上限和下限。
  输出端子Q0.0是系统运行指示信号。Q0.1~Q1.4用来控制电动机的顺序、定时运行。Q1.3、Q1.4和Q3.5控制三个电动阀的开关。Q1.6~Q2.7用来显示各个执行器的运行状态。Q3.0是系统的故障报警。Q3.1~Q3.4表示系统的故障类别,它可以表示16种故障类别,这样的设计可以充分利用PLC的端子,节约成本。

图2 输入、输出端子配线图
3 系统软件设计
  系统的程序设计是在STEP7 V5.2软件平台下进行的。STEP7 V5.2可支持梯形图、SIMATIC指令和功能图。且具有指令丰富、结构清晰、编程方便的优点。在程序设计中,将整个系统分为:“手自动切换及互锁”、“自动运行定时”、“顺序开关风机及电动阀”、“故障报警与诊断”等模块。
  系统进入运行状态后,首先根据转向开关确定是进入自动状态还是手动状态。在手动状态下,可以在控制面板上进行手动操作。在自动状态下,系统将自动按流程工作。在系统运行时,首先检测各执行器是否正常(接触器触点是否粘合)以及电动阀的状态。如果发现异常,则报警并给出故障类别(故障位置),然后系统处于等待状态,等待故障排除,重新运行;如果正常就进入运行状态。首先两台抖动电机运行30秒后停机,同时打开电动风门,3秒后启动空调送风机,然后顺序启动三台引风机,后是两台除尘风机。系统进入正常运行过程中,故障诊断程序不断扫描各个反馈信号,当任一风机过载不能正常运行或加热器、冷凝器工作异常超温时,空调机组自动停机,故障部位报警指示。无故障时,等待自动关机或手动关机。在每个PLC循环周期只运行一个状态的指令,这样可以节省CPU的资源,提高系统的实时性。系统控制程序的流程图如图3所示。

图3 系统软件流程图
4 系统故障诊断
  故障诊断是该系统中的一个重要环节。及时有效的给出故障报警和故障位置可以帮助技术人员快速准确的查找故障和恢复故障,这一点在药品的生产过程中非常重要,因为药品生产对工作环境要求很高。
  本程序中的故障诊断分为启动前、启动中和启动后三个级别的故障诊断。在启动前,判断各执行器触点是否处于断开状态,主要是根据输入端子的反馈信号的有无进行判断;在启动过程中,由于各风机均需要间隔启动,可以在程序中给每台电机设定两个定时器,一个用于电机定时,一个用于反馈信号定时,当启动时间到而反馈信号没有时,就可判断出该电机出现故障。启动完毕后,再次判断各接触器状态,此时,由于抖动电机运行30秒后处于关断状态,其它风机处于运行状态,判断方法同启动前故障诊断方法。根据运行情况,系统主要存在9大故障。为此,采用4个输出端子指示故障类别(可扩展指示16种故障)。
5 结束语
  本文作者创新点是采用西门子S7-300完成药厂空调控制系统,尤其是设计了故障诊断程序,根据PLC自带指示灯可查看故障类型,给用户带来极大方便。该控制系统由汉江药业股份有限公司提出,由陕西省工业自动化重点实验室研制。经过对系统的研究、设计、开发,控制系统已投入运行。从实际的运行效果来看,满足了药品生产洁净区对空调设备的指标要求。采用PLC作为本系统的核心控制器,保证了系统运行的安全可靠,提高了设备的自动化水平,维护和检修方便。得到用户的欢迎。

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